焦小波 劉霖杰
摘 要:本文主要對循環(huán)流化床鍋爐中的SNCR脫硝系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,通過對尿素溶液噴射裝置的優(yōu)化,調(diào)整尿素溶液制備系統(tǒng)的加熱方式,調(diào)整霧化風,同時加強運行管理保證脫硝最佳反應溫度,保證還原劑和煙氣充分混合、反應,提高還原劑與煙氣的充分混合與接觸、反應,提高煙氣脫硝效率,降低還原劑(即尿素)消耗、降低生產(chǎn)成本。
關鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;脫硝系統(tǒng);SNCR;尿素溶液噴射裝置
隨著環(huán)境污染給人類帶來的問題越來越嚴重,人們的環(huán)境保護意識日益增強,我國針對環(huán)境保護的法律法規(guī)不斷健全,對火力發(fā)電廠NOx排放控制日益嚴格[1]。循環(huán)流化床鍋爐技術作為一種高效、低污染、清潔的燃燒技術,已在電站鍋爐、工業(yè)鍋爐、廢棄物處理利用等領域得到了廣泛應用[2-3]。選擇性非催化還原(SNCR)是一種煙氣脫硝技術,其原理是將氨還原劑在一定的溫度窗口下與NOx發(fā)生選擇性非催化還原反應,達到降低NOx排放的效果[4]。
1 脫硝系統(tǒng)運行狀況分析
我公司脫硝系統(tǒng)采用SNCR+SCR技術,SNCR+SCR混合技術是SNCR工藝的還原劑噴入爐膛技術同SCR工藝利用未反應氨進行催化反應結合起來,達到所需的脫硝效果,它是把SNCR工藝的低費用特點同SCR工藝的高脫硝率進行有效結合的一種揚長避短的混合工藝。SNCR+SCR混合工藝的脫硝效率為90%,氨的逃逸小于3mg/Nm3。
目前,SNCR系統(tǒng)中尿素溶液使用量居高不下,已成為制約系統(tǒng)經(jīng)濟性運行的重要因素,因此對公司三臺循環(huán)流化床鍋爐的SNCR系統(tǒng)進行優(yōu)化與應用。
SNCR系統(tǒng)尿素溶液噴射裝置為2014年7月投用至今,該型式噴槍為尾部混合文丘里型式噴槍,采用文丘里原理,壓縮空氣在噴槍尾部進入,尿素溶液在壓縮空氣后部進入噴槍尾部,通過壓縮空氣的高速噴射抽動尿素溶液進入混合室,混合后的氣液混合物至噴槍噴頭處霧化,要求壓縮空氣壓力不低于0.3MPa,且各部件加工精度要求極高,霧化噴嘴極易高溫磨損。經(jīng)現(xiàn)場檢查分析,造成尿素消耗過大的主要因素即為該型式噴槍霧化效果差。
2 優(yōu)化方案
2.1 尿素溶液噴射裝置優(yōu)化
將尿素噴槍更換為尾部噴射混合型式,該型式采用尿素溶液于兩側釋放孔噴出,與壓縮空氣混合,于槍頭處霧化噴出。尾部噴射混合型式噴槍結構相對簡單,易于加工制造,氣液混合充分,霧滴粒徑可達50-70微米,溶液與煙氣中的氮氧化物接觸更加均勻,反應更加充分,脫硝效率更高,運行費用更低。
其最佳流量范圍10-400L/h;壓縮空氣壓力0.1-0.6MPa,液體壓力0.1-0.6MPa;噴槍有二個接口,分別為進液口、進氣口;最高環(huán)境溫度:1250℃;最大工作壓力:1.5MPa,且有霧化精細、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、無需冷卻風等優(yōu)點。
2.2 噴槍噴嘴的角度選擇與防磨優(yōu)化
根據(jù)噴槍在鍋爐上的安裝位置,噴槍的噴嘴為主線垂直于煙氣流向的橄欖型噴口,霧化后氣液混合物呈扇形霧化狀態(tài),扇形界面與煙氣流向垂直,最大程度提高混合度、提高反應效率。噴嘴設有60°導流角,有利于氣液混合物進一步膨脹擴張。針對噴嘴被高溫煙氣沖刷磨損,噴槍整體采用310s不銹鋼,具有良好耐氧化、耐腐蝕、耐酸堿、耐高溫性能,且噴槍殼內(nèi)有氣液混合物冷卻;噴嘴采用激光熔覆技術,使用鎳基合金包覆噴嘴,提高其耐磨性能。
2.3 尿素溶液的制備系統(tǒng)優(yōu)化
尿素為無色或白色針狀或棒狀結晶體,無臭無味。含氮量約為47%,溶于水,在20℃的水中溶解度為1080 g/L。為保證脫硝的效率,提高尿素溶液的溶解度,公司對尿素溶液的制備系統(tǒng)做出以下調(diào)整:
原尿素溶液的制備中使用蒸汽加熱,加熱處為尿素制備溶解罐。蒸汽來源原為對外供汽管道疏水管,蒸汽壓力為0.1-0.2MPa,加熱后溫度為25℃?,F(xiàn)將蒸汽來源改為汽輪機打孔抽汽支管,壓力為0.4-0.5MPa,加熱后尿素溶液溫度為50℃。
2.4 霧化風的優(yōu)化調(diào)整
公司原有噴槍采用頭部混合、霧化模式,要求壓縮空氣壓力不低于0.3MPa,另因其噴嘴極易高溫磨損,需配備冷卻風,冷卻風壓力要求不低于0.2MPa。采用尾部噴射混合型噴槍后,不需要冷卻風。經(jīng)試驗,新型噴槍所需霧化風采用壓縮空氣作為霧化介質,壓縮空氣壓力要求為0.1-0.6MPa。
3 經(jīng)濟效益
根據(jù)上述優(yōu)化方案將公司SNCR脫硝系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,通過對尿素溶液噴射裝置的優(yōu)化,調(diào)整尿素溶液制備系統(tǒng)的加熱方式,調(diào)整霧化風,同時加強運行管理保證脫硝最佳反應溫度,公司鍋爐煙氣脫硝效率不斷提高。
經(jīng)統(tǒng)計:優(yōu)化方案實施前,每天消耗尿素約為10噸;優(yōu)化方案實施后,每天添加消耗尿素約為8噸,每天少消耗尿素約2噸。公司制造安裝新型尿素溶液噴射裝置12套,成本及其他費用共計約20萬元,因此,綜合考慮取得效益約為96萬元/年。
參考文獻:
[1]胡浩毅.以尿素為還原劑的SNCR脫硝技術在電廠的應用[J].電力技術,2009(3):22-24.
[2]馮俊凱等主編.循環(huán)流化床燃燒鍋爐[M].北京:中國電力出版社,2003.
[3]余潔.循環(huán)流化床鍋爐的污染物排放與控制探討[J].煤質技術,2012(3):46-49.
[4]Richard K Lyon.Method for the reduction of the concentration of NO in combustion effluents using ammonia[P].US. 3900554,1975.