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        淺談提高一種電磁繼電器投入產(chǎn)出率的幾點(diǎn)改進(jìn)措施

        2018-08-09 12:17:46,,,
        機(jī)電元件 2018年4期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)動(dòng)作

        ,,,

        (陜西群力電工有限責(zé)任公司,陜西寶雞,721300)

        1 現(xiàn)狀

        一種型號(hào)電磁繼電器是我公司自主研制的超小型密封直流電磁繼電器,采用金屬熔焊密封,為平衡旋轉(zhuǎn)式結(jié)構(gòu),體積小、重量輕,負(fù)載能力強(qiáng),可承受從低電平到10A的額定負(fù)載,具有抗振動(dòng)、沖擊穩(wěn)定性好的優(yōu)點(diǎn),目前市場(chǎng)需求量大。

        統(tǒng)計(jì)改進(jìn)前該產(chǎn)品10個(gè)批次的投入產(chǎn)出率,約為63%,處于較低水平,使得生產(chǎn)成本高,因此急需通過(guò)實(shí)施有效的改進(jìn)措施提高該產(chǎn)品的投入產(chǎn)出率。

        2 原因分析

        2.1該型號(hào)繼電器篩選項(xiàng)目包括正弦振動(dòng)、內(nèi)潮、高、低溫運(yùn)行、密封性、PIND、高溫電性能測(cè)試,我們進(jìn)一步對(duì)各個(gè)生產(chǎn)批次的篩選合格率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),制作各項(xiàng)目淘汰率餅狀圖見(jiàn)圖1。從圖示可以看出,正弦振動(dòng)項(xiàng)目淘汰率為14.3%,高溫電性能測(cè)試項(xiàng)目淘汰率為11.8%??梢?jiàn)這兩項(xiàng)是造成篩選合格率低的主要因素,同時(shí)也是制約產(chǎn)品投入產(chǎn)出率的主要因素。

        圖1 篩選淘汰率餅狀圖

        2.2對(duì)造成正弦振動(dòng)項(xiàng)目及高溫電性能測(cè)試項(xiàng)目淘汰率高的原因分別展開(kāi)分析:

        ①正弦振動(dòng)淘汰率高:抽取兩個(gè)批次產(chǎn)品進(jìn)行振動(dòng)摸底,發(fā)現(xiàn)在去激勵(lì)狀態(tài)下常閉觸點(diǎn)斷開(kāi)抖動(dòng)失效比例高。將失效的10只繼電器拆罩后測(cè)試機(jī)械參數(shù),靜合壓力測(cè)試均合格,推桿自由動(dòng)程、復(fù)原反力不合格。具體為:

        ⑴推桿自由動(dòng)程小,設(shè)計(jì)要求為≥0.2mm,失效繼電器實(shí)測(cè)值為≤0.05mm。同時(shí)對(duì)振動(dòng)合格繼電器進(jìn)行測(cè)試,推桿自由動(dòng)程均合格。當(dāng)推桿自由動(dòng)程小時(shí),會(huì)造成繼電器的推桿玻璃球距離動(dòng)簧片太近,在振動(dòng)去激勵(lì)狀態(tài)下玻璃球容易與動(dòng)簧片發(fā)生碰撞,從而造成常閉觸點(diǎn)斷開(kāi)抖動(dòng)失效。

        ⑵復(fù)原反力小,設(shè)計(jì)要求為0.06N~0.09N,失效繼電器實(shí)測(cè)值為≤0.055N。同時(shí)對(duì)振動(dòng)合格繼電器進(jìn)行測(cè)試,復(fù)原反力均合格。復(fù)原反力小,會(huì)造成振動(dòng)去激勵(lì)狀態(tài)下銜鐵易于發(fā)生抖動(dòng),導(dǎo)致常閉觸點(diǎn)斷開(kāi)抖動(dòng)失效。

        ②高溫電性能測(cè)試項(xiàng)目淘汰率高:高溫70℃下,要求動(dòng)作電壓值≤16V。根據(jù)環(huán)境溫度與線圈電阻值公式,環(huán)境溫度每增加1℃,繼電器線圈阻值會(huì)增加4‰,因此在高溫下繼電器線圈阻值會(huì)增大,導(dǎo)致動(dòng)作電壓值增大。而常溫測(cè)電性能工序動(dòng)作電壓控制值為≤14.5V,僅考慮線圈溫升,在高溫70℃下,理論計(jì)算動(dòng)作電壓值可以達(dá)到≤17.1 V,無(wú)法滿足要求。所以常溫動(dòng)作電壓控制值設(shè)置太大,不合理,致使高溫下測(cè)試超差,合格率低。

        從上面的分析中看出,繼電器推桿自由動(dòng)程、復(fù)原反力低于設(shè)計(jì)值,造成繼電器正弦振動(dòng)淘汰率高;常溫測(cè)電性能工序動(dòng)作電壓控制值太大,不合理,造成高溫測(cè)試項(xiàng)目淘汰率高。

        3 改進(jìn)措施

        3.1該型號(hào)繼電器結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2,推桿自由動(dòng)程不易直接進(jìn)行測(cè)量。為此制作厚度為0.2mm的L型量規(guī)見(jiàn)圖3,在機(jī)構(gòu)調(diào)整工序逐一對(duì)推桿自由動(dòng)程最小值進(jìn)行控制,并要求進(jìn)行100%的檢驗(yàn)。這樣防止了繼電器推桿玻璃球距離動(dòng)簧片太近,避免了去激勵(lì)狀態(tài)下繼電器常閉觸點(diǎn)斷開(kāi)抖動(dòng)失效。

        圖2 繼電器結(jié)構(gòu)圖

        圖3 增加L型量規(guī)

        3.2在繼電器調(diào)整過(guò)程中,為了保證較小的動(dòng)作電壓值,當(dāng)復(fù)原反力較大時(shí),校正工會(huì)在合格范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)臏p小復(fù)原反力值。而復(fù)原反力會(huì)在環(huán)境應(yīng)力下進(jìn)一步變小,當(dāng)?shù)陀谝?guī)定值后會(huì)造成振動(dòng)過(guò)程中去激勵(lì)狀態(tài)下銜鐵抖動(dòng)失效,振動(dòng)合格率低。因此在電磁系統(tǒng)調(diào)整時(shí)將復(fù)原反力由0.06N~0.09N細(xì)化為0.07N~0.09N,并進(jìn)行100%測(cè)試檢查。避免了復(fù)原反力小造成振動(dòng)失效。

        3.3對(duì)常溫測(cè)電性能工序動(dòng)作電壓控制值進(jìn)行優(yōu)化。為了滿足高溫測(cè)試動(dòng)作電壓值≤16V的要求,需要將常溫下動(dòng)作電壓測(cè)試值進(jìn)行優(yōu)化和降低。為確定常溫下動(dòng)作電壓的控制要求,按照常溫下動(dòng)作電壓≤13.5V,≤13.3V,≤13V進(jìn)行分類(lèi),考慮線圈溫升,理論計(jì)算其高溫動(dòng)作電壓分別可滿足≤15.9V,≤15.7V,≤15.3V,均低于要求值;然后進(jìn)一步進(jìn)行高溫測(cè)試項(xiàng)目試驗(yàn)驗(yàn)證,見(jiàn)表1。

        表1 試驗(yàn)驗(yàn)證

        從上表中看出,滿足常溫下動(dòng)作電壓≤13V的繼電器,在試驗(yàn)中高溫測(cè)試符合動(dòng)作電壓≤16V的要求。因此我們最終確定在常溫測(cè)電性能工序中動(dòng)作電壓按照≤13V進(jìn)行控制。

        4 實(shí)施效果

        對(duì)執(zhí)行改進(jìn)方案后生產(chǎn)的10個(gè)批次產(chǎn)品的投入產(chǎn)出率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),正弦振動(dòng)淘汰率降低到4.6%,高溫電性能測(cè)試項(xiàng)目淘汰率降低到3.8%,投入產(chǎn)出率達(dá)到了87%以上,得到了較大幅度提高,效果顯著。

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