司斌
摘要:本文通過安鋼第二軋鋼廠精軋機后延伸輥道改造,描述了系統(tǒng)改造前設備狀況,介紹了ABB變頻器選用原因,描述了相關控制系統(tǒng)原理及技術關鍵,及系統(tǒng)改造實施過程,取得的相關經(jīng)濟指標和使用效果,肯定了此變頻器在精軋機后延伸應用的效果。
一、系統(tǒng)投運前狀況
隨著科技的發(fā)展及當前市場狀況,控溫控軋和設備的可靠運行成了現(xiàn)階段保障產(chǎn)品質(zhì)量、獲得產(chǎn)品利潤的主要手段。而在生產(chǎn)過程中,精軋機機前后輥道依舊采用1997年四輥軋線設計投用的直流控制系統(tǒng),采用U2板調(diào)速系統(tǒng)控制直流電機,已經(jīng)使用20年,原設計技術性能落后,采用U2板調(diào)速直流控制系統(tǒng),滿足不了快速生產(chǎn)的要求,挖掘不出設備潛能,并且設備老化,控制系統(tǒng)元件、線路和功率柜可控硅老化,易爆硅和快熔,并產(chǎn)生漏電流,故障頻繁,零部件眾多,需要準備大量備件,采購備件昂貴且及其不便,部分備件全部依靠以前存儲的備件維系,新備件已經(jīng)停止生產(chǎn),系系統(tǒng)接線繁瑣,占地面積大,噪音高,能耗高,故障點多,無任何智能型的故障判斷輔助手段,分析判斷故障困難,對電機和系統(tǒng)保護不全。系統(tǒng)維護工作量大,系統(tǒng)接線繁瑣,故障點多,不易判斷問題出處,易發(fā)生大的設備故障, U2板調(diào)速系統(tǒng)每年都需要抽硅串檢查清灰,并且對接線進線檢查緊固,直流電機維護工作量大,費用高,電機需要定期更換保養(yǎng),并且日常運轉中需要關注電機碳刷及整流子運行情況,而現(xiàn)場部分巡檢不便,因其在測厚儀的輻射范圍內(nèi),不能進行日常巡檢觀測,就給設備運行帶來極大的隱患。
這些技術設備問題嚴重影響精軋機生產(chǎn)能力的快速提高,影響生產(chǎn)節(jié)奏,成為制約精軋機生產(chǎn)的瓶頸。
二、原理及技術關鍵:
針對以上問題,我們決定對原控制系統(tǒng)進行更新改造。使用成熟的交流變頻控制技術淘汰原來的直流調(diào)速系統(tǒng)。經(jīng)研討論證我們決定采用ABB公司的ACS800系列變頻器。我們選用ABB公司ACS800系列變頻器,型號:ACS800-04-0170-3。ACS800變頻器的核心技術是直接轉矩控制(DTC),DTC直接轉矩控制系統(tǒng)由電機的電壓和電流計算出定子磁鏈和轉矩,采用砰-砰控制來實現(xiàn)變頻器的PWM控制。DTC直接轉矩由于沒有電流控制環(huán)路,砰-砰控制產(chǎn)生的輸出電壓,沒有任何電流限制,電壓可以出現(xiàn)過沖現(xiàn)象,故電機可以獲得較大的du/dt, 較大的加速電流,因而產(chǎn)生較快的電流響應及轉矩響應。高速數(shù)字信號處理器以極快的速度采集電機狀態(tài)以及實際值,與電機模型數(shù)據(jù)相比較,更新電機狀態(tài),逆變器的每一次開關狀態(tài)都是單獨確定的,意味傳動可以產(chǎn)生最佳的開關組合并對負載擾動和瞬時掉電等動態(tài)變化做出快速響應。所以ACS800變頻器適應于需要精確控制轉矩的高動態(tài)性能應用場合,且滿足轉矩輸出平穩(wěn)的運行要求。另外在無速度傳感器反饋的情況下其速度控制精度也可達0.1~0.5%,滿足控制精度要求,不需使用速度反饋元件,節(jié)約改造開支。變頻器可自動辨識,根據(jù)電機連接負載情況,選擇完全辨識或簡化辨識,變頻器按程序?qū)﹄姍C通電,建立電機模型,自動設定PI調(diào)節(jié)器參數(shù),帶來最佳的控制效果。
ACS800有豐富的控制軟件,設定參數(shù)多達99組,滿足多種控制要求。ACS800有多種定義好的應用宏,可根據(jù)負載選擇不同的應用宏,如工廠宏、PID控制宏、轉矩控制宏、順序控制宏和用戶自定義宏等等。我們選定工廠宏,在標準固件軟件功能的參數(shù)組中,定義運行參數(shù),為保證運行可靠性,選用加減速斜坡功能,極限值控制功能,恒定勵磁啟動功能等。實現(xiàn)輥道快速啟動,加減速啟停,減少對設備沖擊,較硬的運行特性,保障輥道穩(wěn)定,提高工作效率。多種故障報警保護,簡便控制盤具備實時監(jiān)控和故障報警信息存儲功能。修改程序,主令直接控制電機調(diào)速,實現(xiàn)最佳的啟停效果,避免與變頻控制相干擾。原來的零位保護功能和限位保護功能不變。
三、系統(tǒng)改造實施:
因電氣室內(nèi)無多余的位置安放新的控制柜,現(xiàn)有輥道控制系統(tǒng)在用,只能利用中修的15天時間進行施工,其主要工作有拆除原有的三套U2直流控制系統(tǒng),重新配置新的ABB控制系統(tǒng),更換現(xiàn)場電機,重新敷設電機電纜,更改相關控制PLC程序,進行后期調(diào)試工作。因為工期短、任務重,首先就要求對系統(tǒng)有完整的設計,為施工做好充分的準備。根據(jù)以往經(jīng)驗,往往準備工作比較瑣碎,而且影響工期,首先在中修前就必須做好準備工作,做好前期設計選型工作,原系統(tǒng)采用U2直流調(diào)速系統(tǒng),現(xiàn)場采用75kw直流電機,變頻器電機低速度力矩小,直流電機的低速度力矩大,經(jīng)過計算現(xiàn)場電機選用90kw交流電機,可以滿足工藝設計要求,根據(jù)電機額定電流和功率,選擇變頻器,選擇重載大一等級的ACS800-04M-0170-3型變頻。并做好系統(tǒng)設計工作,利用AUTOCAD軟件繪制電氣圖紙,審核通過后,準備所需變頻、接觸器、導線、空開等設備零件;我們在計劃階段就確定好幾個關鍵的時間節(jié)點,柜子拆除時間、變頻及輔助設備安裝時間、線路配置時間,程序編寫及變頻調(diào)試時間,做好突發(fā)情況的應對方案,以有力保證項目進展順利,按時按質(zhì)完成。項目實施過程中,充分利用原有資源,比如空開、接觸器、導線等物料,減少物資消耗,而且盡可能按計劃完成工作,避免加班加點,提高工人勞動效率,確保了中修完成前順利投用。
四、經(jīng)濟指標及使用效果:
升級改造項目完成后,減少了直流電機每年2次的備件維修費用,解決了精軋機后延伸因U2板控制系統(tǒng)出現(xiàn)問題查找故障原因緩慢,處理問題不及時的問題,實現(xiàn)了故障的快速處理和人員的最優(yōu)化,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品成材率,大大減少故障停車時間,對保障產(chǎn)品質(zhì)量、獲得產(chǎn)品利潤起到了極為重要的作用。
自精軋機機后延伸電機控制系統(tǒng)變頻改造工程項目完成后,其控制系統(tǒng)跟上國內(nèi)先進水平,其實際工作狀況得到很大改善,隨主令信號系統(tǒng)反應靈敏,運行速度穩(wěn)定,啟停平穩(wěn)迅速。限制速度、電流、轉矩等控制量最大值,保護電機和控制系統(tǒng),恒定勵磁啟動模式啟動,取得靜止條件下最快的啟動速度,使用斬波器,消耗制動時回饋電能,避免泵升電壓過高,使電機有很短的制動時間;多種故障報警保護:變頻器對系統(tǒng)接地、過流、過載、過壓等多種故障發(fā)出故障報警,其保護值可以靈活設定;實時監(jiān)控和故障報警:控制盤CDP312除用于設定參數(shù)外,可選擇顯示3組運行參數(shù)并對變頻故障信息進行顯示,順序記錄64組故障信息,方便維護人員掌握運行狀態(tài),分析判斷故障。
實施精軋機后延伸ABB變頻控制系統(tǒng)后,取得了較好的經(jīng)濟效益:
1、做到提前預防,減少故障范圍、提高處理故障效率,提高產(chǎn)品成材率;
2、減少精軋機后延伸系統(tǒng)的設備故障率,杜絕重大的設備安全隱患;
3、滿足生產(chǎn)及減少產(chǎn)品對表面形狀缺陷的質(zhì)量要求。
4、減少故障停車時間90%以上。
項目完成后2017年與2016年影響生產(chǎn)時間同比減少2小時,2018年前三個月沒有影響時間,經(jīng)過改造后提高了產(chǎn)品的成材率和產(chǎn)品質(zhì)量,提高了設備作業(yè)率,取得了較好的經(jīng)濟效益。
參考文獻:
[1]ABB 電氣傳動系統(tǒng)有限公司,《ACS800固件手冊ACS800 標準應用程序 7.x》
[2]ABB 電氣傳動系統(tǒng)有限公司,《ACS800固件手冊 系統(tǒng)控制程序 7.x》
[3]ABB 電氣傳動系統(tǒng)有限公司,《ACS800硬件手冊》