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        天鐵6#高爐爐況異常的處置

        2018-07-27 09:12:06胡井陽(yáng)天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司煉鐵廠河北涉縣056404
        天津冶金 2018年3期
        關(guān)鍵詞:爐況爐缸布料

        胡井陽(yáng)(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)

        0 引言

        天鐵集團(tuán)煉鐵廠6#高爐有效容積2 800 m3,由中冶南方有限公司設(shè)計(jì),設(shè)有30個(gè)風(fēng)口,3個(gè)出鐵口,爐缸直徑11.6 m,高徑比Hu/D為2.30,屬于矮胖型高爐。設(shè)計(jì)中采用BG-Ⅲ串罐無(wú)鐘爐頂,溜槽長(zhǎng)度3 800 mm,溜槽轉(zhuǎn)速8.12 r/min,溜槽傾動(dòng)速度2°/s(下落,可人工調(diào)整),1.5°/s(上抬),溜槽傾動(dòng)范圍10°~45°,傾動(dòng)精度:±0.1°,爐喉直徑 8 400 mm。6#高爐自開爐以來(lái)一直采用中心加焦技術(shù),取得了良好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。中心加焦的布料制度,有利于原燃料較差的高爐順行,可中心加焦的布料制度,其弊端也很明顯,高爐爐況的抗力差,爐缸易堆積。

        1 爐況概述

        進(jìn)入8月下旬,由于原燃料的大幅波動(dòng),造成焦炭和燒結(jié)礦的冶金性能整體下降,高爐風(fēng)量呈現(xiàn)逐步減少的現(xiàn)象,風(fēng)量從4 400 m3/min降到3 900 m3/min。在此期間,高爐的管理者和操作人員通過(guò)各項(xiàng)參數(shù)的變化,判斷出高爐的爐缸工作狀態(tài)在逐步變差。根據(jù)以往的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),果斷采取退負(fù)荷(負(fù)荷4.34→4.13→3.18)、縮礦批(礦批63 t→60 t→55 t)、加錳礦洗爐的治理方案。同時(shí),通過(guò)調(diào)整爐頂布料矩陣來(lái)增加中心焦量,依靠中心焦維持煤氣中心通路,中心加焦量達(dá)到了25%~30%,形成中心開放、邊緣過(guò)重的煤氣分布。矩陣變化如為

        隨著風(fēng)量的逐步減少,至28日爐況失常,爐況調(diào)節(jié)失敗。原因在于中心煤氣流過(guò)開,邊緣煤氣流過(guò)重,沒有疏導(dǎo)邊緣,邊緣和中心的煤氣分布不匹配,高爐不接受風(fēng)量,風(fēng)難以加入,煤氣失去通路,煤氣分布紊亂。

        8月29日1時(shí),高爐連續(xù)坐料,煤氣分布紊亂,爐缸工作狀態(tài)嚴(yán)重惡化,爐缸中心堆積。負(fù)荷退至2.82,礦批縮至 50 t;9 時(shí),高爐休風(fēng)堵風(fēng)口(堵 1#、5#、10#、16#、22#、25#風(fēng)口),縮小風(fēng)口面積。

        高爐的管理和操作人員通過(guò)對(duì)各項(xiàng)參數(shù)的變化、爐況的演變和治理過(guò)程進(jìn)行綜合分析,制定了解決方案。即采取下部吹透中心,上部放開邊緣,取消中心焦的爐頂布料制度,搭建焦炭平臺(tái),采取平臺(tái)+漏斗的布料制度。

        2 取消中心加焦操作

        2.1 提料線、修正布料傾角、穩(wěn)定邊緣煤氣流

        高爐透氣性指數(shù)降低,風(fēng)量偏小,達(dá)不到全風(fēng)作業(yè)的水平,采取降低料線,料線降到c/o=1.9 m,來(lái)降低整個(gè)料柱的高度,達(dá)到改善透氣性的目的。但邊緣氣流不穩(wěn)定,渣皮脫落頻繁。為保證邊緣的開放,料線從1.9 m提到1.2 m;在爐頂布料參數(shù)程序設(shè)定中,根據(jù)料線不同,分為3個(gè)修正區(qū)間,即料線0~2 m,2~4 m,4~6 m。區(qū)間寬不利于精確布料,為此料線每40 mm手動(dòng)修正1°,料線3 m以下38°傾角,料線正常后不再修正,穩(wěn)定邊緣氣流。

        2.2 擴(kuò)礦批,穩(wěn)定煤氣流

        高爐爐缸堆積,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),采取了縮礦批、退負(fù)荷治理方法,中心加焦量達(dá)到了30%左右,形成中心肥大、邊緣過(guò)重的煤氣分布,造成高爐頂溫過(guò)高,接近300℃,煤氣利用率低,煤氣流不穩(wěn)定。為此,高爐在1.5個(gè)冶煉周期內(nèi),礦批由50 t擴(kuò)到62 t,煤氣流逐步穩(wěn)定后,礦批擴(kuò)至66 t。爐況穩(wěn)定一段時(shí)間后,礦批逐步擴(kuò)至72 t,大礦批的優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)出來(lái),爐況穩(wěn)定性增強(qiáng),煤氣利用率得到提高。

        2.3 頂壓的線性控制

        頂壓的設(shè)定影響著高爐的煤氣分布,以往在加風(fēng)過(guò)程中,頂壓設(shè)定是根據(jù)高爐操作者的經(jīng)驗(yàn),操作者之間的差異性很大。調(diào)整后高爐由定風(fēng)壓操作轉(zhuǎn)為定風(fēng)量操作,頂壓的設(shè)定根據(jù)風(fēng)量的變化,實(shí)現(xiàn)操作數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化。風(fēng)量與頂壓的關(guān)系是:正常頂壓比正常風(fēng)量等于設(shè)定頂壓比實(shí)時(shí)風(fēng)量。

        2.4 取消中心焦,采取平臺(tái)+漏斗的布料制度

        2.5 善送風(fēng)制度,取得合理的初始煤氣分布

        對(duì)于2 800 m3高爐,風(fēng)量應(yīng)在1.6~1.7倍的爐容左右,在保證風(fēng)速的基礎(chǔ)上,擴(kuò)大風(fēng)口面積,達(dá)到大風(fēng)量活躍爐缸的目的,獲得了良好的初始煤氣分布。分次調(diào)整風(fēng)口面積,調(diào)整風(fēng)口面積為0.3228 m2→0.3303 m2→0.3393 m2→0.3498 m2。調(diào)整后風(fēng)量達(dá)到4 950 m3/min左右,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到110 kW左右,風(fēng)口風(fēng)速達(dá)到270 m/s左右,風(fēng)口回旋區(qū)深度達(dá)到1.5m左右,風(fēng)口回旋區(qū)深度的截面積占整個(gè)爐缸截面積的近50%,爐缸工作均勻活躍,煤氣分布合理穩(wěn)定。高爐主要參數(shù)變化見表1。

        表1 爐況參數(shù)變化

        3 取消中心焦的注意事項(xiàng)

        高爐取消中心焦后,雖然爐況的抗力增強(qiáng),但在操作上要更加仔細(xì),在參數(shù)調(diào)整上做到數(shù)據(jù)化、標(biāo)準(zhǔn)化,減少操作的隨意性,做到量化。

        高爐取消中心焦后,要控制好邊緣煤氣流,在調(diào)整布料矩陣時(shí),外環(huán)盡量不要1圈和4圈,比較好的是2圈和3圈。

        原燃料是高爐冶煉的基礎(chǔ),取消中心焦后,更應(yīng)注意原燃料變化,遇到外圍條件變化,尤其焦炭質(zhì)量下滑,要及時(shí)采取退負(fù)荷的措施。

        要做到送風(fēng)制度和裝料制度的統(tǒng)一,必須保證風(fēng)速達(dá)到規(guī)定水平。

        4 實(shí)際效果

        取消中心焦過(guò)程中,各項(xiàng)參數(shù)波動(dòng)不大,爐況平穩(wěn)過(guò)渡,成功取消了中心焦。

        礦批得到擴(kuò)大,煤氣利用率得到提高,礦批穩(wěn)定在72 t,煤氣利用率達(dá)到49%,達(dá)到自開爐投產(chǎn)以來(lái)的最好水平。

        爐況的穩(wěn)定性增強(qiáng),抗力得到提高,爐況出現(xiàn)懸料等情況基本杜絕。

        采取吹透中心,放開邊緣的爐況治理思路,高爐爐況得到快速恢復(fù)。

        5 結(jié)語(yǔ)

        天鐵6#高爐在這次爐況演變和治理的過(guò)程中,成功取消中心加焦的裝料制度,為高爐長(zhǎng)期穩(wěn)定順行積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),高爐操作者和管理者的經(jīng)驗(yàn)水平也得到大幅提高。

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