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        基于CCD傳感器的香菇動態(tài)去根系統(tǒng)

        2018-09-11 02:09:24高漢斌呂浩杰韓現(xiàn)偉
        傳感器與微系統(tǒng) 2018年9期
        關鍵詞:系統(tǒng)

        高漢斌, 呂浩杰, 韓現(xiàn)偉, 張 鐳

        (河南大學 物理與電子學院,河南 開封 475004)

        0 引 言

        當前,香菇去根設備大都采用固定剪切的方式去除菇柄,保留菇蓋,而處于菇柄下端的菇根,由于生長位置不同、長度各異,較難實現(xiàn)自動分離,造成資源浪費[1]。針對當前香菇剪腳機的局限性,本文設計了一種基于圖像處理和可編程邏輯控制器(programmable logic controller,PLC )控制的香菇自動去根系統(tǒng)。通過圖像處理技術檢測流水線上香菇的根部形態(tài),由PLC控制步進電機驅動旋轉刀片到達準確位置,從移動的香菇上剪除菇根。

        以數(shù)字圖像處理為核心的機器視覺檢測方法因其檢測效率高、精度高、信息豐富等優(yōu)點已經在工農產品領域得到了廣泛應用[2~4]。本系統(tǒng)通過圖像識別方法提取香菇菇根輪廓特征,經計算獲得菇根剪切位置。

        PLC 具有可靠性高、抗干擾能力強、編程簡單、維護方便、功能完善、適于惡劣環(huán)境等特點,在工農業(yè)生產控制領域應用十分廣泛[5~7]。本系統(tǒng)使用PLC作為下位機,實現(xiàn)對多臺步進電機的實時控制。

        1 系統(tǒng)總體設計

        香菇自動去根系統(tǒng)包括電荷耦合器件(charge coupled device,CCD)傳感器和光電開關組成的檢測單元、工控機和PLC組成的控制單元、步進電機和去根旋轉刀片組成的執(zhí)行單元。

        1.1 系統(tǒng)硬件組成和設計

        香菇自動去根系統(tǒng)組成,如圖1所示。由于自動化線后端設有自動去柄機構,因此,前端去根系統(tǒng)采用以工控機和PLC組成的控制單元為核心的開環(huán)控制,上位機為研華公司ACP—4000/IPC—610—H系列工控機,下位機為三菱FX2N—32MT系列PLC。該PLC擁有2個高速脈沖輸出端口,編程口可以直接用作通信口,傳輸協(xié)議為串口通信協(xié)議,傳輸速率為9 600 bit/s,采用偶校驗[8~12]。CCD傳感器選用深圳京航科技JHSM120bf—E系列攝像頭,總像素120萬,分辨率為1 280×960,最高幀率29.4 幀/s,最短曝光時間34 μs,由光電開關觸發(fā)攝像頭拍照。步進電機滑臺模組驅動裝有2個圓形旋轉剪切刀片的去根工作平臺上下移動。

        圖1 系統(tǒng)結構

        1.2 系統(tǒng)工作流程

        系統(tǒng)開機,進行初始化,工作平臺回到預設原點位置。當有香菇經過光電開關時,PLC觸發(fā)CCD攝像頭拍照,實時將圖片信息送入工控機,經圖像處理和比較分析后,獲取菇根剪切位置信息,并轉換為步進電機行進方向和脈沖數(shù),當?shù)谝粋€香菇觸發(fā)光電開關,上位機將步進電機行進方向和脈沖數(shù)直接經RS—232C端口送入PLC,PLC以此控制去根工作平臺提前到達剪切位置,當香菇經過工作平臺,自動去除菇根;之后的香菇觸發(fā)光電開關時,則計算與上次香菇觸發(fā)時間間隔,系統(tǒng)以此計算上位機向PLC發(fā)送數(shù)據的延時,以便自動化線上排列的香菇能夠順序剪切。一個工作流程完成后,系統(tǒng)等待下一個觸發(fā)信號,并重復以上過程直到系統(tǒng)關閉。具體工作流程如圖2所示。

        圖2 工作流程

        2 圖像處理與數(shù)據計算

        2.1 圖像處理

        圖像處理采用邊緣檢測算法,經圖像處理后的香菇菇根如圖3(a)所示。使用OpenCV中的findContours(immorph,contours,CV_RETR_EXTERNAL,CV_CHAIN_APPROX_NONE)函數(shù)提取圖形輪廓,rectangle(dst,dstRect,CV_RGB(0,255,0),2)函數(shù)根據圖形輪廓畫出矩形框,line(dst,Point(0,ROIsy),Point(dst.cols-1,ROIsy)和CV_RGB(255,0,0),2)函數(shù)獲取菇根剪切位置。圖像處理過程中,以圖片左上角為坐標原點(0,0),得到2個數(shù)據:m-deltaH為菇根長度對應的像素值,CutPosY為菇根剪切位置在圖片中對應的像素值,如圖3(b)所示。

        圖3 圖像處理

        2.2 數(shù)據計算

        圖像處理獲得香菇根部信息為像素值,下位機通過脈沖數(shù)控制步進電機轉動,因此,需要將像素值轉換為脈沖數(shù)。脈沖數(shù)與像素值之間轉換關系為

        (1)

        式中pusle_n為脈沖數(shù);Distance為去根平臺位移,與菇根切除位置像素值有關,mm;n為步進電機驅動器細分數(shù);θs為步進電機步距角,文中取1.8°;b為滑臺行程,mm/r;Y為圖像高度像素值,系統(tǒng)所用CCD傳感器像素值為960;c為圖像高度,mm。

        由于自動化線上CCD傳感器與去根平臺相隔一段距離,因此,串口數(shù)據需要延時傳輸,延時時間可表示為

        Time_Delay=(d-m_Distance)/Speed

        (2)

        式中d為CCD傳感器與切根平臺距離;Speed為自動化線線速度,由光電編碼器測得;m_Distance為兩相鄰香菇間距

        m_Distance=(T[i]-T[i-1])×Speed×

        1 000/m_nFre.QuadPart

        (3)

        式中T[i]和T[i-1]分別為當前和前一個香菇觸發(fā)光電開關時間,觸發(fā)時間由高精度時控函數(shù)QueryPerformanceCounter(&m_nBeginTime)獲得;m_nFreq.QuadPart為時鐘頻率,由函數(shù)QueryPerformanceCounter(&m_nFreq)獲得。

        3 PLC程序設計

        由于自動化線上兩相鄰間距較近,且菇根位置不同,因此,需要去根平臺的步進電機在不失步[13~17]的情況下以較快的速度啟動和停止。去根平臺電機為兩相步進電機,在保證電機不失步的情況下選用2種啟動方式:用于行程較短情況的不帶加速過程的低速運行模式;用于行程較長情況的帶加速過程的高速運行模式。步進電機PLC控制程序如圖4所示,當去根平臺移動所需脈沖數(shù)大于200時,繼電器M50閉合,執(zhí)行PLSR指令,高速脈沖端口輸出最高頻率達3 300 Hz的脈沖信號,加速時間為50 ms;當所需脈沖數(shù)小于200時,繼電器M51閉合,執(zhí)行PLSY指令,PLC高速脈沖端口輸出固定頻率為1 500 Hz的脈沖信號。實現(xiàn)去根平臺電機在不失步的前提下切刀快速上下移動。

        圖4 步進電機的速度選擇

        4 系統(tǒng)測試

        為了全面檢驗系統(tǒng)的準確性與穩(wěn)定性,隨機選取300個香菇進行測試,實驗選用香菇長度隨機分布在47.64~84.67 mm之間。實驗結果如圖5所示,其中橫坐標為切除菇根長度與實際菇根長度的差值,縱坐標為處于同一誤差范圍內的香菇數(shù)。

        圖5 誤差分析

        由圖5可以看出,菇根剪切誤差分布在-0.6~0.6 mm之間,其中,誤差值在-0.17 mm和-0.11 mm之間的香菇數(shù)為27個,達到最大,整體誤差分布曲線基本符合正態(tài)分布。由統(tǒng)計學知識計算可得,加工誤差期望為0.025,方差為0.079,加工過程中誤差主要集中在-0.3~0.25 mm之間,能夠滿足香菇加工要求。本系統(tǒng)誤差主要來自于2方面:脈沖數(shù)值UNIT1計算時由浮點型轉換為整型,誤差最大為0.06 mm;流水線運行震動引起的隨機誤差。

        5 結束語

        設計系統(tǒng)為基于圖像處理和PLC控制技術的香菇去根自動化線,能夠快速、準確完成自動化線上香菇根部的動態(tài)去除。實際應用中,由于脈沖計算誤差和設備震動沖擊影響,香菇根部理論去除長度和實際去除長度存在一定誤差,平均誤差為2.5 %,實際生產中,能夠完全去除菇根,不影響去除效果?;趫D像處理和PLC的香菇自動去根系統(tǒng)解決了菇根分離加工的實際難題,提高了香菇加工質量和加工精度,符合現(xiàn)代農副產品加工需求,具有廣闊的市場應用前景。

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