許建興 蔣華龍 宮效峰
摘 要:淤泥具有高含水量、強度低等不良工程特性傳統(tǒng)處理工藝會造成資源浪費、環(huán)境污染等問題。本文基于固化技術(shù)在淤泥處理中的應(yīng)用,對淤泥固化技術(shù)在實際工程應(yīng)用中的施工工藝進行總結(jié),并對比分析室內(nèi)試驗與現(xiàn)場施工的差異得到,淤泥原位固化施工時,應(yīng)確保摻料與土樣進行充分拌合,避免雨季施工。通過淤泥固化前后的土體性質(zhì)的對比可知應(yīng)用固化技術(shù)處理淤泥的方案是可行的。
關(guān)鍵詞:淤泥;固化技術(shù);固化土;ALLU
0引言
目前我國公路發(fā)展正處于加速成網(wǎng)的關(guān)鍵時期,公路工程施工區(qū)域跨度大,工程可能位于含有淤泥的軟基地段,特別是軟土地基分布廣泛的沿海、沿江地區(qū)。淤泥具有高含水量、高壓縮性、強度低等不良工程特性,需要通過地基處理才能使其具有一定的承載力[1, 2]?,F(xiàn)階段處理方法主要采用換填墊層法,該方法不僅浪費土地資源,還會造成一系列環(huán)境生態(tài)問題。隨著我國大力倡導(dǎo)環(huán)保、資源節(jié)約,傳統(tǒng)處理方法已不能滿足工程需要。
固化技術(shù)是通過加入固化劑,通過一系列的物理化學(xué)反應(yīng),將淤泥轉(zhuǎn)化為低滲透、強度高的土體[3]。目前國內(nèi)外學(xué)者對淤泥固化進行了相關(guān)研究,王東星等[4]提出了利用大摻量低鈣粉煤灰、水泥和石灰固化劑進行淤泥固化處理的方法,探討了該方法處理后固化淤泥的擊實特征、強度特性、水穩(wěn)性和耐久性。Brooks等[5]采用石灰石粉與粉煤灰對賓夕法尼亞東南部的土壤進行改良處理,并進行了無側(cè)限強度試驗和方差分析。甘雅雄等[6]研究了早強材料固化淤泥的原理。陸建陽[7]對淤泥質(zhì)土進行正交試驗,研究固化材料配比的優(yōu)化,提出無側(cè)限強度量化模型。鄒維列等[8]通過水頭試驗研究改性淤泥固化的滲透性能。荀勇等[9]對水泥中摻入粉煤灰和磷石膏固化軟土進行了試驗研究,并從微觀機理上對固化土強度的形成進行了探討。Miller等[10]對水泥窖粉塵加固處理土體的性能進行了研究。隨著研究的不斷深入,部分學(xué)者對固化土的工程應(yīng)用進行了一定研究[3, 11, 12],但固化淤泥的工程應(yīng)用較少,本文依托于實際工程開展了淤泥原位固化技術(shù)的應(yīng)用研究,以期為相似工程提供參考依據(jù)。
1 工程概況
錢江通道及接線項目北接線段工程PPP項目起點位于桐鄉(xiāng)市騎塘鄉(xiāng)西北(與滬杭高速公路K130+070相交),終點與錢塘江過江隧道相接,路線全長11.415km。在主線路基K9+033~K9+235處有兩處廢棄7年的泥漿填埋池,據(jù)現(xiàn)場勘測淤泥深度為1.5m,面積共計5457m2。本段圖紙設(shè)計為塑料排水板軟基處理段,機械設(shè)備難以施工。考慮到方量較大,資源再利用和環(huán)保要求,本工程采用淤泥固化技術(shù)進行處理,以達到滿足機械施工平臺的要求。
2 室內(nèi)試驗
2.1 試驗材料
試驗采用的淤泥(如圖2)從施工現(xiàn)場取回;水泥采用南方牌P·O42.5的普通硅酸鹽水泥;固化劑為道路環(huán)保型固化劑。
2.2 試驗方法
(1)將土樣用烘箱烘干,在試驗前將土樣放入烘箱,控制溫度在105℃~110℃,烘干時間不少于8h,將烘干后的樣品,用橡膠榔頭擊碎,過2mm篩除雜質(zhì),然后將土裝入塑料桶密封存儲備用,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《土工試驗方法》(GB/T50123-1999)進行淤泥基本物理參數(shù)試驗。
(2)根據(jù)固化土所要達到的強度,進行配合比設(shè)計,然后根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《土工試驗方法》(GB/T50123-1999)進行各項試驗,并選取最優(yōu)的配比。
2.3 試驗結(jié)果
本工程根據(jù)室內(nèi)試驗結(jié)果選?。ㄓ倌啵核啵汗袒瘎?97:3:0.013%的配比,相應(yīng)的試驗結(jié)果如下表1、2所示。
3 淤泥原位固化施工工藝
根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況總結(jié)出淤泥原位固化施工工藝如下:
(1)施工放樣、挖基坑
首先清除表土,依照施工設(shè)計圖進行施工測量和放線,然后用人工配合挖機挖基坑。基坑的尺寸以實際為準(zhǔn)。
(2)攤鋪水泥、進行初拌
根據(jù)淤泥的厚度和預(yù)定的配比,計算每平方米淤泥需要的水泥量,將水泥用量折成袋數(shù)或方數(shù),用挖機來協(xié)助搬運并將水泥均勻的攤鋪在土層表面。同時進行的是稀釋固化劑,(稀釋濃度,應(yīng)根據(jù)混合料的天然含水率和設(shè)計的固化劑用量來確定。當(dāng)混合料的天然含水率較低時,固化劑稀釋液的濃度應(yīng)小些,相反,當(dāng)混合料的天然含水率較大時,固化劑稀釋液的濃度應(yīng)高些),將計算好的固化劑用量倒入水中,攪拌均勻使固化劑溶于水中。然后利用挖機對淤泥和水泥進行初拌合,在拌合過程中噴灑固化劑,挖掘機現(xiàn)場3~4次拌合。
(3)利用ALLU設(shè)備再拌合
初拌后,再用挖機將混合料攏堆。然后利用ALLU拌合機對混合料進行二次拌合,在拌合過程中應(yīng)嚴(yán)格控制混合料的最佳含水率和拌合的均勻性,確?;旌狭习韬虾箢伾恢?,干濕適度。
(4)固化土進行回填
利用挖機將拌合均勻的混合料攤鋪到原來的基坑中,每層松鋪厚度宜控制在30cm,隨后進行分層碾壓,分層施工直至達到原地面高度。
(5)養(yǎng)護
回填后,在自然條件下養(yǎng)護7天,若施工現(xiàn)場天氣太熱,可適量噴灑霧狀水。
(6)施工注意事項
① 施工前測量淤泥層厚度,及淤泥含水率,確定材料用量;
② 噴灑固化劑時,應(yīng)使用噴淋式噴頭,避免固化劑噴灑不均勻;
③ 在拌合淤泥與固化劑時要充分拌合,避免出現(xiàn)固化劑分布不均勻現(xiàn)象;
④ 拌合時間應(yīng)遵循《公路工程無機結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗規(guī)程》(JTG E51-2009)拌合時間4小時以內(nèi)。
4 結(jié)果與分析
4.1現(xiàn)場實地檢測
淤泥固化施工28d后,在淤泥固化路段隨機選取3處進行實地開挖,固化后的土質(zhì)狀況與固化前土質(zhì)狀況如圖5所示;從圖中可以看出,淤泥通過固化技術(shù)后,淤泥有流體狀態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楣腆w顆粒狀態(tài),淤泥含水量大大,塑性指數(shù)明顯降低;相對于固化前,通過淤泥固化技術(shù)后,固化土具有一定的強度。
4.2 固化土的強度
在進行現(xiàn)場淤泥固化施工過程中,取拌合后的固化土,進行相關(guān)的土工試驗。從試驗結(jié)果對比可以看出,現(xiàn)場試驗固化土的強度低于室內(nèi)試驗固化土的強度,經(jīng)分析造成差異的原因主要是在實際施工中,每平方的淤泥深度不同,造成局部區(qū)域的水泥和固化劑的含量減少;另一方面原因主要是攪拌不均勻,在攪拌過程中,固化劑噴灑不均,拌合不充分導(dǎo)致的。現(xiàn)場施工后的固化土最佳含水量高于室內(nèi)試驗結(jié)果主要原因是在現(xiàn)場發(fā)在陰雨天氣進行拌和,導(dǎo)致固化劑及水泥含量降低。
5 結(jié)論
通過淤泥固化技術(shù)在軟基處理中的應(yīng)用,對淤泥固化技術(shù)在工程實際應(yīng)用中的一些關(guān)鍵技術(shù)進行總結(jié)分析,為今后類似工程提供寶貴的建議:
(1)固化后淤泥質(zhì)土的最大干密度以及最佳含水率都增大,塑性降低,工程性能明顯改善。
(2)淤泥固化土的強度明顯提高,強度滿足正常的施工要求,淤泥固化技術(shù)應(yīng)用于軟基處理可行。
(3)淤泥固化技術(shù)應(yīng)注意施工過程中混合料需充分?jǐn)嚢瑁⒈苊庠谟昙臼┕ひ员WC施工質(zhì)量。
綜上利用淤泥固化技術(shù)處理替代傳統(tǒng)處理方式的局限性與不足,隨著環(huán)保節(jié)約型社會的不斷發(fā)展,淤泥固化技術(shù)具有較大的社會意義和廣闊的市場前景。
參考文獻:
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