溫成坤
(廣東粵電湛江生物質(zhì)發(fā)電有限公司,廣東湛江524000)
HX220/9.8-Ⅳ1為高溫高壓、單汽包、汽水自然循環(huán)、平衡通風鍋爐,露天布置;采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù);循環(huán)物料分離采用絕熱式旋風分離器。
鍋爐主要由一個膜式水冷壁的爐膛、兩臺旋風分離器和一個汽冷包覆的尾部豎井煙道三部分組成,如圖1所示。
圖1 生物質(zhì)鍋爐整體布置
爐膛內(nèi)布置有:從前墻中部插入,頂棚穿出的14片水冷蒸發(fā)屏;頂棚插入和穿出的32片屏式過熱器、116片高溫過熱器;爐膛底部是由水冷壁管彎制圍成的水冷風室,與2支床下風道點火燃燒器相連;爐膛底部布置有4根排渣管,其中2根φ273分別與滾筒式冷渣機相連,另2根φ219布置在前墻水冷壁靠布風板的根部,為事故排渣管。
爐膛出口與豎井煙道之間布置兩臺絕熱式旋風分離器,旋風分離器下部各布置一臺返料J閥;返料J閥的出口連接到爐膛,實現(xiàn)循環(huán)流化床的外部循環(huán)。
尾部煙道由汽冷包墻組成的上煙道內(nèi)布置3組低溫過熱器;絕熱式的下煙道墻內(nèi)布置有省煤器,光管臥式安裝的一、二次風空氣預熱器;鍋爐共設四臺給料機,落料管的投料口在前墻水冷壁的下部,在收縮段左右方向均勻布置;在返料J閥回料管上還設有啟動用的床料添加入口,過熱器設置兩級噴水減溫器。
生物質(zhì)電廠燃料品種主要有甘蔗渣、甘蔗葉、樹根、樹皮、木材加工副產(chǎn)品、廢木料等生物質(zhì)燃料。近兩個月來,#1、#2鍋爐尾部煙道呈現(xiàn)出堵灰速度加快,堵灰情況越來越嚴重的現(xiàn)象。例如,#1爐在6月份只運行了10天,尾部煙道低過區(qū)域前后壓差就從開爐時的0.5 kPa升至2 kPa左右;#2爐在7月份運行13天后,空預器區(qū)域前后壓差就從開爐時的0.8 kPa升至2.5 kPa。這些區(qū)域的壓差增加,使得引風機的出力無法維持爐膛正常的負壓,鍋爐爐膛打壓頻繁,影響了鍋爐的正常給料,因而引起鍋爐出力降低,機組負荷率從95%降至70%左右,嚴重影響了電廠的安全、經(jīng)濟運行。
停爐后檢查發(fā)現(xiàn),尾部煙道低過區(qū)域各過熱器管與管間距被灰塊堵塞,只剩下20%~30%的通流面積,省煤器區(qū)域及空預器區(qū)域各管與管之間的積灰也明顯比以前更嚴重,并且在各吹灰器正上頭還出現(xiàn)積灰倒掛成鐘乳石狀。肉眼觀察灰塊外觀,發(fā)現(xiàn)低過區(qū)域的積灰塊內(nèi)有結(jié)焦的現(xiàn)象,而省煤器及空預器區(qū)域的積灰呈灰白色,內(nèi)部沒有結(jié)焦的現(xiàn)象,只像是泥粉與水混合形成水泥狀的積灰。
由于我廠使用的生物質(zhì)燃料種類多、品質(zhì)不一,一般來說,入爐的生物質(zhì)燃料都是各種燃料的混合體,要找出具體是哪一種生物質(zhì)燃料引起積灰嚴重,是比較困難的。但根據(jù)文獻分析,所有生物質(zhì)燃料灰分都有以下特點:(1)灰熔點低,一般木質(zhì)生物質(zhì)燃料的灰熔點都在800~1 000℃之間;(2)灰分中含Ca、K等堿金屬較多。由于生物質(zhì)灰分中,堿金屬成分含量很高,由此導致生物質(zhì)灰的灰熔點進一步降低,所以生物質(zhì)飛灰容易粘結(jié)在受熱面管子外面和尾部煙道各受熱面上形成結(jié)焦和積灰。我廠鍋爐正常運行時爐膛出口溫度在700℃左右,在這個溫度下,生物質(zhì)灰可能就已經(jīng)發(fā)生變形或軟化,此時飛灰已具有相當大的黏性,這些飛灰與低過區(qū)域過熱器管接觸,必然會粘結(jié)在管道外面,形成結(jié)焦,所以低過區(qū)域的積灰內(nèi)部呈現(xiàn)出結(jié)焦現(xiàn)象。而另一些通過了低過的飛灰雖然溫度降低,在省煤器或空預器區(qū)域不會結(jié)焦,但容易形成低溫沉積灰,所以,省煤器及空預器區(qū)域的灰塊中沒有發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象。
目前,我廠收購的生物質(zhì)燃料品種繁多,品質(zhì)參差不齊,人為摻水、摻雜現(xiàn)象時有發(fā)生,所以進廠的生物質(zhì)燃料水分都比較高,而且雜質(zhì)也比較多。以前,燃料中的雜質(zhì)大多數(shù)都是石頭、石塊,但由于我廠燃料質(zhì)檢工作要求提高,近一年來,進廠燃料中石頭、石塊少了,但泥土、粉塵多了,特別是廢木料燃料,其中會含有水泥。由于燃料中的外帶泥土、粉塵、水泥比以前多了,所以爐內(nèi)的飛灰量也相應增大,這些飛灰特別是水泥與煙氣中的水分粘結(jié),就會在尾部煙道受熱面上形成沉積積灰,而且現(xiàn)有的吹灰對其無多大作用。
目前,我廠尾部煙道低過、省煤器、空預器等受熱面都是臥式布置,并且管距很小。臥式布置的受熱面相對立式布置的受熱面來說更容易積灰。
我廠鍋爐空預器管原為普通的鋼材質(zhì)管,因積灰,加上煙氣中含堿金屬氣氛以及煙氣中水分含量較高,造成空預器管腐蝕嚴重,大量的空預器管出現(xiàn)了穿孔漏風。2013年大修將空預器管改為搪瓷管后,空預器管穿孔情況雖然好轉(zhuǎn),但每次停爐檢查仍然會發(fā)現(xiàn)有少量的空預器管穿孔??疹A器管穿孔漏風使得空預器區(qū)域的煙氣流通阻力增加,從而加劇了空預器區(qū)域的積灰,而積灰又會加快空預器管的腐蝕穿孔,這是一種惡性循環(huán)。
(1)對尾部煙道受熱面布置進行改造:1)將尾部煙道低溫過熱器受熱面管的管距改大;2)對空預器管材進行更進一步的改進。(2)加強燃料質(zhì)檢工作,嚴格控制入爐燃料的水分和灰分。(3)在控制NOx排放指標的基礎上適當提高一次風量運行。(4)爐內(nèi)摻燒除焦添加劑。(5)在機組剛啟動時嚴禁使用廢木料,待尾部煙道低過區(qū)域前后壓差達1.0 kPa后才開始配燒廢木料,且配燒的量是由少量再逐漸增加。(6)停爐后對尾部煙道清灰要徹底,要保證在啟動前尾部煙道低過區(qū)域前后壓差低于0.3 kPa(以前為0.7 kPa左右)。
經(jīng)過運行總結(jié)分析出,由于生物質(zhì)燃料的水分高、灰分高且含有水泥成分,燃料燃燒后會在尾部煙道低過區(qū)域結(jié)焦、沉積積灰,嚴重影響鍋爐的出力以及安全、經(jīng)濟運行。往后的重點將是如何進行改進,從先減緩鍋爐尾部煙道低過區(qū)域堵灰速度,再到徹底解決堵灰問題。