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        鞍鋼2580 m3高爐大修開爐達產實踐

        2018-08-14 07:20:32姜慶喜范振夫劉和田景長孟凡雙
        鞍鋼技術 2018年4期
        關鍵詞:渣鐵枕木鐵口

        姜慶喜,范振夫,劉和,田景長,孟凡雙

        (鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧鞍山114021)

        鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠4號高爐(2580 m3)第1代爐役始于2006年12月2日,2015年6月15日停產大修,一代爐役8年6個月,生產生鐵1 628.74萬t,單位爐容產鐵量6 312.9 t/m3。高爐生產后期爐缸溫度 (熱電偶顯示)頻繁升高、冷卻壁熱流強度高,存在安全隱患,長期堵風口,不能全風作業(yè),需要長期護爐生產。經過68天的大修,第2代爐役開始。通過開爐前的精心準備,制定科學的開爐方案,于2015年8月22日00:58點火送風,8月22日21:00頂壓提至 121 kPa,至此爐況達到基本正常,8月23日21:55時開始噴煤,24日12:20開始富氧,開爐順利結束。由于準確選擇了開爐參數(shù),配料及裝入順序合理,高爐快速達產達效。

        1 開爐前準備

        開爐方案是高爐開爐過程的實施依據。開爐前,鞍鋼煉鐵廠編寫了 《煉鐵廠4號高爐開爐方案》,方案包括高爐烘爐、系統(tǒng)試漏、試壓查漏、開爐配料計算、裝爐準備、開爐操作及安全規(guī)定等內容??茖W、合理的開爐方案,為4號高爐的順利開爐、快速達產奠定了基礎。

        1.1 高爐烘爐

        高爐烘爐工作直接影響高爐的一代壽命及后續(xù)生產。為了保證高爐各部位耐火材料砌體內水分的緩慢蒸發(fā),提高砌體的整體強度,使整個爐體設備逐漸加熱升溫至生產狀態(tài),4號高爐使用熱風對高爐進行烘烤升溫。以風溫升溫為依據,以風量調劑為手段,以爐頂溫度為制約,嚴格按烘爐曲線對高爐進行烘烤升溫。8月15目17:17開始烘爐,8月20日5:00結束。嚴格控制烘爐進程,換爐風溫波動不大于20℃。開始烘爐風溫為130℃,以20℃/h的速度升至300℃,恒溫16 h;再以25℃/h的速度升至400℃,恒溫70 h;接著以25℃/h的速度降至150℃以下,烘爐結束,烘爐共計108 h。烘爐曲線如圖1所示。整個烘爐過程,在保證爐頂溫度不超標的前提下,盡量使用較大風量;如果爐頂溫度超標,則適當降低風溫30~50℃。高爐休風后打開風口大蓋進行自然冷卻,爐頂放散閥全開。

        圖1 高爐烘爐曲線

        1.2 試壓查漏

        主體工程完成后的試壓、查漏工作非常重要。用鼓風機對高爐、布袋除塵系統(tǒng)進行整體試壓,爐頂最高壓力達到249 kPa,對發(fā)現(xiàn)的漏點進行標記補焊。通過試壓、查漏工作,確保了高爐開爐以后,爐體周圍的工作環(huán)境是安全的。8月20日10:00對高爐進行試壓,計劃頂壓達到250 kPa,10:47頂壓130 kPa,持續(xù)130 min后,13:10頂壓升至200 kPa,保壓 41 min,13:51 頂壓升至 225 kPa,在升壓過程中連續(xù)進行了檢漏,14:00頂壓升至249 kPa,14:02 開始減風降壓,14:25 頂壓降至100 kPa, 小蓋全開,14:31 放散全開,14:35 休風試壓完畢。

        2 開爐配料計算

        2.1 高爐枕木填充方案

        高爐開爐需進行爐缸枕木填充作業(yè),填充料形成的空隙有利于高溫煤氣、渣鐵通過,加快爐缸加熱升溫進程。爐缸中心枕木所堆砌的堆包有利于高爐中心氣流通過,促進合理軟融帶的形成。風口部位的枕木能夠保護風口,防止風口砸壞,有利于高爐初期送風。為強制加熱高爐爐缸,在高爐開爐時需裝設爐缸吹風管和鐵口煤氣導出管。因此,需裝填爐缸墊底焦以覆蓋保護爐缸吹風管。本次開爐爐缸采用凈焦和枕木進行填充。爐缸底部凈焦填100 t、枕木填充至風口下沿0.3 m處。

        在枕木填充前需測算爐缸容積,推算枕木量。目前枕木填充有兩種方法:一是井字排列法,枕木由人員入爐按順序逐根排列,該法爐缸填充率低(35%~40%),爐缸透氣性好;另一方法是散裝法,枕木通過輥道裝入,該法填充率高(48%~52%)。為減輕作業(yè)強度,縮短作業(yè)時間,本次爐缸枕木填充采用散裝法[3]。

        填充枕木容積及數(shù)量的確定步驟:

        死鐵層裝枕木容積:7.6 m3

        鐵口中心線(標高9 800 mm)至風口中心線(標高13 300 mm)下沿0.3 m處枕木填充容積:325.9 m3

        需填充枕木的總容積:325.9+7.6=333.6 m3使用標準枕木,每根體積:2.5(長)×0.21(寬)×0.155(高)=0.081 4 m3

        填充枕木數(shù)量:333.6/0.081 4×0.5=2049 根,取2050根。

        2.2 開爐填充料

        開爐填充礦石采用東燒+自產球+錳礦+石灰石+硅石+菱鎂石,焦炭選擇質量較好的化工自產干熄焦,原料化學成分見表1。各種原燃料堆比重確定為焦炭 0.45 t/m3、燒結礦 1.85 t/m3、球團2.05 t/m3、錳礦2.2 t/m3。燒結礦轉鼓≥77%、焦炭灰分≤12.5%M40≥84.5%,M10≤7.0%。要求開爐填充料符合質量標準[3],確保開爐順利完成。

        表1 各種原燃料化學成分(質量分數(shù)) %

        2.3 開爐配料計算

        本次大修開爐變料按照焦比3.8 t/t、渣比1.1 t/t、終渣堿度0.95計算[1],設定生鐵成份如表2所示。從結果看,第一次鐵流動性良好,物理熱充足,鐵水溫度達1422℃,實現(xiàn)爐前第一次鐵順利走砂口,達到渣鐵分離的目地,完全符合預期目標。

        表2 開爐設定的鐵水成分(質量分數(shù)) %

        3 開爐操作

        3.1 開爐送風

        高爐于8月22日0:58點火送風,4號高爐共30個風口,送風前不堵風口,開爐風口采用Φ120㎜×15+Φ110㎜×15,全風口送風面積0.312 m2。開爐送風恢復基于“大風量、快出鐵”的原則,以循序漸進的方式提高風量風壓。送風5 h后出現(xiàn)第一次風壓風量不對稱的情況,減少風量穩(wěn)定后好轉;至16:00出現(xiàn)第二次風壓風量不對稱的情況,料尺偏行,放風后消除,逐步回風恢復;至21:00頂壓升至121 kPa,風壓263 kPa,初期復風工作基本完成。送風初期各項參數(shù)如表3所示。

        表3 4號高爐送風恢復操作參數(shù)

        3.2 出鐵出渣情況

        爐前工作的好壞,決定高爐能否及時排凈渣鐵,是高爐成功開爐的關鍵。針對開爐的特殊性,加大爐前管理,保證爐前渣鐵溝具備出鐵條件,待各種工具準備齊全,相關材料準備充足后,爐前開始堵鐵口。根據風溫、風量等實際情況合理控制鐵口打泥量,保證鐵口工作狀態(tài)良好;爐前崗位人員按要求及時打開鐵口、排凈渣鐵,促進成功開爐。此外,人員配置上安排兩組人員,一組負責出鐵,一組負責清理渣鐵,反復作業(yè),直至爐況恢復。8月22日 13:25開4#鐵口,13:55開 1#鐵口見煤氣,14:35開3#鐵口見渣鐵,16:50打開3#鐵口,鐵量約300 t左右,渣量130 t,至此4號高爐順利開爐。

        3.3 開爐初期制度調整

        3.3.1 熱制度

        開爐初期,快速降硅是實現(xiàn)高爐快速達產的重要措施,有利于爐況發(fā)展,但在降硅的同時要保證渣鐵流動性。開爐降硅趨勢如圖2所示。

        圖2 開爐降硅趨勢圖

        3.3.2 送風制度

        開爐后在增加風量的同時,風口保持風速在220 m/s左右,維持足夠的鼓風動能,并適時提高頂壓,控制壓差,以穩(wěn)定順行[2]。

        3.3.3 裝料制度

        3.3.4 造渣制度

        開爐初期二元堿度按0.9~1.0配料并配加錳礦,保證渣鐵分離和爐渣流動性,有利于爐況順行。隨著爐況進一步發(fā)展,再逐步調整配比,保持渣堿度在1.0~1.1范圍。

        3.4 強化冶煉

        4號高爐整個開爐過程順行良好,各種技術操作參數(shù)的選定符合實際,爐前、爐內操作穩(wěn)妥有序,爐況恢復進度合理、高效。開爐第二天(8月23日)開始噴煤,第3天(8月24日)各項指標達產達效。8月24日生鐵產量達到5 700 t,利用系數(shù)2.209 t/(m3·d),生產保持相對平穩(wěn)。 9 月通過進一步改善原燃料質量,優(yōu)化高爐上下部操作制度、實施低硅冶煉等強化冶煉措施,經濟指標顯著改善。

        4 結語

        (1)4號高爐開爐順利,達產速度快,主要得益于科學合理的開爐方案和開爐前嚴謹?shù)臏蕚涔ぷ?。特別是高爐烘爐、試壓查漏、原燃料質量等方面,都為順利開爐提供了保證。

        (2)開爐參數(shù)的準確選擇,合理的配料及裝入順序,是開爐后迅速達產的重要保障。全開風口送風,送風面積達到0.312 m2,配合快速上風,有利于形成合理的操作爐型,且不用休風捅風口,減少爐外工作量及波動因素,加快開爐進程。

        (3)開爐變料采用高焦比、高渣比、低堿度的原則,開爐料中配加菱鎂石、錳礦、石灰石等雜礦,實現(xiàn)增加渣量、改善渣鐵流動性的目的,為第一次鐵順利走砂口提供了保障。此次變料方法可以固化為鞍鋼2580 m3高爐的開爐變料方法。

        (4)開爐成功后,優(yōu)化高爐操作,及時調整參數(shù),合理控制爐渣堿度、物理溫度、鐵水硅含量,有利于改善渣鐵滲透性,爐缸活躍,為高爐快速達產創(chuàng)造了有利條件。

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