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        碗米坡水電廠1號機(jī)功率調(diào)節(jié)模式的改進(jìn)研究

        2018-08-07 06:33:58皮海波李靖沙
        水電站機(jī)電技術(shù) 2018年7期
        關(guān)鍵詞:調(diào)速器調(diào)節(jié)速率

        皮海波,李靖沙,侯 銳

        (1.五凌電力有限公司碗米坡水電廠,湖南 保靖416500;2.五凌電力有限公司集控中心,湖南 長沙410213;3.北京中水科水電科技開發(fā)有限公司,北京100038)

        1 電站概況及機(jī)組主要參數(shù)

        碗米坡水電廠位于湖南省保靖縣境內(nèi)的酉水河中游,裝有3臺80MW的混流式水輪發(fā)電機(jī)組,為壩后式電站,1號機(jī)于2004年2月正式投入運(yùn)行,2、3號機(jī)于2004年8月正式投入運(yùn)行。主要技術(shù)參數(shù)見表1:

        表1 機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)

        2 問題的提出

        2016年初結(jié)合1號機(jī)A修,我廠對監(jiān)控系統(tǒng)與調(diào)速器系統(tǒng)同時進(jìn)行更新改造。1號機(jī)調(diào)速器原來采用“步進(jìn)電機(jī)+主配”形式,改造后為系凌公司首臺使用“高速開關(guān)閥+邏輯插裝閥”結(jié)構(gòu)形式的調(diào)速器;該臺機(jī)組調(diào)速器采用直接功率給定的功率閉環(huán)調(diào)節(jié)模式作為主用方式,即監(jiān)控系統(tǒng)只需直接下發(fā)功率目標(biāo)值至調(diào)速器,由調(diào)速器自行實現(xiàn)閉環(huán)調(diào)節(jié);而常規(guī)的脈寬調(diào)節(jié)模式(即開度調(diào)節(jié))作為降級運(yùn)行模式,只有當(dāng)功率信號故障時,才降級為脈寬控制方式;這也是五凌公司所屬水電廠首次實現(xiàn)直接功率給定閉環(huán)調(diào)節(jié)的機(jī)組,具有一定的探索與開創(chuàng)意義。值得指出的是,功率模式下運(yùn)行可以做到一次調(diào)頻與AGC的有機(jī)統(tǒng)一,充分發(fā)揮水電機(jī)組一次調(diào)頻能力,這對抑制電網(wǎng)頻率波動,實現(xiàn)安全穩(wěn)定運(yùn)行有著重要意義。

        經(jīng)一段時間初期運(yùn)行后發(fā)現(xiàn),1號機(jī)組AGC調(diào)節(jié)指標(biāo)有時達(dá)不到華中電網(wǎng)兩個細(xì)則的要求,電廠多次受到兩個細(xì)則的考核,有損電廠發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益,亟待解決。

        3 缺陷分析及處理研究

        3.1 缺陷基本情況

        針對1號機(jī)AGC被考核現(xiàn)象,專業(yè)人員對華中電網(wǎng)兩個細(xì)則實施內(nèi)容進(jìn)行全面學(xué)習(xí)與理解,重點(diǎn)摘出AGC考核方面指標(biāo),并進(jìn)行全面梳理;現(xiàn)場實際記錄統(tǒng)計新監(jiān)控系統(tǒng)中1號機(jī)AGC調(diào)節(jié)數(shù)據(jù),并對照AGC考核指標(biāo)分析研究,以便確定解決問題方向與步驟。

        查看華中電網(wǎng)兩個細(xì)則AGC考核,版本眾多,多次咨詢五凌公司集控中心與湖南電網(wǎng)公司中調(diào)、電科院等相關(guān)單位,答復(fù)結(jié)果略有出入。本著實事求是精神,根據(jù)兩個細(xì)則查詢網(wǎng)下載每日AGC考核數(shù)據(jù),認(rèn)真分析數(shù)據(jù),多方求證,最終確定現(xiàn)行AGC考核指標(biāo)為(以我廠單臺機(jī)80 MW為例):調(diào)節(jié)負(fù)荷變化率為40%額定容量,即調(diào)節(jié)速率須大于32 MW/min;調(diào)節(jié)精度為±3%額定容量,即調(diào)節(jié)穩(wěn)態(tài)偏差值須小于±2.4 MW,具體對照湖南省中調(diào)每日發(fā)布的AGC考核數(shù)據(jù)表格:AGC調(diào)節(jié)日平均速度須大于40%,調(diào)節(jié)精度須小于±2.4 MW。

        經(jīng)過多次抽樣分析中調(diào)每日發(fā)布的AGC考核數(shù)據(jù)表格,我廠AGC調(diào)節(jié)精度基本滿足要求,很少為此指標(biāo)受到考核,主要是調(diào)速器調(diào)節(jié)負(fù)荷速度較慢,日調(diào)節(jié)平均速度低于40%造成考核。表2為兩個細(xì)則考核平臺發(fā)布的我廠AGC一日考核數(shù)據(jù)情況,其中2016年3月19日的日平均調(diào)節(jié)速度為38.67%,接近40%,但是仍不合格,故被考核,但考核量較少,為2 000元;2016年3月20日的日平均調(diào)節(jié)速度為39.87%,也接近40%,考核量為1 000元。

        表2 兩個細(xì)則AGC每日考核數(shù)據(jù)

        3.2 1號機(jī)AGC單獨(dú)運(yùn)行時現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析與研究

        單開1號機(jī)AGC運(yùn)行,調(diào)速器分別置于功率調(diào)節(jié)模式、開度調(diào)節(jié)模式下均存在被考核現(xiàn)象,由于功率模式為主控方式,故以下以功率調(diào)節(jié)模式為例記錄現(xiàn)場數(shù)據(jù),展開分析與研究。

        由于接近主汛期,向中調(diào)申請試驗時間較短,具體為4月5日、6日兩天,為順利在申請的試驗時間內(nèi)更好地優(yōu)化完善1號機(jī)AGC調(diào)節(jié)性能,趕在申請?zhí)幚碓囼炦M(jìn)行前,電廠盡量申請單開1號機(jī),并于3月19日、20日兩天,由專業(yè)人員現(xiàn)場實測1號機(jī)AGC調(diào)節(jié)數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分析,比對華中電網(wǎng)兩個細(xì)則下載考核情況,查找問題成因。

        3.2.1 1號機(jī)AGC調(diào)節(jié)精度數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        調(diào)節(jié)精度即功率穩(wěn)態(tài)偏差值,ΔP∞=下發(fā)功率目標(biāo)值-功率穩(wěn)定值,根據(jù)表3、表4所列的部分統(tǒng)計數(shù)據(jù),功率穩(wěn)態(tài)偏差值很少超出1 MW,說明調(diào)節(jié)精度完全滿足要求。對比中調(diào)對該兩日AGC統(tǒng)計的考核數(shù)據(jù),日平均調(diào)節(jié)精度值分別為表3:1.99%,、表4:2.3%,均滿足調(diào)節(jié)精度小于±3%額定容量要求,即小于±2.4 MW;故調(diào)節(jié)精度不是AGC被考核原因。

        表3 新監(jiān)控系統(tǒng)AGC調(diào)節(jié)過程數(shù)據(jù)(2016年3月19日)

        3.2.2 1號機(jī)AGC調(diào)節(jié)響應(yīng)過程數(shù)據(jù)分析

        (1)根據(jù)表3、表4的現(xiàn)場數(shù)據(jù)統(tǒng)計與計算,新監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算結(jié)果為:19日平均速度為38.67%,20日平均速度為39.87%,數(shù)據(jù)均與中調(diào)下發(fā)數(shù)據(jù)基本一致,證明現(xiàn)場測試與兩個細(xì)則中調(diào)的軟件測試相符,現(xiàn)場測試方法可行。這些匯總數(shù)據(jù)表明,調(diào)速器在直接功率給定的功率閉環(huán)調(diào)節(jié)模式下,對AGC的響應(yīng)速率達(dá)不到兩個細(xì)則要求,故經(jīng)常存在被考核現(xiàn)象。

        (2)對每條數(shù)據(jù)反復(fù)單獨(dú)分析比較,最終找出一條規(guī)律:一次負(fù)荷調(diào)整幅度大于15 MW時,調(diào)節(jié)速度基本滿足要求;小于15 MW時,調(diào)節(jié)速度往往不滿足要求,一次負(fù)荷調(diào)整幅度越小,得出的調(diào)節(jié)速度越慢。

        綜上所述,AGC調(diào)節(jié)投入,1號機(jī)處于“功率調(diào)節(jié)”模式下,調(diào)節(jié)精度可以達(dá)到中調(diào)要求,AGC給定負(fù)荷在小負(fù)荷范圍內(nèi)變化時,調(diào)節(jié)速度往往達(dá)不到要求。若小于15 MW的小幅負(fù)荷調(diào)節(jié)次數(shù)越多,造成全廠日平均調(diào)節(jié)速度降低,增加全廠AGC考核的可能性。

        表4 新監(jiān)控系統(tǒng)AGC調(diào)節(jié)過程數(shù)據(jù)(2016年3月20日)

        3.3 AGC缺陷處理研究

        3.3.1 提高AGC調(diào)節(jié)速率的基本思路

        在功率模式條件下,控制過程的基本原則為:同時保證功率PID調(diào)節(jié)的速動性和穩(wěn)定性,既滿足調(diào)速系統(tǒng)對調(diào)節(jié)速率的要求,同時也要滿足穩(wěn)定性的要求,避免出現(xiàn)小負(fù)荷偏差時的低頻振蕩或拉鋸,且穩(wěn)態(tài)誤差小。

        根據(jù)對上述功率調(diào)節(jié)過程數(shù)據(jù)的綜合分析對比,經(jīng)討論甄別,形成了功率模式PID參數(shù)優(yōu)化控制策略的基本思路:

        (1)大功率偏差調(diào)節(jié)算法:當(dāng)機(jī)組功率目標(biāo)值與功率實發(fā)值的差值ΔP=Pref-PE超出±25%時,采用較小PID參數(shù),以保證調(diào)節(jié)過程的穩(wěn)定性與快速性;雖然此時調(diào)節(jié)參數(shù)偏小,但由于功率偏差較大,故調(diào)節(jié)器依然可以保證較快的積分速率。

        (2)小功率偏差調(diào)節(jié)算法:當(dāng)機(jī)組功率目標(biāo)值與功率實發(fā)值的差值ΔP=Pref-PE在±18%以內(nèi),則采用較大PID參數(shù),以保證較快的積分速率,從而加快調(diào)節(jié)趨于穩(wěn)定區(qū)間的速度及調(diào)節(jié)精度。

        (3)考慮調(diào)節(jié)參數(shù)平滑切換:當(dāng)功率偏差ΔP介于±18%~±25%之間時,切換至中間的PID參數(shù),以同時兼顧調(diào)節(jié)穩(wěn)定性與快速性、不出現(xiàn)超調(diào)。

        (4)適當(dāng)增加隨動系統(tǒng)綜放環(huán)節(jié)的比例與微分增益,以提高接力器響應(yīng)的靈敏度與快速性,進(jìn)而加快功率調(diào)節(jié)速率。

        3.3.2 單開1號機(jī)、退AGC,PID參數(shù)優(yōu)化調(diào)整

        針對以上思路,電廠向中調(diào)申請單開1號機(jī)、退出AGC運(yùn)行,制定的相應(yīng)組織措施、技術(shù)措施,于4月5日、6日進(jìn)行試驗。并由專業(yè)人員在現(xiàn)地分別給定不同的功率目標(biāo)值,根據(jù)調(diào)速器調(diào)節(jié)情況,對調(diào)速器“功率調(diào)節(jié)”模式的內(nèi)部程序與參數(shù)進(jìn)行修改,調(diào)整調(diào)速器功率模式下比例增益KP、積分增益KI參數(shù)值、隨動系統(tǒng)綜放環(huán)節(jié)增益,重點(diǎn)是KI與隨動系統(tǒng)綜放的調(diào)整,在不同負(fù)荷水平下進(jìn)行試驗驗證,重復(fù)以上步驟,最終選出最優(yōu)功率調(diào)節(jié)參數(shù)值的組合,并保證選用的參數(shù)在水輪機(jī)不同工作點(diǎn)都處于穩(wěn)定域內(nèi)。既能滿足調(diào)節(jié)速率,也能滿足調(diào)節(jié)精度,還要保證不出現(xiàn)大的超調(diào)與拉鋸。在最優(yōu)參數(shù)整定下,對負(fù)荷調(diào)整情況進(jìn)行錄波,觀測到波形穩(wěn)定、呈單調(diào)變化,調(diào)節(jié)速度滿足要求,這表明,所選PID調(diào)節(jié)參數(shù),能達(dá)到預(yù)期的控制效果,具體抽樣調(diào)節(jié)波形與調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)如圖1、表5所示。

        3.3.3 單開1號機(jī)、投AGC,驗證功率調(diào)節(jié)過程

        4月6日,我們把4月5日優(yōu)化后的調(diào)節(jié)參數(shù)選為整定值,單開1號機(jī)、投入AGC運(yùn)行,由專業(yè)人員現(xiàn)場實測1號機(jī)AGC調(diào)節(jié)過程數(shù)據(jù),驗證調(diào)節(jié)精度、調(diào)節(jié)速度、調(diào)節(jié)穩(wěn)定性。所有AGC考核數(shù)據(jù)均滿足中調(diào)要求。具體抽樣調(diào)節(jié)波形與調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)如圖2、圖 3、表 6 所示。

        圖1 參數(shù)優(yōu)化后調(diào)節(jié)過程波形1(2016年4月05日)

        表5 參數(shù)優(yōu)化后AGC調(diào)節(jié)過程數(shù)據(jù)記錄(2016年4月5日)

        圖2 參數(shù)優(yōu)化后調(diào)節(jié)過程波形2(2016年4月06日)

        圖3 參數(shù)優(yōu)化后調(diào)節(jié)過程波形3(2016年4月06日)

        表6 參數(shù)優(yōu)化后AGC調(diào)節(jié)過程數(shù)據(jù)記錄(2016年4月6日)

        應(yīng)當(dāng)指出,從圖2、圖3所反映的平均調(diào)節(jié)速率幾乎在80%/min附近,而表6反映的平均調(diào)節(jié)速率僅為52%/min,前者遠(yuǎn)大于后者,這是由于錄波圖是在調(diào)速器中提取的,反映的是調(diào)速器自身的調(diào)節(jié)速度,而表格數(shù)據(jù)來源于監(jiān)控系統(tǒng)AGC數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,其時間起點(diǎn)是調(diào)度發(fā)令的時刻,自調(diào)度至監(jiān)控系統(tǒng),再從監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)令至調(diào)速器,中間要耗去一定時間,這對調(diào)速器而言是無謂的等待時間,但也要算到調(diào)速器頭上,其實這種考核規(guī)則對調(diào)速器很苛刻;故在整定功率調(diào)節(jié)參數(shù)時,要求調(diào)速器自身的調(diào)節(jié)速率比AGC考核值高出一定的裕度,才能滿足調(diào)度考核要求。

        4 結(jié)語

        (1)我廠1號機(jī)水輪機(jī)調(diào)速器改造后,采用了直接功率給定的功率閉環(huán)調(diào)節(jié)模式作為主用方式,這在五凌公司所屬電廠為首例,從初期運(yùn)行情況看,大幅度功率調(diào)節(jié)很容易滿足調(diào)度對于AGC的考核要求,但小幅度功率調(diào)節(jié)速度折算后偏慢,有時難以滿足調(diào)度考核要求。為此我們進(jìn)行了大量工作,經(jīng)仔細(xì)分析研究,采用基于偏差切換的變PID參數(shù)優(yōu)化控制策略,并適當(dāng)提高隨動系統(tǒng)速動性,解決了AGC調(diào)節(jié)速度問題,保證電廠發(fā)電經(jīng)濟(jì)效益。

        (2)從1號機(jī)一系列的功率響應(yīng)過程分析,在保證調(diào)節(jié)穩(wěn)定的前提下,還有進(jìn)一步提高功率模式調(diào)節(jié)速率的空間,但過快的調(diào)節(jié)速度將造成反水錘及功率反調(diào),且易加劇導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、接力器等部件的額外磨損,經(jīng)折中考慮,本次功率調(diào)節(jié)完善工作以滿足調(diào)度考核要求作為基本目標(biāo),不單純追求過快的調(diào)節(jié)速率。

        (3)本文的思想方法對于受類似問題困擾的功率模式下調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能優(yōu)化具有普遍的啟示與借鑒意義。

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