楊德倫
摘 要: 根據橫折印產生的機理,從金相組織、力學性能等方面進行檢測分析,結合馬鋼實際生產情況,圍繞著提高材料強度、縮短材料屈服平臺、優(yōu)化開卷張力等內容提出具體的措施,并逐步通過生產試驗、驗證和固化,最終實現降低了酸洗板橫折的發(fā)生率。
關鍵詞: 產生機理;提高材料強度;縮短材料屈服平臺;優(yōu)化開卷張力
1. 前言
2017年酸洗板橫折印發(fā)生量約2.4萬噸,平均月發(fā)生率約3.0%,因橫折印質量預警與叫停發(fā)生18次以上,嚴重影響了生產的連續(xù)性以及造成大量成品卷和原料的降級改判。全年橫折印缺陷降級累計約16478噸,相應損失約220萬元。隨著家電板產品用戶對表面質量要求逐步提升,對橫折印已是“零容忍”,該缺陷已影響到馬鋼酸洗板的品牌和形象。
2. 缺陷原因
橫折印缺陷(見圖1)主要集中出現在屈服強度小于250MPa的軟鋼。橫折印產生的機理:材料的不均勻屈服變形所造成,即在酸洗開卷過程中彎曲應力的作用下,材料中部分晶粒承受的應力超過了其上屈服強度后發(fā)生了塑性變形,導致鋼板發(fā)生了不均勻變形的結果。部分材料在一定條件下進行變形時,應力-應變曲線會出現明顯的上、下兩個屈服點(見圖2),這兩個屈服點容易造成材料變形不均勻,且應力-應變曲線上的屈服平臺越長,變形的差異越大,橫折印也就越容易發(fā)生。此外,研究表明浪形控制也會對橫折印的產生帶來一定的影響。
3. 改善措施
3.1提高材料強度
(1)卷取溫度調整
根據橫折印缺陷主要發(fā)生在軟鋼系列產品這一現象。選取典型鋼種SPHC開展熱軋卷取溫度調整試驗,由570℃調整為540℃。卷取溫度降低30℃后,產品屈服強度小幅提升10MPa,但橫折印發(fā)生率改善效果不明顯??紤]到再降低卷取溫度會惡化產品的成形性,故不再降低卷取溫度以提高強度的方案。
(2)化學成分調整
借鑒其它鋼廠經驗,當SPHC的屈服強度達到260MPa時,橫折印發(fā)生比例較少,而目前馬鋼SPHC屈服強度均值在230MPa左右。分析馬鋼SPHC屈服強度與Mn元素之間的相關性。在一定范圍內屈服強度隨Mn含量的增加而增大,當Mn含量為0.40%時,屈服強度約260MPa。因此,將Mn 由0.25%提高到0.40%,試驗結果為屈服強度達到262MPa,橫折印發(fā)生率也出現下降至1.0%以下。
3.2 縮短材料屈服平臺
熱卷下線后經泡水至酸洗上線整個過程平均冷卻速率為7.9℃/h。在相同條件下,全過程自然空冷鋼卷平均冷卻速率4.9℃/h。通過泡水可提高鋼卷的冷卻速率,高溫鋼卷泡水后能夠縮短屈服平臺長度,在一定程度能抑制橫折印缺陷的產生。
通過拉伸-應變曲線對比泡水卷及非泡水卷樣板屈服平臺長度。結果顯示泡水卷屈服平臺基本消除,而非泡水卷樣板屈服平臺較長。相同條件下,泡水鋼卷橫折印缺陷發(fā)生率為0.97%較非泡水鋼卷的2.51%低。
3.3 優(yōu)化開卷張力
防皺輥位于酸洗線入口開卷機(見圖3),主要作用是開卷過程中壓靠帶鋼,防止帶鋼上翹,有利于對中,防止跑偏,另對原料邊浪、中浪等板形缺陷有一定修復效果。
防皺輥壓力設定目標值為10%,生產時帶鋼兩側200~300mm不能被防皺輥完全壓靠,帶鋼兩側易出現橫折印。重新將防皺輥壓力目標值設定為14%,即增加防皺輥的插入深度,此時能夠完全壓靠帶鋼表面。帶鋼表面受力較大,變形均勻,故橫折印缺陷發(fā)生率較防皺輥壓力采用10%時下降了約30%。
4. 結論
經過橫折印相關文獻的調查,結合馬鋼實際生產情況。采取了成分調整、鋼卷水冷卻、開卷機防皺輥使用優(yōu)化等措施來降低橫折印的發(fā)生率。2017年橫折印發(fā)生率較2016年出現了顯著地下降,由3.0%下降至0.79%。
4.1 在原化學成分的基礎上,熱軋卷取溫度降低30℃,產品屈服強度小幅提升,但橫折印發(fā)生率改善效果不明顯。
4.2 Mn元素按0.40%控制,SPHC的屈服強度均值為262MPa。橫折印缺陷程度基本得到了控制,橫折印發(fā)生率也下降至1.0%以下。
4.3泡水可提高鋼卷的冷卻速率,高溫鋼卷經泡水冷卻后能夠縮短其屈服平臺長度,在一定程度能抑制橫折印缺陷的產生。
4.4當采用較大的防皺輥壓力時,帶鋼表面受力較大,變形均勻,故橫折印缺陷發(fā)生率相對較小。
參考文獻
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