韓輝(大慶油田有限責任公司第七采油廠)
隨著油田開發(fā)的進一步深入,油井沉沒度一直下降,供液不足井和氣影響井逐年增多,調(diào)小參數(shù)工作量逐年上升。抽油機井調(diào)小參數(shù)主要分為調(diào)小沖程和調(diào)小沖速,調(diào)小參數(shù)后抽油機井產(chǎn)量和能耗如何變化,一般只做定性的分析,通常認為調(diào)小參數(shù)會導致產(chǎn)量下降,能耗降低[1],但具體的影響程度未經(jīng)試驗確定。通過對全廠調(diào)小參數(shù)效果的統(tǒng)計、分析與試驗,定量分析了調(diào)小參數(shù)對抽油機井產(chǎn)量和能耗的影響。
2017年10—12月共實施調(diào)小參數(shù)井197口,調(diào)參前平均單井日產(chǎn)液15.3 t,日產(chǎn)油1.8 t,沉沒度145.4 m,調(diào)參后日產(chǎn)液下降1.6 t,日產(chǎn)油下降0.1 t,沉沒度恢復65.4 m(表1)。從統(tǒng)計的調(diào)參效果來看,產(chǎn)液量下降較多,產(chǎn)油量基本不變。
對197口調(diào)小參數(shù)井進行分析發(fā)現(xiàn),調(diào)小參數(shù)后日產(chǎn)液下降井131口,占統(tǒng)計井數(shù)66.49%,占比較大;調(diào)小參數(shù)后沉沒度上升大于50 m的井只有59口(考慮測試誤差50 m),占統(tǒng)計井數(shù)的29.94%,占比較?。ū?)。
表1 2017年10—12月調(diào)小參數(shù)井效果統(tǒng)計
表2 調(diào)小參數(shù)后日產(chǎn)液、日產(chǎn)油和沉沒度變化情況統(tǒng)計
根據(jù)達西定律,調(diào)小參數(shù)后若沉沒度上升,井底壓力回升,全井的生產(chǎn)壓差越來越小,必然導致產(chǎn)量下降。由表2可知,調(diào)小參數(shù)后日產(chǎn)液下降和沉沒度上升井數(shù)矛盾,由于沉沒度是測試數(shù)據(jù),日產(chǎn)液是人為選值,通過沉沒度變化初步判斷,調(diào)小參數(shù)對產(chǎn)量影響較小[2]。
調(diào)小參數(shù)功圖可分供液不足、氣影響和正常三種情況,其中調(diào)小參數(shù)前功圖為供液不足井21口、氣影響井111口、正常井65口。
21口供液不足井調(diào)小參數(shù)后沉沒度上升大于50 m的只有1口,調(diào)參后沉沒度整體保持穩(wěn)定,但調(diào)小參數(shù)后7口井報表日產(chǎn)液下降比例大,共下降4.83 t;從量油結(jié)果看,該部分井日產(chǎn)液上升8.3 t,報表比量油多下降13.13 t。通過以上分析發(fā)現(xiàn),供液不足井調(diào)小參數(shù)后沉沒度上升較少,產(chǎn)量下降原因主要是報表選值問題;因此,供液不足井調(diào)小參數(shù)后對產(chǎn)量基本無影響(表3)。
111口氣影響井調(diào)小參數(shù)后沉沒度上升大于50 m井共25口,占比22.52%,調(diào)小參數(shù)后沉沒度上升的井數(shù)較少。日產(chǎn)液下降大于1 t井共29口,其中沉沒度上升井14口,沉沒度穩(wěn)定或下降井15口,15口井報表日產(chǎn)液量下降64 t;從量油結(jié)果來看,該部分井日產(chǎn)液下降42.7 t,報表比量油多下降21.3 t;因此,氣影響井調(diào)小參數(shù)后對產(chǎn)量影響較小,并沒有報表反映多(表4)。
65口功圖正常井調(diào)小參數(shù)后沉沒度上升大于50 m共33口,占比超過50%,沉沒度上升較多。日產(chǎn)液下降超過1 t井共36口,其中沉沒度上升23口,下降或穩(wěn)定13口,13口井報表日產(chǎn)液量下降48 t,量油結(jié)果下降55.6 t,報表和量油結(jié)果基本一致;因此,功圖正常井調(diào)小參數(shù)后對產(chǎn)量影響較大(表5)。
沖程和沖速的變化影響著抽油機懸點載荷變化的幅度和頻率,對抽油機井能耗有較大影響,抽油機懸點最大和最小載荷計算公式[3]如下:
式中:Pmax——抽油機懸點最大載荷,kN;
Pmin——抽油機懸點最小載荷,kN;
P液柱——液柱載荷,kN;
P桿柱——桿柱載荷,kN;
S——抽油機沖程,m;
n——抽油機沖速,min-1。
從公式(1)、(2)可以看出,在其他數(shù)據(jù)項一定情況下,隨著沖程和沖速的減小,抽油機懸點最大載荷逐漸降低,最小載荷逐漸上升;因此,調(diào)小參數(shù)可以降低抽油機井能耗。
表3 供液不足井調(diào)小參數(shù)效果分析單井表
表4 氣影響井調(diào)小參數(shù)效果分析單井表
表5 正常井調(diào)小參數(shù)效果分析單井表
由于抽油機最大和最小載荷與沖速的平方成正比,與沖程成正比,因此,從節(jié)能角度考慮,調(diào)小沖速節(jié)能效果優(yōu)于調(diào)小沖程。但結(jié)合“長沖程、低沖速”的機采參數(shù)調(diào)整原則,在機采節(jié)能管理中,應(yīng)采取調(diào)小沖速的方法降低抽油機井能耗[4-5]。
現(xiàn)場通過變頻控制柜調(diào)整抽油機沖速(沖程不變),利用CDY-1A型綜合測試儀測量油井能耗,利用GEOSTAR-111EDH型油井功圖測試儀測試油井產(chǎn)液量,計算噸液單耗,分析不同沖速對油井D1的能耗影響。
隨著沖速下降,D1井日耗電不斷下降,噸液單耗隨之下降;當沖速下降到一定程度后日產(chǎn)液大幅下降,導致噸液單耗上升。D1井在沖速由5 min-1下降到1 min-1后,日耗電由93.53 kWh下降到42.22 kWh,但由于日產(chǎn)液下降幅度大于日耗電下降幅度,導致D1井噸液單耗上升到29.94 kWh。試驗數(shù)據(jù)證明,適當調(diào)小沖速可降低抽油機井日耗電和噸液單耗,但調(diào)整幅度過大后會導致噸液單耗上升,此時調(diào)小沖速已不節(jié)能[6]。
1)調(diào)小參數(shù)對抽油機井產(chǎn)量有一定影響,但由于調(diào)小參數(shù)前功圖類型不同,對產(chǎn)量影響程度不同。
2)供液不足井調(diào)小參數(shù)后沉沒度上升較少,對產(chǎn)量基本無影響;氣影響井調(diào)小參數(shù)后大部分井沉沒度上升較少,對產(chǎn)量影響較??;功圖正常井調(diào)小參數(shù)后大部分井沉沒度上升較多,對產(chǎn)量影響最大。因此,調(diào)小參數(shù)時,首先調(diào)整供液不足井,其次是氣影響井,功圖正常井可暫時不做調(diào)整。
3)調(diào)小參數(shù)可降低抽油機井能耗,且調(diào)小沖速節(jié)能效果優(yōu)于調(diào)小沖程,但結(jié)合“長沖程、低沖速”的機采參數(shù)調(diào)整原則,在實施機采節(jié)能管理措施時應(yīng)盡量調(diào)小沖速。
4)適當調(diào)小沖速可降低抽油機井能耗,但調(diào)整幅度過大易導致噸液單耗上升,需要摸索確定單井合理沖速,以保證節(jié)能效果。