張曉輝
(陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)煉化公司,陜西 延安 727406)
延安石油化工廠12萬t/a甲基叔丁基醚(MTBE)裝置自2009年投產(chǎn)以來,裝置運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量合格。其催化劑采用大孔徑強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂,由于裝置單期運(yùn)行時(shí)間超過三年,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了催化劑設(shè)計(jì)使用壽命,在裝置運(yùn)行后期出現(xiàn)了產(chǎn)品純度下降和異丁烯轉(zhuǎn)化率下降等問題,通過對(duì)相關(guān)參數(shù)變化原因進(jìn)行研究分析,并針對(duì)性地采取優(yōu)化工藝操作等措施,以實(shí)現(xiàn)裝置“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”運(yùn)行非常有意義。
MTBE裝置催化劑采用強(qiáng)酸性大孔徑陽離子交換樹脂,一次裝填量合計(jì)43t。
表1 大孔徑強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂催化劑規(guī)格
表2 大孔徑強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂催化劑用量及設(shè)計(jì)壽命
產(chǎn)品MTBE辛烷值較高,其中MON為101,RNN為117,可用作高辛烷值無鉛汽油的添加組分,設(shè)計(jì)純度≥98%(重,扣除C5后)。
表3 MTBE規(guī)格
異丁烯轉(zhuǎn)化主要在醚化反應(yīng)器中進(jìn)行,混相床反應(yīng)后剩余的異丁烯在催化蒸餾塔繼續(xù)反應(yīng),生成的MTBE被不斷分離,從而使合成的MTBE反應(yīng)持續(xù)向深度進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)異丁烯的深度轉(zhuǎn)化。
表4 異丁烯轉(zhuǎn)化率(設(shè)計(jì)數(shù)值)
在裝置實(shí)際運(yùn)行過程中,可將催化劑活性變化過程分為三個(gè)階段,即前期階段、中期階段和后期階段,前期階段催化劑活性最高,相應(yīng)的MTBE產(chǎn)品純度和異丁烯轉(zhuǎn)化率都較高;中期階段催化劑活性較為穩(wěn)定,MTBE產(chǎn)品純度和異丁烯轉(zhuǎn)化率次高;末期階段催化劑隨著使用時(shí)間的延長(zhǎng),它的活性越來越低,需要優(yōu)化工藝操作有效延長(zhǎng)催化劑壽命,確保MTBE產(chǎn)品純度和異丁烯轉(zhuǎn)化率等主要參數(shù)在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。
表5 MTBE裝置運(yùn)行主要參數(shù)
MTBE裝置運(yùn)行兩年多時(shí)間催化劑活性下降,MTBE產(chǎn)品純度出現(xiàn)下降趨勢(shì),個(gè)別指標(biāo)不合格(<98%);在醚化反應(yīng)器運(yùn)行兩年多時(shí)間,出現(xiàn)了異丁烯轉(zhuǎn)化率降低的趨勢(shì),個(gè)別指標(biāo)低于設(shè)計(jì)值(<90%),與此同時(shí),異丁烯的總轉(zhuǎn)化率也呈現(xiàn)下降趨勢(shì),個(gè)別指標(biāo)低于設(shè)計(jì)值(<98%)。
催化劑活性下降的主要原因是催化劑空穴通道堵塞,或者磺酸基團(tuán)脫落,或者氫離子被置換后流失。根據(jù)催化劑廠家對(duì)失活催化劑的研究和化驗(yàn)分析,陽離子致催化劑失活占70%,是催化劑失活的主要原因之一。因?yàn)殛栯x子置換了催化劑中的氫離子,使樹脂的酸性釋放不出來,從而不能充分發(fā)揮其催化作用[1]。設(shè)計(jì)控制陽離子含量<2 ppm。微量的水也有影響,原料碳四和甲醇中或多或少帶有微量的水,而水中不同程度含有微量金屬陽離子,在和催化劑接觸時(shí)致其失活,同時(shí),水也可和異丁烯發(fā)生副反應(yīng)生成叔丁醇,而叔丁醇和催化樹脂發(fā)生水解脫硫,使樹脂失活。設(shè)計(jì)原料甲醇水分含量≤0.1%(m)。
碳五超標(biāo)也易造成催化劑失活,因?yàn)樘嘉宓牡途酆衔飼?huì)堵塞催化劑空穴通道,阻礙了甲醇和異丁烯順利進(jìn)入,從而影響反應(yīng)程度,降低了轉(zhuǎn)化率。
溫度是反應(yīng)速度的函量,溫度越高,反應(yīng)速度越快,溫度越低,反應(yīng)速度越慢;但異丁烯與甲醇在催化劑作用下的反應(yīng)是一個(gè)可逆放熱反應(yīng),溫度越低,平衡轉(zhuǎn)化率越高,溫度越高,平衡轉(zhuǎn)化率越低,過高的反應(yīng)溫度對(duì)轉(zhuǎn)化率不利[2]。對(duì)工業(yè)反應(yīng)器來說,前期、中期、后期催化劑較好的反應(yīng)溫度分別是:60~65℃,65~75℃,75~80℃。
大孔徑強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂催化劑的低溫活性較好,在催化劑前期階段,實(shí)際生產(chǎn)中混合物料預(yù)熱到20℃左右時(shí),就有醚化反應(yīng)發(fā)生,在過濾器出口即有MTBE生成[3];在催化劑后期階段,由于催化劑活性下降,適當(dāng)提高反應(yīng)溫度可提高轉(zhuǎn)化率。實(shí)際操作中將氣體分離裝置脫戊烷塔冷后溫度提高1℃,將MTBE進(jìn)料溫度由30~35℃提高至31~36℃。
在混相反應(yīng)器中,操作壓力越高,反應(yīng)物泡點(diǎn)溫度越高,反應(yīng)速度越快,轉(zhuǎn)化率越高。壓力越低,反應(yīng)物泡點(diǎn)溫度越低,異丁烯的轉(zhuǎn)化率越低。
在實(shí)際操作過程中,在催化劑后期階段,在提高反應(yīng)溫度的同時(shí),將催化蒸餾塔反應(yīng)壓力提高至0.53~0.57MPa。
碳五含量<1%時(shí),MTBE裝置運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。但當(dāng)原料中碳五含量>1%或者帶油時(shí),對(duì)裝置平穩(wěn)運(yùn)行的影響較大。具體表現(xiàn)為:反應(yīng)器溫度下降,溫度分布不均勻,轉(zhuǎn)化率急劇下降,催化蒸餾塔操作波動(dòng),產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,碳五及以上組分和其它副產(chǎn)物大幅增加,質(zhì)量不合格批次急劇增多。
實(shí)際操作中,嚴(yán)格控制原料中碳五含量<1%,減少低聚合物的生成及對(duì)催化劑空穴通道的堵塞。
MTBE合成反應(yīng)中,甲醇和異丁烯是等摩爾反應(yīng)。甲醇進(jìn)料量理論值大一些,主要是為了提高異丁烯轉(zhuǎn)化率,同時(shí)避免異丁烯二聚反應(yīng)發(fā)生。但甲醇過量時(shí),甲醇會(huì)進(jìn)行脫水反應(yīng),生成二甲醚,這類物質(zhì)分子結(jié)構(gòu)復(fù)雜,分子體積較大,會(huì)逐漸占據(jù)催化劑活性中心,堵塞催化劑反應(yīng)空穴通道;還有可能滯留在塔釜,降低MTBE產(chǎn)品純度。根據(jù)實(shí)踐總結(jié),在裝置正常運(yùn)行期間,正??刂拼枷┍葹?.13~1.18。在催化劑后期階段,將醇烯比調(diào)至1.20~1.30,可有效控制反應(yīng)床層溫度,抑制異丁烯發(fā)生自聚反應(yīng),以消除高分子聚合物堵塞催化劑空穴通道對(duì)反應(yīng)所造成的影響。
(1)通過優(yōu)化工藝操作,在催化劑后期階段,MTBE產(chǎn)品純度、醚化反應(yīng)器異丁烯轉(zhuǎn)化率和異丁烯總轉(zhuǎn)化率都穩(wěn)定上升,MTBE純度穩(wěn)定保持在99.2%~99.6%之間,醚化反應(yīng)器異丁烯轉(zhuǎn)化率在90.2%~93.2%之間,異丁烯總轉(zhuǎn)化率在99.3%~99.6%之間。同時(shí)產(chǎn)品不合格率大幅下降。
(2)通過優(yōu)化工藝操作,醚化反應(yīng)器及催化蒸餾塔內(nèi)催化劑使用壽命達(dá)到了4年,遠(yuǎn)超過設(shè)計(jì)壽命,實(shí)現(xiàn)了裝置“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”運(yùn)行目標(biāo)。
(1)針對(duì)MTBE裝置催化劑反應(yīng)后期活性下降問題,分析了原因,并提出了解決方案。
(2)在裝置實(shí)際運(yùn)行過程中,通過提高反應(yīng)進(jìn)料溫度及催化蒸餾塔壓力,控制原料碳五含量及合適的醇烯比,有效解決了MTBE產(chǎn)品純度和異丁烯轉(zhuǎn)化率降級(jí)的問題。
(3)不僅為今后同類型裝置的平穩(wěn)操作和長(zhǎng)周期運(yùn)行積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)實(shí)現(xiàn)了裝置效益的最大化。