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        過濾洗滌干燥一體機在冶金中的生產(chǎn)實踐

        2018-09-11 02:46:54準(zhǔn)
        銅業(yè)工程 2018年4期
        關(guān)鍵詞:后液銀粉壓濾機

        方 準(zhǔn)

        (大冶有色金屬有限責(zé)任公司 稀貴金屬廠,湖北 黃石 435005)

        1 引言

        目前我廠采用的工藝是氨氣氨浸分銀后再用水合肼進行還原沉銀[1],還原過程中有大量的氨氣生成并溶解在在沉銀后液中,使用傳統(tǒng)壓濾機因其開放性導(dǎo)致大量氨氣散排空氣中,污染現(xiàn)場生成環(huán)境,造成環(huán)保問題[2],同時傳統(tǒng)板框壓濾機的密閉性較差,吹風(fēng)干燥的作用有限,造成粗銀粉含水量較高[3],不利于后續(xù)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn),因此如何減少過濾過程中的氨氣散排,同時降低粗銀粉中的含水量,成為著重需要解決的問題。通過查閱相關(guān)文獻[4-6],結(jié)合實際條件考慮后,我廠決定使用一種新型過濾洗滌干燥一體機,代替現(xiàn)有板框壓濾機進行粗銀粉的過濾,洗滌,干燥。本文介紹了一種過濾洗滌干燥一體機在實際生產(chǎn)中的應(yīng)用實踐,并且經(jīng)過一段時間的試運行,期間顯著的降低了現(xiàn)場氨氣濃度,取得了良好的效果。

        2 一體機工作原理、結(jié)構(gòu)及工藝流程簡介

        大冶有色稀貴金屬廠粗煉車間目前使用一臺過濾洗滌干燥一體機(以下簡稱一體機),一體機主要由傳動裝置、升降裝置、機械密封、人孔、罐體、攪拌系統(tǒng)、出料閥裝置、支腿等(見圖1),過濾面積為2m3。其工作原理是利用空壓風(fēng),在罐體內(nèi)產(chǎn)生正壓,進而實現(xiàn)固液分離。在同一容器內(nèi)可完成從進料到過濾、洗滌,干燥,最后到出料等全過程的連續(xù)操作(見圖2)。

        3 一體機生產(chǎn)實踐及存在問題

        3.1 生產(chǎn)實踐

        一體機設(shè)計過濾面積2m2,罐內(nèi)容積3.5m3,罐內(nèi)使用壓力-0.097~0.4MPa,罐內(nèi)使用溫度0~60℃,試生產(chǎn)風(fēng)壓為0.2MPa,由于我廠首次使

        圖1 一體機設(shè)備結(jié)構(gòu)簡圖

        圖2 一體機工藝流程簡圖

        用過濾洗滌干燥一體設(shè)備,設(shè)計時沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以參考,并且該設(shè)備在冶金行業(yè)的運用極其少見,同時由于廠房已經(jīng)建成設(shè),設(shè)備為后期采購安裝,受到場地等多方面的限制,所以在設(shè)計上存在一定的缺陷,同時經(jīng)過一段時間的試運行,也暴露了一些存在的問題,現(xiàn)將試運行實踐過程簡述如下:

        一階段,進料并過濾完一反應(yīng)釜沉銀反應(yīng)釜的物料后,觀察一體機內(nèi)部,銀粉大約占三分之一容積,本著簡化操作流程的目的,將第二反應(yīng)釜沉銀反應(yīng)釜的物料加入,繼續(xù)后續(xù)步驟,出料時發(fā)現(xiàn)攪拌槳所受阻力較大,且出料后現(xiàn)場氨味較重,說明洗滌效果較差,同時進兩反應(yīng)釜沉銀后液的做法不可取,改為每次進一反應(yīng)釜沉銀后液,處理完畢后再進第二鍋。

        二階段,經(jīng)過幾次試車后,發(fā)現(xiàn)進料速度越來越慢,檢查反應(yīng)釜后發(fā)現(xiàn)沉銀反應(yīng)釜底部銀粉沉積,導(dǎo)致反應(yīng)釜放料口堵塞且后續(xù)銀粉大量堆積,銀粉無法通過自流方式進入一體機,于是在反應(yīng)釜上增設(shè)一趟壓縮風(fēng)管道,將反應(yīng)釜內(nèi)壓力提升至0.2MPa后打開放料閥門進料,杜絕銀粉沉積現(xiàn)象的發(fā)生,同時可以將反應(yīng)釜內(nèi)沉銀后液一次性過濾完畢,極大的減少了進料過濾步驟的重復(fù)操作次數(shù),降低了操作繁瑣程度與進料操作時間,平均每鍋減少20min(見圖3)。

        圖3 試車期間操作時間統(tǒng)計圖

        三階段,由于一體機多為制藥行業(yè)應(yīng)用,設(shè)計的水管主要作用為降塵及沖洗攪拌槳軸承,噴頭出水量不滿足我廠生產(chǎn)實際需求,補水時間過長,增加單反應(yīng)釜處理時間,于是將反應(yīng)釜上原有補清水管道作為一體機補水管道使用,減少操作時間的同時通過反應(yīng)釜補清水,可以起到?jīng)_刷反應(yīng)釜底部少量殘余銀粉及一體機進料金屬軟管內(nèi)殘余銀粉的雙重作用。

        四階段,一體機燒結(jié)板上方銀粉隨著試車的進行,其厚度不斷增加,造成攪拌槳負(fù)荷增大,超出正常范圍,影響生產(chǎn)安全,導(dǎo)致需經(jīng)常清理致密銀粉層,清理勞動強度大,操作難度高,影響正常生產(chǎn)進行,經(jīng)過觀察后,發(fā)現(xiàn)是一體機攪拌槳反轉(zhuǎn)平整物料功能,使燒結(jié)板上方銀粉逐漸密實,造成銀粉層厚度逐漸增加,進入一體機內(nèi)部將致密銀粉層鏟除清理后,重新進行試車,不再使用平整物料功能,隨著試車的進行,銀粉層始終保持在攪拌槳的最低點且不再增加,保持穩(wěn)定(見圖4),同時銀粉層與燒結(jié)板形成了預(yù)過濾→二次過濾的過濾結(jié)構(gòu),既保證了過濾效果,又保護了燒結(jié)板(見圖5)。從而延長了燒結(jié)板的清理周期,有利于生產(chǎn)正常進行。

        圖4 穩(wěn)定銀粉層

        圖5 鑿開銀粉層后露出的部分燒結(jié)板

        經(jīng)過一段時間試生產(chǎn),一體機過濾的銀粉較使用傳統(tǒng)壓濾機過濾的銀粉,含水量指標(biāo)更加穩(wěn)定且普遍下降7%~8%(見圖6),并且生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境改善明顯,廠房氨氣濃度有較大改善(見圖7),已無明顯氨氣,工人勞動強度降低,但操作精細(xì)程度要求提高,操作時間與之前相比有所延長。

        圖6 粗銀粉含水量對比圖

        圖7 現(xiàn)場氨氣濃度對比圖

        3.2 存在的問題及改進思路

        除開實踐過程中已發(fā)現(xiàn)并且解決的問題以外,還有部分未解決的問題簡述如下:

        問題1,反應(yīng)釜軸封密封不嚴(yán),因一體機為后期采購加裝設(shè)備,前期設(shè)計階段反應(yīng)釜未進行壓力設(shè)計,導(dǎo)致后期改造之后,反應(yīng)釜動密封處密封不嚴(yán),影響反應(yīng)釜加壓過程,且對反應(yīng)釜攪拌槳正常工作有一定影響。

        問題2,一體機排液管道較長,管道進出口垂直落差較大,且一體機出液口處于低位,在管道內(nèi)濾液的作用下,導(dǎo)致一體機出液口阻力增大,不利于過濾的進行,延長過濾時間,影響生產(chǎn)的順利進行的同時在一體機出液口處易造成極細(xì)小顆粒沉積并堵塞管道。

        問題3,一體機手動放料閥門在每鍋一體機做完后必須打開并清理,否則銀粉附著在內(nèi)壁導(dǎo)致閥門無法嚴(yán)格密封,有漏液風(fēng)險。此步驟操作量較大且操作過程中會有少量氨氣逸散,局部氨氣濃度較高,造成環(huán)境污染的同時對現(xiàn)場操作人員有一定影響。

        針對問題1、2,需要通過設(shè)計來解決,初步想法是將反應(yīng)釜,一體機,后液地坑,設(shè)計成上中下三級結(jié)構(gòu),讓反應(yīng)釜放液至一體機,一體機放液至后液地坑,過程中均不會有較大阻力,同時可以降低生產(chǎn)所需風(fēng)壓,使現(xiàn)有反應(yīng)釜滿足使用需求。

        針對問題3,由于需要保證密封的嚴(yán)密性,與廠家經(jīng)過一段時間的溝通后暫時還未發(fā)現(xiàn)一種較好的閥門結(jié)構(gòu)能夠很好的解決嚴(yán)密性的同時又方便開關(guān)清理,初步想法是在出料口附近增設(shè)一趟水管,并配高壓水槍,每次出料完畢后,通過高壓水槍噴射水流將閥門管道內(nèi)壁上的附著銀粉沖刷干凈,之后閥門能完全關(guān)閉,從而解決 每次需要拆卸螺絲,徹底打開閥門才能將銀粉清理干凈的情況。

        4 今后改進方向

        在基本解決氨氣散排與銀粉含水量問題以后,改進方向主要有以下兩點。

        (1)盡量壓縮作業(yè)時間,目前一體機根據(jù)物料情況不同,處理1反應(yīng)釜物料時間在1.2到1.6h之間,現(xiàn)有板框壓濾機處理2反應(yīng)釜物料時間在1.5~2h左右,根據(jù)我廠現(xiàn)行作息時間,一體機處理能力稍顯不足,所以將一體機處理1反應(yīng)釜物料作業(yè)時間壓縮至0.6到0.8h,使其更加符合實際生產(chǎn)需求,變得尤為重要。

        (2)作業(yè)全流程自動化控制,一體機本身可以通過設(shè)定完成自動化控制,但為了解決生產(chǎn)中遇到的實際問題,在作業(yè)流程中加入了反應(yīng)釜相關(guān)閥門的控制步驟,因為反應(yīng)釜上相關(guān)閥門大多為手動控制閥門,所以無法直接與一體機形成聯(lián)動,達到自動控制。同時一體機本身的操作流程相對于傳統(tǒng)板框壓濾機來說更為復(fù)雜,對于精細(xì)化操作要求也更高,如果能做到全流程自動化控制,對于減少人為操作產(chǎn)生的失誤,以及生產(chǎn)的順利進行,都有非常大的幫助與益處。

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