焦義,張姚兵
(中鐵隧道集團(tuán)四處有限公司,廣西 南寧 530000)
麗江-香格里拉鐵路全長(zhǎng)161公里,是我國(guó)“進(jìn)藏路線”中滇藏鐵路云南段的一段。麗香鐵路為I級(jí)單線鐵路,設(shè)計(jì)時(shí)速120km/h。中義隧道為全線控制性工程,以Ⅲ、Ⅳ級(jí)圍巖為主,隧道全長(zhǎng)14745。該隧道施工任務(wù)重,圍巖復(fù)雜多變,特別是斷面小,前期施工各工序相互干擾大,工效低。因此中義隧道設(shè)備機(jī)械化配套是中義隧道施工能否按期、安全施工生產(chǎn)的關(guān)鍵。
III級(jí)圍巖初支后軌面以上最小寬度為5.04m;IV級(jí)圍巖為5.42m;V級(jí)圍巖為5.70m。
隧道施工機(jī)械化配套優(yōu)化前主要設(shè)備配置為 50C 裝 載 機(jī)(8300×2950×3440)、40B裝載 機(jī)(7261×2790×3337)、HBT60砼 輸 送泵(6575×2200×2100)、P950E電 動(dòng) 空 壓 機(jī)(4100×1900×1950)、砼運(yùn)輸車(9300×2500×3900)。
單線小斷面隧道施工過程中,設(shè)備尺寸要滿足平行施工需求,同時(shí)在不增加成本或成本增加很少的情況下,采用效率大、能效高的設(shè)備,功率、功效均能滿足施工生產(chǎn),減少對(duì)施工工序的干擾,提高工序循環(huán),提高施工效率。
3.2.1 出碴問題
在Ⅲ級(jí)圍巖不進(jìn)行擴(kuò)挖的情況下,全斷面開挖時(shí),初支后最小寬度僅為5.04米,施工過程中既不能滿足出碴車與裝載機(jī)并排裝碴,又不能滿足兩臺(tái)出碴車交錯(cuò)通行。
3.2.2 二襯問題
二襯施工時(shí),HBT60輸送泵停放在設(shè)計(jì)間隔距離為210米避車洞內(nèi),造成最遠(yuǎn)泵送距離達(dá)150米,易造成堵管,影響二襯施工進(jìn)度及質(zhì)量;同時(shí)砼運(yùn)輸車放料時(shí),占用隧道空間,阻斷洞內(nèi)其它車輛通行。
3.2.3 其它問題
傳統(tǒng)濕噴機(jī)作業(yè)效率不高;出碴時(shí),現(xiàn)有50C裝載機(jī)動(dòng)力足夠但寬度較大,40B型寬度適應(yīng)但動(dòng)力不足;傳統(tǒng)仰拱棧橋移動(dòng)不便,效率低下;現(xiàn)有空壓機(jī)控制方式耗能較高;高壓進(jìn)洞成本較高、壓降大等。
根據(jù)作業(yè)面尺寸情況,研制多功能液壓式自動(dòng)伸縮作業(yè)臺(tái)架,合理規(guī)劃鉆爆開挖人員作業(yè)位置布局,使用YT28風(fēng)動(dòng)鑿巖機(jī)鉆孔的傳統(tǒng)開挖方式;同時(shí),通過不斷優(yōu)化,嚴(yán)格控制隧道周邊眼間距、裝藥量及外插角,最終達(dá)到了良好的光爆效果。
傳統(tǒng)濕噴機(jī)的噴漿效率實(shí)測(cè)為4m3/h,噴射效果受操作手熟練度的影響,噴后初支面不夠密實(shí),外觀質(zhì)量較差,且移動(dòng)困難,整體作業(yè)效率低下。
通過對(duì)比,采用進(jìn)口PM500噴漿機(jī)械手進(jìn)行噴漿作業(yè),其效率實(shí)測(cè)為25m3/h,為普通濕噴機(jī)的6倍多。經(jīng)測(cè)試,噴后初支面的密實(shí)度和平整度大幅上升,有效的提高了初期支護(hù)的實(shí)體、外觀質(zhì)量,同時(shí)大大提高了施工工效。以每循環(huán)3m初期支護(hù)量20m3計(jì),使用噴漿機(jī)械手時(shí)間為145min,較普通濕噴機(jī)的240min節(jié)約95min。
成本方面,因中義隧道初支后最小斷面僅為5.04米,采用50C裝載機(jī)和自卸車配合作業(yè)需擴(kuò)挖斷面達(dá)2.24方/米。據(jù)測(cè)算,采用傳統(tǒng)出碴方式,需增加開挖量及回填C30混凝土各33000立方米,增加成本投入2425萬元。采用40B裝載機(jī)出碴方式,可以有效減少擴(kuò)挖,但也需增加投入1100萬元,較50C裝載機(jī)出碴模式節(jié)約1300多萬元。
在工效方面,每循環(huán)2.5米碴量約為150立方米,50C較40B裝載機(jī)節(jié)約40分鐘。中義隧道全長(zhǎng)14745米,約5900循環(huán)。即50C較40B裝載機(jī)可以節(jié)約近4000小時(shí),即節(jié)約5.46個(gè)月工期。
通過對(duì)比,急需一種兼具50C動(dòng)力、40B尺寸的新型裝碴設(shè)備來解決出碴機(jī)械配套問題。為此,聯(lián)合裝載機(jī)廠家研發(fā)窄體50CN裝載機(jī),其具有50C的動(dòng)力,40B的尺寸。該新型裝載機(jī)的主要?jiǎng)?chuàng)新之處在于其鏟斗設(shè)計(jì),經(jīng)多次研討,我們發(fā)明了一種適用于單線鐵路隧道的窄體裝載機(jī)多功能側(cè)卸鏟斗,現(xiàn)已申請(qǐng)了國(guó)家發(fā)明專利(公開號(hào):CN107083970A),并實(shí)際投入使用。以每循環(huán)2.5米碴量約為150立方米計(jì)算,窄體50CN裝載機(jī)裝碴時(shí)間為240min,50C為230min,40B為270min。
為解決傳統(tǒng)拱架式棧橋效率低下,支護(hù)長(zhǎng)度短等問題,設(shè)計(jì)開發(fā)了全液壓隧道仰拱整體配套移動(dòng)棧橋(國(guó)家專利局已于2017年8月22進(jìn)行實(shí)用新型專利權(quán)授予),減少了其他工序干擾,提高了施工效率,同時(shí)混凝土外觀質(zhì)量好,止水帶安裝居中順直,安全性能高,節(jié)約了勞動(dòng)力和機(jī)械費(fèi)用。如圖1所示。
圖1 隧道仰拱整體配套移動(dòng)棧橋工作示意圖
因襯砌后寬4.6米,常規(guī)的HBT60輸送泵、砼運(yùn)輸車兩者寬度相加4.7m,無法并排放置。當(dāng)輸送泵放置一側(cè)時(shí),導(dǎo)致交通中斷,阻斷掌子面施工,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度。砼泵送時(shí),出碴車與砼輸送泵相互影響,無法通行,導(dǎo)致出碴與二次襯砌作業(yè)無法同步平行施工作業(yè)。
為解決上述問題,經(jīng)過反復(fù)論證,我們聯(lián)合廠家協(xié)作研發(fā)出了一種適應(yīng)于單線鐵路隧道的雙缸混凝土輸送泵(已申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利,公開(公告號(hào))CN106949031A)。該泵保證了常規(guī)60型輸送泵的作業(yè)工效,同時(shí)將外形尺寸減小為6200mm×1400mm×2100mm(長(zhǎng)×寬×高),有效解決了二襯施工與出碴作業(yè)的同步平行施工作業(yè)的需求,確保了中義隧道的快速施工。
因隧道開挖時(shí)多臺(tái)空氣壓縮機(jī)無聯(lián)動(dòng)設(shè)施,造成了不能根據(jù)洞內(nèi)用風(fēng)量自動(dòng)調(diào)節(jié)而造成電能浪費(fèi)。通過不斷嘗試,利用變頻、PLC、傳感等技術(shù)對(duì)空氣壓縮機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造,設(shè)計(jì)了一套“電動(dòng)空壓機(jī)節(jié)能控制系統(tǒng)”。通過對(duì)變頻、PLC和傳感器等技術(shù)的綜合應(yīng)用,結(jié)合電動(dòng)空壓機(jī)的控制原理,對(duì)數(shù)臺(tái)空壓機(jī)進(jìn)行智能聯(lián)合控制,能夠根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要的風(fēng)量進(jìn)行自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)開啟、關(guān)閉、調(diào)壓、變頻等動(dòng)作。經(jīng)統(tǒng)計(jì)優(yōu)化后現(xiàn)場(chǎng)空氣壓縮機(jī)的節(jié)能效果達(dá)到了20%。
常規(guī)隧道施工作業(yè)面需配置2臺(tái)630kVA電力變壓器,且長(zhǎng)距離電力輸送,壓降較大,這既增加了施工投入,又存在高壓電力輸送的安全隱患。
為解決此問題,采用數(shù)控全自動(dòng)型動(dòng)態(tài)同步增流增壓補(bǔ)償柜的方法確保洞內(nèi)施工用電。該補(bǔ)償柜與傳統(tǒng)變壓器高壓進(jìn)洞方式相比有著諸多優(yōu)點(diǎn),一是利用既有低壓動(dòng)力線路進(jìn)行電力輸送,無需增加10kV高壓電纜,不僅降低了工作強(qiáng)度,而且節(jié)約成本;二是補(bǔ)償柜的安裝可以利用隧道原有設(shè)計(jì)施工的洞室進(jìn)行安裝,無需設(shè)置專門的變壓場(chǎng)所;三是補(bǔ)償柜可根據(jù)施工進(jìn)度及時(shí)跟進(jìn),移動(dòng)方便、安裝快捷,減少對(duì)現(xiàn)場(chǎng)影響。
經(jīng)過優(yōu)化,有效解決了洞內(nèi)施工平行生產(chǎn)問題,降低了各工序間的干擾,特別是窄體裝載機(jī)、窄體輸送泵等專用設(shè)備的運(yùn)用,確保了襯砌與開挖同步,工效與成本匹配,加快了中義隧道的快速施工掘進(jìn),在業(yè)主方組織的各種評(píng)比中一直處于前列,并屢次奪得第一名的好成績(jī),取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。