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        提升煙溫法緩減空預(yù)冷端蓄熱元件堵塞的應(yīng)用分析

        2018-08-09 09:08:28劉慧敏
        科學(xué)與財(cái)富 2018年18期
        關(guān)鍵詞:環(huán)保

        劉慧敏

        摘要:隨著國家不斷對污染物排放的嚴(yán)格要求,各電力生產(chǎn)企業(yè)相繼進(jìn)行了超低排放改造。超低排放改造多采用SCR和SNCR技術(shù),而由此技術(shù)應(yīng)用引起的氨逃逸,使得硫酸氫銨的生成,并因此造成空預(yù)器冷端蓄熱元件的嚴(yán)重堵塞。本文從探討硫酸氫銨的生成機(jī)理和物理特性出發(fā),對采用提高排煙溫度的同時對空預(yù)冷端進(jìn)行連續(xù)吹灰的辦法來降低空預(yù)器差壓的兩次操作進(jìn)行了分析,并得出了是否有效的結(jié)論。同時,提出了一些降低氨逃逸的辦法和建議。

        關(guān)鍵詞:環(huán)保;硫酸氫銨;露點(diǎn);差壓

        一、機(jī)組概況:

        某廠一期工程總裝機(jī)容量6x350MW,鍋爐均采用美國福斯特.惠勒公司生產(chǎn)的亞臨界一次中間再熱、雙拱形單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全懸吊、全鋼結(jié)構(gòu)的“w”型火焰鍋爐。

        該鍋爐設(shè)計(jì)燃用煤種為無煙煤,自2002年6臺機(jī)組相繼投入商業(yè)運(yùn)行,受當(dāng)?shù)責(zé)o煙煤煤質(zhì)的影響,運(yùn)行過程中NOx排放濃度多在1200-2100mg/Nm3之間。為了保證鍋爐穩(wěn)燃和提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,2010年開始該廠采取了摻配30%煙煤的運(yùn)行方式,因煤種的改變,在保證了滿負(fù)荷工況鍋爐穩(wěn)燃的同時也使得機(jī)組NOx的排放濃度降至700-1300mg/nm3之間。

        應(yīng)環(huán)保要求,從2012年開始,該廠又相繼對6臺機(jī)組進(jìn)行了SCR脫硝改造。經(jīng)過改造,在SCR裝置入口NOx濃度1200mg/Nm3的情況下,鍋爐煙氣NOx排放濃度可以穩(wěn)定的控制在200mg/Nm3以下,氨逃逸率不大于3ppm,空預(yù)煙氣側(cè)差壓在1.7kpa左右。

        為了適應(yīng)新的環(huán)保要求,2016年底,該廠通過新增SNCR裝置,完成了對#1-#4機(jī)組的超低排放和空預(yù)器冷端更換為搪瓷表面?zhèn)鳠嵩母脑?。改造完成之后,各臺爐空預(yù)器煙氣側(cè)差壓均出現(xiàn)了不同程度的上漲,個別鍋爐在滿負(fù)荷運(yùn)行時,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓高達(dá)3kpa,一次風(fēng)、二次風(fēng)風(fēng)壓增大、爐膛負(fù)壓難以維持,送、引風(fēng)機(jī)發(fā)生喘振,嚴(yán)重影響燃燒安全和機(jī)組的帶負(fù)荷能力。另外,空氣預(yù)熱器堵灰還造成了鍋爐排煙溫度升高, 風(fēng)煙系統(tǒng)阻力增大,空氣預(yù)熱器漏風(fēng)增加,嚴(yán)重影響了鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        二、空預(yù)煙氣側(cè)差壓增大的原因分析

        2012年,各臺機(jī)組進(jìn)行的SCR脫銷改造,利用的是選擇性催化還原技術(shù),其脫硝原理為:在催化劑作用下,向溫度約280~420℃的煙氣中噴入氨,將NOx還原成氮?dú)夂退?。其主要反?yīng)式為:

        4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

        2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O

        2016年,機(jī)組新增SNCR裝置,它所采用的脫硝技術(shù)即選擇性非催化還原技術(shù),其脫硝原理為:在850~1100℃范圍內(nèi),不用催化劑,將含氨基的還原劑(該廠選用的是尿素溶液)噴入爐內(nèi),將煙氣中的NOx還原脫除,生成氮?dú)夂退?。其主要反?yīng)為:

        NO+CO(NH2)2+1/2O2→2N2+CO2+H2O

        為了提高SCR脫硝工藝脫硝效率,NH3/NOx摩爾比通??刂茷榇笥?,因此脫硝過程氨逃逸不可避免。SCR脫硝過程使用的釩基催化劑會對煙氣中的SO2產(chǎn)生催化作用,使其易被氧化為SO3,當(dāng)NH3/SO3摩爾比大于2時,SO3與逃逸的氨反應(yīng)生成硫酸銨和硫酸氫銨。其反應(yīng)如下:

        NH3+SO3+H2O→NH4HSO4

        2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4

        在空預(yù)器的正常運(yùn)行溫度范圍內(nèi),硫酸銨為干燥固體粉末,對空預(yù)器影響很小。而在通常運(yùn)行溫度下,當(dāng)煙溫低于硫酸氫銨的露點(diǎn)147℃時,硫酸氫銨會以液體形式在物體表面聚集或以液滴形式分散于煙氣中。液態(tài)的硫酸氫銨是一種粘性很強(qiáng)的物質(zhì),很容易黏附在空預(yù)器蓄熱元件的表面,在煙氣中會粘附飛灰,使蓄熱元件積灰,空預(yù)器流通截面減小、阻力增加以及換熱元件的換熱效率下降,排煙溫度升高,鍋爐效率降低。

        SNCR和SCR相比較,漏氨率一般控制在5~10ppm,而SCR控制在2~5ppm。因此,SNCR改造之后,硫酸氫銨的形成量也隨NH3濃度的增加而增加,隨著氨逃逸率的進(jìn)一步增大,也進(jìn)一步促進(jìn)了硫酸氫銨的形成,煙氣經(jīng)過SCR反應(yīng)器和空預(yù)器熱端后,排煙溫度降低,當(dāng)溫度降至147℃以下時,煙氣中已生成的氣態(tài)硫酸氫銨會在空預(yù)器冷段的蓄熱元件上沉積,造成空預(yù)器冷端蓄熱元件積鹽、結(jié)垢和積灰嚴(yán)重,進(jìn)而影響空預(yù)器的正常運(yùn)行。

        其二,因摻配大量劣質(zhì)煤種,鍋爐日常所用燃煤的實(shí)際含硫量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)煤種,燃用含硫高的燃料時,燃燒后形成的SO2有一部分進(jìn)一步被氧化成SO3,且與煙氣中的水蒸汽結(jié)合成硫酸蒸汽。煙氣中SO3含量愈多,酸露點(diǎn)就愈高,煙氣中的酸露點(diǎn)可達(dá)140~160℃,甚至更高。顯然,燃料中的含硫量較高,發(fā)熱量較低,燃燒生成的SO2就越多,進(jìn)而SO3也將增加,致使煙氣酸露點(diǎn)升高。露點(diǎn)愈高,煙氣對受熱面的低溫腐蝕范圍愈廣,由此造成的積灰堵塞也愈嚴(yán)重。

        三、提高排煙溫度,降低空預(yù)差壓的效果分析

        經(jīng)過對硫酸氫銨的形成機(jī)理和物理特性分析,理論上可知如果將空氣預(yù)熱器冷端蓄熱元件加熱至硫酸氫氨的露點(diǎn)147℃以上,硫酸氫氨將從固態(tài)變成液態(tài),在此期間投入空預(yù)冷端蒸汽連續(xù)吹灰,將可以吹掉附著在蓄熱元件上的積灰,使得空預(yù)堵塞減輕。

        下面我們來對機(jī)組運(yùn)行中的兩組操作實(shí)例和相關(guān)參數(shù)進(jìn)行分析:

        實(shí)例1:

        2017年3月9日,#3機(jī)組負(fù)荷300MW,協(xié)調(diào)方式運(yùn)行。手動降低3A側(cè)送風(fēng)量至72m?/s,3B側(cè)送風(fēng)量自動調(diào)整至133m?/s,試驗(yàn)期間,3A側(cè)空預(yù)排煙溫度均值維持172℃,3B側(cè)空預(yù)排煙溫度均值維持114℃,投入空預(yù)冷端連續(xù)吹灰。在此運(yùn)行工況下,提高3A側(cè)排煙溫度連續(xù)運(yùn)行3小時30分(10:30-14:00)。經(jīng)過對排煙溫度和空預(yù)煙氣側(cè)差壓、空預(yù)煙氣出口壓力、電除塵出口壓力以及引風(fēng)機(jī)入口壓力等相關(guān)參數(shù)的采集,對3A空預(yù)升溫降壓試驗(yàn)過程分析如下:

        1)比較操作前后空預(yù)煙氣側(cè)差壓得出:10:30-10:35空預(yù)差壓為2410pa,13:30-13:35空預(yù)差壓為2224p,空預(yù)差壓下降186pa;

        2)比較操作前后3A空預(yù)煙氣出口壓力變化得出:3264-3093=239pa,近似認(rèn)為空預(yù)差壓下降171pa;

        3)比較操作前后3A電除塵出口壓力變化得出:3219-3005=276pa,近似認(rèn)為空預(yù)差壓下降214pa;

        4)比較操作前后引風(fēng)機(jī)入口壓力變化得出:3262-3064=198pa,近似認(rèn)為空預(yù)差壓下降198pa。

        5)通過以上數(shù)據(jù)分析證明,試驗(yàn)期間,相同負(fù)荷下,3A空預(yù)差壓、3A引風(fēng)機(jī)出力均呈下降趨勢。

        實(shí)例2:

        2017年3月10日,#3機(jī)組負(fù)荷290MW,協(xié)調(diào)方式運(yùn)行。手動降低3B側(cè)送風(fēng)量至67m?/s,3A側(cè)送風(fēng)量自動調(diào)整至133m?/s,試驗(yàn)期間,3B側(cè)空預(yù)排煙溫度均值維持173℃,3A側(cè)空預(yù)排煙溫度均值維持113℃,投入空預(yù)冷端連續(xù)吹灰。在此運(yùn)行工況下,提高3B側(cè)排煙溫度連續(xù)運(yùn)行3小時30分(13:00-16:30)。經(jīng)過對排煙溫度和空預(yù)煙氣側(cè)差壓、空預(yù)煙氣出口壓力、電除塵出口壓力以及引風(fēng)機(jī)入口壓力等相關(guān)參數(shù)的采集,對3B空預(yù)升溫降壓試驗(yàn)過程分析如下:

        1)比較操作前后空預(yù)差壓得出:13:10-13:20空預(yù)差壓為1782pa,16:10-16:20空預(yù)差壓為1615pa,空預(yù)差壓下降167pa;

        2)比較操作前后3B空預(yù)煙氣出口壓力變化得出:2649-2410=239pa,近似認(rèn)為空預(yù)差壓下降239pa;

        3)比較操作前后3B電除塵出口壓力變化得出:2981-2705=276pa,近似認(rèn)為空預(yù)差壓下降276pa;

        4)比較操作前后引風(fēng)機(jī)入口壓力變化得出:2984-2699=285,近似認(rèn)為空預(yù)差壓下降285pa。

        5)通過以上數(shù)據(jù)分析證明,試驗(yàn)期間,相同負(fù)荷下,3B空預(yù)差壓、3B引風(fēng)機(jī)出力均呈下降趨勢。

        四、試驗(yàn)結(jié)論:

        1,經(jīng)過對3A空預(yù)的升溫降壓操作,為減少單一測點(diǎn)對試驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響,我們?nèi)】疹A(yù)煙氣側(cè)差壓、3A空預(yù)煙氣出口壓力、3A電除塵出口壓力、引風(fēng)機(jī)入口壓力四點(diǎn)變化的平均值(186+171+276+198)/4=208pa,可得出3A空預(yù)差壓下降208pa的試驗(yàn)結(jié)論;

        2,經(jīng)過對3B空預(yù)的升溫降壓操作,為減少單一測點(diǎn)對試驗(yàn)數(shù)據(jù)的影響,我們?nèi)】疹A(yù)差壓、3B空預(yù)煙氣出口壓力、3B電除塵出口壓力、引風(fēng)機(jī)入口壓力四點(diǎn)平均值(167+239+276+285)/4=242pa,可得出3B空預(yù)差壓下降242pa的試驗(yàn)結(jié)論;

        3,經(jīng)過升溫降壓操作,3A/3B空預(yù)器冷端蓄熱元件堵塞情況均得到有效緩解。實(shí)踐證明,機(jī)組正常運(yùn)行期間,這一操作不失為一項(xiàng)保證引風(fēng)機(jī)運(yùn)行安全和機(jī)組帶負(fù)荷能力的有效可行的解決方案。

        五、對控制機(jī)組氨的逃逸的幾點(diǎn)建議:

        1,對SCR煙氣脫硝裝置進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)整:局部區(qū)域存在較高或較低的氨逃逸濃度時,既不利于提高脫硝性能,還會加劇空預(yù)器冷端的硫酸氫氨堵塞。為消除局部的氨逃逸峰值,可以采用先進(jìn)的氨逃逸檢測裝置,根據(jù)反應(yīng)器出口的Nox濃度對噴氨格柵的噴氨流量進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,控制脫硝出口AB兩側(cè)氮氧化物排放偏差值,防止噴氨過量而造成氨逃逸,正常情況下控制氨逃逸率不超過3ppm。

        2,對脫硝裝置入口煙道流場優(yōu)化:脫硝裝置入口煙道流場不均勻,將直接導(dǎo)致催化劑反應(yīng)層的噴氨量偏差很大,這樣就很容易引起局部過噴或噴氨不足。通過煙道流場優(yōu)化,在脫硝裝置入口煙道彎頭處和折轉(zhuǎn)處加裝導(dǎo)流板,優(yōu)化流場,使得通過催化層的煙氣量分布均勻,噴氨量控制偏差減少,有效減少了氨逃逸。

        3,根據(jù)使用年限和脫硝效率的變化情況,及時對催化劑進(jìn)行再生或更換,以保持催化劑的活性,降低氨逃逸率;

        4,對比分析不同負(fù)荷、不同煤質(zhì)下的噴氨量,發(fā)現(xiàn)異常,及時處理,避免過量噴氨;

        六、對空預(yù)器進(jìn)行防堵灰改造的建議:

        通過文中對空預(yù)器堵灰的原理分析,我們可以假設(shè)把熱一次風(fēng)直接引至二次風(fēng)冷端,在二次風(fēng)分倉冷端增加小分倉,且與一次風(fēng)分倉相鄰。熱一次風(fēng)從二次風(fēng)冷端由下而上獨(dú)立流經(jīng)蓄熱元件,通過高溫氣化酸液和增強(qiáng)氣體攜帶作用,清除蓄熱元件積灰。當(dāng)空氣預(yù)熱器暫無堵灰傾向時,還可以通過切斷引入防堵灰分倉中的熱一次,在防堵灰分倉中直接通入冷二次風(fēng),即相當(dāng)于恢復(fù)改造前的狀態(tài)。以上設(shè)想還應(yīng)充分考慮一次風(fēng)機(jī)的風(fēng)量裕量,保證機(jī)組在某一高負(fù)荷工況運(yùn)行時一次風(fēng)壓穩(wěn)定和風(fēng)量充裕。

        參考文獻(xiàn):

        [1]楊飏.氮氧化物減排技術(shù)與煙氣脫硝工程[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007.

        [2]吳碧君,王述剛,等.煙氣脫硝工藝及其化學(xué)反應(yīng)原理分析[J].熱力發(fā)電,2006

        [3]朱崇兵,金保升,李峰,等.SO2氧化對SCR法煙氣脫硝的影響[J].鍋爐技術(shù),2008

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