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        鋼卷小車比例液壓系統及控制方案分析①

        2018-09-20 11:58:50
        現代冶金 2018年4期
        關鍵詞:鋼卷節(jié)流閥卷筒

        李 麒

        (常州寶菱重工機械有限公司, 江蘇 常州 213019)

        引 言

        鋼卷小車廣泛用于各類鋼卷生產處理線,設備的性能直接影響鋼卷生產線的產量和質量。鋼卷小車是鋼卷生產過程中連接起整個生產工序各個生產環(huán)節(jié)的必不可少的設備之一,具有結構簡單、輸送平穩(wěn)、裝卸動作靈活快捷等優(yōu)點,廣泛應用在薄板軋制、薄帶連鑄、退火酸洗、重卷等鋼卷生產處理線上[1]。鋼卷小車的主要作用是將鋼卷從卷筒上卸下來,運輸到打捆站[2]。由于各種鋼卷生產處理線的工藝要求和設備設計的不同,鋼卷小車主要采用的動力模式也不同,主要有全液壓式、液壓升降與電動橫移相結合兩種。由于鋼卷重量最大可以達到35噸左右[3],鋼卷小車承載量大時,使用液壓升降就成了必不可少的動力源。

        1 鋼卷小車工作原理

        圖1所示的是薄帶連鑄項目中的卡羅塞爾卷取機用鋼卷小車的外形圖,此鋼卷小車采用的是液壓升降+電動橫移模式完成相關動作。帶鋼進入到卷取機之前,鋼卷小車使用電機橫移到卷筒下方的初始位置,然后鋼卷小車根據鋼卷的直徑大小上升到一定高度后停止,卷取機卷曲帶鋼完成后,鋼卷小車再次進行上升動作,托住鋼卷,卷取機慢速旋轉卷筒使得鋼卷尾部正好壓在鋼卷小車的托輥上,然后卷筒收縮并慢速反轉,鋼卷此時脫離卷筒,重量集中在鋼卷小車上,通過鋼卷小車的同軸減速電機橫移到打捆站進行打捆作業(yè)[4]。

        圖1 鋼卷小車外形示意圖

        2 液壓升降系統對比

        目前,鋼卷小車液壓升降系統主要有以下幾種控制方式:

        1)采用兩個遠程溢流閥控制鋼卷小車升降的壓力,只有高壓和低壓兩種壓力模式可選,即事先手動設定好兩個遠程溢流閥的壓力設定值,此種壓力控制方式不能根據各種鋼卷的重量自動進行系統壓力調整,若鋼卷小車液壓升降系統壓力不夠或者壓力過大,不能滿足鋼卷升降時對系統壓力的需求,鋼卷小車從卷筒上卸卷橫移過程中,極易引起鋼卷迅速下墜,對卷筒產生很大的沖擊載荷,引發(fā)安全生產事故[5]。

        2)采用伺服閥系統控制鋼卷小車升降的速度和所需壓力,伺服系統控制方式能夠很好地滿足鋼卷小車的各項性能要求,并且系統相對簡單,使用的液壓閥數量較少。但是,鋼卷小車壓力控制精度無需特別精確,主要目的是滿足鋼卷小車在橫移時,鋼卷與卷筒不產生干涉;再考慮到成本因素,比例閥完全能夠滿足要求,而且伺服系統對油液的清潔度要求很高,使得油液管理成本加大,而比例閥無需清潔度很高的油液。

        3)采用遠程比例溢流閥+壓力傳感器+單向節(jié)流閥閉環(huán)控制鋼卷小車升降的壓力和流量,滿足安全卸卷運輸的要求,并且油液管理成本大幅降低。

        3 比例控制液壓系統3.1 控制原理

        如圖2所示,鋼卷小車比例控制液壓系統主要由比例溢流閥、先導控制減壓閥、電磁閥、單向節(jié)流閥、壓力傳感器、緊急防墜閥等組成。比例溢流閥、壓力傳感器和PLC組成閉環(huán)控制系統,壓力傳感器將檢測到的壓力信號傳給PLC,PLC經過自動計算后,將計算后的信號傳送到比例溢流閥中,控制比例溢流閥的設定壓力,進而控制先導控制減壓閥的出口壓力。

        1.比例溢流閥;2先導控制減壓閥;3單向閥;4遠程溢流閥;5三位電磁換向閥;6兩位電磁換向閥;7液控單向閥;8單向節(jié)流閥a;9單向節(jié)流閥b;10壓力傳感器;11緊急防墜閥;12油缸圖2 鋼卷小車比例控制液壓系統圖

        3.2 控制方案分析

        3.2.1 鋼卷小車上升

        計算機事先計算出鋼卷的最終重量,計算機根據式(1)自動計算出托卷壓力值,然后將托卷壓力值信號傳給比例溢流閥,控制比例溢流閥的設定壓力,進而控制先導控制減壓閥的出口壓力。托卷壓力值計算公式為

        (1)

        式中Wc為計算機計算出的鋼卷最終重量(kgf);Wf為鋼卷小車自身重量(大約4500 kgf);Dh為油缸無桿腔直徑(cm)。

        比例溢流閥壓力設定完成后,三位電磁換向閥和兩位電磁換向閥得電,液壓油通過單向節(jié)流閥b對油缸上升速度進行調節(jié)。油缸帶有位移傳感器,從初始位置上升到預定位置后停止,此預定位置是由計算機自動計算出鋼卷半徑+安全距離得出的。等到卡羅塞爾卷曲機卷曲鋼板完成后,鋼卷小車開始二次上升,等到接觸到鋼卷后,壓力傳感器檢測到的壓力值逐漸上升,一直上升到事先計算出的托卷壓力值后,PLC控制三位電磁換向閥和兩位電磁換向閥,使其失電回中位,油缸停止上升進行保壓,并且PLC也控制比例溢流閥,將比例溢流閥的壓力設定為最小值,主要目的是為油缸的下降做好準備。

        3.2.2 鋼卷小車橫移

        鋼卷小車上升托卷停止后,卡羅塞爾卷取機的卷筒收縮并慢速反轉,鋼卷重量全部落在鋼卷小車上,此時上、下壓緊輥脫離鋼卷,卷筒外支撐旋轉脫離卷筒。以上動作完成后,鋼卷小車的同軸減速機啟動,進行慢速橫移動作,鋼卷脫離卷筒位置后,進行高速橫移,即將到達打捆站時,鋼卷小車再次切換到慢速直至鋼卷小車完全到位,此橫移過程中的高、低速橫移切換是由安裝在軌道上的接近開關提供信號的。

        3.2.3 鋼卷小車下降

        鋼卷小車到達打捆站的鞍座位置后,進行下降動作,將鋼卷放置在鞍座上進行自動打捆作業(yè)。此時三位電磁換向閥和兩位電磁換向閥得電,液壓油進入到油缸的有桿腔中,液控單向閥打開,從油缸無桿腔出來的液壓油經過單向節(jié)流閥a調速后,回流到油箱中;若僅靠單向節(jié)流閥a調整下降的速度,則無法滿足鋼卷重量不一樣時,鋼卷小車下降速度保持恒定的要求。

        本文提出的鋼卷小車液壓系統中使用的是單向節(jié)流閥,鋼卷小車下降速度由單向節(jié)流閥a控制,無論鋼卷重量變化,在單向節(jié)流閥a的節(jié)流面積未變的情況下,只需單向節(jié)流閥a兩側壓力差保持恒定,即可以保證速度恒定[6]。鋼卷小車下降時,單向節(jié)流閥a出口側壓力值為0,進口側壓力是由鋼卷重量+小車自重+油缸有桿腔的壓力共同決定的,油缸有桿腔的壓力是由比例溢流閥進行控制的。只需保證壓力傳感器檢測到的壓力值恒定,鋼卷小車承載不同重量鋼卷時的下降速度即可保持恒定。壓力傳感器檢測的壓力公式

        P壓力傳感器=P鋼卷+P小車+P比例閥

        (2)

        若P鋼卷變大,P小車不變,P比例閥就要變小。

        若P鋼卷變小,P小車不變,P比例閥就要變大。

        整個壓力調整過程是由壓力傳感器實時檢測,將壓力信號傳給PLC,PLC經過分析后調節(jié)比例溢流閥的設定壓力。整個過程完全實現自動控制。

        3.3 系統優(yōu)點分析

        此比例液壓系統具有以下優(yōu)點:

        1)液壓系統采用比例控制+反饋控制相結合的方式,具有較高的自動控制精度,滿足鋼卷小車動作的要求。液壓系統簡單可靠,成本較低,油液管理費用無需增加。

        2)鋼卷小車采用液壓升降+電動橫移的動力方式,避免使用大行程油缸,并且電機控制更加方便。

        3)液壓油缸的無桿腔管路中安裝有緊急防墜閥,防止鋼卷小車拖鏈中的軟管老化爆裂,油缸突然下滑引起的安全生產事故。

        4)液壓系統中的比例溢流閥、先導控制減壓閥、單向閥和遠程溢流閥共同組成了壓力精確控制模塊,先導控制減壓閥和遠程溢流閥的壓力值都由比例溢流閥設定,單向閥的開啟壓力為0.05 MPa,所以先導控制減壓閥出口壓力值比溢流閥壓力值小0.05 MPa,壓力控制精度高。

        4 結束語

        本文通過對鋼卷小車的幾種液壓控制系統進行了對比,著重分析了鋼卷小車的比例控制液壓系統及具體動作過程。此鋼卷小車具有控制精度高、成本較低、安全可靠等優(yōu)點,已在國內多家鋼廠廣泛應用。

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