王東明
(天水鍛壓機(jī)床(集團(tuán))有限公司國家級技術(shù)中心,甘肅省制管裝備自動化及信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅天水741020)
過去一些國內(nèi)自主研發(fā)的裝備,經(jīng)歷了從填補(bǔ)空白,到基本滿足用戶使用的過程。當(dāng)下要從基本滿足用戶使用,向高速度、高精度、高可靠性升級。如基于三維板料輸送的重型數(shù)控剪切中心是2004年根據(jù)重卡汽車大梁制造企業(yè)需求,設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的全自動寬臺面重型數(shù)控裝備。該裝備是集機(jī)、電、液、氣動、真空于一體的機(jī)電一體化裝備,由主剪板機(jī)、側(cè)剪板機(jī)、吸盤上料機(jī)、夾鉗送料機(jī)、側(cè)擋料器、托料機(jī)、出料車和備料車共8臺套不同類型的設(shè)備組成[1],是當(dāng)時(shí)國內(nèi)可加工板料規(guī)格最大、自動化程度最高的板料自動剪切裝備。
該裝備經(jīng)過十幾年的使用,基本滿足了用戶使用需求,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。由于該裝備是十幾年前設(shè)計(jì)的,在一些功能、結(jié)構(gòu)、控制等方面,與今天的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累相比還有技術(shù)升級與改造的空間。
(1)主剪自動送料效率不高。該裝備盡管實(shí)現(xiàn)了全自動生產(chǎn),但是工作流程繁雜,運(yùn)行速度低,影響整機(jī)效率。
(2)側(cè)剪定位過程需要側(cè)夾鉗重復(fù)多次定位,側(cè)剪板機(jī)工作時(shí)需要側(cè)夾鉗退讓,流程重疊,時(shí)間消耗多,影響整機(jī)效率。
(3)三維吸盤板料輸送機(jī)的鏈條傳動,運(yùn)行速度低,運(yùn)行噪聲大。油缸提升機(jī)構(gòu)采用多缸機(jī)械同步,控制性能差,影響運(yùn)行效率。
(4)主剪板機(jī)效率不高。第一臺可剪板厚14 mm,可剪寬度12 m的寬臺面主剪板機(jī),刀架運(yùn)行速度低,效率不高。
(5)真空吸盤運(yùn)行過程中,隨著使用年限的增加,真空吸盤橡膠材料出現(xiàn)脆裂,是吸盤老化的現(xiàn)象,性能變差,真空系統(tǒng)的密封性能降低,吸著響應(yīng)時(shí)間變長[2]。特別是在突然斷電情況下,真空系統(tǒng)泄漏量大,吸盤保持時(shí)間短,存在安全隱患。
(6)十幾年前的自動控制方案,采用剪板機(jī)專用數(shù)控系統(tǒng)DAC350+西門子PLC系統(tǒng)+臺達(dá)HMI+埃莫森變頻器的系統(tǒng)集成方式,各自動化公司產(chǎn)品之間不能實(shí)現(xiàn)通訊,無法完成數(shù)據(jù)和信息共享。
以重型剪切中心為主,從板料輔助上料到成品出料的全過程一體化全面解決方案,是剪、折生產(chǎn)線裝備制造企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)升級與改造的方向,是裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動、產(chǎn)品智能升級的必然途徑。
改造升級的目標(biāo)是在保證剪切精度的前提下提高裝備工作穩(wěn)定性、可靠性、提高工作效率、完善故障報(bào)警功能;主剪板機(jī)效率提高20%,送料部分提高速度,優(yōu)化流程,整機(jī)效率提高30%~40%;自動控制系統(tǒng)升級為基于西門子 T-CPU(technilogical tasks with SIMATIC)技術(shù)的全集成控制系統(tǒng)。
改造升級的任務(wù)是改造液壓系統(tǒng)提高主剪板機(jī)速度,提高效率;將主機(jī)送料機(jī)構(gòu)與側(cè)剪送料機(jī)構(gòu),升級為二維兩軸前送料與單軸側(cè)送料一體化單元;將三維真空吸盤送料系統(tǒng)鏈條傳動,升級為高精度齒輪齒條傳動,半閉環(huán)位置控制;真空吸盤改造為永磁式電磁吸盤;提高基于三維板料輸送數(shù)控剪切中心自動化和信息化水平、管控一體化水平,為車間級MES系統(tǒng)提供所需的控制和管理數(shù)據(jù),為企業(yè)信息化升級提供設(shè)備級技術(shù)保障。
目前國內(nèi)剪板機(jī)與國外同類剪板機(jī)相比存在的最大缺陷是剪切頻率低,能量損耗大[3]。研究表明,對剪板機(jī)剪切質(zhì)量影響最大的是刀架水平方向的變形。因此,剪板機(jī)刀架的有限元計(jì)算都是把剪切力作用下刀架刀片水平方向的位移作為衡量標(biāo)準(zhǔn)[4]。原設(shè)計(jì)在主機(jī)機(jī)架與刀架結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)、油缸連接方式、油缸缸徑等方面已經(jīng)做過了分析與驗(yàn)證。主機(jī)升級改造主要以提高剪切速度為主,主機(jī)油泵電動機(jī)功率由原45 kW變成55 kW,油泵由原100 mL/r變?yōu)?25 mL/r,主機(jī)效率由原5次/min變成6次/min,主機(jī)效率提高20%。
取消原變頻器控制+普通電動機(jī)驅(qū)動+鏈條傳動+檢測開關(guān)的輔助送料方式,升級為雙伺服電動機(jī)同步驅(qū)動+高精度齒輪齒條傳動的半閉環(huán)位置控制。送料流程簡單,送料速度快、效率高。前送料功能由二維兩軸前送料與單軸側(cè)送料一體化單元中的二維兩軸前送料完成。前送料改造前后技術(shù)參數(shù)與功能對比如表1。
取消原側(cè)擋料器+側(cè)液壓夾鉗+檢查開關(guān)的送料方式,升級為單軸伺服電動機(jī)+滾珠絲桿+直線導(dǎo)軌的半閉環(huán)位置控制。將板料精確送入側(cè)剪板機(jī),完成板料自動測長,自動計(jì)算修邊量,修邊完成后主夾鉗將板料自動送入主剪板機(jī)。克服了側(cè)剪時(shí)多次重復(fù)定位,提高了側(cè)剪送料效率。側(cè)送料功能由二維兩軸前送料與單軸側(cè)送料一體化單元中的單軸側(cè)送料完成。側(cè)送料改造前后技術(shù)參數(shù)與功能對比如表2。
取消前/后板料輸送由變頻器控制+普通電動機(jī)驅(qū)動+鏈條傳動+檢測開關(guān)控制方式;取消左/右板料輸送由液壓油缸+檢測開關(guān)控制方式;取消上/下板料輸送由多液壓油缸+多缸機(jī)械同步機(jī)構(gòu)+檢測開關(guān)控制方式。升級為前/后;左/右;上/下板料輸送為變頻器控制+變頻電動機(jī)驅(qū)動+高精度齒輪齒條傳動+編碼器的半閉環(huán)位置控制方式。用戶使用鐵磁性板材,板材起吊方式將原真空吸盤全部改造為永磁式電磁吸盤,該類吸盤具有掉電保護(hù)功能和較大的吸力,非??煽?。三維真空吸盤送料系統(tǒng)改造前后技術(shù)產(chǎn)數(shù)與功能對比如表3。
表1 前送料技術(shù)升級改造前后技術(shù)參數(shù)和功能對比
表2 側(cè)送料改造前后技術(shù)參數(shù)與功能對比
表3 三維真空吸盤送料系統(tǒng)改造前后技術(shù)參數(shù)與功能對比
3.2.1 取消DAC350剪板機(jī)專用數(shù)控系統(tǒng)
原系統(tǒng)采用DAC350剪板機(jī)專用數(shù)控系統(tǒng)+西門子PLC的控制方式。DAC350專用數(shù)控系統(tǒng)能完成后擋料伺服、剪切角、剪切間隙、剪切行程等控制功能。PLC與DAC350之間只能通過I/O量來交換邏輯信號,無法通訊,傳輸數(shù)字量信號。升級后的基于TCPU平臺開發(fā)的剪切中心數(shù)控系統(tǒng),除了能實(shí)現(xiàn)DAC350所有控制功能外,T-CPU提供了S7-300 PLC邏輯控制的同時(shí),提供了典型的多軸聯(lián)動運(yùn)動控制、壓力控制和液壓軸的控制功能,是一種實(shí)用性很強(qiáng)的電氣液壓多功能控制平臺[5]?;赑rofibus-DP網(wǎng)絡(luò)的控制系統(tǒng)使設(shè)備的故障率降低至最低,各主要測量元件都接入至網(wǎng)絡(luò)或分布式I/O,保證其信號穩(wěn)定的同時(shí)傳輸率也明顯提高[6]。預(yù)留的以太網(wǎng)接口實(shí)現(xiàn)將控制系統(tǒng)與管理系統(tǒng)高度集成,實(shí)現(xiàn)整機(jī)自動控制數(shù)據(jù)共享與無縫鏈接,實(shí)現(xiàn)車間級MES系統(tǒng)通訊的軟硬件組態(tài)方便快捷。圖1是基于三維板料輸送的重型數(shù)控剪切中心自動控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。
3.2.2 應(yīng)用T-CPU技術(shù)的三軸伺服控制系統(tǒng)
原前送料由變頻器控制+普通電動機(jī)驅(qū)動+鏈條傳動+位置檢查開關(guān)的輔助推料方式,主要作用是將板料送至一定范圍內(nèi),再由氣缸推動板料靠緊數(shù)控后擋料;板料的剪切精度由后擋料控制,自動控制系統(tǒng)由簡單的I/O量控制。技術(shù)升級為應(yīng)用T-CPU技術(shù)的前送料X1、X2伺服電動機(jī)組成的兩軸數(shù)控系統(tǒng),和側(cè)送料Z軸伺服電動機(jī)組成的單軸數(shù)控系統(tǒng)。三軸伺服驅(qū)動器掛接在IM-174模塊上,通過DP(DRIVE)接口和IM174模塊鏈接。每個(gè)IM174模塊,可以輸出4個(gè)獨(dú)立的模擬量給定信號;編碼器類型可以選擇4個(gè)TTL增量型編碼器;20路I/O點(diǎn),和T-CPU的同步通訊速率最大到 12MBbit/s[7]。X1、X2軸為雙伺服電動機(jī)位置半閉環(huán)控制,同時(shí)X1、X2軸實(shí)現(xiàn)同步控制;Z軸為伺服電動機(jī)半閉環(huán)控制。圖2是應(yīng)用T-CPU+IM174模塊的三軸伺服控制系統(tǒng)圖。