趙美成
(國家能源集團(tuán)神東煤炭有限責(zé)任公司技術(shù)研究院,陜西 神木 719315)
我國煤炭資源豐富,是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國。煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中的主體地位未來幾十年不會(huì)改變。我國許多現(xiàn)代化煤礦,采煤工作面順槽采用聯(lián)采機(jī)雙巷掘進(jìn),兩巷之間聯(lián)絡(luò)巷比較密集(最多每50 m一個(gè)),生產(chǎn)過程中需要及時(shí)封堵,以保障安全生產(chǎn)。此外,井下工作面巷道密閉,廢舊巷道、松散煤體、漏風(fēng)裂隙等區(qū)域的充填工作量也非常大。施工密閉墻是堵住通往采空區(qū)漏風(fēng)的重要手段。
目前密閉施工大多采用兩道磚密閉,中間充填堵漏材料。用于礦井堵漏和充填的材料有:黃泥與水泥等傳統(tǒng)的灌漿材料;凝膠類封堵材料;膏體充填材料;聚氨酯硬泡沫和新型的羅克休、馬麗散、艾格勞尼、米諾華等有機(jī)充填材料等。這些充填材料中,無機(jī)固化材料易收縮堵漏風(fēng)效果不理想;凝膠類封堵材料成本比較高,且防火有效壽命較短。有機(jī)泡沫材料充填堵漏性能好、抗動(dòng)壓性好,但其成本較高,并且材料可燃、施工中發(fā)熱,不利于預(yù)防煤層自燃和礦井高溫區(qū)堵漏防滅火。因此,針對井下發(fā)泡充填材料及裝備進(jìn)行研究,開發(fā)使用方便、工程量少、能夠確保礦井安全生產(chǎn)的無機(jī)固化充填封堵發(fā)泡材料及裝備具有重要意義。
無機(jī)固化充填劑由膠結(jié)材料與增加劑、速凝劑等外加劑組成。膠結(jié)材料主料選用水泥類材料,加入一定量的Ca(OH)2使膠結(jié)材料活性得到有效激發(fā)。Ca(OH)2既提供了破解Si—O、A1—O鍵的OH-離子,同時(shí)又提供了材料膠凝所需的Ca2+:
增強(qiáng)劑主要為硫酸鹽,其中的SO2-4,在Ca2+的作用下,與液相的活性A12O3反應(yīng)生成鈣礬石:
部分水化鋁酸鈣也可與石膏反應(yīng)生成鈣礬石:
選用SM速凝劑調(diào)節(jié)膠凝時(shí)間。通過正交實(shí)驗(yàn)表明,隨SM速凝劑用量增加,材料初凝時(shí)間降低,最短達(dá)1.5~2 min。
復(fù)合增強(qiáng)劑綜合了堿性增強(qiáng)劑和硫酸鹽增強(qiáng)劑的功能,并且含有早強(qiáng)功能,早強(qiáng)劑促進(jìn)膠結(jié)材料水化,有利于改善發(fā)泡環(huán)境。
選擇細(xì)密的水泡沫作為發(fā)泡充填材料的泡沫來源。發(fā)泡充填材料的骨架為無機(jī)膠結(jié)材料,泡沫與無機(jī)材料的相容性十分重要。
選擇多種表面活性劑與穩(wěn)泡劑進(jìn)行混合作為發(fā)泡劑原漿。通過一系列實(shí)驗(yàn),研究不同泡沫劑所形成的泡沫在無機(jī)固化材料漿液內(nèi)的穩(wěn)定性,最終確定穩(wěn)定性好、形成泡沫細(xì)密、不連通的復(fù)合泡沫劑中表面合性劑、穩(wěn)泡劑等的組成與配比:SA-O2表面活性劑占90%,SA-12占5%,穩(wěn)泡劑BS-32占3%,相容劑PS占2%。發(fā)泡劑原漿與水按一定比例混合,形成發(fā)泡劑混合液。發(fā)泡劑混合液通過與風(fēng)作用,形成細(xì)密的泡沫。
進(jìn)行了發(fā)泡劑混合液制備水性泡沫的實(shí)驗(yàn)。為了保證實(shí)驗(yàn)順利進(jìn)行,制做了材料發(fā)泡實(shí)驗(yàn)機(jī)。該實(shí)驗(yàn)機(jī)電機(jī)、泵、空壓機(jī)和發(fā)泡管構(gòu)成。泡沫混合液由泵自吸并噴入發(fā)泡管中,同時(shí)空壓機(jī)向發(fā)泡管中注入空氣。設(shè)備出口就會(huì)自動(dòng)噴出泡沫。通過調(diào)整發(fā)泡液的流量,空氣流量等參數(shù),可以改變發(fā)泡倍數(shù),調(diào)節(jié)制成的泡沫形態(tài)。
將固化充填劑漿液與泡沫按比例混合(1 m3漿液分別與8 m3、10 m3和12 m3泡沫混合,使其發(fā)泡倍數(shù)分別達(dá)到約為8、10和12),攪拌均勻,靜置使之固化。采用加入不同比例速凝劑的原料,使其固化時(shí)間從2 min~6 h可調(diào),能夠滿足現(xiàn)場不同條件需要。
將實(shí)驗(yàn)原料按如下比例混合制備試樣:復(fù)合增強(qiáng)劑2%,膠結(jié)材料加至100%。將固體發(fā)泡充填材料與水按1∶1左右的比例混合并攪拌均勻,然后注入模具,模具尺寸100 mm×100 mm×100 mm,養(yǎng)護(hù)環(huán)境濕度95%、溫度(20±1)℃,成型后帶模養(yǎng)護(hù)24 h,到達(dá)預(yù)定養(yǎng)護(hù)齡期3 d后取出試件置入105~110 ℃烘箱連續(xù)烘干3 d后測定試件的密度及其抗壓強(qiáng)度。密度和強(qiáng)度均取3塊試件平均值。材料單軸抗壓試驗(yàn)采用YTD-200型電子式壓力試驗(yàn)機(jī),采用進(jìn)口7V07程序控制記錄儀。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。
圖1 試件應(yīng)力-應(yīng)變曲線
對容重為250 kg/m3試件,7 d的抗壓強(qiáng)度都在1.7 MPa以上。容重較大的充填材料(如圖1中容重1 000 kg/m3)抗壓強(qiáng)度較大,但達(dá)到一定應(yīng)變后發(fā)生屈服。發(fā)泡倍較大的充填材料(如圖1中容重為250 kg/m3時(shí)),隨應(yīng)變量持續(xù)增大,但其承受的應(yīng)力不增加。根據(jù)材料力學(xué)分析,無機(jī)發(fā)泡材料中由于引入了大量的氣泡,相當(dāng)材料中引入無數(shù)均勻的缺陷。當(dāng)材料受到外力時(shí),由于受力通常不均勻,在受力相對較大的邊緣部位,材料沿這些缺陷破碎而發(fā)生屈服,但材料總體結(jié)構(gòu)不變化,其中部不會(huì)產(chǎn)生裂隙。由于周邊微泡破裂,但整體上未發(fā)生破裂,故材料受力達(dá)到最大值后其應(yīng)變量增加但應(yīng)力基本不變。用這種材料進(jìn)行封堵,在受到強(qiáng)大的地壓力時(shí)不會(huì)發(fā)生整個(gè)材料破裂而產(chǎn)生較大的漏風(fēng)裂縫。
材料容重通過測量其體積與質(zhì)量計(jì)算得到。將材料制成標(biāo)準(zhǔn)試樣,在106 ℃的真空干燥箱中干燥6 h,脫除其中的游離水分。待樣品冷去后,用游標(biāo)卡尺測量其尺寸,精確到0.1 mm。據(jù)立方體樣品的三維尺寸計(jì)算其體積。然后,利用天平稱量其質(zhì)量,精確到0.01 g。運(yùn)用下式計(jì)算材料的容重:
(1)
式中:ρ—發(fā)泡材料容重,kg/m3;M—發(fā)泡材料的質(zhì)量,kg;V—發(fā)泡后的體積,m3。
發(fā)泡倍數(shù)計(jì)算如下:
因?yàn)棣?m/nV固,ρ0=m/V固
故n=ρ0/ρ
(2)
式中:n—發(fā)泡倍數(shù);V固—為未發(fā)泡的固體材料的體積,m3;ρ0—未發(fā)泡材料的密度,kg/m3。
由于未發(fā)泡的混凝土類材料比重約2.5,材料的容重正比于發(fā)泡倍數(shù),可以確定發(fā)泡充填材料設(shè)計(jì)容重在220~1 000 kg/m3,對應(yīng)的發(fā)泡倍數(shù)約為12~2.5。容重為250 kg/m3的材料,發(fā)泡倍數(shù)約為10。
將制備的試樣切割開,表面磨光制成切片,在光學(xué)顯微鏡下觀測其孔結(jié)構(gòu)。圖2是放大60倍時(shí)發(fā)泡充填材料孔分布圖。由圖可知,發(fā)泡劑引入的孔在材料內(nèi)部分布均勻,孔徑在1 mm以下,多為封閉的圓形孔,因此有較好的封堵漏風(fēng)作用。說明發(fā)泡充填材料的強(qiáng)度主要是取決于其孔結(jié)構(gòu)和粘結(jié)界面。
圖2 放大60倍的發(fā)泡充填材料孔結(jié)構(gòu)圖
由圖2可見,生成的發(fā)泡材料中的孔隙均為封閉的孔隙,因此材料有較好的氣密性,實(shí)際測得的氣密性指標(biāo)為0.85×10-6m3·m-2·min-1,故該材料封堵效果良好。
無機(jī)發(fā)泡充填材料主要成分為硫鋁酸鹽,CaO·A12O3·3CaSO4·14H2O,為無機(jī)非水溶性材料。材料的泡沫劑為無害的表面活性劑,并且在材料形成過程中被圈閉在無機(jī)固體物內(nèi)部,不會(huì)對地下水造成污染。
該材料在400 ℃的高溫下不會(huì)破壞,不會(huì)產(chǎn)生揮發(fā)分,不會(huì)對大氣構(gòu)成任何污染,材料無放射性,無毒、無害。
材料制備過程中可能會(huì)產(chǎn)生粉塵。為防止粉塵污染,充填設(shè)備設(shè)計(jì)為全密封,可避免粉塵對人體危害。
無機(jī)發(fā)泡充填材料由無機(jī)充填劑、水和發(fā)泡劑組成。每充填1 m3,需要無機(jī)充填劑220~300 kg,水150~200 L,發(fā)泡劑1~2 L。材料發(fā)泡倍數(shù)可以達(dá)到8~10倍甚到更高,強(qiáng)度可達(dá)到1.6 MPa以上。實(shí)際應(yīng)用中,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際需要,初凝時(shí)間調(diào)節(jié)為15~30 min。無機(jī)固化充填劑與水的配比設(shè)定為1∶1左右。據(jù)此設(shè)計(jì)無機(jī)發(fā)泡充填材料制備和充填裝備,其結(jié)構(gòu)原理如圖3所示。
首先向礦用無機(jī)發(fā)泡充填設(shè)備進(jìn)料箱里加入無機(jī)固化充填劑,設(shè)備將充填劑定量、均勻地送入混合攪拌器,并將發(fā)泡液連續(xù)制成泡沫送入混合攪拌器,同時(shí)根據(jù)需要向混合攪拌器加入一定量的水。水與固體粉末的重量比約為1∶1。為了保證制漿的效果、防止堵塞,應(yīng)保持混合攪拌器內(nèi)一定的液面高度。
隨后攪拌器將水、固化充填器和泡沫混合,制成一定濃度的發(fā)泡漿液;發(fā)泡劑的效果直接影響充填材料的質(zhì)量。新型復(fù)合發(fā)泡劑使用時(shí)添加量約為1 kg/m3,其穩(wěn)泡性能非常優(yōu)秀,可以產(chǎn)生細(xì)密的泡沫,并且在攪拌過程中不會(huì)破泡。發(fā)泡劑使用工藝為:①將發(fā)泡劑原液與水按1∶30的比例混合,并用空壓機(jī)壓入空氣,使之形成泡沫,為了保證生成泡沫為細(xì)密的泡沫,發(fā)泡劑應(yīng)先穿過多孔材料的碎泡發(fā)生器;②將固化充填劑的漿液與泡沫液混合攪拌均勻;③用輸送泵將泡沫液與固化充填劑漿液的混合液輸送至井下充填地點(diǎn),實(shí)現(xiàn)充填功能。
圖3 無機(jī)發(fā)泡充填設(shè)備結(jié)構(gòu)原理圖
礦用無機(jī)發(fā)泡充填設(shè)備通常置于巷幫附近,其前端約1 m處放置輸送泵。所使用的材料、原料等也要從地面運(yùn)至井下。充填設(shè)備出漿口連接輸送泵進(jìn)液口,泵出口管路通往充填地點(diǎn)。
根據(jù)材料性能與結(jié)構(gòu)的關(guān)系,選用膠結(jié)材料外加速凝劑和增強(qiáng)劑構(gòu)成的無機(jī)固化充填劑,以及復(fù)合發(fā)泡劑的空氣-水泡沫混合制備而成,如圖4所示。
神東公司安排在哈拉溝煤礦部分地點(diǎn)進(jìn)行推廣應(yīng)用。2015年4~12月共充填密閉12道,充填體積達(dá)到200 m3,經(jīng)濟(jì)、安全效益十分明顯,完全滿足密閉施工要求。
根據(jù)應(yīng)用效果,2016年已在神東公司所屬井工礦全面推廣應(yīng)用,截止2016年3月末,累計(jì)施工密閉38道密閉,充填體積630 m3。
圖4 發(fā)泡充填材料的配比及合成工藝
無機(jī)發(fā)泡充填技術(shù)工業(yè)試驗(yàn)地點(diǎn)為哈拉溝煤礦,該礦位于陜西省神木市大柳塔鎮(zhèn)境內(nèi),是神東煤炭集團(tuán)的一座特大型現(xiàn)代化煤礦,其巷道掘進(jìn)采用最先進(jìn)的雙巷掘進(jìn)技術(shù),每50 m一個(gè)聯(lián)絡(luò)巷,當(dāng)工作面推過這些聯(lián)絡(luò)巷后,需要對其進(jìn)行充填封閉。充填位置及充填設(shè)備連接如圖5所示。
圖5 注無機(jī)發(fā)泡材料設(shè)備管路及鉆孔布置剖示圖
發(fā)泡充填設(shè)備接通水、氣,并與泵相連,輸送泵出口至分流器段按管徑為DN50的高壓管,混合器至充填材料灌注管外口為DN38高壓軟管,通往閉墻內(nèi)的充填充料預(yù)埋管為DN38鋼管。
閉墻內(nèi)預(yù)埋注充填材料管,管出口設(shè)計(jì)位于聯(lián)絡(luò)巷頂部兩道磚墻之間,距離磚墻50 cm緊貼巷道項(xiàng)板處。共設(shè)2個(gè)鉆孔,一個(gè)位于左幫側(cè),另一個(gè)位于右?guī)?距離巷幫<50 cm)。充填設(shè)備放置在需充填聯(lián)絡(luò)巷附近的順槽巷道中,位于3個(gè)需充填聯(lián)巷中,中間聯(lián)巷口附近。將設(shè)備靠近巷幫布置,所需無機(jī)發(fā)泡充填劑、發(fā)泡液均運(yùn)到設(shè)備位置附近。設(shè)備接通水和氣,并將出漿口與輸漿管相連,直通往充填材料灌注口,打開設(shè)備供水,開啟設(shè)備,即可進(jìn)行充填試驗(yàn)。
2015年2月開始充填試驗(yàn)。試驗(yàn)時(shí)將設(shè)備放在車上,便于移動(dòng)和運(yùn)輸。同時(shí),充填材料也置于另一輛車上,兩車處于同一高度,便于充填材料添加。充填過程中,設(shè)備一直運(yùn)行正常,未發(fā)生堵塞設(shè)備及管路現(xiàn)象。充填過程中發(fā)現(xiàn)材料有膨脹現(xiàn)象,大致判斷膨脹率在20%左右,這有利于材料接頂。經(jīng)過多次試驗(yàn),每次試驗(yàn)過程經(jīng)歷8 h以上,設(shè)備連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)沒有出現(xiàn)故障,說明設(shè)備性能穩(wěn)定,達(dá)到了預(yù)期要求。向密閉內(nèi)灌注充填材料經(jīng)過幾小時(shí)時(shí)間,材料漿液從頂板漏出,可以判斷充滿了整個(gè)密閉空間。由于材料有一定的膨脹性,使其頂板位置封堵嚴(yán)密,巷道漏風(fēng)得到了根本的控制。
密閉的充填結(jié)束后,4月9日打開所有密閉檢驗(yàn),效果如圖6所示。
圖6 無機(jī)發(fā)泡充填材料充填效果圖
可以看出,充填效果總體良好。全斷面密閉充填情況下,大部分地點(diǎn)充填可以達(dá)到接頂,但閉墻下側(cè)(巷道進(jìn)風(fēng)側(cè))由于管道堵塞未實(shí)現(xiàn)完全接頂。充填后第3天打開閉墻可以看到材料固化效果良好,強(qiáng)度較大也比較穩(wěn)定,材料性能達(dá)到要求;充填材料與下部黃土接觸面清晰可見,但充填材料有浸漬到黃土內(nèi)的情況,加固了黃土充填,提高了堵漏效果。充填材料完全封堵了漏風(fēng)通道,在受壓時(shí)不會(huì)產(chǎn)生裂縫,材料不存在收縮、坍塌現(xiàn)象;充填材料接頂良好,頂部無任何縫隙,并且頂部裂隙內(nèi)也充滿了無機(jī)發(fā)泡材料,堵漏效果良好。
2015年哈拉溝煤礦共計(jì)充填密閉12道,充填量為200 m3,成本為0.045萬元/m3,相對有機(jī)充填材料的0.3萬元/m3,可節(jié)支0.25萬元/m3,則2015年份共節(jié)支51.0萬元。
年節(jié)支額=充填量×相對節(jié)支成本=200 m3×(0.3萬元/m3-0.045 0萬元/m3)=51.0萬元。
2016~2017年在公司所屬礦井施工密閉76道,充填量為1 260 m3。
節(jié)省資金額=充填量×相對節(jié)支成本=1 260 m3×(0.3萬元/ m3-0.045萬元/m3)=321.3萬元。
(1)開發(fā)出無機(jī)發(fā)泡充填材料,其發(fā)泡倍數(shù)可達(dá)到10倍以上,另外在充填過程中體積膨脹20%以上,抗壓強(qiáng)度可達(dá)1.6 MPa以上,密封性良好,可達(dá)到密閉、裂隙、采空區(qū)等空間充填堵漏的效果。
(2)開發(fā)的無機(jī)發(fā)泡充填設(shè)備,可實(shí)現(xiàn)無機(jī)發(fā)泡充填材料制備、輸送和充填功能,設(shè)備采用氣動(dòng),自動(dòng)化程度高,其流量可達(dá)10 m3/h以上,滿足了礦井快速充填堵漏的功能。
(3)無機(jī)發(fā)泡充填材料和技術(shù)在哈拉溝煤礦應(yīng)用,取得了良好的堵漏效果,表明該材料、裝備與技術(shù)能夠滿足礦井堵漏防滅火需要,具有廣闊的推廣應(yīng)用前景。
(4)該技術(shù)可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的兩道磚,內(nèi)填有機(jī)發(fā)泡材料或黃土的密閉工藝,可在神東礦區(qū)其他礦井推廣應(yīng)用。