呂照輝 貴宏偉
(河南能源化工集團焦煤公司,河南 焦作 454000)
綜合機械化采煤使工作面推進速度快,產(chǎn)量高,工作面瓦斯涌出相應也越來越大,回風流特別是上隅角瓦斯超限時有發(fā)生,給礦井安全生產(chǎn)和作業(yè)人員的人身安全帶來了重大隱患,2017年河南省下發(fā)了《河南省煤礦瓦斯防治補充規(guī)定》進一步要求:回采工作面絕對瓦斯涌出量不能大于5m3/min[1],對采空區(qū)瓦斯抽采提出了更高的要求。
焦作礦區(qū)近年來主要采取插管抽采[2]和高位孔[3-4]的辦法治理采空區(qū)瓦斯。前者存在抽采濃度低、效果差的缺點,后者存在有效抽采鉆孔長度短、鉆孔利用率低的缺點。研究高位鉆孔的合理布置層位,施工有效的定向長鉆孔可以大幅度提高高位抽采鉆孔的利用效率,實現(xiàn)采空區(qū)抽采瓦斯穩(wěn)定、連續(xù)、可利用,實現(xiàn)安全高效回采。
16031工作面平均走向長596m,傾向長157m,煤厚平均5.5m,采高3.0m,地面標高+96.7~+100.4m,工作面標高-520.5~ -574.9m。煤層以硬煤為主,下部有一層軟煤,厚0.5~1m。直接頂為砂質(zhì)泥巖,老頂為細砂巖,底板為泥巖。煤層原始瓦斯含量為25.08m3/t,煤層原始瓦斯壓力為1.07MPa。采用穿層和順層鉆孔預抽回采區(qū)域煤層瓦斯區(qū)域防突措施,經(jīng)過瓦斯抽采達標評判后開始回采,采用綜采分層開采和綜采走向長壁后退采煤法。
數(shù)值模型建立以16031工作面為工程背景,模型的走向長度為600m,高度為90m,模擬工作面的采深650m。模型中煤層厚度為6m,直接頂為砂質(zhì)泥巖,厚度為5m,老頂為細砂巖,厚度為8m。對厚煤層分層開采進行模擬,根據(jù)現(xiàn)場實際開采狀況,煤層總厚度為6m,一次開采厚度3m。為消除模型邊界對計算結(jié)果的影響,模型左右兩側(cè)各留有40m煤柱。
圖1 工作面推進不同距離時節(jié)理裂隙分布圖
采場覆巖裂隙演化過程如圖1所示,工作面在采動期間,工作面上覆巖層受采動影響大致會經(jīng)歷三個損傷階段,其中包括細小裂隙的始發(fā)階段、裂隙擴張階段以及宏觀裂隙溝通階段。如圖1所示,工作面推進到距切眼20m距離時,工作面上部裂隙開始萌發(fā),裂隙位置基本位于直接頂層位,以層狀裂隙為主,工作面頂板未發(fā)生破斷;工作面推進40m時,隨著老頂?shù)某醮螖嗔?,裂隙貫穿老頂至煤層頂板以?0m,工作面上方裂隙區(qū)以水平裂縫和垂直裂縫為主;工作面回采到距離切眼50m時,裂隙區(qū)延伸到頂板上部40~45m區(qū)域,延伸的裂隙主要是水平裂隙,裂隙區(qū)在工作面走向上基本沒有改變;推進到距切眼60m位置時,裂隙帶高度基本不再向上部擴展,繼續(xù)維持在40~45m高度,約為采高的12倍,裂隙帶沿煤層走向隨著周期來壓不斷向前發(fā)展。工作面推進到距切眼90m位置時,工作面后面采空區(qū)已壓密,裂隙發(fā)育程度變小,裂隙區(qū)高度不會發(fā)生改變[5]。
在整個回采過程中,隨著工作面的推進,上覆巖層的裂隙密度有一個增加和再減小的階段。走向上,工作面上覆巖層的裂隙演化可分為3個帶:切眼的永久裂隙帶,工作面采空區(qū)裂隙壓密帶和工作面上方的動態(tài)裂隙發(fā)育帶,永久裂隙帶穩(wěn)定在切眼周圍,工作面回采過程中,裂隙壓密帶也隨之增大,動態(tài)裂隙帶隨工作面的回采持續(xù)向前推移[5]。隨著采高的增大,冒落帶是逐漸升高的,在采高3m的情況下,冒落帶高度大約在12m左右。
根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)論,為了進一步考察16031工作面最合適的層位,設計并施工5個高位長鉆孔,使用ZYWL-6000DS型煤礦用雙履帶式全液壓定向鉆機施工定向鉆孔。鉆孔終孔位置位于16031回風巷下幫8~28m,距煤層頂板26~41m處,具體設計參數(shù)見表1。
表1 工作面高位定向長鉆孔布置參數(shù)
定向高位孔施工連抽后,抽采效果較好,為更方便分析,將5個高位鉆孔的抽采濃度、混量、純量與鉆孔終孔進入采空區(qū)內(nèi)長度進行分析。
1號定向高位孔在進入采空區(qū)16m后瓦斯抽采濃度、混量及純量均開始顯著提高,主要原因是工作面切眼后16m處頂板開始垮落,上覆巖層形成了裂隙帶,鉆孔開始進入裂隙帶瓦斯富集區(qū)內(nèi),隨著工作面推進,鉆孔進入裂隙帶內(nèi)的長度不斷增加,抽采效果開始持續(xù)升高,在達到一定峰值后開始保持。隨著抽采時間增加,采空區(qū)深部的瓦斯量逐漸減少,處于深部的瓦斯?jié)舛冉档停斐摄@孔內(nèi)瓦斯?jié)舛乳_始降低,但隨著鉆孔長度增加及裂隙帶逐漸向高處擴展,混合流量不斷增加,純量則總體保持平衡。
2號定向高位孔未進入采空區(qū)抽采濃度就已經(jīng)很高,但流量相對較低,主要原因是煤層上方巖層受采動影響,產(chǎn)生了少量裂隙,此時高位孔抽采的主要是煤體上覆巖層裂隙內(nèi)少量瓦斯。隨著鉆孔進入采空區(qū)內(nèi),抽采濃度有小幅回落,進入采空區(qū)內(nèi)24m后,濃度及抽采量均有了進一步升高,主要是此時鉆孔進入了裂隙帶內(nèi),在鉆孔進入采空區(qū)30m以后,濃度保持抽采量有了大幅度回落,主要原因是鉆孔可能出現(xiàn)了塌孔堵孔情況。進入采空區(qū)內(nèi)90m后,鉆孔濃度及抽采量均突然下降,導致抽采效果嚴重衰減的主要原因是鉆孔未進入裂隙帶部分出現(xiàn)了塌孔,導致抽采效果嚴重衰減。
3號定向高位孔和1號定向高位孔情況類似,在進入采空區(qū)12m后瓦斯抽采濃度開始急劇增加,此時鉆孔進入了裂隙帶瓦斯富集區(qū),隨著裂隙帶不斷發(fā)育,混量及純量也開始顯著提高,隨著工作面推進,鉆孔進入裂隙帶內(nèi)的長度不斷增加,抽采效果持續(xù)保持在較好的狀態(tài)。隨著抽采時間增加,采空區(qū)深部的瓦斯量逐漸減少,處于深部的瓦斯?jié)舛冉档停斐摄@孔內(nèi)瓦斯?jié)舛乳_始降低,但隨著鉆孔長度增加及裂隙帶逐漸向高處擴展,混合流量不斷增加,純量則總體保持平衡。和1號孔對比可以看出,雖然3號鉆孔抽采濃度較1號孔偏低,但抽采純量卻是1號孔的4~5倍,3號孔取得了非常好的抽采效果,主要原因是3號鉆孔在垂直方向上層位較1號孔偏低,所處層位裂隙更發(fā)育。
4號定向高位孔和2號定向高位孔類似,未進入采空區(qū)抽采濃度就已經(jīng)很高,此時高位孔抽采的主要是煤體上覆巖層裂隙內(nèi)少量瓦斯。隨著鉆孔進入采空區(qū)內(nèi),抽采濃度有小幅回落,進入采空區(qū)內(nèi)23m后,抽采量大幅度下降,主要原因是鉆孔可能出現(xiàn)了塌孔堵孔情況,導致抽采效果嚴重衰減。
5號定向高位孔抽采濃度較其它鉆孔整體偏低,但整體趨勢變化不大,抽采流量在整個抽采期間相比其它鉆孔明顯偏低,也沒有明顯的起伏,抽采效果較差,主要原因是5號定向高位孔距煤層頂板41m,層位較高,處于裂隙帶的上部,裂隙發(fā)育較少。
在16031工作面回采期間,實際絕對瓦斯涌出量(抽采+風排)平均6.97m3/min,在整個絕對瓦斯涌出量中,風排瓦斯量占34%,埋管抽采量占9%,高位定向長孔抽采量占57%。
定向高位孔雖然鉆孔數(shù)量較少,但是由于有效抽采長度長,利用率高,在進入裂隙帶后抽采效果明顯,且抽采量穩(wěn)定,持續(xù)時間長。
(1)經(jīng)過現(xiàn)場考察,16031工作面采高為3m的情況下,布置定向高位長鉆孔的合理層位為:垂向上距煤層頂板12~30m,平距為距回風巷中線10~28m。
(2)形成了采用千米鉆機施工高位定向長鉆孔抽采采空區(qū)的技術(shù)模式,提高了高位鉆孔抽采效果和效率,為礦井安全生產(chǎn)提供了可靠保障。
(3)該技術(shù)有效消除了回采工作面上隅角瓦斯聚集問題,提高了工作面回采效率,促進了瓦斯利用。