李明玉,申新峰,喬永生,呂宏彪,丁民
(1.國家電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002; 2.國家電投河南電力有限公司技術(shù)信息中心,鄭州 450001)
某電廠630 MW燃煤鍋爐為超臨界參數(shù)、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型、變壓本生型鍋爐,型號為DG2020/25.4-∏1。鍋爐采用按BHK技術(shù)設(shè)計的低NOx軸向旋流煤粉燃燒器(HT-NR3),采用前后墻對沖燃燒方式,前后墻布置3層,每層各有8個燃燒器(前后墻各4個),共24個;在最上層煤粉燃燒器上方,前后墻各布置1層燃盡風(fēng)噴口,每層布置6個,共12個。采用分級燃燒和濃淡燃燒等技術(shù),可有效降低NOx排放量和鍋爐最低穩(wěn)燃負(fù)荷,設(shè)計最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷≤45%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(B-MCR)。采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配6臺ZGM型中速輥式磨煤機。
燃煤電站鍋爐根據(jù)特定煤質(zhì)設(shè)計好后,鍋爐的爐型結(jié)構(gòu)、磨煤機形式、燃燒器等的選擇也已定型,隨著煤電市場價格波動及發(fā)電企業(yè)成本控制要求的提升,鍋爐很難達到燃用設(shè)計煤種的條件,大部分時段燃用特性相似的混煤,有時也會摻燒特性相差較大的燃煤[1]。該電廠自投產(chǎn)以來,摻燒設(shè)計煤種占比較少,長期摻燒與其設(shè)計煤種煤質(zhì)相近的煤種,且有部分與設(shè)計煤種煤質(zhì)偏差較大的煤種(干燥無灰基揮發(fā)分(Vdaf)相差20%以上,灰分、灰熔點等相差也較大),如神華煤等。本文主要分析神華煤摻燒的安全性。
鍋爐設(shè)計與校核煤種煤質(zhì)比較見表1。設(shè)計與校核煤種灰特性見表2。設(shè)計及校核煤種屬貧煤,為中低灰、低硫、中高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動力煤,入廠煤煤質(zhì)報表見表3。神華煤屬煙煤,為高揮發(fā)分、低硫、低灰、高發(fā)熱量的動力煤,神華煤灰特性見表2,由表2可知神華煤灰熔點偏低。入廠煤灰成分統(tǒng)計見表4。
表1 設(shè)計與校核煤種工業(yè)分析
表2 設(shè)計、校核煤種及神華煤的灰特性分析 ℃
一般認(rèn)為,煤的燃燒特性包括著火特性和燃盡特性兩方面?;烀弘m是一個簡單的機械混合過程,但由于各組分煤種的物理構(gòu)成及物化特性不同,混合后不同煤質(zhì)的顆粒在燃燒過程中相互影響、相互制約,其燃燒特性并不是組分煤種的簡單疊加,難以簡單地由摻混比例預(yù)知其特性[2]。
表3 入廠煤煤質(zhì)報表
表4 入廠煤灰成分統(tǒng)計 %
圖1 熱重分析TG-DTG曲線
燃料熱重分析TG(thermo gravimetric analysis),是利用同步熱分析儀在控溫下測量待測煤樣的質(zhì)量與溫度變化關(guān)系的一種熱分析技術(shù),用來研究材料的熱穩(wěn)定性和組分。該電廠委托華中科技大學(xué)煤燃燒國家重點實驗室,對現(xiàn)常用煤與神華煤摻配后的幾種混煤進行熱重試驗分析。神華煤分別與韓城、潞安、義馬、黃陵煤樣 1∶1摻配進行熱重分析,得出熱重曲線TG與熱失重速率曲線DTG(differential thermal gravity)如圖1所示。
根據(jù)TG-DTG曲線,確定煤的著火溫度、最大燃燒速率、最大燃燒速率溫度和燃盡溫度,用以判斷其燃燒特性。本次各混煤摻配燃燒特性指標(biāo)見表5。
表5 各混煤摻配燃燒特性指標(biāo)
表6 煤灰熔融性檢測結(jié)果統(tǒng)計 ℃
表7 煤灰熔融性的結(jié)渣特性判斷依據(jù)
對比4個煤樣的著火特性,發(fā)現(xiàn)義馬神華煤著火溫度最低,韓城神華煤次之,黃陵神華煤再次之,潞安神華煤最高,說明義馬神華煤著火特性最好,韓城神華煤、黃陵神華煤其次,潞安神華煤最差。對比4個煤樣的燃盡特性,義馬神華煤最好,韓城神華煤、黃陵神華煤其次,潞安神華煤最差。
對神華、鄭煤、韓城、黃陵、義馬典型煤樣分別以單煤與不同比例混煤形式進行檢測,煤灰熔融性檢測結(jié)果見表6。
煤灰熔融性與結(jié)渣特性具有相關(guān)性,基于煤灰熔融性的結(jié)渣特性判斷依據(jù)見表7。
(1)從灰熔點來說,神華煤和韓城煤適宜摻燒,灰熔點較大,不易結(jié)渣,其次是神華煤和鄭煤摻配。
(2)神華煤和義馬煤,神華煤和黃陵煤混摻,灰熔點較低,有嚴(yán)重結(jié)渣傾向,不易混摻。
該電廠根據(jù)以上試驗數(shù)據(jù),制定了神華煤的摻燒方案。
神華煤不得直接上倉,須與其他煤種摻配后方能上倉。根據(jù)電廠實際來煤情況及實驗室數(shù)據(jù),用韓城與神華自產(chǎn)煤按 1∶1的比例經(jīng)2臺斗輪機取煤同上一條皮帶摻配后上倉。
4.2.1 燃燒調(diào)整
(1)摻配后的混煤上底層倉,前期按照上2 d停2 d的原則上摻配煤,且底層2個倉每周互換一次(以下均為上神華煤的磨煤機及燃燒器調(diào)整),如果有結(jié)渣現(xiàn)象,停止混煤上倉后,通過負(fù)荷變動、配風(fēng)調(diào)整等手段使疏松渣掉落,不至于形成大的焦塊而損壞設(shè)備。
(2)磨煤機出口風(fēng)粉混合物溫度70~75 ℃,嚴(yán)密監(jiān)視磨煤機參數(shù),控制磨煤機差壓在正常范圍內(nèi),并記錄磨煤機出力情況,防止粉管內(nèi)煤粉自燃及磨煤機爆燃。
(3)一次風(fēng)煤配比按煙煤風(fēng)煤比2.0以上控制,燃燒器外二次風(fēng)開度至最大65%/35%/35%/65%,防止燒壞燃燒器噴口。
(4)燃燒器層二次風(fēng)按偏置+20%設(shè)置,滿負(fù)荷氧量不低于3.4%,以降低還原性氣氛。
(5)機組負(fù)荷300~350 MW,前、后墻燃盡風(fēng)活動分別進行,機組負(fù)荷350~550 MW,前、后墻燃盡風(fēng)活動同時進行,全開后再調(diào)整至正常位置,每2 h進行一次,使疏松渣塊及時掉落。
(6)煤粉細度R90≤16%,防止煤粉細度過大使火焰中心上移而導(dǎo)致屏式過熱器區(qū)域結(jié)焦。
4.2.2 記錄內(nèi)容
(1)試燒期間加強排渣管理,每2 h檢查一次石子煤排放情況。
(2)更換煤種后,每2 h檢查一次撈渣機內(nèi)渣量及掉焦情況,查看有無較硬渣塊。
(3)燃燒神華煤期間,每班通過就地看火孔觀察燃燒器燃燒情況,避免燒壞火嘴。
(4)摻燒時段,每班化驗一次煤粉細度,并單獨記錄。
(5)每班化驗渣樣一次。
4.2.3 注意事項
(1)磨煤機消防蒸汽保證在備用狀態(tài),防止神華煤在磨煤機內(nèi)著火及爆燃。
(2)燃油系統(tǒng)保證正常備用,燃燒不穩(wěn)及時投油,保證鍋爐安全運行。
(3)加、減負(fù)荷時要平穩(wěn)進行,避免鍋爐熱負(fù)荷大幅波動導(dǎo)致爐膛掉大焦。
(4)嚴(yán)密監(jiān)視磨煤機振動情況,發(fā)現(xiàn)磨煤機振動立即調(diào)整,防止設(shè)備損壞。
(5)原則上停運的制粉系統(tǒng)對應(yīng)的原煤倉內(nèi)不存神華煤,如果啟停的制粉系統(tǒng)對應(yīng)的原煤倉內(nèi)有神華煤,按照干燥無灰基揮發(fā)分(Vdaf)≥20%制粉系統(tǒng)啟停操作票嚴(yán)格執(zhí)行。運行中加強制粉系統(tǒng)的檢查,發(fā)現(xiàn)磨煤機著火,立即停止給煤機、磨煤機運行,關(guān)閉冷、熱風(fēng)門,關(guān)閉熱風(fēng)隔絕門,開啟磨煤機蒸汽消防氣動門,對磨煤機進行吹掃滅火。
(6)避免在撈渣機區(qū)域長時間逗留。
(7)鍋爐吹灰頻次視汽溫、煙溫、排煙溫度、掉焦情況改變。
自2017年6月16日摻燒試驗方案確定后,開始實施。入廠神華煤共17 800 t,每天摻燒量不超過400 t,且上煤2 d停2 d,期間共掉焦8次,設(shè)備無損壞。具體摻燒參數(shù)見表8(表中SCR為選擇性催化還原法),#1,#2鍋爐撈渣機處渣樣如圖2所示。
表8 鍋爐摻燒參數(shù)記錄
圖2 #1,#2鍋爐撈渣機處渣樣
神華煤入廠化驗哈氏可磨系數(shù)(HGI:55~75)偏低,未達到磨煤機設(shè)計值(80),磨煤機適應(yīng)性較差。從上倉情況看,共有1B,1C,1F,2C,2F,2E計6臺磨煤機用過神華煤,其中1C磨燒神華煤時磨振動較大,不適應(yīng),無法繼續(xù)上,其余磨煤機未見異常,但是初始燃燒時,煤粉細度(R90)較大。
神華煤與韓城煤混后入倉,由于干燥無灰基揮發(fā)分(Vdaf)偏差較大(20%左右),其熱重試驗數(shù)據(jù)表明,其燃燒特性趨于神華煤,著火點低,煤火檢充滿度較好,但燃盡率趨于韓城煤,表現(xiàn)就是飛灰含碳量、爐渣含碳量傾向于貧煤而偏高。
經(jīng)過摻燒試驗驗證,該電廠鍋爐掉焦情況可控,磨煤機出力可調(diào),后續(xù)可加大摻燒力度,摻燒比例可提到15%左右。630 MW貧煤鍋爐摻燒神華煙煤,在安全性、環(huán)保、長周期、經(jīng)濟等方面均可行。