駱時(shí)雨
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
閃速熔煉是目前較先進(jìn)的銅生產(chǎn)工藝,但其本身仍存在突出的弱點(diǎn),如煙塵發(fā)生率高,一般在5%~10%之間,報(bào)道最低的為日本東予冶煉廠4%左右。較高的煙塵發(fā)生率主要帶來兩個(gè)方面的問題:
(1)大量的熔融狀煙灰隨煙氣進(jìn)入排煙系統(tǒng),加大了余熱鍋爐的運(yùn)行負(fù)荷,并在上升煙道出口、閃速爐余熱鍋爐、閃速爐電收塵等處形成粘結(jié),降低了余熱鍋爐的傳熱效率和電收塵的收塵效率[1-2]。嚴(yán)重時(shí)甚至危及設(shè)備運(yùn)行安全,造成重大設(shè)備故障,從而造成生產(chǎn)中斷。閃速爐上升煙道出口煙灰粘結(jié)情況見圖1所示。
(2)煙灰在閃速爐冶金模型計(jì)算中是以不定物料的形式返回到閃速爐的,其實(shí)際成分無法實(shí)時(shí)跟蹤并納入計(jì)算控制。較高的煙灰發(fā)生率將直接影響閃速爐的控制,甚至可導(dǎo)致爐況的不穩(wěn)定。
圖1 上升煙道出口煙灰粘結(jié)情況
熔煉車間生產(chǎn)實(shí)踐表明:穩(wěn)定的爐況,精準(zhǔn)的控制入爐物料成分、水分、粒度等,是控制閃速爐煙塵發(fā)生率的可行措施。
貴冶閃速爐采用倉式配料,其成分相對(duì)準(zhǔn)確,然而受精礦堆存、計(jì)量偏差、地方礦成分不穩(wěn)定等因素的影響,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)入爐干礦成分和控制干礦成分產(chǎn)生偏差的情況[3]。為了更加精確地控制入爐干礦成分,生產(chǎn)過程中主要采取了以下措施。
(1)規(guī)范精礦堆存、取用流程。避免在儲(chǔ)存和取用的過程中出現(xiàn)不同成分礦種混雜的情況。
(2)地方礦部分成分不穩(wěn)定,偏差較大。為改善該問題,將成分較穩(wěn)定的浮選礦堆存在一起(1號(hào)地方礦),成分不穩(wěn)定的雜礦另外堆存(2號(hào)地方礦)。從而通過減少不穩(wěn)定礦種的數(shù)量,達(dá)到改善精礦成分不穩(wěn)定的目的。見表1所示。
表1 貴溪冶煉廠1#閃速爐配料變更通知單
(3)定期對(duì)配料倉計(jì)量稱的精確度進(jìn)行校驗(yàn),減少計(jì)量偏差。見表2所示。
表2 配料倉皮帶秤校驗(yàn)單
(4)控制入爐干礦水分。干礦水分過高會(huì)影響反應(yīng)速度,含水過低容易因“流態(tài)化”影響螺旋給料的準(zhǔn)確性。
(5)干燥精礦的篩分。精礦經(jīng)篩分后,顆粒均勻、成分穩(wěn)定,從而達(dá)到更加精確地控制入爐物料粒度的目的,效果較好。
(6)控制精礦中鉛、鋅、砷等低熔點(diǎn)、易揮發(fā)元素的配入比率[4-5]。近年來熔煉車間完成了“鉛、鋅元素加入到閃速爐數(shù)學(xué)計(jì)算模型的研究”,投入使用后為更加精確的前饋控制提供了依據(jù)。如表3所示,為鋅元素對(duì)閃速爐參數(shù)的影響情況。
表3 鋅對(duì)部分參數(shù)的影響
對(duì)失重倉垂直度、壓力傳感器的水平度進(jìn)行了校準(zhǔn)。校準(zhǔn)后安裝了檢測(cè)裝置和限位“拉桿”,及時(shí)監(jiān)視和限制其徑向移動(dòng),減少了因非正常徑向移動(dòng)造成的給料波動(dòng)[6-7]。
2.3.1 精礦噴嘴冷卻風(fēng)量的控制實(shí)驗(yàn)
在固定中央氧系數(shù)為6.0%,分配風(fēng)修正值為200Nm3/h;工藝風(fēng)速為100m/s的條件下,分別進(jìn)行了噴嘴冷卻風(fēng)量為2600 Nm3/h、3300Nm3/h、4000 Nm3/h三種條件下的試驗(yàn), 結(jié)果見表4所示。
表4 噴嘴冷卻風(fēng)量對(duì)煙塵發(fā)生率的影響
從以上數(shù)據(jù)分析可知,噴嘴冷卻風(fēng)量在2600 Nm3/h、3300Nm3/h、4000 Nm3/h對(duì)應(yīng)的煙灰發(fā)生率分別為5.0%、5.8%、6.2%;渣含銅分別為1.29%、1.72%、1.80%;稀酸濃度分別為7.75%、7.62%、10.5%。因此可以認(rèn)為:精礦噴嘴冷卻風(fēng)流量控制較低,更有利于降低閃速爐煙塵發(fā)生率和渣含銅。
2.3.2 分配風(fēng)量的控制實(shí)驗(yàn)
根據(jù)以上試驗(yàn)結(jié)果,選取噴嘴冷卻風(fēng)量為2600Nm3/h,同時(shí)固定工藝風(fēng)速為100m/s、中央氧系數(shù)為6.0%,進(jìn)行分配風(fēng)量的試驗(yàn)。選取的試驗(yàn)條件為:分配風(fēng)修正值為:+200Nm3/h、0Nm3/h、-200Nm3/h。
分配風(fēng)修正值為+200Nm3/h、0Nm3/h、-200Nm3/h的情況下,對(duì)應(yīng)煙灰發(fā)生率分別為4.1%、4.75%、4.9%;渣含銅分別為1.29%、1.43%、1.59%;稀酸濃度分別為7.75%、8.54%、7.53%。因此可以認(rèn)為:較大的分配風(fēng)量更利于降低閃速爐煙塵發(fā)生率和渣含銅。具體見圖2所示。
圖2 煙灰發(fā)生率、FF渣含銅、稀酸濃度之間的關(guān)系
一般進(jìn)入排煙系統(tǒng)的煙灰顆粒平均直徑在10~20μm,其煙塵量主要取決于爐膛內(nèi)的壓力。因此,控制一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定和較低的爐膛壓力,是降低煙塵發(fā)生率的又一途徑。對(duì)爐膛壓力影響最大的因素,是轉(zhuǎn)爐開停風(fēng)而引起的制酸系統(tǒng)一級(jí)動(dòng)力波壓力波動(dòng),為穩(wěn)定此期間的系統(tǒng)壓力,熔煉車間對(duì)轉(zhuǎn)爐和制酸系統(tǒng)的控制程序進(jìn)行了優(yōu)化,具體見表5所示。
表5 優(yōu)化前后閃速爐爐膛壓力控制參數(shù) Pa
(1)提前將轉(zhuǎn)爐排風(fēng)機(jī)閘板閥信號(hào)送至硫酸車間,作為硫酸主風(fēng)機(jī)提速信號(hào),取代之前的閘板閥動(dòng)作信號(hào)。使硫酸一系列風(fēng)機(jī)提前接受送風(fēng)信號(hào),提前提速。
(2)硫酸二系列稀釋閥在DCS上設(shè)置自動(dòng),接到閘板預(yù)動(dòng)作信號(hào)后,稀釋閥由40%左右開度跳躍至10%。
(3)以轉(zhuǎn)爐送風(fēng)閥關(guān)閉為停風(fēng)信號(hào),一系列風(fēng)機(jī)提前降速。
(4)二系列稀釋閥開度接到停風(fēng)信號(hào),自動(dòng)由10%→40%。
貴冶1#閃速爐和2#閃速爐2015年煙塵發(fā)生率數(shù)據(jù)見表6所示。
經(jīng)過2年的攻關(guān),閃速爐煙塵發(fā)生率大幅下降,解決了排煙系統(tǒng)煙灰粘結(jié)的問題。2016年至今煙灰發(fā)生率見表7、表8所示。
閃速爐煙灰就是隨冶煉煙氣帶出爐膛進(jìn)入到余熱鍋爐及后續(xù)生產(chǎn)系統(tǒng)中的煙塵。爐膛內(nèi)形成的顆粒直徑越大自重越重,越不容易被煙氣帶走;爐膛壓力越小,能帶走的煙塵直徑也越小,煙塵量也會(huì)隨之減少;另外低熔點(diǎn)易揮發(fā)物質(zhì)少,煙灰發(fā)生率也會(huì)降低。
表6 2015年閃速爐煙灰發(fā)生率
表7 2016年閃速爐煙灰發(fā)生率
表8 2017年閃速爐煙灰發(fā)生率