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        彎管加工工藝改進(jìn)

        2018-08-02 01:13:10趙崗平武增榮李長宇馮然然
        新技術(shù)新工藝 2018年7期
        關(guān)鍵詞:工藝檢測

        王 敏,趙崗平,武增榮,李長宇,馮然然

        (山西航天清華裝備有限責(zé)任公司,山西 長治 046012)

        隨著彎管零件在航空航天、動力機械等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,為了滿足設(shè)計性能、安裝空間及整體化等要求,彎管零件向著輕量化、高強度、高精度和復(fù)雜化的趨勢發(fā)展,空間形狀日趨復(fù)雜,加工難度日益增大[1]。

        大直徑薄壁金屬液壓導(dǎo)管內(nèi)徑大、管壁薄,因而剛度差,彎形時易出現(xiàn)皺紋、凹陷、裂紋和擦傷等缺陷[2]。本文以某彎管零件為例,針對高強度鋼30CrMnSiA大直徑變曲率薄壁管彎形的現(xiàn)有方法及技術(shù)難點,提出了解決這些難點的工藝措施、加工工藝,并成功應(yīng)用于產(chǎn)品加工中。

        1 產(chǎn)品特點

        彎管零件圖如圖1所示,其材質(zhì)為高強度鋼30CrMnSiA,規(guī)格為鋼管φ33 mm×2.5 mm。根據(jù)產(chǎn)品裝配空間需求,設(shè)計為變曲率彎管,3處彎曲半徑分別為36、113和55 mm,空間尺寸及角度均要求嚴(yán)格。通常,在管子彎曲半徑R≥3D時,能獲得較好的彎制質(zhì)量;當(dāng)彎曲半徑R<2D,尤其是彎曲半徑小、管子直徑大、管壁厚度薄時,容易產(chǎn)生皺紋、凹陷等缺陷。

        圖1 彎管

        2 現(xiàn)有工藝方法及技術(shù)難點

        管子彎曲方法有冷彎和熱彎兩大類,具體包括手工冷彎曲、裝砂冷彎曲、裝砂熱彎曲、在彎管夾具上彎曲和在彎管機上彎曲等[3]。彎管原工藝方法為裝砂壓膜彎曲,即裝砂→夯實→封堵→壓模壓制→除砂→校形。其在生產(chǎn)過程中存在如下難點。

        1)裝砂工作環(huán)境惡劣、效率緩慢。為保證砂清潔無雜質(zhì),裝砂前用水清洗并干燥、過篩,除去塵土和過細(xì)砂末,大大影響了彎形效率。在過篩、裝砂和出砂工作時,會產(chǎn)生較大的粉塵,環(huán)境比較惡劣。

        2)成形精度難保證,易產(chǎn)生缺陷。壓模如圖2所示,壓制時,彎管內(nèi)的填充砂在擠壓力的作用下產(chǎn)生了流動現(xiàn)象,使其空間出現(xiàn)了局部空隙,尤其降低了R36 mm處管壁的支承失穩(wěn),出現(xiàn)了皺紋和凹陷等缺陷。由于30CrMnSiA彎曲回彈量大,彎管壓制后回彈變形大,實際幾何尺寸偏離技術(shù)要求,需進(jìn)行校形保證裝配需求。彎管在彎形工序工作效率緩慢,成品率低。研制生產(chǎn)過程中彎制校形的彎管如圖3所示,由圖3可明顯看出,R36 mm處較其他部位圓度較差。

        圖2 壓模

        圖3 壓模壓制彎管

        3)檢測難度大。該件為變曲率彎形件,對空間尺寸要求高,壓制后各彎曲半徑及角度難以檢測,極大地影響了生產(chǎn)效率以及產(chǎn)品質(zhì)量。

        綜上所述,需對彎管加工工藝進(jìn)行改進(jìn),避免缺陷產(chǎn)生,控制彎曲回彈,彎形后便于檢測,以改善工作環(huán)境,提高工作效率,提升產(chǎn)品質(zhì)量。

        3 采取的工藝措施

        3.1 總體思路

        綜合分析彎管產(chǎn)品特點、公司設(shè)備實際情況及生產(chǎn)成本,確定在上海國青機械有限公司生產(chǎn)的W27YPC-63微電腦控制液壓彎管機上進(jìn)行彎形,設(shè)計專用于彎管的彎形模具,通過試驗摸索回彈量對彎形模具進(jìn)行修正,并設(shè)計專用檢測工裝對彎制后的彎管進(jìn)行檢測。

        在彎形方式上不再采用原先裝砂彎曲方法,選擇在彎管機上彎曲。此方法不再進(jìn)行篩砂、裝砂和出砂,極大地改善了工作環(huán)境,同時也提高了生產(chǎn)效率。

        3.2 彎形工藝過程

        對彎管機實施了技術(shù)改造,在原設(shè)備上增加了芯棒裝置及專用彎制模具。改造后的彎管機芯棒及模具如圖4所示。

        圖4 彎形模具

        機器帶動彎模轉(zhuǎn)動時,彎管也隨之轉(zhuǎn)動,彎管纏繞在模具上彎曲成形。通過多次進(jìn)行彎管彎制試驗,對芯棒和壓緊模壓力進(jìn)行摸索并進(jìn)行了固化,保證彎制后的彎管能夠達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求。

        彎制彎管時,首先使用模具1(見圖5)將彎管裝配至彎管機上彎制R36 mm段;然后使用模具2(見圖6)彎制R113 mm段;再使用模具3(見圖7)彎制R55 mm段。

        圖5 模具1彎制R36 mm段

        圖6 模具2彎制R113 mm段

        圖7 模具3

        采用W27YPC-63微電腦控制液壓彎管機彎制的彎管如圖8所示,由圖8可以看出,彎管彎形質(zhì)量良好。

        圖8 彎管機彎制的彎管

        3.3 檢測過程工藝措施

        設(shè)計生產(chǎn)了彎管彎形檢測工裝,在彎管彎形后能夠簡便、準(zhǔn)確地對彎管進(jìn)行檢測。彎管檢測圖如圖9所示。

        圖9 彎管檢測圖

        4 結(jié)語

        通過對W27YPC-63微電腦控制液壓彎管機進(jìn)行技術(shù)改造,增加芯棒及專用模具,有效地解決了高強度鋼30CrMnSiA大直徑變曲率薄壁管彎形后存在的皺紋、凹陷等缺陷,提高了工作效率,提升了產(chǎn)品質(zhì)量。主要改進(jìn)點如下。

        1)改變以往采用壓模進(jìn)行彎管彎形的落后生產(chǎn)方式,對W27YPC-63微電腦控制液壓彎管機進(jìn)行技術(shù)改造實現(xiàn)了彎管彎形,改善了工作環(huán)境,節(jié)約了新設(shè)備投入成本。

        2)采用芯棒及專用模具并通過試驗摸索彎形回彈量,有效解決了彎管彎形后存在的回彈變形、皺紋和凹陷等缺陷。

        3)針對彎管彎形后變曲率難以檢測的問題,采用專用彎管檢測工裝進(jìn)行檢測,提高了工作效率。

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