陳春燕
(廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任公司, 廣西 南丹縣 547205)
巴里選礦廠采用Φ12.5 m濃密機(jī)對碎礦系統(tǒng)衛(wèi)生沖洗水和粗砂浮選流程前的3 m濃泥斗的溢流進(jìn)行處理,濃密機(jī)的沉砂流回到粗砂浮選進(jìn)入主流程,溢流進(jìn)廠前水池。前幾年,濃密機(jī)故障較多,對生產(chǎn)影響較大。為了減少濃密機(jī)的故障,提高設(shè)備的可開動率,針對濃密機(jī)進(jìn)行了多項改造,獲得成功。下面逐一詳細(xì)論述。
濃密機(jī)由濃密池和耙架等零部件構(gòu)成(見圖1)。濃密池中心有鋼筋混凝土立柱,立柱上端裝有回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。耙架的一端通過鉸銷與回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)連接,另一端通過滾輪支承在鋼軌的軌道上。電機(jī)通過傳動機(jī)構(gòu)把動力傳給滾輪,使其在軌道上轉(zhuǎn)動,耙架就繞中心立柱轉(zhuǎn)動。
礦漿從中心給進(jìn)濃縮池,礦漿中的固體顆粒在重力作用下沉降到池底,再由固定在耙架底部的耙子靶向池底中心的排料口排出。礦漿從池子中心慢慢流到池子邊上溢流堰的過程中,固液逐步分離,最后變成清水。清水漫過溢流堰排出,從而完成了固液分離和濃縮。
圖1 濃密機(jī)構(gòu)造
電機(jī)通過減速機(jī)和開式齒輪傳動,把動力傳給滾輪,滾輪在滾道上滾動,從而帶動耙架繞中心六柱回轉(zhuǎn)。
滾輪通過心軸安裝在耙架上。滾輪內(nèi)孔兩端各有一個銅套,心軸通過耙架上的圓孔穿過。心軸兩端各有一個切口槽,用于安裝卡板固定心軸,防止心軸軸向移動。滾輪結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 滾輪結(jié)構(gòu)
滾輪這個結(jié)構(gòu)需要經(jīng)常用油槍對銅套加油,保證潤滑,否則銅套與軸缺油干磨容易損壞。由于加油過程復(fù)雜煩瑣,操作人員并沒有按照規(guī)定加油,銅套磨損較快,平均4個月就需要更換一次。為了減少勞動工作量,減少零件損耗,把銅套改為滾動軸承。因為滾動軸承屬于標(biāo)準(zhǔn)件,容易購買,運行阻力小,油脂的消耗少。通過查閱相關(guān)資料可知,每年只需對滾動軸承添加一次潤滑脂即可,加油的工作量比較少。為了更方便拆裝,改造時,還把傳動齒輪與滾輪分開,分別安裝在軸的兩個位置上。改進(jìn)后的滾輪組件見圖3。
圖3 滾輪組件
原先滾輪的材質(zhì)為鑄鋼。滾輪在鋼軌滾動,鋼對鋼的摩擦系數(shù)小,如果濃密機(jī)的排礦不順暢,負(fù)荷增大,滾輪很容易打滑。另外,濃密機(jī)位于露天場所,沒有遮蓋,下雨時,滾道濕水,滾輪也容易打滑。滾輪打滑時,如果沒有被及時發(fā)現(xiàn)處理,濃密池內(nèi)的礦越來越多,后來發(fā)現(xiàn)時再也無法消除打滑。解決辦法只有一個,放空濃密池,清除干凈池子內(nèi)的礦漿,才能把設(shè)備開動起來。放空濃密池,意味著把礦漿放入總尾礦泵,造成礦漿白白流失,損失較大。
為了解決滾輪打滑的問題,擬將鋼滾輪改為汽車用的橡膠輪胎。查閱相關(guān)資料,鋼與鋼的摩擦系數(shù)為0.15,橡膠輪胎與水泥地面的摩擦系數(shù)為0.25~0.4。摩擦系數(shù)越大,滾輪與接觸面的附著力就越大,滾輪越不容易打滑。因此,采用橡膠輪胎作為滾輪,在較粗糙的水泥地面上行走,比鋼滾輪在鋼軌上行走要好得多。另外,橡膠輪胎外表面上有花紋,花紋能產(chǎn)生較大的切向彈性變形,增強摩擦作用,輪胎與地面更不容易打滑。
采用橡膠輪胎作為滾輪后,雨天滾輪打滑現(xiàn)象再也沒有發(fā)生。
濃密機(jī)型號為NG-12.5,濃密池直徑12.5 m,初建時流程的處理量為150 t/d。后來,流程經(jīng)過3次擴(kuò)改,現(xiàn)在流程的處理量為1000 t/d。受到場地的限制,濃密機(jī)一直無法擴(kuò)建,一直將就使用,它的實際處理能力已經(jīng)超過濃密機(jī)的額定處理能力。濃密機(jī)的沉降面積不足,給進(jìn)的礦量又大,溢流跑礦也多。為了減少溢流跑礦,提高礦物的沉降效果,在濃密池中添加絮凝劑,溢流由混濁變清徹了,但尚有一些鉛銻、鋅等金屬泡沫漂在水面上。
日處理量1000 t初期,為了避免出現(xiàn)壓耙,提高了耙子的轉(zhuǎn)速,把轉(zhuǎn)速由原來的每轉(zhuǎn)14.3 min提高到每轉(zhuǎn)9.5 min。提高耙子的轉(zhuǎn)速,池底的礦漿就會更快地被耙子推向中心,再從中心排礦口排出。礦漿排出速度快了,濃密機(jī)的負(fù)荷自然就減輕,壓耙引起的滾輪打滑現(xiàn)象就不會發(fā)生。改造后,只要正常排礦,濃密機(jī)就會正常運行。
隨著礦井向深部開采,采出來的礦石性質(zhì)復(fù)雜,鉛銻鋅嵌布粒度更細(xì),硫化礦產(chǎn)率更大。根據(jù)優(yōu)化試驗結(jié)果,礦石入選粒度達(dá)到0.2 mm,鉛、銻、鋅礦物的單體解離度才能達(dá)到90%以上,試驗綜合指標(biāo)最好。3年來,圍繞著粒度的降低,作了一些技改,流程的入選粒度才由原來的0.3 mm降至0.25 mm。入選粒度降低后,濃密池上總是漂浮較多鉛銻、鋅等有價金屬泡沫。這些泡沫需要一定時間與絮凝劑結(jié)合才沉到池底排出。入選粒度為0.3 mm時,池面上只有極少量泡沫,這些泡沫從溢流堰上漫過,流到廠前儲水池,金屬損失輕微,那時并沒有添加絮凝劑。入選粒度降至0.25 mm后,池面上漂浮大量金屬泡沫,如果任由泡沫從溢流堰上漫過,流到廠前儲水池,損失較大。為此,在濃密池中添加了絮凝劑,同時,改造溢流堰:在溢流堰內(nèi)側(cè)增加了一圈不銹鋼擋板。不銹鋼板上端高于液面,下端浸入液面下500 mm,有效阻攔了金屬泡沫,增加了漂浮物沉降效果。溢流堰改造前后結(jié)構(gòu)見圖4、圖5。
圖4 改造前的溢流堰
圖5 改造后的溢流堰
阻攔泡沫的鋼板采用不銹鋼板,目的是防止鋼板腐蝕霉?fàn)€,提高鋼板的使用壽命。
濃密池池底中心處有個排礦口,排礦口安裝一個閘閥,用于控制濃密機(jī)底流的濃度。如果給進(jìn)濃密池的礦漿有波動,底流濃度就會有變化,就會影響到后面浮選流程的浮選效果,因而需要對排礦閘閥進(jìn)行調(diào)節(jié),盡量保證底流濃度的穩(wěn)定。排礦閘閥采用的是壓力為16 kg的普通的水用閘閥,不耐用,經(jīng)常出現(xiàn)閥芯脫落、閥體磨穿,平均4個月就需要更換一次。后來,把排礦閘閥改為不銹鋼材質(zhì)的高壓閘閥(壓力提高到24 kg)。不銹鋼不生銹,表面不容易結(jié)垢,又比較耐磨,使用后,閘閥的故障明顯減少,閘閥壽命提高到一年。
在礦山中,濃密機(jī)一般用于礦漿的濃縮以及充填尾礦脫水。為了提高設(shè)備的可開動率,對設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),以適應(yīng)生產(chǎn)需要。我廠對濃密機(jī)的傳動機(jī)構(gòu)、滾輪、溢流堰、排礦閥進(jìn)行改進(jìn),取得較好效果,滿足了流程連續(xù)、穩(wěn)定、均衡的要求,降低了生產(chǎn)成本。