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        基于PLC和觸摸屏的陶質襯墊基帶生產(chǎn)系統(tǒng)設計

        2018-08-22 09:09:56付毅喬一倫靳珂珂
        新型工業(yè)化 2018年7期
        關鍵詞:程序

        付毅,喬一倫,靳珂珂

        (空調設備及系統(tǒng)運行節(jié)能國家重點實驗室,廣東 珠海 519000)

        0 引言

        陶質焊接襯墊是為保證接頭根部焊透和焊縫背面成形,沿接頭背面預置的一種襯托裝置。陶質襯墊焊是一種以特殊陶質材料為襯托,使焊縫強制成形的高效、優(yōu)質、低成本、高質量的焊接技術,目前已得到廣泛應用。與傳統(tǒng)焊接方法相比,陶質襯墊焊接是一種適應可持續(xù)發(fā)展潮流的“綠色”焊接方法。

        陶質襯墊焊接具有以下特點:

        1)效率高,避免了清根、打磨、仰焊及工件翻身;

        2)質量好,焊接操作難度降低,容易獲得高質量的焊縫,避免了人為因素的影響;

        3)成本低,與傳統(tǒng)方法相比,節(jié)省材料、電力、工作量及場地等;

        4)減輕勞動強度,取消了清根、打磨仰焊及狹窄封閉環(huán)境內(nèi)焊接作業(yè),降低焊接煙塵及煙塵對人體的危害。

        市場對陶質襯墊有很大的需求,但市場上現(xiàn)有的生產(chǎn)方式基本為手工粘貼,生產(chǎn)效率低,工人勞動強度大,且產(chǎn)品質量參差不齊。本項目旨在設計研發(fā)一套全自動陶質襯墊粘貼基帶生產(chǎn)線控制系統(tǒng),該生產(chǎn)系統(tǒng)在很大程度上能夠提高勞動生產(chǎn)率,提高產(chǎn)品合格率,克服人為造成的不穩(wěn)定因素,改善勞動條件,為現(xiàn)代化的生產(chǎn)管理提供強有力的物質條件,以達到系統(tǒng)自動化控制的目的。

        1 系統(tǒng)結構組成及工藝簡介

        電氣控制系統(tǒng)選擇PLC與觸摸屏結合的方案[1],主要基于以下幾點考慮:① 技術成熟、規(guī)范,可靠性高、抗干擾能力強;② PLC及觸摸屏體積小、重量輕,易于標準化安裝,可使整體結構簡潔,緊湊;③ PLC的梯形圖編程易于掌握,觸摸屏組態(tài)軟件提供眾多的按鈕、指示燈、列表等控件[2],使界面友好靈活。當控制功能需要改變時,只需修改程序及更改極少量的接線[3];④設備的Ι/O控制點多,若采用電器按鈕、指示燈顯示的方式,會增加硬件模塊及電氣連線,相應故障率也會加大。采用觸摸屏與PLC相配合,使設備的大量操作控制、運行信息通過觸摸屏編程予以實現(xiàn),與觸摸屏間通過串行接口通訊,連線簡潔。

        PLC與觸摸屏的組合,再配合光纖傳感器、電磁閥、步進控制系統(tǒng)、伺服控制系統(tǒng)以及其他執(zhí)行元件等[4],共同構成了陶質襯墊粘貼基帶生產(chǎn)自動化控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)結構組成示意圖如圖1所示。

        控制系統(tǒng)結構組成及工藝流程:

        圖1 控制系統(tǒng)結構示意圖Fig.1 Structural diagram of the control system

        1)撫標機構。啟動后,撫標電磁閥控制撫標刮板伸出,使即將運動的粘貼基帶與陶質襯墊平行穩(wěn)定向前運動;

        2)識別、吹氣機構。PLC接收到工控機發(fā)來的正確的陶質襯墊識別信號后,當傳感器檢測到陶質襯墊進入設定位置時,吹料電磁閥控制吹氣元件吹氣,把陶質襯墊吹到預定軌道;

        3)計數(shù)機構。光線傳感器對吹過來的陶質襯墊進行計數(shù),計數(shù)到20(產(chǎn)品以20個陶質襯墊為一組),PLC便啟動傳送機構;

        4)傳送機構。伺服電機控制控制傳送帶輸送陶質襯墊;

        5)拉標機構。當光纖傳感器檢測到陶質瓷片運動到設定位置后,步進電機帶動粘貼基帶與陶質襯墊同步運動;

        6)壓標機構。當粘貼基帶與陶質襯墊前進固定距離后,撫標刮板伸出復位收回,壓標電磁閥控制壓標元件下壓,使粘貼基帶與陶質襯墊粘合到一起;

        7)切標機構。當粘貼基帶與陶質襯墊粘合到一起后,切標電磁閥控制切刀切斷基帶;

        8)模切機構。切標的同時,模切電磁閥控制模切刀切割倒角,便于產(chǎn)品使用時撕開基帶,然后壓標元件復位收回,陶質襯墊粘貼基帶繼續(xù)往前輸送;

        9)劃線機構。伺服電機控制滾輪對陶質襯墊進行紅色涂料劃線;

        10)觸摸屏。作為PLC的上位機,負責整個系統(tǒng)的控制及工藝參數(shù)修改、報警顯示等。

        2 硬件系統(tǒng)設計

        本控制系統(tǒng)的硬件包括:PLC、觸摸屏、步進電機(一臺)、步進驅動器(一臺)、伺服電機及伺服驅動器(各2臺)、電磁閥(5個)、光纖傳感器(6個)。

        PLC(可編程控制器)作為比較普遍采用的工業(yè)控制系統(tǒng)[5],其結構特點完全能夠滿足系統(tǒng)控制及其工作環(huán)境的要求。但單純的PLC控制系統(tǒng)不宜實現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)控以及工藝參數(shù)的現(xiàn)場設置和修改,為了解決這一問題,選用觸摸屏作為人機對話接口來完成對PLC的輸入控制和輸出顯示。實踐表明,觸摸屏-PLC構成的監(jiān)視控制系統(tǒng)不僅可以替代傳統(tǒng)的控制面板和鍵盤輸入,而且能以圖形化的方式描繪自動加工過程,操作者可以通過觸摸屏輸入的方式執(zhí)行設備的各項功能[6]。

        2.1 PLC選型及I/O分配表

        本系統(tǒng)采用PLC做為系統(tǒng)的控制核心,應首先考慮系統(tǒng)輸入輸出情況及工藝要求,本系統(tǒng)的輸入點數(shù)共16個,輸出點數(shù)共8個;需要進行脈沖輸出,因此要選擇晶體管輸出類型的PLC,綜合考慮,選用用歐姆龍CP1H系列X型(標準型)PLC,該型號PLC是一款用于實現(xiàn)高速處理、高功能的程序一體化型PLC,其內(nèi)部集成了24路輸入接口和16路輸出接口[7],可實現(xiàn)高速計數(shù)器4軸,脈沖輸出4軸,脈沖輸出點最高可達100 kHz,可進行RS-232C通信或RS-422A通信,本系統(tǒng)PLC的地址分配如表1所示。

        2.2 觸摸屏

        考慮到經(jīng)濟實用、性價比以及產(chǎn)品的易用性,本系統(tǒng)選用威綸通型號為TΚ6070iP觸摸屏,屏幕大小為7寸,一個接口,其性能完全可以滿足本系統(tǒng)要求,觸摸屏與PLC的通信協(xié)議采用RS232口連接[8]。

        觸摸屏主要負責生產(chǎn)系統(tǒng)各流程控制及監(jiān)控、傳感器信號監(jiān)控、設備參數(shù)的設置和修改、報警顯示等。

        2.3 拉標模塊

        選用上海步科自動化股份有限公司的Κinco品牌3S57Q-04042型號步進電機作為拉標電機,選用Κinco品牌3M485型號步進驅動器。

        2.4 輸送模塊

        選用深圳市研控自動化科技有限公司型號為YΚ90ST-M02430的伺服電機作為輸送電機,選用該公司型號為PSDD-08A5D的伺服驅動器[9],此模塊負責控制傳送帶2。

        2.5 劃線模塊

        選用三菱公司型號為HF-ΚN13J-S100的伺服電機作為劃線電機,選用三菱公司型號為MRJE-10A的伺服驅動器。

        3 控制系統(tǒng)軟件設計

        本系統(tǒng)采用歐姆龍PLC編程軟件CX-Programmer進行PLC程序的編寫、調試,程序用梯形圖語句進行編程[10];采用威綸通觸摸屏編程軟件EasyBuider8000組態(tài)軟件進行觸摸屏程序的編寫。

        3.1 PLC軟件設計

        PLC的任務是負責系統(tǒng)各個部分的信號檢測、伺服和步進控制、電磁閥執(zhí)行元件的控制。

        整個PLC的程序包括以下程序段:主程序、輸送程序、固定路程程序、計數(shù)程序、3 cm程序、拉標程序、劃線程序、產(chǎn)量計數(shù)程序、吹氣程序。

        主程序主要為整個控制流程的框架設計,負者總領整個控制流程;輸送程序主要負責控制伺服電機帶動傳送帶前進;固定路程程序的任務是使傳送帶前進一固定路程;計數(shù)程序是對吹過來的陶質襯墊進行計數(shù),達到20個后便啟動傳送帶2;3 cm程序負責每當吹過來一個陶質襯墊后控制傳送帶前進3 cm;拉標程序的任務是控制步進電機拉動粘貼基帶前進;劃線程序主要負責控制另一臺伺服電機對粘貼好的產(chǎn)品進行紅色涂料劃線[11];產(chǎn)量計數(shù)程序負責對產(chǎn)量進行計數(shù);吹氣程序負責控制電磁閥對陶質襯墊吹氣,使其進入預定軌道。

        可以把整個控制程序分為兩個模塊:① 襯墊準備模塊;② 粘貼劃線模塊。程序控制流程圖如圖2所示。

        3.1.1 襯墊準備模塊

        表1 PLC的I/O地址分配表Table 1 The I/O address allocation table of PLC

        該模塊主要負責把方向正確的陶質襯墊以20個為一組,排列整齊,為后面的粘貼任務做準備。

        傳送帶1與傳送帶2相互垂直。當啟動程序后,撫標刮板伸出,傳送帶2會運轉,當“膠片檢測”傳感器檢測到固定在傳送帶2上的膠片時,便啟動固定路程程序,使傳送帶停在預定位置[12],準備接收即將吹過來的陶質襯墊。傳送帶1負責把未經(jīng)過篩選的陶質襯墊往前運送,運送途中進行圖像識別,上位機把識別后的數(shù)據(jù)傳送給PLC,當傳送來的數(shù)據(jù)與PLC里設定的數(shù)據(jù)一致時(即此襯墊是滿足方向要求的襯墊),控制吹氣電磁閥把襯墊吹到傳送帶2上,吹過來的襯墊會觸發(fā)計數(shù)器進行計數(shù),同時啟動3 cm程序,使傳送帶2前進3 cm(一個襯墊的長度為3 cm),給下一個即將吹過來的陶質襯墊騰出位置,當計數(shù)到20后,便啟動輸送程序把20個陶質襯墊往前運送。

        3.1.2 粘貼劃線模塊

        圖2 程序控制流程圖Fig.2 Control flow chart of program

        傳送帶2把20塊陶質襯墊往前傳送,當“貼標檢測”傳感器檢測到陶質襯墊時,啟動拉標程序,使粘貼基帶與陶質襯墊一同前進,當“貼標結束檢測”傳感器檢測到固定在傳送帶上的膠片時,貼標過程結束,傳送帶2停止輸送。撫標刮板復位;壓標元件壓下去,使陶質襯墊與基帶緊密粘貼,然后控制電磁閥進行切標和模切,隨后壓標元件抬起復位,啟動輸送程序使傳送帶2繼續(xù)前進,進行劃線。

        3.2 觸摸屏程序設計

        通過EasyBuider8000提供的多種控制器件庫、圖形控件、功能控件,可以組態(tài)出各種動態(tài)功能和控制功能[13],以及工藝參數(shù)修改和實現(xiàn)故障的可視化。

        觸摸屏能夠讀取PLC內(nèi)部的數(shù)據(jù),顯示現(xiàn)場狀態(tài)數(shù)據(jù)。由于觸摸屏具有組態(tài)軟件的支持,并有多頁面切換的功能,所以各類按鈕操作均可方便實現(xiàn),且界面整潔、美觀。

        本觸摸屏程序所涉及的界面窗口包含1個啟動個窗口(如圖3)和3個功能窗口(部分窗口如圖4),系統(tǒng)啟動自檢后首先進入啟動窗口[14],再進入各功能窗口,其中“操作畫面”窗口(圖4)負責整個系統(tǒng)各階段流程控制,包括“啟動”“初始化”“人工觸發(fā)”“手動壓標”等,增加了各環(huán)節(jié)手動控制按鈕,以便于更好的調試和進行故障處理,各控制按鈕都能帶有各對應控制對象的狀態(tài)指示;“參數(shù)設定”窗口負責系統(tǒng)參數(shù)的修改,兩臺電機(拉標電機和輸送帶伺服電機)的速度匹配是調試過程中的重點和難點,使用觸摸屏可以方便的進行脈沖輸出參數(shù)的修改[15];“參量計數(shù)”窗口負責顯示當前產(chǎn)量。

        4 運行效果

        圖3 啟動窗口Fig.3 Starting-window

        圖4 操作界面窗口Fig.4 Operation interface window

        圖5 產(chǎn)品實物圖Fig.5 Practicality picture of products

        經(jīng)過現(xiàn)場的調試,本生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)已經(jīng)能夠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品,襯墊連接緊密,粘貼牢固,筆直美觀,產(chǎn)品實物圖如圖5所示。

        5 結論

        該設備控制系統(tǒng)以PLC為核心,結合觸摸屏控制,根據(jù)上述系統(tǒng)的設計,全自動陶質襯墊粘貼基帶生產(chǎn)線已經(jīng)成功研發(fā)出來,通過公司的檢驗,達到了生產(chǎn)要求,效果良好。應用表明,該控制方案投資少,系統(tǒng)結構設計合理,現(xiàn)場運行穩(wěn)定可靠,設備操作方便,生產(chǎn)效率高,達到了設計要求。

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