□文/倪泳泉 孫曉瑩 馬明媚
山東某顏料化工廠主要產(chǎn)品為有機(jī)顏料A和無(wú)機(jī)顏料B,無(wú)機(jī)顏料B生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量酸性廢水。該廢水有機(jī)物含量較低,氨氮含量高且含有大量表面活性劑和助劑等物質(zhì),可生化性較差。該廠廢水處理站采用簡(jiǎn)單的絮凝沉淀處理,未設(shè)生化處理系統(tǒng),因此出水氨氮濃度高,增加了下游污水處理廠進(jìn)水氨氮負(fù)荷,造成其出水氨氮不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。針對(duì)該廠廢水處理站原處理工藝存在的問題,采用天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)科研院生產(chǎn)的污水處理系統(tǒng)硝化強(qiáng)化劑對(duì)生化系統(tǒng)進(jìn)行硝化功能快速啟動(dòng),在最短時(shí)間內(nèi)使出水氨氮濃度達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
現(xiàn)有廢水處理站處理工藝流程見圖1。
圖1 現(xiàn)有廢水處理站處理工藝流程
廢水首先經(jīng)過板框壓濾回收部分顏料,濾出液進(jìn)入中和調(diào)節(jié)池,該池分為調(diào)節(jié)池及中和池兩部分:調(diào)節(jié)池有效容積1 000 m3,用于收集生產(chǎn)廢水;中和池有效容積100 m3,用于將廢液pH調(diào)節(jié)至堿性,該過程中產(chǎn)生大量黃色沉淀物。
此后,廢水通過提升泵泵入混凝罐,該罐有效容積20 m3,在混凝罐中投加聚丙烯酰胺,對(duì)廢水中的沉淀物進(jìn)行絮凝處理。
絮凝處理后的廢水流入斜板沉淀池。斜板沉淀池有效容積300 m3,用于將廢水中的懸浮物、膠凝物沉淀去除,達(dá)到固液分離的目的。出水進(jìn)入清水池,外排至污水收集管網(wǎng)。
該廢水處理站各工段水質(zhì)情況見表1。
表1 現(xiàn)廢水處理站各工段水質(zhì)
由表1可知,該廠生產(chǎn)廢水具有氨氮較高但COD較低的特點(diǎn);而現(xiàn)有廢水處理工藝為簡(jiǎn)單的物化處理,對(duì)色度的去除較明顯,但對(duì)氨氮的去除率較低,因此最終出水氨氮濃度較高。
整改后,該廠廢水處理站生化段進(jìn)出水需達(dá)到的指標(biāo)見表2。由表2可知,該系統(tǒng)生化段的主要功能為去除氨氮。
表2 廢水處理站生化處理段進(jìn)出水設(shè)計(jì)水質(zhì)
制定了3套整改方案,見表3。
表3 廢水處理站工藝整改方案
方案1優(yōu)點(diǎn)是投資低,但后期運(yùn)行維護(hù)因需要外投碳源會(huì)產(chǎn)生一定的費(fèi)用;方案2后期運(yùn)行費(fèi)用低,但該硝化強(qiáng)化劑沉降性能一般,采用二沉池難以實(shí)現(xiàn)有效的固液分離,因此需在好氧池中增加膜組件用于固液分離,盡管采用硝化強(qiáng)化劑可進(jìn)行快速硝化功能啟動(dòng),但膜組件的選型、采購(gòu)、安裝及調(diào)試需一定周期,因此需4~6周才能實(shí)現(xiàn)氨氮達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)前期投資費(fèi)用較高;方案3前期需購(gòu)買硝化強(qiáng)化劑,投資費(fèi)用中等,后期運(yùn)行維護(hù)因需要外投碳源也會(huì)產(chǎn)生一定的費(fèi)用,優(yōu)點(diǎn)是可在1周內(nèi)實(shí)現(xiàn)氨氮達(dá)標(biāo)排放,使工廠盡快恢復(fù)生產(chǎn),將經(jīng)濟(jì)損失降至最低。
綜合考慮各方面因素后,選擇方案3作為最終整改方案。
該廢水處理站整改后工藝流程見圖2。
圖2 整改后處理工藝流程
在原絮凝池后增加好氧曝氣池和二沉池,好氧池有效容積1 400 m3,停留時(shí)間33.6 h,在好氧池中同時(shí)投加活性污泥和硝化強(qiáng)化劑進(jìn)行硝化功能啟動(dòng);二沉池有效容積300 m3,停留時(shí)間7.3 h;二次沉淀池產(chǎn)生的污泥一部分回流至生物處理段,另一部分經(jīng)壓濾脫水、焚燒等處理后運(yùn)到下游污泥廠妥善處理,二沉池出水進(jìn)入清水池排放。
向好氧池投加含水率為80%的活性污泥10 t,同時(shí)投加硝化強(qiáng)化劑0.5 t,停止進(jìn)水和回流,悶曝處理??刂坪醚醭刂衟H為8,溶解氧濃度>2 mg/L。
待好氧池中廢水氨氮濃度降至45 mg/L以下后,以500 m3/d的流量進(jìn)水,根據(jù)出水氨氮的濃度逐漸加大進(jìn)水流量至1 000 m3/d,控制好氧池中pH在7~8,溶解氧>2 mg/L。
每天向生化池中補(bǔ)加750 kg乙酸鈉并持續(xù)監(jiān)測(cè)進(jìn)出水氨氮濃度,以確定硝化系統(tǒng)是否能穩(wěn)定運(yùn)行。
調(diào)試運(yùn)行期間系統(tǒng)進(jìn)出水氨氮濃度見表4和圖3。
表4 調(diào)試運(yùn)行期間進(jìn)出水氨氮濃度
圖3 調(diào)試運(yùn)行期間進(jìn)出水氨氮濃度變化
由表4和圖3可知,自3月25日開始投加活性污泥和硝化強(qiáng)化劑,2 d后生化池中硝化功能已基本建立,氨氮濃度由158 mg/L降至3 mg/L,去除率達(dá)到98%,3月27日開始連續(xù)進(jìn)出水后,廢水處理量穩(wěn)定在1 000 m3/d,系統(tǒng)進(jìn)水氨氮濃度為150~185 mg/L,出水氨氮均維持在6.5 mg/L以下,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于45 mg/L的排放標(biāo)準(zhǔn)。
取系統(tǒng)活性污泥進(jìn)行鏡檢,發(fā)現(xiàn)污泥絮團(tuán)較小、較松散,呈黑綠色,測(cè)得SVI為29.4 mL/g,污泥濃度2 500 mg/L,而良好的活性污泥SVI常在100 mL/g左右,可見本系統(tǒng)內(nèi)活性污泥處于貧營(yíng)養(yǎng)狀態(tài),這是由于進(jìn)水COD較低,外加碳源量不足造成的。但由于該系統(tǒng)的主要功能為去除氨氮,而使用的硝化強(qiáng)化劑所含的亞硝化菌為自養(yǎng)菌,無(wú)需碳源,維持一定量的活性污泥為硝化菌提供可依附的場(chǎng)所即可,因此即使在較低的污泥濃度下,也能實(shí)現(xiàn)完全硝化。只投加活性污泥進(jìn)行硝化功能啟動(dòng),需要約1月的時(shí)間,投加普通硝化菌劑進(jìn)行硝化快速啟動(dòng)也需要1~2周的時(shí)間,而本硝化強(qiáng)化劑僅用2 d即完成硝化功能啟動(dòng),這表明本硝化強(qiáng)化劑較同類產(chǎn)品而言,具有見效時(shí)間短、降解能力旺盛等優(yōu)勢(shì)。
通過在較低污泥濃度情況下投加硝化強(qiáng)化劑,該廠廢水處理站快速建立硝化功能,出水氨氮遠(yuǎn)低于排放指標(biāo),這表明本硝化強(qiáng)化劑可實(shí)現(xiàn)污水處理系統(tǒng)硝化功能快速啟動(dòng),氨氮去除率達(dá)到98%以上,相比同類產(chǎn)品,啟動(dòng)時(shí)間更短,降解能力更高,具有運(yùn)行穩(wěn)定、易于維護(hù)等優(yōu)勢(shì),可用于市政污水處理系統(tǒng)在低溫及惡劣工況下的硝化效果強(qiáng)化及受沖擊后的快速恢復(fù),垃圾填埋場(chǎng)、煤化工、焦化廠、煉油廠、石油化工廠、化肥廠、畜禽養(yǎng)殖廠等各種高氨氮廢水的處理,推廣價(jià)值較高。