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        N300MW機(jī)組凝結(jié)水升壓泵存在的問題分析和改造

        2018-08-28 07:12:50羅偉忠
        中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2018年12期
        關(guān)鍵詞:凝結(jié)水軸瓦水泵

        羅偉忠

        摘 要:本文針對NS300/200型凝結(jié)水升壓泵存在問題,進(jìn)行原因分析,確定技術(shù)改造方案并實施改造,取得了較好的效果,具有一定的借鑒價值。

        關(guān)鍵詞:NS300/200型凝結(jié)水升壓泵;存在問題;原因分析;改造方案

        中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        0 概述

        廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司二期裝有兩臺N300MW汽輪發(fā)電機(jī)組,每臺機(jī)組各配置有兩臺NS300/200型凝結(jié)水升壓泵組,該泵組是火電廠中的重要輔機(jī)設(shè)備,用于將經(jīng)除鹽裝置化學(xué)處理后的凝結(jié)水升壓輸送至除氧器,汽輪發(fā)電機(jī)組正常運行情況下一臺泵組運行、一臺泵組備用。凝結(jié)水升壓泵為單級雙吸兩端支承水平中開臥式渦殼離心泵,泵兩端支承軸承為滑動軸承,自由端設(shè)置一對向心推力球軸承以承受轉(zhuǎn)子殘余軸向力,推力軸承室為外掛式,軸承潤滑形式為稀油自帶油環(huán)飛濺潤滑,兩端軸封采用單端面單彈簧式機(jī)械密封,電機(jī)與泵采用彈性柱銷式靠背輪聯(lián)接,如圖1所示。

        其技術(shù)規(guī)范如下:

        額定流量:794m3/h;揚程:204m水柱;額定轉(zhuǎn)速:2980 r/min;軸功率:550 kW;泵效率:80﹪。配用電機(jī)型號:JK630-2型;電機(jī)功率:630kW;額定電壓:6000V。

        1 存在的問題及原因分析

        廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司#5、#6機(jī)組的4臺NS300/200型凝結(jié)水升壓泵自投運以來缺陷故障多,主要存在以下一些問題:

        泵組啟動后電機(jī)基座振動大。經(jīng)現(xiàn)場分析這主要是由于電機(jī)安裝時原配的基座較單薄,加上電機(jī)自身重量重(440kg)和運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速高(2980 r/min),基座易產(chǎn)生變形、共振和由于地基下沉所引起的,造成了電機(jī)振動值長期偏大超標(biāo)(軸承水平及垂直振動值均>0.06mm),電機(jī)軸承易損壞,以及由于電機(jī)基座變形嚴(yán)重,給泵組檢修時校正中心工作帶來了很大的困難。

        水泵兩端機(jī)械密封經(jīng)常出現(xiàn)泄漏。對解體水泵進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)造成機(jī)械密封漏水的原因主要是動、靜環(huán)密封面損壞、彈簧斷裂或是由于動環(huán)卡澀所引起的。該泵兩端機(jī)械密封為2GY-100型單端面單彈簧式,動環(huán)、彈簧和彈簧座隨泵轉(zhuǎn)子一起旋轉(zhuǎn),由于單彈簧機(jī)械密封面本身具有軸徑大、受壓力不均的先天結(jié)構(gòu)性缺陷,且由于彈簧和彈簧座在隨泵轉(zhuǎn)子高速轉(zhuǎn)動過程中會產(chǎn)生變形,易造成彈簧斷裂、密封面磨損和動環(huán)卡澀,從而造成機(jī)械密封大量泄漏。

        水泵兩端支承軸承經(jīng)常出現(xiàn)振動大、烏金磨損、燒瓦等問題。經(jīng)分析這主要是由于泵轉(zhuǎn)子靠背輪尺寸過大,使泵轉(zhuǎn)子驅(qū)動側(cè)重量過重,造成轉(zhuǎn)子不平穩(wěn),軸瓦負(fù)載重以及軸承油室設(shè)計不合理,儲油量小、油溫不易控制和潤滑不良所造成的。

        泵軸易出現(xiàn)劃傷、磨損、彎曲損壞等問題。這主要是由于該泵軸瓦與油擋設(shè)置為一體,且油擋材料為鋼質(zhì)、硬度較高,當(dāng)軸瓦烏金稍有磨損,泵軸即下沉與油擋碰磨,造成泵軸劃傷、磨損、嚴(yán)重時彎曲損壞。

        水泵兩側(cè)軸承室經(jīng)常出現(xiàn)漏油的缺陷,軸承室需經(jīng)常進(jìn)行補油,并且漏油也嚴(yán)重污染了周圍的環(huán)境。經(jīng)分析這主要是由于泵兩側(cè)軸承室軸封依然采用易磨損、密封性差的羊毛氈密封,同時泵組靠背輪旋轉(zhuǎn)時由于鼓風(fēng)原理會在驅(qū)動側(cè)軸端產(chǎn)生負(fù)壓易將該側(cè)軸承體內(nèi)的油吸出,以及推力軸承室采用外掛型式,與支承軸承室的連接面也易出現(xiàn)漏油的情況。

        以上缺陷和問題的出現(xiàn),嚴(yán)重降低了水泵運行的可靠性,影響了汽輪發(fā)電機(jī)組的安全穩(wěn)定運行,同時由于需要經(jīng)常進(jìn)行檢修和更換備件,極大增加了檢修維護(hù)費用和工作量,因此迫切需要進(jìn)行改造。

        2 技術(shù)改造方案

        我們根據(jù)以上的原因分析,經(jīng)過收資和調(diào)研,確定了以下技術(shù)改造方案:

        (1)設(shè)計制作高強度整體焊接式電機(jī)基座進(jìn)行整體更換,并將原基座混凝土基礎(chǔ)重新進(jìn)行灌漿加固,以提高電機(jī)基座的強度,減少產(chǎn)生振動的因素。

        (2)進(jìn)行水泵機(jī)械密封改型,改為單端面多彈簧集裝式機(jī)械密封,提高軸封的密封性能,而且方便檢修和安裝,密封沖洗液由泵蓋上的沖洗孔自循環(huán)沖洗機(jī)械密封,并在沖洗水管路上加裝磁性過濾器,以提高沖洗水的潔凈度,提高機(jī)械密封的使用壽命。

        (3)泵和電機(jī)靠背輪改用小直徑靠背輪,直徑由330mm改為260mm,重量由62kg減為40kg,同時靠背輪改用全封閉式護(hù)罩,消除轉(zhuǎn)子傳動側(cè)偏重以及靠背輪帶風(fēng)量大、擾動大的問題,同時還可減少鼓風(fēng)損失,提高效率。

        (4)進(jìn)行水泵兩端軸承、軸承室整體改造:

        ①兩端選用新型支承滑動軸承,軸瓦長度由原來70mm增加到90mm,增加軸瓦承力面積,增強其承載能力,并采用雙甩油環(huán)向軸瓦供油,提高潤滑效果,減少軸瓦磨損;支承軸承與油擋分開設(shè)置,分為兩個完全獨立的零件,油擋采用青銅材料,避免軸瓦磨損后油擋將軸頸劃傷以及磨損情況的發(fā)生。

        ②兩端采用新型軸承體,自由端支承軸承室與推力軸承室設(shè)計為一體,兩側(cè)軸承室軸封采用密封性能好、調(diào)節(jié)方便、青銅質(zhì)的迷宮式油封,徹底消除軸承室漏油的缺陷,而且新型軸承體油室比原來加大,儲油量由原來的0.28L加大到0.35L。

        ③取消軸承體與泵體間的定位止口,增加軸承體定位調(diào)整螺釘,方便檢修時調(diào)整轉(zhuǎn)子與靜子的同心度。

        3 實施與結(jié)論

        我們按照以上確定的技術(shù)改造方案,于2012年5月、2013年1月分別對廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司#5、#6機(jī)A、B凝結(jié)水升壓泵實施了改造,改造后泵組運行情況良好,各項指標(biāo)均達(dá)到了優(yōu)良,運行可靠性大為提高,極大減輕了檢修維護(hù)工作量,降低了維護(hù)費用,充分說明了以上的技術(shù)改造方案的可行性,具有一定的借鑒作用,可推廣至其他同類型機(jī)組。

        參考文獻(xiàn)

        [1]機(jī)械工程手冊編輯委員會.機(jī)械工程手冊第5卷機(jī)械設(shè)計(二)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1982.

        [2]馬平.沈陽水泵廠.NS300/200凝結(jié)水升壓泵安裝使用說明書[S].

        [3]黃文泉.廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司.N300MW汽輪機(jī)組檢修工藝規(guī)程[S].

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