劉金照,劉繼良
(欒川龍宇鉬業(yè)有限公司, 河南 欒川縣 471500)
現(xiàn)場(chǎng)混裝銨油炸藥是在地面站將多孔粒硝酸銨和柴油裝到現(xiàn)場(chǎng)混裝炸藥車上,駛?cè)氡片F(xiàn)場(chǎng),一邊混制一邊裝入孔內(nèi),是工信部近年推廣使用的炸藥品種之一,因其生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、價(jià)格低廉、安全性好等優(yōu)點(diǎn),在越來(lái)越多的礦山得到推廣,但由于硝酸銨具有較強(qiáng)的吸水性,因此現(xiàn)場(chǎng)混裝銨油炸藥不適用于有水炮孔,本文就針對(duì)一次現(xiàn)場(chǎng)混裝銨油炸藥的拒爆原因進(jìn)行分析,提出針對(duì)水孔使用的現(xiàn)場(chǎng)混裝銨油炸藥的具體措施。
某露天礦山南采區(qū)1405臺(tái)階采掘過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一拒爆孔,炮孔拒爆炸藥為現(xiàn)場(chǎng)混裝銨油炸藥,炮孔中間部分為空洞,炮孔上下各殘留有一段銨油炸藥。經(jīng)核對(duì),該拒爆孔為某次南采區(qū)1405臺(tái)階爆破中的19號(hào)炮孔(見圖1)。
圖1南采區(qū)1405臺(tái)階爆破炮孔
19號(hào)炮孔位于爆區(qū)的最后一排(第4排),該炮孔內(nèi)無(wú)水,炮孔設(shè)計(jì)孔深11.1 m,設(shè)計(jì)裝藥為混裝乳化炸藥,裝藥量177 kg,因南采區(qū)1395臺(tái)階同一天爆破,有8個(gè)炮孔有水,將現(xiàn)場(chǎng)混裝乳化炸藥車調(diào)至1395臺(tái)階對(duì)有水炮孔進(jìn)行裝藥,混裝乳化炸藥用完,1405臺(tái)階剩余9個(gè)無(wú)水炮孔使用混裝銨油炸藥進(jìn)行裝藥,這9個(gè)炮孔孔號(hào)分別為11,13,15,17,18,19,21,22,23,其中19號(hào)炮孔實(shí)際共裝銨油炸藥130 kg,堵塞長(zhǎng)度為5.0 m。裝藥方式為人工裝藥。
本爆區(qū)使用的孔內(nèi)雷管為耐溫耐油高強(qiáng)度導(dǎo)爆管雷管,段別為15段,經(jīng)檢查已爆;起爆具規(guī)格為800 g,經(jīng)檢查已爆;從拒爆孔內(nèi)挖掘出的銨油炸藥已經(jīng)受潮,上部收集的銨油炸藥流散性較好,下部收集的銨油炸藥已經(jīng)結(jié)塊,但用手能夠搓開。
將收集的銨油炸藥裝入長(zhǎng)0.5 m的1寸鋼管中進(jìn)行起爆試驗(yàn),用70 g粉狀乳化炸藥作起爆體,從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,拒爆孔上部收集的流散性較好的未受潮炸藥仍能起爆(起爆后殘留鋼管較小),而拒爆孔下部收集的受潮結(jié)塊炸藥未完全起爆(起爆后殘留鋼管較大),說(shuō)明炸藥受潮后起爆性能大大降低了,甚至無(wú)法被起爆。
從拒爆孔整個(gè)處理過(guò)程中可以看出,裝藥部分從上到下明顯分五個(gè)段,上部2.4 m孔壁完好,炸藥連續(xù),炸藥流散性好,無(wú)結(jié)塊;往下0.6 m左右孔壁完好,炸藥有結(jié)塊附著在孔壁,需要用工具刮下來(lái);再往下1.3 m巖石破碎,無(wú)完整炮孔,在破碎的巖石上有熏黑的跡象;再往下0.7 m孔壁完好,炸藥結(jié)塊、泛黃并附著在孔壁;再往下至孔底1.5 m孔壁完好,孔內(nèi)無(wú)炸藥,如圖2所示。
該炮孔拒爆的直接原因?yàn)榕诳變?nèi)有水,裝入混裝銨油炸藥后,水位上升至起爆體以上,造成起爆體附近的炸藥爆炸性能降低,在起爆體的爆炸作用下不能穩(wěn)定傳爆,部分炸藥(約1.3 m的炸藥)發(fā)生爆燃,將巖石熏黑。而其上下的炸藥均發(fā)生拒爆,孔底部的炸藥由于水的溶解作用將部分炸藥溶解。硝酸銨的溶解度(100 g水能溶解物質(zhì)的質(zhì)量)為:0℃時(shí)118.3 g,10℃時(shí)141 g,20℃時(shí)192 g,30℃時(shí)241.8 g。炮孔內(nèi)水的溫度在0℃~10℃之間,硝酸銨溶于水后會(huì)吸收熱量,使水溫降低,取溶解度為120 g,從驗(yàn)孔情況看,最深的水有1.5 m(質(zhì)量約34 kg),能溶解硝酸銨約40.8 kg,而1.5 m的炮孔裝銨油炸藥30 kg(每米裝藥量為20 kg),因此1.5 m的水足以溶解1.5 m長(zhǎng)炮孔的裝藥并且使一部分炸藥受潮。
圖2 拒爆孔剖面圖
對(duì)銨油炸藥進(jìn)行水溶解試驗(yàn),經(jīng)過(guò)銨油炸藥溶解試驗(yàn),與該炮孔的情況基本一致。如圖3、圖4所示。圖3(a)中,加入水的高度為6 cm,圖3(b)中,加入銨油炸藥后水的高度上升了16.5 cm。圖4(a)中,加入銨油炸藥后總高度為29.5 cm,圖4(b)中,水完全溶解后總高度為24.5 cm。
該炮孔為炮區(qū)最后一排孔,炮孔內(nèi)有水而沒(méi)有被發(fā)現(xiàn),可能原因有2種:一種為炮孔本來(lái)無(wú)水,其他水孔裝乳化炸藥后水位上升使水滲入該孔,經(jīng)分析這個(gè)原因不成立,從圖1可以看出,該炮孔前排還有兩個(gè)孔也裝的銨油炸藥,若從其他水孔的水滲入,其前排的孔應(yīng)先有水滲入,而其前排的兩個(gè)孔均正常,說(shuō)明不是其他水孔裝乳化炸藥后水位升高而滲入該炮孔。另一種為裝藥前對(duì)該炮孔漏驗(yàn),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)該孔有水;或驗(yàn)水孔方法(用丟小石頭聽水聲檢驗(yàn)炮孔是否有水)不可靠未發(fā)現(xiàn)炮孔有水;或驗(yàn)孔后對(duì)水孔和無(wú)水孔的標(biāo)志不清將有水孔當(dāng)作無(wú)水孔裝藥。
圖3 銨油炸藥溶解試驗(yàn)
圖4 銨油炸藥溶解試驗(yàn)
(1) 爆破施工人員爆破施工經(jīng)驗(yàn)不足,誤將有水炮孔當(dāng)無(wú)水炮孔裝不防水的銨油炸藥。
(2) 管理技術(shù)人員對(duì)爆破施工人員培訓(xùn)不到位,要求不嚴(yán),對(duì)爆破施工人員不正確的驗(yàn)孔方法沒(méi)有及時(shí)制止并糾正,沒(méi)有提出明顯區(qū)別有水炮孔和無(wú)水炮孔的方法。
(1) 在炮孔進(jìn)行裝藥前,仔細(xì)核對(duì)炮孔是否有水,確定炮孔有水的方法改為用尺子測(cè)量加手燈查看等比較直觀的方法。
(2) 對(duì)有水孔和無(wú)水炮孔區(qū)分采用比較明顯的標(biāo)記,如使用小紅旗等。
(3) 驗(yàn)孔人員驗(yàn)過(guò)后,待裝藥時(shí),裝藥人員必須重新用手燈確定是否有水,并向技術(shù)員匯報(bào),現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員做好每個(gè)炮孔是否有水的記錄。
(4) 若條件不允許必須使用銨油炸藥的有水炮孔,需要對(duì)炮孔進(jìn)行吊孔處理,吊孔至炮孔無(wú)水處,方可裝藥,禁止使用巖粉填至無(wú)水后裝藥。
(5) 加強(qiáng)爆破施工人員培訓(xùn),提高爆破施工人員安全意識(shí)和爆破技能。
現(xiàn)場(chǎng)混裝銨油炸藥雖然有較好的經(jīng)濟(jì)性和適用性,但由于其抗水性較差,在我國(guó)南方多雨地區(qū)以及地下水豐富的地區(qū)使用受到一定限制,本文通過(guò)對(duì)一次現(xiàn)場(chǎng)混裝銨油炸藥拒爆原因的分析,提出一些現(xiàn)場(chǎng)混裝銨油炸藥裝藥使用的注意事項(xiàng)和防范措施,對(duì)其他類似礦山爆破具有一定的借鑒作用。