石國棟
(國網(wǎng)山東省電力公司冠縣供電公司,山東 聊城 252500)
為了能夠在根本上避免電力系統(tǒng)發(fā)生電壓升高的現(xiàn)象,優(yōu)化系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性、安全性,保證城市電網(wǎng)的供電質(zhì)量,就需要對其所產(chǎn)生的損耗進行控制。但是,傳統(tǒng)的方式已經(jīng)不能滿足工作的需求,加之城市人口數(shù)量眾多,具有更加嚴格的防火要求,使得無污染、無油化、小型的設備成為城市電網(wǎng)發(fā)展的基本要求,而干式鐵心并聯(lián)電抗器恰恰具有體積小、漏磁小、損耗低、阻燃防爆的優(yōu)勢,從而廣泛應用在電網(wǎng)改造之中。
在實際應用的過程中,鐵磁介質(zhì)有著較高的導磁率,同時其具有非線性的磁化曲線,所以必須保證干式鐵心并聯(lián)電抗器具有氣隙。在這一基礎上,基本上所有帶氣隙的鐵磁其特征都具有明顯的線性特征,從而保證干式鐵心并聯(lián)電抗器在1.8倍的運行中,其工頻能夠呈現(xiàn)出更加穩(wěn)定的狀態(tài)。就鐵心電抗器而言,其磁通分為漏磁通、主磁通兩部分,其中漏磁通一部分流過線圈占據(jù)一定的空間,同時與線圈的匝數(shù)逐次相交鏈;另外一部分則是鐵心外徑、流過線圈內(nèi)徑之間的空間,與線圈的匝數(shù)全部相交鏈。在其運行期間,主要就是充分發(fā)揮主磁路氣隙的作用,對電抗進行合理、有效的調(diào)節(jié),而干式鐵心并聯(lián)電抗器的實際效果與氣隙的大小有著直接的關系,在磁通流過氣隙時就會產(chǎn)生衍射的現(xiàn)象。
在干式鐵心并聯(lián)電抗器中,其損耗主要來自于三部分:線圈所產(chǎn)生的損耗(線損)、鐵心所產(chǎn)生的損耗(鐵損)、結構件漏磁所產(chǎn)生的損耗等(雜散損耗)。具體而言,干式鐵心并聯(lián)電抗器在運行中所產(chǎn)生的損耗包括:(1)線損。在干式鐵心并聯(lián)電抗器的運行中,線圈損耗包括直流電阻損耗、附加損耗等,其中直流電阻損耗主要是由于導線存在電阻,所以在運行中就會產(chǎn)生損耗;附加損耗則是由多股導線換位不完全、導線產(chǎn)生渦流等因素而引發(fā)的,由于干式鐵心并聯(lián)電抗器橫向漏磁較小,可以在計算的過程中忽略不計,僅僅需要計算豎向的漏磁損耗。
(2)鐵損。在日常的工程計算之中,計算鐵芯損耗的方式與其相同,即將鐵心質(zhì)量與單位質(zhì)量的鐵心損耗相乘,再與系數(shù)相乘。由此能夠發(fā)現(xiàn),單位質(zhì)量的鐵心損耗與鐵心的磁密、硅鋼片的生產(chǎn)工藝存在密切的關系。對于干式鐵心并聯(lián)電抗器來說,鐵心的磁密通常在0.8~1.05T之間,同時有取向的硅鋼片損耗更小。
(3)雜散損耗。由于干式鐵心并聯(lián)電抗器在運行中,引線所產(chǎn)生的損耗、漏磁所產(chǎn)生的損耗等。
(1)損耗分析依據(jù)。通常情況下,干式鐵心并聯(lián)電抗器的容量較大,產(chǎn)生的損耗也相對較大。由于干式鐵心并聯(lián)電抗器會產(chǎn)生一定的損耗,所以其就會直接影響溫升,而較高的溫升又會降低絕緣材料的性能,給電網(wǎng)運行帶來安全隱患,所以需要通過恰當?shù)姆绞綄Ω墒借F心并聯(lián)電抗器所產(chǎn)生的損耗進行控制。在干式鐵心并聯(lián)電抗器中,所使用的絕緣材料為F級,最佳的運行溫度為155攝氏度,一旦超過該溫度值10攝氏度,那么絕緣材質(zhì)就會快速惡化,縮短其使用壽命。依據(jù)《6kV~35kV級干式鐵心并聯(lián)電抗器技術參數(shù)和要求》JB/T 10775-2007的相關規(guī)定:當溫度為75攝氏度時,三相干式鐵心并聯(lián)電抗器的容量為6000kvar,而其所產(chǎn)生的損耗為31.4kW;當容量為10000kvar時,而其所產(chǎn)生的損耗為43kW,其最大的允許偏差為百分之十五?;谶@樣的理論基礎,能夠?qū)Ω墒借F心并聯(lián)電抗器氣隙對其損耗的影響進行詳細的分析與研究,為保證結果的精準性提供基本條件。
(2)案例分析。結合上述的理論內(nèi)容,本文以型號為BKSC-10000/10的鐵心為試驗對象,在穩(wěn)定電抗、三相電抗的偏差分別為4.96%、5.49%、4.06%的條件下,環(huán)境溫度為28攝氏度,干式鐵心并聯(lián)電抗器所產(chǎn)生的損耗為65.69kW,很明顯這一結果已經(jīng)遠遠超過了當前的國際標準。經(jīng)過更加深入的分析:干式鐵心并聯(lián)電抗器中的氣隙為160毫米,同時在生產(chǎn)的過程中預留出4個鐵心并未進行澆筑,其目的是為了為調(diào)節(jié)電抗提供便利。但是,在對電抗進行實際調(diào)節(jié)的過程中,電抗在初試時的偏差較大,而為了保證其正常的范圍之內(nèi),就需要在干式鐵心并聯(lián)電抗器最上面的鐵心餅中加入氣隙,從而實現(xiàn)對電抗調(diào)解的目的。具體而言,氣隙分為兩次加入,共計為16.5毫米,詳細內(nèi)容見表1。
由于干式鐵心并聯(lián)電抗器的損耗為直流電阻損耗、鐵損、不完全換位損耗、導線渦流損耗、雜散損耗等多個方面,所以需要在生產(chǎn)完成、出廠之前,對鐵心進行全面的質(zhì)量檢驗,保證其符合產(chǎn)品的相關質(zhì)量要求。
(3)影響結果分析。針對上述案例的現(xiàn)象,在很大的范圍之內(nèi)干式鐵心并聯(lián)電抗器漏磁的衰弱都是受氣隙個數(shù)的影響。為了能夠更加清楚的對型號為BKSC-10000/10干式鐵心并聯(lián)電抗器進行觀察、分析,就需要將其模型設計為二維模型,并通過恰當?shù)能浖M行分析,從而更加精準的掌握漏磁的問題。
首先,依據(jù)型號為BKSC-10000/10干式鐵心并聯(lián)電抗器(原)氣隙的實際分布,能夠發(fā)現(xiàn):不均勻的氣隙分布就會導致漏磁場的線力發(fā)生偏移,這樣的現(xiàn)象就會導致無法進行更加完全的換位,同時線圈增大其環(huán)流還會再次產(chǎn)生附加損耗。其次,同樣依據(jù)干式鐵心并聯(lián)電抗器的氣隙分布,可以發(fā)現(xiàn):漏磁主要發(fā)生在最上面的13毫米的氣隙位置處,并且明顯高于6.5毫米位置處的漏磁問題。在這樣的條件下,就會導致干式鐵心并聯(lián)電抗器線圈所產(chǎn)生的渦流損耗逐漸加大,甚至還會增加干式鐵心并聯(lián)電抗器結構件中的雜散損耗。
通過上述的分析,假設型號為BKSC-10000/10干式鐵心并聯(lián)電抗器,其氣隙分布的不均勻性是增加鐵心耗損的根本性原因。針對這一問題,重新對型號為BKSC-10000/10干式鐵心并聯(lián)電抗器的氣隙進行分布,其具體的原則為:總氣隙為160毫米,最上面的氣隙為6毫米,其余的氣隙均為7毫米。為了保證最終分布結果的精準性,工作人員可以通過特定的軟件干式鐵心并聯(lián)電抗器的氣隙分布進行仿真模擬,然后對仿真進行驗證,這樣的方式能夠在很大程度上提高工作的質(zhì)量、效率,相關的試驗數(shù)據(jù)見表2。
表2 干式鐵心并聯(lián)電抗器的試驗數(shù)據(jù)
在本次的試驗分析中,干式鐵心并聯(lián)電抗器最終的損耗為38.3kW,完全符合相關部門對其運行的規(guī)定與要求。另外,在調(diào)試干式鐵心并聯(lián)電抗器的過程中,僅僅對其進行了一次調(diào)整,便將最終的總氣隙控制在158毫米,為干式鐵心并聯(lián)電抗器的運行提供了前提條件。但是,如果干式鐵心并聯(lián)電抗器中的氣隙并沒有進行均勻分布,那么就需要在調(diào)節(jié)電抗期間進行反復的工作,而這樣的現(xiàn)象不僅會影響工作效率,也會降低干式鐵心并聯(lián)電抗器的性能。
由此能夠說明,干式鐵心并聯(lián)電抗器的損耗與氣隙的分布之間具有顯著的關系,所以在設計干式鐵心并聯(lián)電抗器的過程中,必須保證氣隙能夠以均勻的狀態(tài)分布在鐵心之間。另外,在設計干式鐵心并聯(lián)電抗器的過程中,應該適當?shù)目s小鐵軛位置處的氣隙,從而最大程度的優(yōu)化在干式鐵心并聯(lián)電抗器運行期間的漏磁問題,進而將損耗控制在合理的范圍內(nèi)。
綜上所述,氣隙對于干式鐵心并聯(lián)電抗器的運行損耗有著直接的影響,因此需要工作人員對其進行合理的設計。以此為基礎,氣隙降低了干式鐵心并聯(lián)電抗器運行中的線損、鐵損、雜散損耗等,提高了干式鐵心并聯(lián)電抗器運行的穩(wěn)定性,提高了電網(wǎng)供電的質(zhì)量,滿足了相關要求。所以,為了能夠?qū)崿F(xiàn)降低干式鐵心并聯(lián)電抗器的損耗,就可以將氣隙設置在其中。