孫鳳俠,龔海燕,劉俊濤
(中國石化 上海石油化工研究院 綠色化工與工業(yè)催化國家重點實驗室,上海 201208)
高純度1-丁烯主要用于生產線型低密度聚乙烯樹脂、高密度聚乙烯、聚丁烯樹脂、癸醇等,用途十分廣泛[1-3]。當前,國內1-丁烯主要來源于乙烯裝置及煉廠催化裂解裝置副產的 C4餾分及乙烯二聚,未來1-丁烯的大幅增長有望來源于煤制烯烴[4-9]。近年來,我國C4資源總量隨著煉油和蒸汽裂解制乙烯產能的提高及甲醇制烯烴(MTO)工藝的發(fā)展而增長,通過C4餾分分離方法得到的1-丁烯也逐年增加,從而帶動了1-丁烯產業(yè)的發(fā)展。而隨著1-丁烯的應用領域不斷拓寬,1-丁烯的用量也增加很快,特別是隨著線型低密度聚乙烯以及其他1-丁烯衍生物需求的快速增長,對1-丁烯的需求更加強勁。
與1-丁烯相比,2-丁烯的工業(yè)應用價值相對較低,如果將2-丁烯通過異構化反應轉化為1-丁烯,對于提高 C4資源綜合利用價值、提升企業(yè)經濟效益有重大意義。對于采用分離工藝生產1-丁烯的企業(yè),若在1-丁烯/2-丁烯分餾系統(tǒng)中組合一個異構化反應器,可有效提高1-丁烯的收率,不僅具有廣闊的市場需求,而且對生產1-丁烯的企業(yè)也極具吸引力。特別是近些年,隨著國內煤化工的興起,尤其是MTO技術的不斷推廣,MTO副產物混合C4的綜合利用也越來越受重視。對煤基C4資源的合理利用途徑的開發(fā),不僅可有效提高煤化工企業(yè)的經濟效益,而且對我國現(xiàn)代煤化工事業(yè)的發(fā)展也具有非常重要的意義。
目前,國內外公開報道的2-丁烯雙鍵異構化生產1-丁烯的技術[10-14]主要有:ABB Lummus Global公司的1-丁烯生產技術[11],采用堿性金屬氧化物催化劑,在反應溫度340~500 ℃、反應壓力0.1~2.7 MPa的條件下,超過20%的2-丁烯轉化為1-丁烯;中國石化上海石油化工研究院和中原石化公司共同開發(fā)的烯烴異構化增產1-丁烯技術[12],采用的是固體硅鋁酸鹽催化劑,在反應溫度250~350 ℃、反應壓力0.5~2.0 MPa的條件下,1-丁烯收率為16%~21%。
本工作以富含2-丁烯的C4烯烴為原料,采用固體酸催化劑在固定床反應器內對2-丁烯雙鍵異構化制1-丁烯進行了研究,進行了2-丁烯雙鍵異構化制1-丁烯的熱力學分析,考察了工藝條件對1-丁烯收率和異丁烯含量的影響以及催化劑的穩(wěn)定性。
稱取一定量的氧化硅、氧化鋁和田菁粉,混合均勻后用1%(w)硝酸水溶液捏合30~60 min,再擠條成型,然后置于l00~110 ℃的鼓風干燥箱中烘干,烘干后于馬弗爐中550 ℃下焙燒5 h得到丁烯雙鍵異構化催化劑。所制備催化劑的物性如表1所示。
原料為某化工廠經醚化并分離1-丁烯后富含2-丁烯的 C4烴,質量組成為反-2-丁烯54.904%、順-2-丁烯34.882%、正丁烷9.561%、1-丁烯0.641%、其他0.012%。
在實驗室固定床反應器上進行實驗,反應器是內徑為20 mm的不銹鋼管。催化劑的顆粒大小為20~40目,催化劑裝填量為10 g,裝填在反應器恒溫區(qū)內。原料氣化后經流量計計量后進入反應器與催化劑接觸,反應產物通過背壓閥后取樣分析。反應器溫度通過溫度控制器精確控制,催化劑床層溫度由溫度顯示儀顯示。
反應原料及產物的組成均采用美國Agilent公司的HP-6890型氣相色譜儀分析,配有FID、氣體自動進樣閥,色譜柱采用HP PLOT/Al2O3“S”系列530 μm×50 m×0.8 μm毛細管柱。
1-丁烯的收率和2-丁烯的轉化率以原料中的C4烯烴為基礎,按式(1)和式(2)進行計算。
式中:Y為1-丁烯的收率,%;X為2-丁烯的轉化率,%;Q1為出反應器的1-丁烯流量,kg/h;Q2為出反應器的2-丁烯流量,kg/h;Q10為進反應器的1-丁烯流量,kg/h;Q20為進反應器的2-丁烯流量,kg/h。
丁烯的雙鍵異構反應是可逆的,反應物的轉化率受熱力學平衡限制[15-16]。通常情況下,正丁烯在發(fā)生雙鍵異構反應的同時,還會發(fā)生順反異構反應。以順-2-丁烯、反-2-丁烯和1-丁烯作為熱力學網(wǎng)絡計算系統(tǒng),進行丁烯雙鍵異構化反應熱力學平衡狀態(tài)的計算,采用吉布斯自由能最小原理[17]計算平衡體系各組分的組成。通過熱力學計算得到的不同溫度下丁烯的平衡組成見圖1。由圖1可看出,隨溫度的升高,1-丁烯的平衡組成單調升高。50 ℃時1-丁烯的平衡組成僅為5.1%(w),而300 ℃時,1-丁烯的平衡組成可接近20%(w)。顯然,單從熱力學角度,較高溫度有利于2-丁烯異構化為1-丁烯,但實際反應行為還應綜合考慮反應動力學。
在300 ℃及320 ℃下,通過熱力學計算得到2-丁烯的平衡轉化率隨壓力變化的熱力學規(guī)律,結果如圖2所示。由圖2可看出,2-丁烯的平衡轉化率不受壓力變化的影響。這是由于丁烯雙鍵異構化過程為等分子反應,因此,從熱力學角度分析,反應壓力不改變反應過程中2-丁烯的平衡轉化率。
圖1 不同溫度下丁烯的平衡組成Fig.1 Equilibrium compositions of butene at different temperatures.
圖2 不同壓力下的2-丁烯平衡轉化率Fig.2 Equilibrium conversions of 2-butene at different pressures.
2.2.1 反應溫度的影響
在反應壓力為1.0 MPa、重時空速為4 h-1的條件下,考察了反應溫度對反應性能的影響,結果見圖3和圖4。
圖3 反應溫度對2-丁烯轉化率和1-丁烯收率的影響Fig.3 Effect of reaction temperature on the conversion of 2-butene and the yield of 1-butene.
由圖3和圖4可看出,在反應溫度為240~360 ℃的范圍內,2-丁烯轉化率、1-丁烯收率和異丁烯含量隨反應溫度的升高不斷提高,當反應溫度高于340 ℃后,異丁烯的含量增加顯著,說明副反應加劇。綜合考慮1-丁烯的收率和產物中雜質異丁烯的含量,適宜的反應溫度為260~340 ℃。
圖4 反應溫度對異丁烯含量的影響Fig.4 Effect of reaction temperature on isobutene content.
2.2.2 重時空速的影響
在反應溫度為300 ℃、反應壓力為1.0 MPa的條件下,考察了重時空速對反應性能的影響,結果見圖5和圖6。由圖5和圖6可看出,在重時空速為1~20 h-1的范圍內,隨著重時空速的增加,2-丁烯的轉化率和1-丁烯的收率總體呈緩慢降低的趨勢,產物中異丁烯的含量先急劇降低,而后趨于平緩。這是因為重時空速降低,原料在反應器內的停留時間延長,副反應發(fā)生的幾率增大,丁烯骨架異構化產物增多。反之,重時空速增大,2-丁烯轉化率和1-丁烯收率降低,副反應發(fā)生的幾率也降低,產物中異丁烯的含量降低。綜合考慮,適宜的重時空速為3~8 h-1。
圖5 重時空速對2-丁烯轉化率和1-丁烯收率的影響Fig.5 Effect of WHSV on the conversion of 2-butene and the yield of 1-butene.
圖6 重時空速對異丁烯含量的影響Fig.6 Effect of WHSV on isobutene content.
2.2.3 反應壓力的影響
在反應溫度為300 ℃、重時空速為4 h-1的條件下,考察了反應壓力對反應性能的影響,結果見圖7和圖8。
圖7 反應壓力對2-丁烯轉化率和1-丁烯收率的影響Fig.7 Effect of reaction pressure on the conversion of 2-butene and the yield of 1-butene.
圖8 反應壓力對異丁烯含量的影響Fig.8 Effect of reaction pressure on isobutene content.
由圖7和圖8可看出,2-丁烯轉化率、1-丁烯的收率和產物中異丁烯的含量隨反應壓力的增大無明顯變化。這是因為丁烯雙鍵異構化反應是等分子反應,因而在工業(yè)應用過程中反應壓力可根據(jù)工業(yè)裝置的具體情況確定。
在反應溫度為300 ℃、反應壓力為1.0 MPa、重時空速為4 h-1的條件下,考察了催化劑的穩(wěn)定性,結果如圖9和圖10所示。由圖9和圖10可看出,在1 200 h的反應時間內,2-丁烯轉化率和1-丁烯收率均無明顯波動,保持穩(wěn)定,產物中異丁烯的含量低于0.1%(w),說明催化劑的穩(wěn)定性良好。
圖9 2-丁烯轉化率和1-丁烯收率隨反應時間的變化Fig.9 Changes in conversion of 2-butene and yield of 1-butene with reaction time.
圖10 異丁烯含量隨時間的變化Fig.10 Change in isobutene content with reaction time.Reaction conditions referred to Fig.9.
2016年11 月,某化工廠產能為20 kt/a 1-丁烯(折純后)的丁烯異構化制1-丁烯工業(yè)裝置投料,一次開車成功,粗產品返回到1-丁烯裝置的分離系統(tǒng),依托1-丁烯裝置分離精制得到合格的1-丁烯產品,實現(xiàn)增產1-丁烯的目的。裝置自投料開車以來,運行平穩(wěn),累計運行近8 000 h的數(shù)據(jù)如圖11所示。在裝置運行平穩(wěn)后進行100%負荷72 h標定,典型產物組成見表2。標定結果表明,在新鮮C4進料量10.22 t/h、循環(huán)C4量6.54 t/h、反應溫度316 ℃、反應壓力0.43 MPa的條件下,異構化裝置1-丁烯單程收率大于17.5%,反應產物中異丁烯含量小于0.1%(w),折純后1-丁烯產能達到20.107 kt/a。
圖11 1-丁烯收率隨反應時間的變化Fig.11 Change in yield of 1-butene with reaction time.
表2 反應器進出口典型數(shù)據(jù)Table 2 Typical data of the reactor inlet and outlet
1)所用固體酸催化劑可滿足2-丁烯雙鍵異構化制1-丁烯的技術要求,以富含2-丁烯的C4餾分為原料,在反應溫度260~340 ℃、重時空速3~8 h-1、反應壓力0.3~2.0 MPa的條件下,1-丁烯收率大于17%、異丁烯含量小于0.1%(w)。
2)1 200 h的催化劑穩(wěn)定性考察結果說明,催化劑具有良好的催化2-丁烯雙鍵異構化制1-丁烯的性能及穩(wěn)定性。
3)產能為20 kt/a 1-丁烯(折純后)的丁烯異構化制1-丁烯工業(yè)裝置運行情況表明,2-丁烯雙鍵異構化制1-丁烯催化劑具有抗雜質、抗干擾能力強,催化性能和穩(wěn)定性好的特點。