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        基于光學技術的煙支圓周自動控制系統(tǒng)的研究與開發(fā)

        2018-08-29 10:59:06章俊杰吳健李鈺靚
        中國科技縱橫 2018年15期

        章俊杰 吳健 李鈺靚

        摘 要:針對ZJ112型國產(chǎn)高速卷煙機煙支圓周控制系統(tǒng)的煙支圓周達標率低和煙支圓周控制穩(wěn)定型差等問題,研究開發(fā)了一種基于光學技術的新型煙支圓周自動控制系統(tǒng),詳細介紹了新型圓周控制系統(tǒng)所包括的光電圓周檢測系統(tǒng),PLC控制系統(tǒng)和圓周控制調節(jié)系統(tǒng)的結構組成及工作原理。通過實驗測試結果表明:所設計的新型煙支圓周控制系統(tǒng)具有更高的控制精度、更小的煙支標準偏差和變異系數(shù),能夠有效控制生產(chǎn)過程中煙支的圓周,提高產(chǎn)品優(yōu)質率。

        關鍵詞:ZJ112型卷煙機;煙支圓周自動控制系統(tǒng);光學技術

        中圖分類號:TS43 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)15-0027-02

        在卷煙的生產(chǎn)過程中,卷煙卷制質量一直是煙草行業(yè)重點關注的內容[1]。煙支圓周是衡量卷接工序質量的重要指標,如果卷煙的圓周誤差超標,一方面影響濾嘴接裝質量及卷煙的吸阻和口感,另一方面反映精細化加工水平。由于卷煙是一種彈性體,在測量過程中可能產(chǎn)生形變,很難得到精確的結果。因此,卷煙圓周控制是卷煙機控制系統(tǒng)的重點和難點,其控制性能的優(yōu)劣直接影響卷煙的生產(chǎn)質量[2][3]。

        ZJ112型卷接機作為新一代國產(chǎn)高速卷接機,是國內卷煙制造企業(yè)中廣泛應用的機型之一,生產(chǎn)速度達到10000支/分鐘[4]。但是在該型卷煙機的生產(chǎn)使用過程中,其煙支圓周控制暴露出以下問題:(1)現(xiàn)有的煙支圓周控制系統(tǒng)主要是采用微波檢測技術[4],存在運算速度低、檢測精度不高,檢測結果可靠性差,無法滿足生產(chǎn)速度的要求,容易出現(xiàn)不合格煙支,降低了煙支圓周達標率。(2)系統(tǒng)沒有引入閉環(huán)的控制,圓周只能通過人工調節(jié)大壓板部件來進行,不能很好的對煙支圓周及時的控制和調整,使得檢測結果與圓周控制相對脫節(jié),無法保證煙支圓周的穩(wěn)定性。

        針對以上問題,本文設計一種基于光學技術為核心的煙支圓周自動控制系統(tǒng),以適應于ZJ112卷煙設備在高速生產(chǎn)運行中對煙支圓周進行及時檢測、控制和調整,提高煙支圓周的自動控制精度,保證煙支圓周質量的穩(wěn)定性,提高檢測智能化程度,為實現(xiàn)生產(chǎn)精益管理提供良好的技術支持。

        1 煙支圓周自動控制系統(tǒng)結構組成和工作原理

        基于光學技術新型煙支圓周自動控制系統(tǒng)的原理框架圖如圖1所示,其主要由光電圓周檢測系統(tǒng),PLC控制系統(tǒng)和圓周控制調節(jié)系統(tǒng)組成。其工作原理是光電圓周檢測系統(tǒng)通過連續(xù)掃描測量SE上煙條的直徑,并將測量結果以模擬型號的方式通過DP總線將數(shù)據(jù)送至控制系統(tǒng)(PLC),PLC控制系統(tǒng)通過運算處理后將模擬信號通過DP方式輸送給煙支圓周控制調節(jié)系統(tǒng),煙支圓周控制調節(jié)系統(tǒng)根據(jù)需要實時修正,最終實現(xiàn)煙支圓周的在線檢測和閉環(huán)控制。

        1.1 光電圓周檢測系統(tǒng)

        光電圓周檢測系統(tǒng)作為煙支圓周控制的核心具有高精度、性能穩(wěn)定、實時在線等優(yōu)勢,本系統(tǒng)采用了卷接機組光電式圓周檢測系統(tǒng),其包括了檢測裝置、旋轉機構、數(shù)據(jù)處理模塊。

        (1)檢測裝置。檢測裝置由其內部的激光式傳感器通過發(fā)射器發(fā)出激光光束,光束經(jīng)過煙支后通過CCD接收器接收煙支產(chǎn)生的投影,CCD是線性排列的受光組件,可以精確測量出煙支直徑變化形成的陰影面積的大小,從而得到煙支的直徑,并計算出煙支的圓周[5]。檢測裝置特別設計的CCD(電荷耦合元件)測量的圓周精度可達50微米,分辨率達到0.01mm。圖2是煙支檢測裝置的原理示意圖。(2)旋轉機構。依據(jù)激光傳感器的特性,為了測量不同方向上的直徑,采用步進電機帶動激光傳感器圍繞煙支不斷做來回180°掃描的工作模式,接收器在讀取直徑數(shù)據(jù)的同時,同步控制步進電機運動,實現(xiàn)對煙支多方位的直徑檢測,如圖3所示。旋轉機構可使激光傳感器在1秒內圍繞煙支條旋轉180°的同時進行大約1000次測量,每支煙條段至少測量5次,以此消除煙支“不圓度”對圓周測量結果的影響。(3)數(shù)據(jù)處理模塊。數(shù)據(jù)處理模塊集成與接受器上,數(shù)據(jù)處理模塊接收接收器的測量信號,實時對大量原始數(shù)據(jù)進行測量、計算、平均、校正異常值消除,并得到最終的圓周數(shù)據(jù)。對數(shù)據(jù)處理模塊而言,可以選擇一定的測量樣本計算出平均值,如果希望平衡測量值的波動從而獲得穩(wěn)定的結果,則選擇一個相對較大的數(shù)值。

        1.2 PLC控制系統(tǒng)和圓周控制調節(jié)系統(tǒng)

        PLC控制系統(tǒng)接收來自數(shù)據(jù)處理模塊的模擬信號,經(jīng)過轉換形成對應的煙支圓周數(shù)值后,與人機界面設定的參數(shù)“煙支圓周”和“可接受的最大偏差”進行比較,如果測得的平均值超出此范圍出現(xiàn)一定的偏差時,即產(chǎn)生超上限(OVER)或超下限(UNDER)信號。根據(jù)偏差的大小,主控PLC通過DP總線發(fā)出命令到圓周控制調節(jié)系統(tǒng),圓周控制調節(jié)系統(tǒng)相應的圓周調整電機通過正反轉驅動圓周調節(jié)裝置實現(xiàn)對煙支圓周大小的調整,使生產(chǎn)的煙支圓周與設定的圓周偏差更小。檢測結果還可以通過人機界面實時顯示。由于數(shù)據(jù)處理模塊的信號輸出頻率非常高,通過設定PLC的數(shù)據(jù)輸出時間間隔可以調節(jié)系統(tǒng)的靈敏度。

        2 測量實驗與結果

        2.1 實驗儀器

        ZJ112卷煙設備,圓周自動控制系統(tǒng),C2綜合測試儀。

        2.2 實驗方案

        將安裝有新型煙支圓周控制系統(tǒng)的ZJ112卷煙機進行84mm長度煙支的生產(chǎn),根據(jù)煙支卷煙工藝要求,設定單支煙的目標圓周為24.5mm;同時,為了進行比較,分別對使用原有煙支圓周控制系統(tǒng)的ZJ112卷煙機和新型煙支圓周控制系統(tǒng)的卷煙機所生產(chǎn)的煙支通過C2綜合測試儀以10支為一組的順序對正常生產(chǎn)的煙支進行分時段各抽取5組進行圓周取樣檢測,然后進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計對比分析。

        2.3 過程與結果結果分析

        煙支圓周取樣數(shù)據(jù)如表1所示。其中,第1、2、3、4、5組為原有煙支圓周控制系統(tǒng)所生產(chǎn)的煙支;第6、7、8、9、10組為新型煙支圓周控制系統(tǒng)所生產(chǎn)的煙支。

        在表2中,每組煙支圓周的標準偏差SD的計算公式為:

        (i=1,2,...,n)

        式中,為采樣煙支的圓周,形為每組n支煙的平均圓周,本實驗測試n取10。

        每組煙支圓周的變異系數(shù)CV為:

        其中長度84mm煙支圓周的內部檢驗控制值為(24.5±0.20)mm,由表1數(shù)據(jù)可知:

        (1)原有煙支圓周控制系統(tǒng)所生產(chǎn)的5組煙支出現(xiàn)了2支圓周缺陷煙支,煙支圓周標準偏差SD的變化范圍為0.0759mm ~0.0829mm,煙支圓周變異系數(shù)CV的變化范圍為0.31%~0.34mm%;(2)新型煙支圓周控制系統(tǒng)所生產(chǎn)的5組煙支未出現(xiàn)圓周缺陷煙支,煙支圓周標準偏差SD的變化范圍為0.0260mm ~0.0566mm,煙支圓周變異系數(shù)CV的變化范圍為0.11%~0.23%。

        實驗對比結果表明,該新型煙支圓周控制系統(tǒng)具有更高的煙支圓周控制精度,更小的煙支圓周標準偏差SD和煙支圓周變異系數(shù)CV,能更有效地減少煙支圓周的波動和缺陷煙支的產(chǎn)生。

        3 結語

        本文研究開發(fā)了一種基于光學技術的新型煙支圓周自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)煙支圓周的在線檢測和閉環(huán)控制。實驗測試結果表明:所設計的新型煙支圓周控制系統(tǒng)具有更高的控制精度、更小的煙支標準偏差和變異系數(shù),能夠有效控制生產(chǎn)過程中煙支的圓周,提高產(chǎn)品圓周優(yōu)質率。

        參考文獻

        [1]洪杰.基于激光傳感器的在線煙支圓周檢測系統(tǒng)研究[J].湖南文理學院學報(自然科學版),2012,24(3):60-62.

        [2]黃幼斌,謝忱.卷煙機主要設備參數(shù)對卷煙圓周穩(wěn)定性的影響[J].設備管理與維修,2014,(12):55-57.

        [3]劉勇,程霄,張龍,等.基于DSP的卷煙圓周檢測系統(tǒng)的設計[J].測控技術,2008,27(7):38-40.

        [4]常德煙草機械有限責任公司.ZJ112卷接機組操作工培訓教材.

        [5]王慶有.CCD應用技術[M].天津大學出版社,2000.

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