何滿潮,馬新根,2,王 炯,2,劉雨興,2,李 釗
(1.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)深部巖土力學(xué)與地下工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京,100083;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)力學(xué)與建筑工程學(xué)院,北京,100083;3.大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西大同,037003)
隨著國(guó)內(nèi)外地下采煤機(jī)械化程度的普遍提高,煤炭開采數(shù)量逐年增加,煤炭資源浪費(fèi)的現(xiàn)象越來越得到業(yè)內(nèi)重視[1]。留設(shè)煤柱的井工礦傳統(tǒng)開采方法具有浪費(fèi)煤炭資源、增加巷道掘進(jìn)作業(yè)量的缺點(diǎn),而沿空留巷無煤柱開采技術(shù)可以有效解決以上兩個(gè)問題,同時(shí),通過減少或取消巷道的掘進(jìn)作業(yè),也可以避免一些該作業(yè)過程中存在的安全隱患[2-3]。因此,隨著當(dāng)前我國(guó)煤炭資源的日益緊張,以及煤炭開采深度的不斷增加,沿空留巷無煤柱開采技術(shù)成為一種井工煤礦優(yōu)先選擇的煤炭開采方式[4]。
傳統(tǒng)沿空留巷技術(shù)解決了煤柱資源浪費(fèi)的問題,即通過一定的技術(shù)手段保留工作面下順槽服務(wù)于下一工作面開采,基本實(shí)現(xiàn)了無煤柱開采,提高了煤炭資源的采出率,降低了采掘比,延長(zhǎng)礦井服務(wù)年限,在通風(fēng)及瓦斯積聚等方面也有一定的優(yōu)勢(shì)[3-5]。但其施工工藝復(fù)雜、留巷成本較高、充填體大多為剛性材料,不具備大變形特性,受力較為集中,易被壓垮,造成沿空巷道失穩(wěn)[6]。目前國(guó)內(nèi)外關(guān)于沿空留巷充填支護(hù)體的穩(wěn)定性研究較多,康紅普等研究了深部留巷圍巖變形與應(yīng)力分布規(guī)律[7];布鐵勇等選用袋裝ZKD型新型高水速凝材料構(gòu)筑巷旁充填體,研制了沿空留巷專用液壓支架對(duì)充填體兩側(cè)頂板進(jìn)行臨時(shí)加強(qiáng)支護(hù),改善了留巷效果[8];譚云亮等提出采用柔性材料和高強(qiáng)材料共同作用,實(shí)現(xiàn)了堅(jiān)硬頂板條件下的沿空留巷[9];陳勇等采用數(shù)值模擬分析了巷內(nèi)支護(hù)與圍巖變形、應(yīng)力分布的關(guān)系,揭示了沿空留巷巷內(nèi)支護(hù)機(jī)理[10]。上述相關(guān)研究為我國(guó)沿空留巷技術(shù)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),但沿空留巷本質(zhì)性的問題依然沒有得到解決,究其原因,根本在于沿空巷道仍處于“傳統(tǒng)模式下的礦山壓力”作用下。
針對(duì)上述問題,何滿潮于2008年提出“切頂短臂梁理論”,并在白皎煤礦首次成功實(shí)現(xiàn)切頂卸壓自動(dòng)成巷無煤柱開采[11]。切頂卸壓自動(dòng)成巷無煤柱開采是一種新型的更綠色科學(xué)的沿空留巷技術(shù),通過對(duì)采空區(qū)側(cè)頂板超前預(yù)裂切縫,使切縫深度范圍內(nèi)的巖體沿切縫線垮落并利用其碎脹性充填采空區(qū),形成新的巷幫,同時(shí)由于切縫結(jié)構(gòu)面的形成,切斷了采空區(qū)頂板上覆巖層和留巷頂板之間的應(yīng)力傳遞,使留巷圍巖受力集中狀態(tài)得以改善,真正意義上實(shí)現(xiàn)了無煤柱開采[12]。該技術(shù)不僅避免了留設(shè)煤柱造成的資源浪費(fèi),提高了資源回收率和礦井生產(chǎn)效率,減小了采掘比,還減小了巷道掘進(jìn)及返修工作量,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益;此外還消除了臨近工作面煤體上方應(yīng)力集中的問題,避免了瓦斯突出、沖擊地壓隱患,具有明顯的安全效益[13]。
經(jīng)過近幾年的試驗(yàn)推廣,切頂卸壓無煤柱自成巷技術(shù)取得了大量研究成果,如郭志飚等通過建立力學(xué)模型和利用數(shù)值分析方法對(duì)薄煤層切頂卸壓自動(dòng)成巷展開研究,確定預(yù)裂切頂關(guān)鍵參數(shù),研究成果在嘉陽煤礦3118工作面成功應(yīng)用[14];高玉兵等采用力學(xué)分析、數(shù)值模擬和工程試驗(yàn)相結(jié)合的研究方法,提出了動(dòng)壓放沖、緩壓讓位和恒壓穩(wěn)控的多層次控制思路,解決了厚煤層切頂卸壓自動(dòng)成巷碎石幫壓力控制的問題[15];陳上元等在沿空留巷覆巖運(yùn)動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)上,研究了采空側(cè)頂板預(yù)裂卸壓機(jī)制,建立了不同頂板位態(tài)下“圍巖結(jié)構(gòu)—巷旁支護(hù)體”力學(xué)模型,得出了巷旁支護(hù)阻力的計(jì)算方法[16]。為進(jìn)一步完善切頂卸壓無煤柱自成巷技術(shù)體系,探究不同地質(zhì)條件下的頂板切縫卸壓效應(yīng),本文以塔山煤礦8304工作面中厚煤層復(fù)合頂板條件下的切頂卸壓自成巷實(shí)踐作為工程實(shí)例,對(duì)該典型條件下的留巷工藝及效果進(jìn)行總結(jié),研究成果對(duì)切頂卸壓自成巷技術(shù)的進(jìn)一步推廣和優(yōu)化具有一定借鑒意義。
基于“切頂短壁梁理論”提出的切頂卸壓自動(dòng)成巷無煤柱開采技術(shù),其原理是在對(duì)預(yù)留巷道頂板采用恒阻大變形錨索加強(qiáng)支護(hù)的前提下,沿采空區(qū)側(cè)頂板進(jìn)行超前預(yù)裂切縫,在采空區(qū)側(cè)頂板上覆一定范圍巖層與巷道頂板上覆巖層之間形成切縫結(jié)構(gòu)面,切斷兩者之間的應(yīng)力傳遞路徑,使留巷頂板受力結(jié)構(gòu)狀態(tài)由長(zhǎng)臂梁轉(zhuǎn)變?yōu)槎瘫哿?,在工作面回采后,采空區(qū)切縫高度范圍內(nèi)巖層在來壓作用下沿切縫面垮落形成巷幫,從而實(shí)現(xiàn)無煤柱自動(dòng)成巷[11]。技術(shù)原理如圖1所示。
圖1切頂留巷技術(shù)原理
根據(jù)切頂卸壓無煤柱自成巷技術(shù)原理,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),可對(duì)其實(shí)施工藝流程進(jìn)行歸納總結(jié),具體步驟如下:
(1)按設(shè)計(jì)支護(hù)參數(shù)施工恒阻大變形錨索對(duì)留巷順槽頂板補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),如圖2(a)所示;(2)恒阻錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)完成后,超前工作面一定距離施工切縫孔,并進(jìn)行雙向聚能爆破,形成頂板切縫,如圖2(b)所示;(3)待工作面回采后,及時(shí)布置擋矸支護(hù)和架后臨時(shí)支護(hù),其中架后臨時(shí)支護(hù)可采用切頂護(hù)幫支架或單體支柱支護(hù),如圖2(c);(4)隨工作面推進(jìn),采空區(qū)頂板在自重及礦山壓力作用下,沿切縫面逐漸垮落壓實(shí)形成巷幫,待巷道穩(wěn)定后逐步回撤巷內(nèi)臨時(shí)支護(hù),留巷完成,如圖2(d)。
圖2施工工藝流程
圖3同煤集團(tuán)塔山煤礦三盤區(qū)東翼8304工作面布置平面
試驗(yàn)工作面8304工作面為塔山煤礦三盤區(qū)東翼的首采面,工作面走向長(zhǎng)度為670 m,傾斜長(zhǎng)度為127 m,煤層總厚度為1.80 m~3.55 m,平均厚度約為3.1 m,工作面地面標(biāo)高為1 391.0 m~1 417.0 m,工作面標(biāo)高為1 006.0 m~1 024.0 m,工作面埋深約367 m~411 m,工作面內(nèi)煤層傾角在2°~6°之間,全工作面平均煤層傾角4°,直接頂和直接底均為泥巖,基本頂和基本底分別為細(xì)砂巖和粉砂巖,工作面基本參數(shù)見表1所示。8304工作面的切頂卸壓沿空留巷無煤柱開采擬對(duì)切眼和順槽兩部分進(jìn)行爆破切縫,其中:順槽切縫可切斷采空區(qū)頂板與留巷頂板的壓力傳遞,減弱留巷頂板及實(shí)體煤側(cè)的應(yīng)力集中;切眼切縫可減小工作面回采的初次來壓步距,以降低回采初期的來壓壓力。
表1 8304工作面基本參數(shù)
為進(jìn)一步對(duì)留巷順槽頂板巖性變化進(jìn)行詳查,本次試驗(yàn)分別于留巷順槽0 m、100 m、200 m、300 m、400 m、550 m進(jìn)尺處進(jìn)行頂板巖性勘探,根據(jù)勘探結(jié)果,繪制留巷順槽頂板巖性變化如圖4所示。
圖4留巷順槽頂板巖性變化斷面
以上述地質(zhì)條件為基礎(chǔ),進(jìn)行切頂卸壓關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì),主要包含切頂高度設(shè)計(jì)及切頂角度設(shè)計(jì)兩項(xiàng)。
2.2.1 預(yù)裂切縫高度設(shè)計(jì)
預(yù)裂切縫高度(H縫)臨界設(shè)計(jì)公式如下[13]:
式中:ΔH1:頂板下沉量,m;ΔH2:底臌量,m;K:碎脹系數(shù),1.3~1.5。根據(jù)頂板巖性可知,巷道直接頂為泥巖,碎脹系數(shù)為1.32,老頂為細(xì)砂巖,碎脹系數(shù)為1.47,本設(shè)計(jì)中K取二者層厚加權(quán)平均值為1.41。在不考慮底臌及頂板下沉的情況下,取工作面采高為3.1 m,設(shè)計(jì)切縫深度為7.5 m。
2.2.2 預(yù)裂切縫角度設(shè)計(jì)
為減小頂板垮落時(shí)對(duì)留巷頂板的摩擦力作用,使得切縫后頂板更易垮落,設(shè)計(jì)切縫孔應(yīng)與鉛垂線成一定夾角。以7.5 m切縫深度為基礎(chǔ),分別對(duì)0°、15°和30°三種不同切縫角度進(jìn)行數(shù)值模擬,結(jié)果如下圖5所示:
圖5不同切縫角度數(shù)值模擬結(jié)果
由數(shù)值模擬結(jié)果得出,切縫角度為0°、15°時(shí),實(shí)體煤幫內(nèi)部應(yīng)力集中區(qū)距煤幫的距離比切縫角度30°時(shí)應(yīng)力集中區(qū)距煤幫的距離遠(yuǎn),說明0°、15°切縫時(shí)增大了應(yīng)力集中區(qū)向?qū)嶓w煤深處轉(zhuǎn)移的距離,有利于巷道圍巖穩(wěn)定;對(duì)比切縫角度0°和15°可知,采用15°切縫在實(shí)體煤幫內(nèi)應(yīng)力集中峰值小于0°切縫,且采空區(qū)存在較大范圍的低應(yīng)力區(qū),說明一定的切縫角度有利于采空區(qū)頂板垮落。故設(shè)計(jì)切縫角度選擇為15°。
2.2.3 預(yù)裂切縫區(qū)劃設(shè)計(jì)
以上述理論分析結(jié)果為基礎(chǔ),結(jié)合8304工作面地質(zhì)條件及試驗(yàn)需求,得到留巷順槽頂板預(yù)裂切縫區(qū)劃圖如圖6所示:①Ⅰ區(qū)切眼段,切頂深度11 m,切頂角度0°;②Ⅱ區(qū)順槽進(jìn)尺0 m-150 m段,切頂深度11 m,切頂角度15°;③Ⅲ區(qū)順槽進(jìn)尺150 m-200 m段,切頂深度8 m,切頂角度15°;④Ⅳ區(qū)順槽進(jìn)尺200 m~670 m段,切頂深度8.5 m,切頂角度20°。
其中,Ⅰ區(qū)與Ⅱ區(qū)切縫深度設(shè)計(jì)主要為保證初次試驗(yàn)的成功率,因此在理論設(shè)計(jì)值上加深到11 m,以求切斷頂板中砂巖層,為方便切眼段施工,將Ⅰ區(qū)切頂角度設(shè)計(jì)為0°;Ⅲ區(qū)切縫深度設(shè)計(jì)為利用頂板的泥巖分層使得頂板更容易垮落,因此沿泥巖層位上界面進(jìn)行切縫;Ⅳ區(qū)理論切縫高度處為中砂巖層,為盡可能使得頂板能夠及時(shí)垮落,適當(dāng)增加切頂高度至8.5 m,同時(shí)為保護(hù)巷內(nèi)錨索支護(hù),切頂角度相應(yīng)增加到20°。
圖6留巷順槽頂板預(yù)裂切縫區(qū)劃
根據(jù)上述工藝分析及切縫關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施切頂卸壓無煤柱自成巷試驗(yàn)。主要實(shí)施過程分為恒阻錨索支護(hù)、切縫預(yù)裂爆破、擋矸及臨時(shí)支護(hù)三部分。
3.1.1 恒阻錨索支護(hù)
在切頂留巷開采過程中,巷道頂板會(huì)受到巷道掘進(jìn)、預(yù)裂爆破切縫、工作面回采、初次來壓、周期來壓以及巷道復(fù)用回采等多方面動(dòng)壓影響。因此,為保證成巷過程和二次復(fù)用期間頂板圍巖的穩(wěn)定性,需采用恒阻大變形錨索對(duì)留巷頂板補(bǔ)強(qiáng)支護(hù),其結(jié)構(gòu)組成示意圖如圖7所示。當(dāng)圍巖受到擾動(dòng)出現(xiàn)變形破壞且變形能超出錨索的恒阻力范圍,恒阻體在恒阻套管內(nèi)發(fā)生滑移,即恒阻大變形錨索隨著圍巖變形而發(fā)生徑向拉伸的變形,以此吸收變形能,可避免由于圍巖大變形而發(fā)生錨索斷裂、失效現(xiàn)象[17]。
圖7恒阻錨索結(jié)構(gòu)組成示意圖
恒阻錨索長(zhǎng)度計(jì)算可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算:
式中:L恒:恒阻錨索長(zhǎng)度,m;H縫:切縫深度,m。即恒阻錨索長(zhǎng)度通常比切縫高度長(zhǎng)1.5 m~2.5 m,以理論計(jì)算切縫深度7.5 m為例,本試驗(yàn)中恒阻錨索長(zhǎng)度取9.0 m。
此外,本試驗(yàn)中恒阻大變形錨索垂直于頂板方向布置,在原支護(hù)基礎(chǔ)上共布設(shè)2列,第一列恒阻錨索設(shè)計(jì)距切縫側(cè)500 mm,排距1 500 mm;第二列恒阻錨索與第一列恒阻錨索間距1 600 mm,排距3 000 mm,恒阻錨索支護(hù)如圖8所示。
圖7恒阻錨索支護(hù)
考慮到切縫參數(shù)及巷道原設(shè)計(jì)支護(hù)方式,設(shè)計(jì)恒阻大變形錨索直徑取21.8 mm,長(zhǎng)度取9 000 mm,恒阻器長(zhǎng)500 mm,外徑79 mm,最大允許變形量350 mm,恒阻值為30±2 t,預(yù)緊力不小于25 t。
3.1.2 切縫預(yù)裂爆破
雙向聚能張拉爆破技術(shù)是頂板預(yù)裂切縫的關(guān)鍵。該技術(shù)通過炸藥和聚能管的結(jié)合使用,爆破后可在兩個(gè)設(shè)定方向上形成聚能流,并產(chǎn)生集中張拉應(yīng)力,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)頂板巖體預(yù)裂,其原理如圖8所示[15]。
圖8雙向聚能爆破原理
頂板定向預(yù)裂爆破裝藥量及爆破孔間距主要與頂板巖性有關(guān),根據(jù)頂板巖性不同,現(xiàn)場(chǎng)通過爆破試驗(yàn)確定最優(yōu)裝藥結(jié)構(gòu)和爆破孔間距。參考以往切頂留巷試驗(yàn),選取孔間距為500 mm。爆破采用1.5 m長(zhǎng)、外徑42 mm、內(nèi)徑36.5 mm聚能管作為聚能裝置,使用炸藥規(guī)格為Φ32 mm×200 mm的三級(jí)乳化炸藥,通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定不同分區(qū)的裝藥結(jié)構(gòu)如表2所示,典型預(yù)裂切縫效果如圖9所示。
表2各分區(qū)裝藥結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖9爆破孔窺視效果
3.1.3 擋矸及臨時(shí)支護(hù)
為使巷道復(fù)用期間滿足正常生產(chǎn)使用需求,必須保證留巷的寬度。采用切頂留巷技術(shù)切落采空區(qū)頂板后,部分矸石易躥入留設(shè)巷道,影響成巷效果,因此,沿采空區(qū)邊緣進(jìn)行必要的擋矸支護(hù),防止采空區(qū)垮落矸石躥入留設(shè)巷道。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,本次試驗(yàn)采用工字鋼配合鋼筋網(wǎng)作為擋矸支護(hù),其中相鄰工字鋼間距按500 mm布置。擋矸支護(hù)側(cè)視圖如圖10所示[14]。
圖10擋矸支護(hù)側(cè)視
通過切頂卸壓無煤柱自成巷開采技術(shù)的應(yīng)用,塔山煤礦8304工作面成功將本工作面輔運(yùn)順槽保留下來供相鄰8305工作面回采時(shí)復(fù)用,現(xiàn)場(chǎng)留巷效果如圖11所示。
圖11現(xiàn)場(chǎng)留巷效果
留巷過程中采用十字測(cè)點(diǎn)法對(duì)巷道頂?shù)装逡平考皟蓭鸵平窟M(jìn)行監(jiān)測(cè),典型監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖12所示。根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果可以看出:(1)前期兩幫移近主要表現(xiàn)為擋矸側(cè)移近,后期兩幫移近主要表現(xiàn)為實(shí)體煤側(cè)移近。擋矸側(cè)最終變形移近量為63 mm,實(shí)體煤側(cè)最終變形移近量為127 mm,兩幫最終變形移近量為190 mm。(2)留巷底鼓最終變形量為88 mm,頂板下沉最終變形量為173 mm,最終頂?shù)装逡平繛?61 mm。
圖12留巷十字測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)結(jié)果
(1)論文首先對(duì)切頂卸壓無煤柱自成巷技術(shù)機(jī)理進(jìn)行總結(jié),并在此基礎(chǔ)上將該技術(shù)的主要工藝流程歸納為恒阻錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)、頂板預(yù)裂切縫、擋矸支護(hù)及臨時(shí)支護(hù)、臨時(shí)支護(hù)回撤四步,為后續(xù)關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)應(yīng)用提供基礎(chǔ)借鑒。
(2)以塔山煤礦8304工作面中厚煤層復(fù)合頂板條件作為工程實(shí)例,進(jìn)行切頂關(guān)鍵參數(shù)設(shè)計(jì)。在掌握留巷順槽頂板具體巖性變化的基礎(chǔ)上,將切縫頂板分為四區(qū),得到具體切縫參數(shù)如下:①Ⅰ區(qū)切眼段,切頂深度11 m,切頂角度0°;②Ⅱ區(qū)順槽進(jìn)尺0 m-150 m段,切頂深度11 m,切頂角度15°;③Ⅲ區(qū)順槽進(jìn)尺150 m-200 m段,切頂深度8 m,切頂角度15°;④Ⅳ區(qū)順槽進(jìn)尺200 m-670 m段,切頂深度8.5 m,切頂角度20°。
(3)以切頂關(guān)鍵參數(shù)為依據(jù),現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)依次進(jìn)行恒阻錨索補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)、頂板切縫預(yù)裂爆破、擋矸支護(hù)及臨時(shí)支護(hù)、臨時(shí)支護(hù)回撤等關(guān)鍵措施,最終成巷頂?shù)装逡平繛?61 mm,兩幫移近量為63 mm,留巷斷面可滿足8305工作面復(fù)采需求,該試驗(yàn)的成功可為切頂卸壓自動(dòng)成巷技術(shù)的進(jìn)一步推廣應(yīng)用提供一定的借鑒。