吳志強
(山西鋪龍灣煤業(yè)有限公司,山西 大同 037100)
鋪龍灣礦為滿足實際生產(chǎn)要求,降低通風系統(tǒng)對安全生產(chǎn)的不利影響,在礦井改造過程中,注重通風系統(tǒng)的優(yōu)化設計與建設,提升通風系統(tǒng)性能,保證通風系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠與安全。
鋪龍灣煤礦位于山西省左云縣境內的馬道頭鄉(xiāng),年產(chǎn)量為120萬噸,礦區(qū)以氣肥煤為主。井口地面標高為+54.5 m。由于井田內部煤層產(chǎn)狀相對復雜,傾角由18°~90°直至倒轉,礦井采用立井開拓,布置階段石門,采煤方法與采煤工藝多元化。現(xiàn)階段鋪龍灣煤礦采用“中央并列”與“西翼對角”混合式通風,其通風網(wǎng)絡相對復雜。其中中央038風井、對角報道子風井為回風井;1-4號井配有副立井并與406斜井(主皮帶斜井)進行有機結合,為進風井。
針對鋪龍灣礦通風系統(tǒng)實際情況,為保證礦井通風系統(tǒng)能夠滿足鋪龍灣礦實際生產(chǎn)需求,保證通風系統(tǒng)應用符合鋪龍灣礦未來發(fā)展規(guī)劃,在進行礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化設計過程中,遵照以下幾個步驟:①采用實踐調查法,針對鋪龍灣礦通風系統(tǒng)實際情況進行調研,找出存在的問題與通風系統(tǒng)改進重點與難點;②采用有效檢測方法與技術,現(xiàn)場通風系統(tǒng)各項基本參數(shù)的測定,進行檢測參數(shù)數(shù)據(jù)分析;③通過計算分析,實現(xiàn)礦井通風網(wǎng)絡解算、通風系統(tǒng)阻力分析;④基于分析結果進行通風系統(tǒng)優(yōu)化設計,擬定通風系統(tǒng)改造方案,制定系統(tǒng)改造規(guī)劃。
通過分析,認為鋪龍灣礦通風系統(tǒng)整體性能相對較高,具有一定的可靠性、合理性,基礎設施建設相對完善,設備質量與維修水平處于中高檔層次,相關工作人員具備通風系統(tǒng)管理意識與能力,管理力度相對較高。但仍存在一定的問題,具體體現(xiàn)在以下幾方面:
(1)礦井通風阻力相對較大。實際測量發(fā)現(xiàn)中央038風井通風阻力達到了3797.2 Pa,超過《煤礦井工開采通風技術條件》(AQ1028-2006)相關規(guī)定。
(2)礦井通風系統(tǒng)可靠性與穩(wěn)定性不高。礦井通風系統(tǒng)網(wǎng)絡構成情況可知,礦井通風系統(tǒng)多交聯(lián)巷道相對較大,且各回風斜巷與淺部水平大巷呈復雜角聯(lián)網(wǎng)絡,導致井下存在局部通風問題;由于礦井主通風機通風能力存在不均衡問題,導致風機之間存在干擾線,降低整體通風效果;由于通風線路相對較長,加之通風阻力相對加大,多數(shù)巷道內的風量相對較少,且風流不穩(wěn)定。
(3)礦井開采水平逐漸增加,通風系統(tǒng)基礎設施逐漸增多,系統(tǒng)愈發(fā)復雜,廢舊巷道數(shù)量也大幅度增加,部分礦井內部與外部存在明顯的漏風問題,漏風率超過了19%(其中外部漏風率超過了9%,內部漏風率超過了10%)。
(4)礦井深部采礦的實施延長了礦井通風系統(tǒng)通風路線,加之在綜合因素的影響下,進一步加大了礦井通風阻力,導致多數(shù)巷道通風阻力超過可150 Pa。
針對鋪龍灣礦通風系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀,在通風系統(tǒng)優(yōu)化改造過程中,以降低礦井通風阻力與漏風率,提升通風系統(tǒng)整體性能,改善通風系統(tǒng)內部組織結構,增強通風系統(tǒng)可靠性,實現(xiàn)通風系統(tǒng)運行安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、一體化發(fā)展為優(yōu)化方案設計基本原則,結合相關設計要求與技術標準進行具體設計。
方案一:針對原通風系統(tǒng)阻力加大的地方,通過增設并聯(lián)巷道進行優(yōu)化,包括四、五、七水平車場,十三水平西大巷等;通過擴大白道子風井風硐截面,減小通風阻力;在保證通風系統(tǒng)總排風量既定的基礎上,改造白道子風井風機、中央038風井風機布設位置。
方案二:以方案一為基礎,針對通風阻力較大的地方,如回風老巷道,采用斷面改造的方法提升回風老巷道通風能力,實現(xiàn)降阻目標;在保證通風系統(tǒng)總排風量既定的條件下,通過調整白道子風井風機角度,與改造中央038風井調速的方法進行系統(tǒng)優(yōu)化。
方案三:以方案二為基準,改變通風系統(tǒng)結構,以中央038風井為主機,進行總排風,取消白道子風井。
方案四:在原通風系統(tǒng)的基礎上,改造1013暗井,使其延伸到地面,并在保證通風系統(tǒng)總排風量既定的條件下,對白道子風井風與中央038風井進行優(yōu)化改造。
方案五:改造7-12暗井,使其延伸到地面,并消除白道子風井,使礦井回風由中央038風井承擔,并通過改造038風井風機調速,保證系統(tǒng)總進風量需求。
方案六:改造1013暗井,使其延伸到地面,并對井下通風系統(tǒng)具備設施進行科學調整,使礦井回風由中央038風井承擔,通過對038風井風機變頻調速,實現(xiàn)系統(tǒng)總進風量需求。
方案七:在保證礦井總進風量既定的條件下,去除白道子風井,通過新建回風立井 (至十二水平)與改造井下局部設施,實現(xiàn)038風井與新進回風立井的有效連接,進行系統(tǒng)回風處理。
方案八:在保證現(xiàn)有礦井總進風量不變的條件下,去除白道子風井,通過新建回風立井(至十水平)與改造井下局部設施,實現(xiàn)038風井與新進回風立井的有效連接,進行系統(tǒng)回風處理。
(1)方案降阻效果對此分析:基于數(shù)學模型分析與驗證,得出如表1所示的不同方案降阻效果數(shù)據(jù)。根據(jù)表1數(shù)據(jù)分析可知,方案三與方案五,礦井系統(tǒng)通風組織仍超過了2940 Pa,尚未到達系統(tǒng)改造降阻目標。
(2)各方案經(jīng)濟效益對比分析:為實現(xiàn)通風系統(tǒng)優(yōu)化目標,需對各方案經(jīng)濟效益進行分析(如表2所示),從整合角度進行方案最終確立。由于方案三與方案五為達到降阻目標,故在此不給予考慮。
(3)確定通風系統(tǒng)優(yōu)化方案:由上述分析可知,方案一、方案投資相對較小,工程量與工程難度不高;方案四、方案六施工難度相對較大;方案七與方案八總成本投資相對較高、施工難度較大。而根據(jù)鋪龍灣礦通風系統(tǒng)改造工程相關要求(2a內完成),通過綜合分析比較,通風系統(tǒng)改造選定經(jīng)濟效益相對較高、成本投入較小,工程量與工程難度適宜的方案一作為最終方案。
表1 不同方案降阻效果統(tǒng)計
通風系統(tǒng)是礦井建設工程體系的重要組成部分,在進行通風系統(tǒng)優(yōu)化設計過程中,需從整體角度出發(fā),針對通風系統(tǒng)影響因素,依據(jù)通風系統(tǒng)改造目標,從通風阻力、要風機性能等方面入手,進行科學規(guī)劃。本文采用對比法、實踐調查法等研究方法對鋪龍灣礦通風系統(tǒng)的優(yōu)化進行分析,提出八種不同方案,方案一具有經(jīng)濟效益相對較高、成本投入少特點,最終確定方案一為最適宜方案。
表2 不同方案的經(jīng)濟效果匯總