肖翔,鄧云清
(中國石化武漢分公司,湖北武漢 430082)
中國石化武漢分公司40萬噸/年半再生重整裝置反應(yīng)部分共設(shè)置了4臺反應(yīng)器以及4臺加熱爐。4臺爐子共用對流室,輻射室用輻射墻隔開保持相互獨立,簡稱四合一爐。
煉油二期項目投產(chǎn)后,重整原料性質(zhì)發(fā)生較大變化,由常壓直餾石腦油為主改為以加氫裂化重石腦油為主。由于加氫裂化重石腦油芳潛遠高于直餾石腦油,重整溫降明顯增大,反應(yīng)器入口要達到同樣的反應(yīng)溫度則需要加熱爐提供更多的熱量,因此各加熱爐負荷均會有不同程度的提高。從模擬計算結(jié)果來看,原料變化后,F(xiàn)-203需要的熱負荷與設(shè)計負荷缺口最大,欠缺1.3 MW。從實際操作情況來看,F(xiàn)-203瓦斯消耗最大且瓦斯調(diào)節(jié)閥開度接近全開,爐膛溫度近830℃。從裝置長周期安全運行的角度考慮,需進行加熱爐效率提升改造。
強化均衡輻射節(jié)能技術(shù)是通過FLUENT軟件對加熱爐內(nèi)燃燒、傳熱和煙氣流動狀況等進行分析計算,在爐膛內(nèi)壁鋪設(shè)熱輻射元件實現(xiàn)節(jié)能。熱輻射元件具有不同的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)型式。鋪裝熱輻射元件后,有效地提高了爐壁等效黑度系數(shù)和熱輻射面積,并具有定向輻射的功能;同時加強了爐壁與煙氣的對流換熱效果,使更多的熱量以熱輻射的形式傳遞給爐管。
加熱爐輻射室側(cè)墻熱輻射元件為LT-FK02型。爐端墻內(nèi)壁原采用了陶瓷纖維噴涂,現(xiàn)又在陶瓷纖維端墻布置了LT-TS01型熱輻射元件。為使加熱爐燃燒器火焰強度集中,在中央燃燒器區(qū)域布置熱輻射架。熱輻射架總高2 m,跨度1.2 m,寬度0.45 m,每兩個燃燒器之間擺放1~2組,可移動拆卸。輻射架莫來石磚砌成X型熱輻射墻,迎火側(cè)安裝熱輻射元件(型號LT-HK02),熱輻元件開口指向輻射爐管。
在進行F-203加熱爐強化傳熱改造中,采用了合同能源管理模式,即由技術(shù)供應(yīng)商(北京瑞宇藍天節(jié)能技術(shù)有限公司)對F-203爐改造。首先提出改造方案,經(jīng)武漢分公司技術(shù)認可后,確定以節(jié)能率7%為保證值,節(jié)能效益由雙方按照約定比例進行效益分享。根據(jù)反復(fù)核算,最終簽訂的效益分享期為2年。
為取得節(jié)能率對比值,武漢分公司安排了為期3天的運行標定,其間生產(chǎn)保持穩(wěn)定運行。全套改造由技術(shù)供應(yīng)商負責實施,包工包料,武漢分公司進行現(xiàn)場配合,同時雙方共同確定施工質(zhì)量達到技術(shù)要求,施工周期為1周。
重整裝置投運生產(chǎn)穩(wěn)定后,武漢分公司及時組織了為期3天的加熱爐標定,為能更準確的檢驗節(jié)能改造效果,對未進行節(jié)能改造的F-201、F-202和F-204也同步進行了標定,兩次標定期間的主要操作條件見表1。
表1 標定期間主要操作參數(shù)
續(xù)表1
由表1看出,改造后,在加工量比改造前略高的情況下,F(xiàn)-203瓦斯消耗量反而下降。以累積消耗瓦斯量除以累積時間得出的瓦斯平均耗量進行對比,改造后比改前少消耗瓦斯125 m3/h,按爐F-203每加工1 t原料提高1℃所消耗的瓦斯進行對比,單耗降低0.029 m3/(t·℃),加熱爐節(jié)能16.48%,達到了技術(shù)協(xié)議要求節(jié)能率大于7%的預(yù)期。改造前后單耗對比見表2。
表2 改造前后單耗對比
由表2看出,與改造前對比,F(xiàn)-201、F-202、F-204的瓦斯單耗是上升的,因為開工后經(jīng)過再生的催化劑活性較高,各反應(yīng)器溫降明顯大于停工前,總溫降改造后比改造前大了18.02℃。反應(yīng)溫降大即需要加熱爐提供更多的熱量,因此各加熱爐負荷均會有不同程度的提高,從四合一爐余熱鍋爐發(fā)汽量來看,改造后比改造前多產(chǎn)3.5 MPa蒸汽1.4 t/h,也反映了四合一爐負荷增加。單耗反應(yīng)的是具體每個輻射室瓦斯氣的加熱效率,F(xiàn)-201、F-202、F-204沒有經(jīng)過改造,還保持原有的瓦斯加熱效率。在負荷增加的情況下,改造后F-201、F-202、F-204瓦斯單耗上升,而F-203瓦斯單耗下降,節(jié)能效果顯著。
改造前爐F-203平均瓦斯流量約660 m3/h,改造后瓦斯平均流量約560 m3/h,減少約100 m3/h。期間重整反應(yīng)進料基本都維持在43 t/h左右的正常負荷。對比同一時間段未經(jīng)改造的F-201、F-202、F-204的瓦斯消耗趨勢則完全呈不同變化趨勢,見圖1、2。
圖1 爐F-203改造前后燃料氣流量趨勢
圖2 爐F-201、F-202、F-204燃料氣流量趨勢
根據(jù)表1計算的瓦斯單耗,F(xiàn)-203改造后比改造前減少0.029 m3/(t·℃),按反應(yīng)進料42 t/h、F-203加熱后介質(zhì)溫度提高63℃的正常工況,燃料氣價格按每標準立方米2.88元(不含稅),可計算出裝置開滿一年節(jié)約193萬元(不含稅)。
通過對F-203改造前后的操作參數(shù)對比,以及與未經(jīng)改造的F-201、F-202、F-204的對比,改造后的加熱爐F-203節(jié)能效果明顯,節(jié)能率達16.48%,達到技術(shù)協(xié)議大于7%的要求。改造后經(jīng)濟效益顯著,年可節(jié)約費用193萬元。經(jīng)過接近三年的運行,F(xiàn)-203爐體結(jié)構(gòu)、襯里、改造新增的設(shè)備附件等均運行正常,未出現(xiàn)脫落、變形、開裂、局部超溫等異常情況。
為進一步驗證節(jié)能效率,邀請國網(wǎng)電力科學(xué)研究院下屬南瑞(武漢)電氣設(shè)備與工程能效測評中心對該項目進行了第三方審計,并出具了審計報告,驗證了加熱爐節(jié)能改造效率提升數(shù)據(jù)的準確性。目前,該項目已經(jīng)完成2年的效益分享,即合同能源管理過程全部結(jié)束,資產(chǎn)已經(jīng)移交給武漢分公司。