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        一體式復(fù)合材料油箱結(jié)構(gòu)修理方法研究

        2018-08-11 11:04:34熊哲李炳伯
        科學(xué)與財(cái)富 2018年17期
        關(guān)鍵詞:無(wú)人機(jī)復(fù)合材料

        熊哲 李炳伯

        摘 要:本文以某無(wú)人機(jī)一體式復(fù)合材料夾層油箱結(jié)構(gòu)的故障修理為實(shí)例,分析了滲油故障的原因?yàn)殍偳都惭b處結(jié)構(gòu)損傷,給出了損傷修理方法和驗(yàn)證試驗(yàn)方案;通過(guò)修理后的驗(yàn)證試驗(yàn)表明,采用填料填補(bǔ)修理的方法,注油一個(gè)月后未再出現(xiàn)滲油現(xiàn)象,能夠解決油箱的滲油故障,并且采用補(bǔ)片式方法修理后,修理的結(jié)構(gòu)能夠滿足外掛點(diǎn)最大掛載載荷承載能力的要求,達(dá)到了修復(fù)油箱的目標(biāo)。

        關(guān)鍵詞:無(wú)人機(jī);復(fù)合材料;修理方法;一體式油箱;鑲嵌件。

        1概述

        復(fù)合材料重量輕,性能優(yōu)異,便于大面積整體成型,近年來(lái),復(fù)合材料已經(jīng)在飛行器上得到廣泛應(yīng)用,不但用于控制面和整流罩,而且也用于主承力結(jié)構(gòu),有效地減輕了飛行器的結(jié)構(gòu)重量,提高了飛行器的技術(shù)性能,釆用先進(jìn)復(fù)合材料的程度已成為衡量飛行器是否先進(jìn)的重要標(biāo)志之ー[1]。但是復(fù)合材料結(jié)構(gòu)在生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)存在生產(chǎn)缺陷,而且在使用過(guò)程中也不可避免地會(huì)遭受損傷。

        為了保證飛行器的安全使用,復(fù)合材料結(jié)構(gòu)需要具有良好的性能,在出現(xiàn)損傷時(shí)必須及時(shí)的修理以保證其處于良好的狀態(tài)。結(jié)構(gòu)損傷如不及時(shí)修理就會(huì)發(fā)展成較大的損傷,導(dǎo)致本來(lái)外場(chǎng)可以修理的結(jié)構(gòu)損傷必須返廠修理,甚至結(jié)構(gòu)報(bào)廢。因此,及時(shí)、正確的修理可以最大限度地節(jié)省使用和維護(hù)費(fèi)用[2]。

        本文以某型無(wú)人機(jī)為實(shí)例,對(duì)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)損傷區(qū)域的確定、修理及驗(yàn)證方法進(jìn)行了研究。

        2某無(wú)人機(jī)一體式油箱結(jié)構(gòu)

        2.1一體式油箱結(jié)構(gòu)形式

        某無(wú)人機(jī)機(jī)身(圖1)為高溫碳纖維預(yù)浸料固化而成,油箱集成在機(jī)身中部結(jié)構(gòu)兩側(cè),油泵裝在機(jī)身中部的前底端,同時(shí)在該位置留有空氣出口。該直升機(jī)機(jī)身采用左右側(cè)蒙皮和內(nèi)部結(jié)構(gòu)二次膠接而成,形成的空腔為油箱。機(jī)身中部空腔采用碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu),空腔內(nèi)壁涂覆有耐油隔油材料涂層,將機(jī)身空腔與油箱一體化設(shè)計(jì);機(jī)身中部外側(cè)有多個(gè)鑲嵌件,用于懸掛飛行任務(wù)載荷。

        2.2損傷區(qū)域分析

        經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),一體式油箱外部一處鑲嵌件發(fā)生滲油故障,通過(guò)內(nèi)窺鏡檢查及敲擊檢查,確認(rèn)該處鑲嵌件安裝在復(fù)合材料蜂窩夾層結(jié)構(gòu)內(nèi),周邊由填料填充固定,如圖2所示。

        為進(jìn)一步了解內(nèi)部損傷情況,通過(guò)超聲波掃描儀檢查,發(fā)現(xiàn)填料區(qū)域有局部裂紋;去除外蒙皮表面碳纖維和局部填料后,檢查填料周邊蜂窩,發(fā)現(xiàn)蜂窩區(qū)完好無(wú)損,蜂窩內(nèi)部無(wú)油漬或浸潤(rùn)痕跡。分析此鑲嵌件在預(yù)埋過(guò)程中,內(nèi)部鋪布密封時(shí)對(duì)接縫沒(méi)有密封好,存在工藝質(zhì)量問(wèn)題;另外,存在裝拆任務(wù)載荷時(shí)易導(dǎo)致填料產(chǎn)生局部裂紋,進(jìn)而使得燃油從縫隙處滲出,如圖3所示:

        3損失修理方法

        因一體式油箱內(nèi)部為半封閉區(qū)域,難以在內(nèi)部進(jìn)行修理操作,只能從外至內(nèi)進(jìn)行修理,且外部區(qū)域。如圖4所示,將鑲嵌件外部的碳纖維打磨去除,同時(shí)打磨掉周邊的部分蜂窩區(qū)域。而后在打磨掉的蜂窩區(qū)域填入填料(EA9396常溫結(jié)構(gòu)膠加玻璃微球),再鋪放與原結(jié)構(gòu)相應(yīng)層數(shù)的碳纖維(用EA9396常溫結(jié)構(gòu)膠充分浸潤(rùn)),最后在外側(cè)補(bǔ)加一層+45°碳纖維纖維,如圖4所示:最后,用紅外燈加熱至60℃-70℃固化,持續(xù)時(shí)間8小時(shí)。

        4修理驗(yàn)證試驗(yàn)

        4.1承載能力試驗(yàn)

        根據(jù)承載能力試驗(yàn)設(shè)計(jì),模擬修理區(qū)域結(jié)構(gòu)形式。試驗(yàn)件按照修理方案進(jìn)行加工,即先加工油箱艙壁板夾層結(jié)構(gòu)試驗(yàn)件,然后在中心區(qū)按要求挖空,再預(yù)埋鑲嵌件后并鋪設(shè)碳纖維。將新制的試驗(yàn)件進(jìn)行拉伸與剪切試驗(yàn),驗(yàn)證修理后的復(fù)合材料承載力。

        4.1.1拉伸試驗(yàn)

        夾具與支持四邊固支,對(duì)螺栓施加法向拉伸載荷,如圖5所示。表2為6組試驗(yàn)件進(jìn)行拉伸試驗(yàn)的結(jié)果。

        4.1.2剪切試驗(yàn)

        試驗(yàn)件一邊夾持,在試驗(yàn)件單側(cè)施加垂直于夾持邊方向的載荷,如圖6所示。表3為6組試驗(yàn)件進(jìn)行剪切試驗(yàn)的結(jié)果,。

        4.1.3 承載能力試驗(yàn)結(jié)論分析

        使用載荷取第一峰值的最小值,破壞載荷取最大峰值的最小值[3]。

        通過(guò)上述試驗(yàn)分析,該復(fù)合材料蜂窩夾層結(jié)構(gòu)鑲嵌件修理后承載能力滿足某無(wú)人機(jī)外掛點(diǎn)最大掛載載荷25kg的要求。

        4.2注油試驗(yàn)

        為驗(yàn)證一體式油箱滲油的故障是否解決,在完成修理后對(duì)一體式油箱重新注油,將油箱按著陸狀態(tài)放置;一個(gè)月后,檢查原鑲嵌件滲油區(qū)域未發(fā)現(xiàn)有滲油情況。

        通過(guò)注油試驗(yàn),說(shuō)明修理后的一體式油箱有效的封堵了原鑲嵌件安裝處結(jié)構(gòu)的滲油點(diǎn),解決了一體式油箱滲油的故障。

        5結(jié)論

        本文對(duì)某無(wú)人機(jī)出現(xiàn)的復(fù)合材料蜂窩夾層結(jié)構(gòu)滲油故障進(jìn)行了分析,確認(rèn)了滲油故障的原因?yàn)殍偳都惭b處結(jié)構(gòu)損傷,根據(jù)損傷情況給出了損傷修理方法,并通過(guò)承載能力模擬試驗(yàn)驗(yàn)證,表明通過(guò)修理后的結(jié)構(gòu)滿足某無(wú)人機(jī)外掛點(diǎn)最大掛載載荷25kg的要求,并根據(jù)注油試驗(yàn)一個(gè)月后無(wú)滲油現(xiàn)象,說(shuō)明修理后的一體式油箱有效的封堵了原鑲嵌件安裝處結(jié)構(gòu)的滲油點(diǎn),解決了一體式油箱滲油的故障,達(dá)到了修理的目的。

        復(fù)合材料結(jié)構(gòu)在無(wú)人機(jī)上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,但也會(huì)出現(xiàn)缺陷和損傷,給無(wú)人機(jī)的使用和維護(hù)帶來(lái)諸多不便。復(fù)合材料結(jié)構(gòu)缺陷和損傷具有種類(lèi)多、機(jī)理復(fù)雜等特點(diǎn),給修理工作帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn),需要我們?cè)诳偨Y(jié)前人經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上不斷探索。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 牛春勻.實(shí)用飛機(jī)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與制造[M].北京:航空工業(yè)出版社,2010.

        [2] 陳紹杰.復(fù)合材料結(jié)構(gòu)修理指南[M]. 北京:航空工業(yè)出版社,2001.

        [3] 中國(guó)航空研究院.復(fù)合材料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)手冊(cè)[M]. 北京:航空工業(yè)出版社,2001.

        作者簡(jiǎn)介:

        熊哲(1986-),男,民族:漢,籍貫:江西省南昌市,當(dāng)前職務(wù):設(shè)計(jì)師,當(dāng)前職稱(chēng):工程師,學(xué)歷:大學(xué)本科,研究方向:機(jī)械制造。

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