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        螺桿式壓縮機(jī)負(fù)壓采氣可行性分析及方案設(shè)計(jì)

        2018-08-02 02:08:38冉紅斌龍儼麗范華豐
        關(guān)鍵詞:成本

        梁 兵 冉紅斌 張 波 宋 偉 何 鑫 龍儼麗 范華豐

        (1.中國石油西南油氣田公司重慶氣礦,重慶 400000,2.漢緯爾機(jī)械(上海)有限公司,上海 201612)

        0 引言

        在川東地區(qū),大部分氣田已進(jìn)入開發(fā)中后期,目前均采用活塞式壓縮機(jī)增壓維持氣井生產(chǎn),隨著地層能量進(jìn)一步衰竭,進(jìn)氣壓力(0.27~2.1MPa)逐步接近增壓機(jī)組極限進(jìn)機(jī)壓力(0.12~1.38MPa),處理氣量降低,機(jī)組負(fù)荷降低,其運(yùn)行工況的不適應(yīng)性和不經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步凸顯;同時(shí)一些氣田尚未增壓,其井口油壓已接近輸壓,且由于下游直供用戶其輸壓進(jìn)一步降低的可能性不大,因此下步需要考慮進(jìn)行增壓開采。為此,有必要探索低壓氣田和小規(guī)模氣田增壓開采、負(fù)壓采氣的新工藝新技術(shù),開展使用螺桿式壓縮機(jī)增壓進(jìn)行負(fù)壓采氣的可行性論證及現(xiàn)場試驗(yàn),提高氣田采氣速度和采收率[1-4]。由于討論的氣田暫時(shí)不需要采用真空泵,因此這里的“負(fù)壓采氣”不是指在絕對真空下的吸氣,部分螺桿式壓縮機(jī)可以承受的負(fù)壓吸氣也在一定范圍內(nèi)(-0.067~0.345MPa)。筆者以中國石油西南油氣田公司重慶氣礦(以下簡稱重慶氣礦)為例,探討螺桿式壓縮機(jī)負(fù)壓采氣在重慶氣礦應(yīng)用的可行性,以及具體方案的設(shè)計(jì)。

        1 負(fù)壓采氣技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀

        使用螺桿式壓縮機(jī)增壓進(jìn)行負(fù)壓采氣的技術(shù)在中國石化應(yīng)用較廣泛,川西采氣廠對14個(gè)井組總計(jì)69口井使用15臺螺桿式壓縮機(jī)增壓進(jìn)行負(fù)壓采氣(機(jī)組最低進(jìn)壓0.05MPa,最高排壓2.1MPa),其中直接增壓井18口,初級增壓井51口。平均井口壓力降低0.49MPa(降幅為0.07~1.4MPa),生產(chǎn)壓差增大使總的日產(chǎn)量由10.44×104m3增加到12.15×104m3,日均增產(chǎn)1.7×104m3(未含機(jī)組自耗氣0.5×104m3),日均單井增產(chǎn)0.025×104m3,負(fù)壓采氣效果明顯。

        1.1 方案及運(yùn)行情況

        川西采氣廠采取負(fù)壓及中壓吸氣技術(shù),針對不同工況采用不同的方案。方案一為直接增壓法。主要針對18口邊遠(yuǎn)井設(shè)置7個(gè)增壓點(diǎn),增壓后直接進(jìn)入外輸管網(wǎng)。方案二為初級增壓法。主要針對51口初級增壓井設(shè)置7個(gè)增壓點(diǎn),初級增壓后進(jìn)入下游增壓站二次增壓外輸。兩種方案的運(yùn)行參數(shù)對比見表1。從表1、圖1、圖2中可以看出,實(shí)際運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)參數(shù)均較吻合。

        表1 螺桿式壓縮機(jī)設(shè)計(jì)與運(yùn)行參數(shù)對比表

        圖1 漢緯爾機(jī)組不同進(jìn)排氣壓力、轉(zhuǎn)速下處理量曲線圖

        圖2 展望機(jī)組不同進(jìn)排氣壓力、轉(zhuǎn)速下處理量曲線圖

        1.2 運(yùn)行效果

        運(yùn)行效果如表2所示,增壓效果明顯的7個(gè)井組平均井口壓力下降0.39MPa,日增產(chǎn)量1.66×104m3,單井日增產(chǎn)0.037×104m3;增產(chǎn)效果平穩(wěn)的6個(gè)井組平均井口壓力下降0.40MPa,日增產(chǎn)量0.17×104m3,平均單井日增產(chǎn)0.007×104m3;1個(gè)井組沒增產(chǎn)效果,但是井口、井底壓力均下降0.8MPa。

        1.3 存在問題及處理

        1)壓縮機(jī)的故障情況。15臺壓縮機(jī)組分別運(yùn)行3~5個(gè)月,累計(jì)出故障14次,平均運(yùn)行時(shí)率為94.74%。故障原因主要有機(jī)組進(jìn)水、進(jìn)氣壓力過高、進(jìn)氣空氣濾芯堵塞等3類,通過加裝氣水分離器與增大壓縮機(jī)進(jìn)氣分離罐尺寸、加裝進(jìn)氣調(diào)壓閥、更換濾芯等技術(shù)措施,運(yùn)行時(shí)率提高到96.09%。

        2)壓縮機(jī)的噪聲情況。在燃?xì)庖骝?qū)動方式下,不降噪條件下在1m范圍測得噪聲為100~110 dB,安裝降噪廠房后廠界噪聲為50~60dB,滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)要求。

        1.4 實(shí)際運(yùn)行成本

        川西采氣廠根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況對單臺燃?xì)怛?qū)動螺桿壓縮機(jī)(軸功率25~55kW)單天運(yùn)行成本進(jìn)行了核算,若不考慮人員費(fèi)和折舊費(fèi),日運(yùn)行成本合計(jì)675.6元,其中自耗氣成本為458.2元/d,維護(hù)保養(yǎng)成本為217.4元/d。

        2 重慶氣礦應(yīng)用可行性分析及方案設(shè)計(jì)

        2.1 機(jī)組適用性評價(jià)

        雖然活塞式壓縮機(jī)具有機(jī)組振動大,噪聲大,有脈動、易損件多、故障率高、運(yùn)行維護(hù)成本高等缺點(diǎn),但是對于氣田大規(guī)模增壓開發(fā)來說,活塞式壓縮機(jī)仍是適應(yīng)性極強(qiáng)、不可或缺的重要設(shè)備。然而從進(jìn)一步降低氣井廢棄壓力,提高最終采收率來說,螺桿式壓縮機(jī)能在一定范圍內(nèi)允許負(fù)壓吸氣的同時(shí),還具有無脈動、振動小、易損件少、故障率低、安裝移動方便、投資少、運(yùn)維成本低等優(yōu)點(diǎn),具有功率小、處理量低、排壓低等特點(diǎn),特別適合gx等小產(chǎn)量、低壓氣田或單井的增壓開采。

        另外,從運(yùn)行成本來看,以軸功率170kW為等同條件,燃?xì)怛?qū)動螺桿壓縮機(jī)日運(yùn)行成本約1800元,ZTY170整體式增壓機(jī)組日運(yùn)行成本約2300元,螺桿式比活塞式壓縮機(jī)日運(yùn)行成本低近500元。從建設(shè)投資來看,整體式壓縮機(jī)增壓站建設(shè)投資約500萬元,而螺桿式壓縮機(jī)建設(shè)投資約270萬元。因而從投資和運(yùn)行成本的角度,對于低壓、小產(chǎn)量氣田增壓開采,螺桿式壓縮機(jī)比活塞式壓縮機(jī)具備較大優(yōu)勢。

        2.2 氣田適用性分析

        1)對于井口油壓低(略高于輸壓)、輸壓低(小于3.45MPa)、產(chǎn)量小的氣田或單井的增壓開采、負(fù)壓采氣相當(dāng)適用,例如gx氣田。

        表2 增壓效果統(tǒng)計(jì)表

        2)對于氣田或單井的初級增壓,特別是對于具有進(jìn)氣壓力接近增壓機(jī)組極限進(jìn)機(jī)壓力、處理量小于10×104m3/d、輸壓相對高且無進(jìn)一步降低輸壓的可能性、工藝適應(yīng)性改造費(fèi)用高、利用閑置機(jī)組進(jìn)行二次增壓風(fēng)險(xiǎn)大等特征的已增壓氣田可以采用。

        3)對于無水無電無人值守井站,且電驅(qū)成本高于燃?xì)怛?qū)動,推薦燃?xì)庖骝?qū)動有油螺桿式壓縮機(jī)。

        4)在使用螺桿式壓縮機(jī)進(jìn)行增壓開采的中后期,可考慮在增壓機(jī)組前端設(shè)置“真空泵”來實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格意義上的負(fù)壓采氣。

        2.3 負(fù)壓采氣方案設(shè)計(jì)

        以重慶氣礦某氣田為例,提出使用螺桿式壓縮機(jī)增壓進(jìn)行負(fù)壓采氣的解決方案。截至2016年12月底,氣田剩余可采儲量為8.92×108m3,可采儲量采出程度為16.48%,地層壓力為8.951~14.546MPa,現(xiàn)有生產(chǎn)井3口,產(chǎn)氣(2~3.5)×104m3/d,生產(chǎn)油壓為2.5~3.0MPa,直供用戶,輸壓為2~2.5MPa。

        某氣田增壓設(shè)計(jì)處理規(guī)模為3×104m3/d,進(jìn)氣壓力為0.3MPa,排氣壓力為2.5MPa,建設(shè)軸功率186kW的燃?xì)庖骝?qū)動有油螺桿式壓縮機(jī)及配套,估算總投資約270萬元,日運(yùn)行成本約1792.6元,工程費(fèi)用及運(yùn)行成本估算見表3和表4。

        表3 工程費(fèi)用估算表 萬元

        表4 燃?xì)怛?qū)動螺桿壓縮機(jī)日運(yùn)行成本表

        3 結(jié)論及建議

        1)使用螺桿式壓縮機(jī)增壓進(jìn)行負(fù)壓采氣是可行性的,適用于重慶氣礦。對于井口油壓低(略高于輸壓)、輸壓低(小于3.45MPa)、產(chǎn)量小的氣田或單井,使用螺桿式壓縮機(jī)(單機(jī)處理量小于10×104m3/d)增壓進(jìn)行負(fù)壓采氣,相對于使用活塞式壓縮機(jī),無論是從投資、日常的運(yùn)行維護(hù)還是提高最終采收率來說都具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。

        2)某氣田負(fù)壓采氣方案為:增壓設(shè)計(jì)處理規(guī)模為3×104m3/d,進(jìn)氣壓力為0.3MPa,排氣壓力為2.5MPa;建設(shè)軸功率186kW的燃?xì)庖骝?qū)動有油螺桿式壓縮機(jī)及配套,估算總投資約270萬元,日運(yùn)行成本約為1792.6元。建議在該氣田開展使用螺桿式壓縮機(jī)增壓進(jìn)行負(fù)壓采氣的現(xiàn)場試驗(yàn)。

        [1]楊亞聰,穆謙益,白曉弘,等.蘇里格氣田后期負(fù)壓采氣工藝可行性研究[J]. 石油化工應(yīng)用,2012,31(8):34-36.

        [2]鐘聲,劉玉泉,劉奇林,等.濕式工藝螺桿壓縮機(jī)在低壓氣井開采中的應(yīng)用[J]. 天然氣工業(yè),2007,7(6):142-144.

        [3]禹繼貧.鄧井關(guān)氣田負(fù)壓采氣工藝效果分析[J].天然氣工業(yè),1997,17(1):83-84.

        [4]王焰東.負(fù)壓采氣技術(shù)在蘇里格氣田實(shí)施的可行性論證[D].西安:西安石油大學(xué),2009,5.

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