藍(lán)仕忠,王 旭,彭 亮
(1.廣西華錫集團(tuán)股份有限公司銅坑礦,廣西 河池市 547205;2.長沙礦山研究院有限責(zé)任公司,湖南 長沙 410012)
近年來,資源高效回收和環(huán)境保護(hù)日益受到重視[1],促進(jìn)充填工藝技術(shù)的大力發(fā)展[2-4],充填采礦法在全國得到了廣泛的應(yīng)用,應(yīng)用范圍從高品位貴金屬礦到低品位鐵礦,甚至非金屬礦。新建礦山紛紛建設(shè)先進(jìn)的充填系統(tǒng),而老礦山則傾向于對現(xiàn)有充填系統(tǒng)進(jìn)行升級改造[5-6]。
銅坑礦是開采多年的老礦山,主要采用空場法、組合崩落法以及空場嗣后(廢石)充填法,生產(chǎn)中存在以3個問題:礦石損失貧化大;地壓活動頻繁;地表生產(chǎn)設(shè)施受到威脅。
銅坑礦曾于20世紀(jì)80年代建設(shè)了棒磨砂膠結(jié)充填系統(tǒng),該充填系統(tǒng)包括棒磨砂車間及充填料漿制備站、充填管道斜井等工程建設(shè)。充填系統(tǒng)建成后,進(jìn)行了調(diào)試和試充填,由于受當(dāng)時礦產(chǎn)品價格低和充填成本較高等原因影響,充填系統(tǒng)于2002年停用,目前井下主要采用廢石充填,存在著效率低下,成本高,且充填質(zhì)量不能滿足安全生產(chǎn)要求等問題。因此,對礦山原充填系統(tǒng)亟需進(jìn)行改造。
原有充填設(shè)施盡量加以利用,以縮短基建周期,降低建設(shè)投資。由于該充填站十幾年處于擱置狀態(tài),站內(nèi)機(jī)械設(shè)備、管道電纜等均已撤除,鋼構(gòu)件也已嚴(yán)重銹蝕。經(jīng)現(xiàn)場考察,確認(rèn)可利用的設(shè)施有:棒磨砂車間廠房;充填站2個立式砂倉,2個水泥倉,制備廠房、配電室、儀表室、工具房、鋼筋混凝土廊道、濃密池等。經(jīng)論證,在原址上對原有棒磨砂充填系統(tǒng)進(jìn)行改造,采用全尾砂結(jié)構(gòu)流膠結(jié)充填工藝,充填系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 充填系統(tǒng)流程
尾砂由汽車運至銅坑礦后,通過卸料平臺卸入料倉中。尾砂通過受料槽卸入攪拌槽,在攪拌槽中再造漿后由渣漿泵輸送至充填站立式砂倉進(jìn)一步處理。
碎石倉壁上開卸料門洞,以供自卸汽車卸料。門洞上安裝電動卷閘門。為了防止大塊進(jìn)入攪拌槽及渣漿泵,于溜槽中部設(shè)置滾筒篩。選用Φ2.5 m×2.5 m強(qiáng)力攪拌槽,松散狀尾砂經(jīng)攪拌槽攪拌制漿均勻后,再由渣漿泵通過管道輸送至充填站的立式砂倉中以備充填之用。攪拌槽上安裝超聲波料位計并設(shè)報警裝置,以使攪拌槽料位處于合理高度。
利用充填站已有的2個立式砂倉儲存全尾砂漿,尾砂漿在立式砂倉中進(jìn)一步沉降脫水,使其達(dá)到最大沉降濃度。為了便于立式砂倉頂部澄清水的排放,于2個立式砂倉之間增設(shè)梯子間,并于砂倉直筒段每隔1 m于砂倉外側(cè)設(shè)置排水閥門。在倉中設(shè)置壓氣造漿噴嘴,砂倉壓氣造漿時,由螺桿式空壓機(jī)供給壓氣,將砂倉內(nèi)的尾砂充分?jǐn)_動,形成均質(zhì)流體,實現(xiàn)尾砂漿預(yù)攪拌。
利用2個水泥倉(容積500 m3)儲存水泥,罐車運散裝水泥至充填站后,氣卸入水泥倉。倉頂設(shè)置除塵器和雷達(dá)料位計。水泥倉底部安裝有電液閘門及螺旋給料機(jī)。水泥給料量由電子秤檢測。螺旋給料機(jī)電機(jī)采用變頻調(diào)速(0~50 Hz),改變螺旋轉(zhuǎn)速即可改變水泥給料量,以滿足不同灰砂比要求。水泥給料計量由計算機(jī)軟件實時監(jiān)控,并根據(jù)流量波動及設(shè)定灰砂比及時調(diào)整水泥給料量,小時給料誤差控制在0.5 t/h之內(nèi),做到精準(zhǔn)給料。
全尾砂漿、調(diào)濃水及水泥經(jīng)各自的供料線進(jìn)入攪拌機(jī)。攪拌機(jī)采用臥攪+高速攪兩段攪拌。充填料各組分經(jīng)兩段攪拌后制備成高濃度(70%)、流動性良好(坍落度28 cm)的充填料漿[4-5],通過充填鉆孔及井下充填管網(wǎng)自流輸送至井下采場空區(qū)進(jìn)行充填。
雙軸攪拌機(jī)及高速活化攪拌機(jī)生產(chǎn)能力均為150 m3/h,其中高速活化攪拌機(jī)變頻調(diào)速。雙管螺旋給料機(jī)水泥輸送能力50 t/h,變頻調(diào)速。
研制的自動控制[8]系統(tǒng),使充填站所有運行設(shè)備均可在控制室進(jìn)行有效控制,充填料漿制備參數(shù)可根據(jù)充填工藝要求進(jìn)行調(diào)節(jié)。充填系統(tǒng)運行時可以實行手動與自動控制的切換。當(dāng)充填系統(tǒng)運行穩(wěn)定時,通過控制系統(tǒng)軟件設(shè)置各充填參數(shù),充填系統(tǒng)按設(shè)置好的參數(shù)自動運行。如出現(xiàn)異常就會自動報警,并可通過手動調(diào)節(jié)恢復(fù)至正常狀態(tài)。設(shè)置了視頻監(jiān)視系統(tǒng)與數(shù)據(jù)自動記錄系統(tǒng),充填站運行狀況和參數(shù)可在控制室及總調(diào)度室進(jìn)行監(jiān)視和查閱。
充填系統(tǒng)改造后已在實際生產(chǎn)中運用1年,取得了以下成果:
(1) 通過充填系統(tǒng)改造,礦山實現(xiàn)全尾砂膠結(jié)充填,充填指標(biāo)為:流量150 m3/h,濃度70%以上,25萬m3/a。
(2) 再造漿工藝集尾砂存儲、篩分、攪拌和輸送功能于一身,料漿制備濃度達(dá)到45%,流量100 m3/h,為充填站提供無雜質(zhì)、高濃度尾砂漿。
(3) 壓氣造漿保障立式砂倉內(nèi)砂漿均勻、濃度穩(wěn)定,造漿噴嘴故障率低。
(4) 水泥給料計量由計算機(jī)軟件實時監(jiān)控,并根據(jù)流量波動及設(shè)定灰砂比及時調(diào)整水泥給料量,小時給料誤差控制在0.5 t/h之內(nèi),做到精準(zhǔn)給料。
(5) 兩端攪拌確保充填料漿均勻,無水泥團(tuán)聚現(xiàn)象,有利于料漿強(qiáng)度的增加,節(jié)約水泥用量,工業(yè)試驗結(jié)果顯示,灰砂比1∶6、濃度72%時,料漿28 d強(qiáng)度2 MPa,其強(qiáng)度值較實驗室相同配比結(jié)果高10%。
(6) 自動控制系統(tǒng)的改造運用,極大地提高了工作效率,降低工人勞動強(qiáng)度及人工成本。
銅坑礦目前采用全尾砂結(jié)構(gòu)流膠結(jié)充填工藝技術(shù),充填系統(tǒng)的成功改造滿足了該充填工藝技術(shù)的要求,該系統(tǒng)具有工藝流程順暢、建設(shè)投資少、技術(shù)可靠等優(yōu)點,具有良好的社會效益和廣泛的推廣價值。