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        鞍鋼干熄焦提升機電氣傳動控制系統(tǒng)優(yōu)化

        2018-08-14 07:20:30趙鋒李昌胤張建功朱文東甘秀石
        鞍鋼技術 2018年4期
        關鍵詞:電氣傳動提升機編碼器

        趙鋒,李昌胤,張建功,朱文東,甘秀石

        (鞍鋼股份有限公司煉焦總廠,遼寧鞍山114021)

        干熄焦提升機的主要用途是在提升塔處將裝滿紅焦的焦罐提升到提升機頂部,并橫移到冷卻塔處,使焦罐下降到裝入裝置、將焦炭送入冷卻塔,然后再將空焦罐提升、離開裝入裝置,橫移到提升塔處,最終下落到焦罐車上,完成一次工作循環(huán)。整個工作過程主要由PLC控制變頻器驅動提升電機及走行電機與其他設備聯(lián)動運行,完成焦罐的提升、橫移、裝入、下降等動作,全程無人操作,全部自動控制。提升機電氣傳動控制系統(tǒng)是干熄焦工藝設備自動控制的核心。為了將焦炭連續(xù)裝入干熄爐里,保證焦炭質量,提升機傳動控制系統(tǒng)必須穩(wěn)定運行。2016年鞍鋼股份有限公司煉焦總廠 (以下簡稱鞍鋼煉焦總廠)1#、2#140 t/h干熄焦生產(chǎn)運行中分別出現(xiàn)一次主提升機溜車、掉罐現(xiàn)象,為解決此問題,對干熄焦提升機電氣傳動控制系統(tǒng)進行了優(yōu)化改進。

        1 提升機電氣傳動控制系統(tǒng)組成

        提升機電氣傳動系統(tǒng)主要由ACS600交流變頻器實現(xiàn)傳動控制,ControlLogix系列PLC實現(xiàn)整個系統(tǒng)的邏輯控制。

        提升機構采用兩臺逆變器控制兩臺315 kW變頻電動機的一拖一傳動控制方式,電動機為進口專用變頻電機;走行機構采用兩臺逆變器控制兩臺37 kW變頻電動機的一拖一傳動控制方式;電動機為國產(chǎn)專用變頻電機。提升和走行電機均帶強迫通風和PTC保護,強迫通風形式保證了電動機在頻繁起制動和低速運行時電動機仍能夠輸出額定力矩,內(nèi)置PTC熱保護元件使控制系統(tǒng)可以在電動機過熱時采集實時信號,及時采取安全保護措施。逆變器采用ACS600多傳動模塊,采用全數(shù)字式參數(shù)設定,能夠對電機參數(shù)自動辯識,實現(xiàn)自適應矢量控制。

        提升機PLC采用Controllogix 1756系列產(chǎn)品,雙CPU熱備,總線采用可冗余的ControlNet網(wǎng)絡,遠程控制器由可冗余的適配模塊帶I/O接口模塊組成。PLC系統(tǒng)還采用了ControlNet和DeviceNet的轉化模塊,用于采集絕對值編碼器的數(shù)字信號。提升機PLC和本體系統(tǒng)EI之間的控制信號采用開關量的方式采集交換,通過總線與地面PLC CPU進行信號傳輸,減少現(xiàn)場電纜施工、連接的工作量,同時提供了控制系統(tǒng)的緊密性和可靠性。

        2 存在的問題

        鞍鋼煉焦總廠1#、2#140 t/h干熄焦提升機原有變頻系統(tǒng)采用ACS600系列變頻器。該變頻系統(tǒng)從2005年投入使用至2015年底一直比較穩(wěn)定,但在2016年1#、2#干熄焦現(xiàn)場分別出現(xiàn)過一次主提升機溜車、掉罐現(xiàn)象,后果嚴重。通過現(xiàn)場分析得出溜車、掉罐現(xiàn)象與ACS600系列變頻器老化及編碼器電纜受干擾有關。

        2.1 變頻器故障問題

        ACS600變頻器從2005年投入使用至2016年連續(xù)運行約12年,已超過變頻器的穩(wěn)定工作期,變頻器內(nèi)部的一些電子元件進入老化期,控制精度和穩(wěn)定性方面都存在一定問題,導致變頻器在內(nèi)部計算上出現(xiàn)偏差,造成主提升機溜車。ACS600變頻器使用年限與故障率關系如圖1所示。

        由圖1可以看出,ACS600變頻器使用年限超過8年后故障率開始逐漸增加,變頻器內(nèi)部主要部件進入老化期。由于ACS600系列變頻器已經(jīng)于2004年初停產(chǎn),正常備件的供應也已經(jīng)于2014年底停止,無法采購到新品。因此,必須對ACS600提升變頻系統(tǒng)進行升級改進,并對原有系統(tǒng)中存在的缺陷進行完善,減少干熄焦提升機運行的風險。

        圖1 ACS600變頻器使用年限與故障率關系

        2.2 編碼器故障問題

        當編碼器速度反饋出現(xiàn)問題時,提升電機逆變器經(jīng)常報編碼器故障,造成系統(tǒng)停機,無法正常投入運行,嚴重影響干熄焦的正常生產(chǎn)。為使提升機恢復正常,只能將編碼器速度反饋取消,不參與控制,但提升機電機沒有編碼器作為速度回饋,變頻器無法實現(xiàn)精準的閉環(huán)控制,不能有效避免溜車、掉罐事故,系統(tǒng)運行安全性降低。特別當提升機電機在低速運行時,由于沒有編碼器的速度回饋,將導致變頻器控制的電機輸出力矩不足,造成主提升機溜車。

        通過更換RTAC-01、RDCU-12C模塊,更換編碼器電纜,重新更換安裝編碼器,仍不能解決逆變器頻繁報編碼器故障的問題。進一步分析發(fā)現(xiàn):提升電機非負荷側軸承上的空心軸軸套絕緣增量式光電編碼器與變頻器脈沖編碼器接口模塊編碼器通過雙絞屏蔽電纜直接連接,電纜為8芯雙屏蔽控制電纜,一端接編碼器接口模塊ATAC-01,為編碼器提供12 V電源并接收反饋信號;另一端接編碼器本身,中間電纜長度約250 m,超過編碼器電纜長度150 m的要求;而且編碼器的控制電纜與動力電纜走的是同一路徑,容易造成干擾,反饋信號衰減嚴重。以上兩點都是編碼器工作不穩(wěn)定的原因,解決這兩個問題即可在逆變器處接收到正常的反饋信號,使編碼器正常投入使用。

        3 改進措施

        3.1 提升機變頻系統(tǒng)升級改進

        3.1.1 變頻器升級改進

        由于干熄焦提升機傳動系統(tǒng)使用的ACS600系列變頻器停產(chǎn)和原有布局結構問題,變頻器升級選擇把現(xiàn)有的ACS600系列變頻器替換為ACS800系列變頻器。ACS800變頻器為高端變頻器,穩(wěn)定性好,工業(yè)領域應用廣泛。

        變頻器升級改進后具有以下優(yōu)勢:

        (1)徹底更新了傳動系統(tǒng)的硬件,解決了由于變頻器硬件老化影響變頻系統(tǒng)穩(wěn)定性的問題,降低了提升機的運行風險。

        (2)解決了ACS600系列變頻器停產(chǎn)而沒有備件、進行日常維護難的問題。

        (3)實現(xiàn)了并聯(lián)模塊的冗余應用。ACS600和ACS800系列變頻器與電機連接方式對比如圖2所示。

        圖2 ACS600和ACS800系列變頻器與電機連接方式對比

        ACS600變頻系統(tǒng)每個模塊只作為一相電輸出,如果一只模塊出現(xiàn)故障,需要把故障模塊取出,再安裝上一只與原有模塊同相的新模塊到故障模塊的位置,才能恢復系統(tǒng),且ACS600模塊非常笨重,更換困難。ACS800變頻系統(tǒng)每個模塊都有U、V、W三相輸出,如果一只模塊出現(xiàn)故障,只需把故障模塊從工作位抽出就可以繼續(xù)使用,且ACS800模塊下端安裝了小車、前端安裝了把手,方便模塊抽出。

        3.1.2 整流系統(tǒng)升級改進

        原有變頻系統(tǒng)采用的是ACS600晶閘管整流系統(tǒng)(TSU),使用中出現(xiàn)過因現(xiàn)場電網(wǎng)品質問題損壞直流側快熔的情況,因此,本次整流系統(tǒng)改進使用了ACS800 IGBT整流系統(tǒng)(ISU)。

        IGBT整流系統(tǒng)具有以下優(yōu)點:

        (1)提升直流母線電壓,電壓波動時也能保持電機額定電壓。

        (2)抗干擾能力強。由于IGBT門極可控,所以當供電電網(wǎng)出現(xiàn)問題時,IGBT整流不會出現(xiàn)像晶閘管整流出現(xiàn)的顛覆現(xiàn)象 (即在主提升機下降時,電機需要把多余的能量回饋給電網(wǎng),如果這個時候電網(wǎng)電壓出現(xiàn)波動,由于晶閘管的關斷要依靠反向電壓,波動會導致晶閘管不能關斷,造成晶閘管或保護晶閘管的快熔損壞)。

        (3)IGBT功率模塊可靈活使用,降低備件庫存量。由于整流模塊和逆變模塊使用相同的功率模塊,變頻系統(tǒng)備件只需一臺功率模塊即可同時適用于整流和逆變,維護備件降低了50%。

        (4)對電網(wǎng)無干擾,功率因數(shù)高,ISU效率高,η>97%。

        基于系統(tǒng)改進的優(yōu)勢分析,利用1#、2#干熄焦年修期間對變頻系統(tǒng)進行升級改進,將ACS600晶閘管整流改為ACS800 IGBT整流系列產(chǎn)品,并完成ACS800新柜體和線路的安裝及系統(tǒng)調試。整流模塊和逆變功率模塊使用相同功率模塊,實現(xiàn)互換功能。升級改造后的柜內(nèi)整流和逆變模塊如圖3所示。

        圖3 升級改進后的柜內(nèi)整流和逆變模塊

        3.2 完善主提升機電機編碼器

        根據(jù)現(xiàn)場使用條件及編碼器使用技術要求,改進提升機閉環(huán)速度反饋的傳輸方式,采用多模光纖替代屏蔽控制電纜,避免電纜干擾問題,光纖兩端接光纖變送器、光纖解碼器,通過短距離電纜接到逆變器和編碼器上。在變頻器側增加脈沖編碼器接口模塊,型號RTAC-01,電源電壓DC 24 V。脈沖編碼器作為速度檢測構成閉環(huán)速度控制,在全速范圍內(nèi)實現(xiàn)高精度控制。PLC控制信號與逆變器給出的低速抱閘信號相結合,控制制動器動作,實現(xiàn)低速抱閘及準確定位功能。轉矩響應快速,可防止松閘、抱閘時的溜車現(xiàn)象。

        主提升機電機選用Johannes HUBNER Giessen 2系列編碼器,替代現(xiàn)場原HUBNER BERLIN品牌編碼器。編碼器為空心軸軸套絕緣增量式光電編碼器測速裝置,型號:FGHJ2AK-1024G-90G-NG/16K。編碼器的電氣指標和機械指標如表1所示。

        表1 編碼器電氣指標和機械指標

        3.3 增設后臺在線檢測系統(tǒng)

        為了對提升機出現(xiàn)的故障做出及時反應、跟蹤故障信息、快速分析解決故障,采用DriveWindow測試工具(DriveWindow是一種用于ACS600、ACS800、ACS6000 和 DCS600 調試和維護的Windows應用程序),在干熄焦主控室安裝1套光纖通訊系統(tǒng)和后臺機,PC直接和傳動的CH3通過RUSB-02光纖轉換器進行連接,使整個干熄焦提升機變頻拖動系統(tǒng)形成星形網(wǎng)絡。在變頻室能夠在線實時檢測各臺整流、逆變單元的設備狀態(tài);完成對提升機各個裝置的速度控制,系統(tǒng)操作控制,系統(tǒng)運行狀態(tài)、參數(shù)、曲線監(jiān)控;實現(xiàn)系統(tǒng)保護、備份或修改等功能。通過安裝后臺監(jiān)測軟件,增加對故障情況的分析、診斷手段,提高對變頻器運行性能的監(jiān)控,方便日常維護和故障處理,提升工作效率。

        4 改進效果

        (1)從2016年4月開始,優(yōu)化改進后的提升機電氣傳動控制系統(tǒng)開始在鞍鋼煉焦總廠1#、2#干熄焦現(xiàn)場投入使用,至2018年5月,無掉罐事故發(fā)生,事故時間平均降低150 h/年,降低事故損失約300萬元/(套·年),提高干熄率約1%~2%。

        (2)優(yōu)化改進后,主控室工控計算機上可觀察提升機運行狀態(tài),不僅可通過觀察程序分析故障原因,也可通過后臺監(jiān)測軟件直接判斷故障原因,實現(xiàn)了對故障的查詢、分析和判斷,使日常維護和故障處理更加方便快捷。

        5 結語

        鞍鋼煉焦總廠針對干熄焦提升機溜車、掉罐現(xiàn)象,對1#、2#140 t/h干熄焦提升機電氣傳動控制系統(tǒng)進行了優(yōu)化改進,應用ACS800系列變頻器、DriveWindow測試工具及Johannes HUBNER的設備和技術,實現(xiàn)了信號抗干擾、故障追蹤等功能,提高了提升機傳動控制系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性,為干熄焦穩(wěn)定生產(chǎn)提供了時間和技術保證。

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