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        合成氨造氣洗氣塔的技術(shù)改造總結(jié)

        2018-08-14 02:41:04
        氮肥與合成氣 2018年6期
        關(guān)鍵詞:造氣水煤氣齒形

        駱 青

        (安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽臨泉 236400)

        固定床間歇煤氣爐制取的半水煤氣進(jìn)入氣柜前,溫度高、粉塵多,一般流程設(shè)計(jì)中會(huì)設(shè)置多個(gè)洗氣塔串聯(lián),以降低半水煤氣溫度并除塵,然后進(jìn)入后段工序。洗氣塔的降溫效果是影響后段生產(chǎn)的一個(gè)重要因素。

        安徽晉煤中能化工股份有限公司(以下簡稱中能化工)供氣車間造氣崗位共有3套造氣系統(tǒng),每套系統(tǒng)由2臺(tái)洗氣塔串聯(lián)。由于洗氣塔降溫效果差,夏季生產(chǎn)時(shí)氣柜出口半水煤氣溫度達(dá)48 ℃,嚴(yán)重影響后段產(chǎn)量。為此,2014年3月,在系統(tǒng)檢修期間對(duì)1#、3#造氣洗氣塔分別進(jìn)行改造。從檢修的結(jié)果看,技改效果較理想,實(shí)現(xiàn)了裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

        1 主要改造措施

        1.1 洗氣塔的噴頭改造

        噴頭是空塔噴淋的主要部件,其功能是讓流經(jīng)噴頭的循環(huán)水均勻噴射并形成水霧,與上升半水煤氣充分接觸,從而起到降溫、除塵的效果[1-2]。由于造氣循環(huán)水質(zhì)非常差,解決噴頭堵塞是噴頭設(shè)計(jì)的一大難題。中能化工供氣車間造氣崗位洗氣塔先后經(jīng)歷了3次技改,但是降溫效果都不理想,嚴(yán)重制約著后段生產(chǎn)。

        第1次技改是蝸牛噴頭:這種噴頭由于材質(zhì)為鑄鐵,且內(nèi)部流通直徑小(僅10 mm),煤泥和煤焦油易黏附在內(nèi)壁上,進(jìn)而造成噴頭堵塞嚴(yán)重;且安裝數(shù)量多,1臺(tái)Ф 3 200 mm造氣洗氣塔共安裝60個(gè)噴頭,檢修清理非常困難。

        第2次技改是角鋼穿流塔盤:這種設(shè)計(jì)雖效果尚可,噴頭不堵塞,但設(shè)計(jì)復(fù)雜、投資大、施工難度大、用水量很大、塔盤阻力大。

        第3次技改采用了目前化工行業(yè)比較受推崇的SX無填料噴淋洗氣塔技術(shù),可根椐生產(chǎn)技術(shù)需要設(shè)計(jì)噴嘴的數(shù)量和孔徑。由于中能化工造氣崗位循環(huán)水經(jīng)過洗氣塔換熱除塵后,經(jīng)填料式冷卻塔換熱,造成循環(huán)水中帶有大顆粒塑料片、煤籽、煤泥、煤焦油,且脫硫廢液有時(shí)也排入循環(huán)水中,其腐蝕性較強(qiáng)。即使循環(huán)水做了技改,如過濾、沉淀、加藥,也避免不了上述問題,噴頭經(jīng)常堵塞,每年大修時(shí)就必須清理噴頭。

        目前,供氣車間結(jié)合上述幾種噴頭的設(shè)計(jì)原理和優(yōu)缺點(diǎn),設(shè)計(jì)出一種通量大、無堵塞的齒形沖濺式噴頭,并在洗氣塔內(nèi)部做了技術(shù)改造,塔壁安裝氣體分布器,塔下部氣液的接觸充分,角鋼的邊緣設(shè)計(jì)成齒形,形成淋降的液流,增大了氣液的接觸機(jī)會(huì)與面積,提高了降溫、除塵的效果,它繼承了淋降式塔板的優(yōu)點(diǎn)。此種技術(shù)發(fā)揮了前三者的優(yōu)點(diǎn),減少了其缺點(diǎn),而且相較于其他塔型而言,既能長期穩(wěn)定運(yùn)行,效率又高。從2014年1月大修技改,2臺(tái)洗氣塔運(yùn)行至今效果明顯,洗氣塔未檢修過,洗氣塔的降溫效果和水量沒有改變,運(yùn)行維修費(fèi)用較低。

        1.2 噴頭設(shè)計(jì)

        噴頭在設(shè)計(jì)上主要從兩方面考慮:①不能讓循環(huán)水中的雜質(zhì)堵塞噴頭,故設(shè)計(jì)時(shí)采用內(nèi)徑DN50 mm的不銹鋼管作為噴頭的噴嘴,其流通直徑是原噴頭的2.5倍;②噴頭出水時(shí)要分布均勻,具有霧化效果,使其與氣體充分接觸換熱,故出水口設(shè)計(jì)成2道鋸齒分布,循環(huán)水被擊碎霧化,以達(dá)到均勻分布;③由于造氣循環(huán)水腐蝕性較強(qiáng),因此噴頭在材質(zhì)上采用不銹鋼管進(jìn)行加工。噴頭設(shè)計(jì)示意見圖1(材質(zhì)為304不銹鋼,鋸齒均勻分布)。

        圖1 噴頭設(shè)計(jì)示意

        設(shè)計(jì)原理是:具有一定壓力的循環(huán)水,通過洗氣塔上水管進(jìn)入塔內(nèi)各噴頭支管,然后進(jìn)入噴頭,通過噴嘴沖擊到噴頭的齒形折流板上,部分循環(huán)水被齒形均勻分布;另一部分循環(huán)水被折流到齒形反射板上,循環(huán)水再一次被均勻反射擊碎噴出,最終形成傘狀霧化水面。半水煤氣穿過傘狀霧化水面及下流的水霧形成水汽混合物,能與循環(huán)水充分接觸,發(fā)生熱的交換和除塵,最終煤氣溫度被降低。由于內(nèi)孔設(shè)計(jì)較大(DN50 mm),在高壓水的作用下根本不會(huì)發(fā)生堵塞,且安裝拆卸方便。

        1.3 氣體分布器設(shè)計(jì)

        圖2 角鋼齒形分布器示意

        洗氣塔能達(dá)到降溫除塵目的,主要是保證噴頭的噴水量和噴水效果,其次是保證半水煤氣均勻分布不偏流,使上升的氣流與下降的水霧充分接觸換熱,因此洗氣塔在解決噴頭問題后,進(jìn)一步要解決氣流均勻分布。即在洗氣塔的中下部安裝3層角鋼齒形氣體分布器(材料為Q235角鋼,齒形為等邊三角形均勻分布),其作用是:①下流的循環(huán)水落到角鋼的脊背上被擊碎散射,增加了循環(huán)水在塔內(nèi)的霧化效果(見圖2);②上升的半水煤氣穿過均勻分散的角鋼分布器被均勻分散,不會(huì)發(fā)生氣體偏流,保證水與氣的充分接觸[3-4]。

        其工作原理:洗氣塔內(nèi)下流的循環(huán)水,落到齒形角鋼的脊背上被擊碎散射(見圖3);上升的半水煤氣穿過分散的齒形角鋼分布器被均勻分散,與霧化狀的循環(huán)水充分混合換熱,半水煤氣攜帶粉塵與被加熱的水流下降到塔底,達(dá)到半水煤氣降溫除塵的效果[5]。

        圖3 氣體分布器工作原理示意

        1.4 洗氣塔的技術(shù)改造

        2014年3月,供氣車間在檢修期間對(duì)1#、2#造氣洗氣塔分別進(jìn)行改造,從檢修的結(jié)果看,達(dá)到了良好的預(yù)期效果。

        1#、2#造氣洗氣塔技改參數(shù):塔體Φ3 600 mm×17 400 mm,氣量60 000 m3/h(溫度150~75 ℃,壓力0.004 MPa),液量900 m3/h(溫度≤32 ℃,壓力≥0.39 MPa)。設(shè)置3層噴頭,每層5只,共15只,上噴、空塔噴淋。洗氣塔中、下部設(shè)置3層齒形角鋼分布器,間隔300 mm。氣體進(jìn)、出口DN1 500 mm;液體進(jìn)口3個(gè) DN250 mm,液體出口DN500 mm。

        2 改造后的運(yùn)行效果

        洗氣塔技改前、后降溫效果的對(duì)比見表1。

        表1 洗氣塔技改前、后降溫效果的對(duì)比

        由表1可知:技改后,1#洗氣塔出口煤氣溫度降低了17 ℃,2#洗氣塔出口煤氣溫度降低27 ℃,氣柜出口煤氣溫度降低了6 ℃,降溫效果較為明顯。

        3 經(jīng)濟(jì)效益分析

        3.1 經(jīng)濟(jì)效益

        供氣車間西廠造氣20臺(tái)煤氣爐生產(chǎn)的半水煤氣供3臺(tái)6M50、4臺(tái)4M50、2臺(tái)MH、1臺(tái)H12壓縮機(jī),一段進(jìn)氣壓力38 kPa,34 ℃水蒸氣分壓為5 319 Pa, 40 ℃水蒸氣分壓為73 814 Pa,則計(jì)算出壓縮機(jī)一段進(jìn)口在34 ℃時(shí)的生產(chǎn)能力為39.35 t/h,壓縮機(jī)一段進(jìn)口在40 ℃時(shí)的生產(chǎn)能力為37.85 t/h,增加生產(chǎn)能力1.50 t/h,生產(chǎn)能力提高了5.56%。按全年生產(chǎn)天數(shù)為350 d計(jì),則全年增加總氨產(chǎn)量為12 600 t。此增加的產(chǎn)量主要是降低半水煤氣溫度、增加壓縮機(jī)打氣量獲得的,在成本計(jì)算上除消耗半水煤氣外,其余消耗成本基本不增加。按合成氨效益100元/t計(jì),則全年直接效益約為126萬元。

        3.2 投資效益對(duì)比

        目前,多見的半水煤氣洗氣塔內(nèi)件有噴淋、角鋼穿流塔盤、瓷環(huán)填料、不銹鋼格柵填料等幾種,以常見的Φ3 600 mm洗氣塔為例,不同結(jié)構(gòu)性能及費(fèi)用對(duì)比見表2(表中數(shù)據(jù)基于同等的氣量、水量和進(jìn)氣溫度)。

        表2 洗氣塔不同結(jié)構(gòu)性能及費(fèi)用對(duì)比

        由表2可知;采用該技術(shù)改造后,不僅從成本上可直接降低9萬元左右,而且由于安裝方便,人工安裝費(fèi)也降低0.5萬元。

        4 結(jié)語

        通過此次對(duì)造氣洗氣塔的改造優(yōu)化,工藝流程更加合理,裝置能實(shí)現(xiàn)長周期穩(wěn)定運(yùn)行,提高了裝置的經(jīng)濟(jì)性。由于該技術(shù)在實(shí)踐中取得了良好的效果,2015年11月在設(shè)備大修時(shí),對(duì)3#、5#造氣洗氣塔也進(jìn)行了技改,達(dá)到了預(yù)期的效果:洗氣塔出口半水煤氣溫度同期條件下降低了10 ℃,煤氣溫度的降低提高了羅茨鼓風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)等動(dòng)力設(shè)備的機(jī)械效率。現(xiàn)計(jì)劃將該技術(shù)在化工車間推廣和應(yīng)用,使后續(xù)崗位的換熱效果得到大幅改善,優(yōu)化生產(chǎn)條件,對(duì)節(jié)能減排起到積極的推動(dòng)和示范作用,社會(huì)、環(huán)境效益顯著。

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