周瑞立
(中國石化華北油氣分公司 石油工程技術(shù)研究院,河南 鄭州 450006)
鄂爾多斯盆地柳楊堡氣田,緊鄰蘇里格氣田西南側(cè),地理位置上位于陜、蒙、甘三省交界處。柳楊堡氣藏疊合發(fā)育多套氣層,主力氣層為盒1和太2,縱向上交錯疊置[1-4]。氣田尚處于評價開發(fā)初期,前期直井評價太2儲層為整裝氣田,為加快評價步伐,采用水平井進(jìn)行評價,采用預(yù)置管裸眼完井壓裂共施工6井,壓裂試氣均無工業(yè)氣流,且產(chǎn)水大,日均產(chǎn)液85m3/d,經(jīng)分析認(rèn)為水層。而同期評價的5口盒1段氣井,平均無阻2.2×104m3/d,產(chǎn)液5.03m3/d,經(jīng)評價為工業(yè)氣層,為加快盒1的評價步伐,提高氣井利用率,針對疊合發(fā)育盒1的太2水平井(LP1T、LP4T和LP7T井)采取上返壓裂評價盒1的儲量。
氣田水平井均采用預(yù)置管裸眼完井,永久式懸掛器深度3 737~3 811 m,而盒1段平均埋深在3 827~3 901 m,因此改造盒1需鉆磨處理懸掛器,打撈部分41/2"套管。由于懸掛器所在造斜位置,所處井斜角40°左右。其中鉆磨懸掛器成為施工重點與難點。因為鉆磨過程,受重力及自身重量影響,鉆磨工具靠近套管底部,易導(dǎo)致鉆磨損傷套管,影響盒1段后期改造。為降低施工風(fēng)險及難度,需要細(xì)化方案設(shè)計、優(yōu)選工具、優(yōu)化施工作業(yè)參數(shù)才能保證鉆磨作業(yè)安全順利的完成。
水平井受井眼軌跡影響,相對于常規(guī)井具有井斜角大,連續(xù)增斜井段長等特點。由于水平井井眼軌跡的特殊性,致使造斜段鉆磨、鉆磨工具串與管柱發(fā)生變化,作業(yè)時井口施加的扭矩和拉力很難傳遞到魚頂位置,常規(guī)鉆磨措施無法實施。因井眼軌跡影響,鉆頭及鉆磨工具串易靠近低部位,采取磨銑工藝時,地面的扭矩很大,環(huán)空縫隙小,磨銑工具易損傷套管。因此要完成水平井造斜段磨銑工藝的實現(xiàn),必須對鉆磨工具施力方式和鉆頭進(jìn)行設(shè)計和改進(jìn)。綜合以上分析修井難點表現(xiàn)以下方面:
1)受井眼軌跡限制,常規(guī)井下工具、管柱難以滿足水平井造斜段修井要求;2)水平井摩阻大,扭矩、拉力和鉆壓傳遞損失大;3)鉆磨工藝難度大,套管磨損問題突出,套管保護(hù)難度大[5,6]。
在預(yù)置管完井上返處理井下復(fù)雜情況過程中,因懸掛器為永久性封隔器,無法解封提出,只能采取鉆磨或套銑方式解封后提出來,由于該工具處于40°井斜角,而鉆磨處理井內(nèi)懸掛器成為本次修井的關(guān)鍵技術(shù)。
1)破損套管
水平井造斜段井況變化比較大,磨鞋工具貼近套管的底邊工作,因此,在造斜段使用磨銑工具,其側(cè)面不能有硬質(zhì)合金,磨鞋邊部的硬質(zhì)合金應(yīng)小于其本體,防止工具在旋轉(zhuǎn)作業(yè)過程中損傷套管。
2)磨偏
偏磨是在大斜度段中普遍表現(xiàn)中的一個問題,鉆具靠在下井壁上,鉆磨時容易產(chǎn)生偏磨,使被磨的落魚磨偏,留下大塊鐵皮,又無法通過強磁,沉淀杯撈獲。大量雜物堆積,形成鐵片之間的互相研磨,極大地影響后期鉆磨效率。
為降低鉆磨懸掛器過程中磨鞋對套管磨損,防止因井斜工具下沉,鉆磨懸掛器時,磨損7"套管影響后期盒1層壓裂改造,優(yōu)化領(lǐng)眼磨鞋的領(lǐng)眼外徑95 mm,略小于懸掛器內(nèi)通徑98 mm;同時優(yōu)化高效領(lǐng)眼磨鞋側(cè)面不能有硬質(zhì)合金,且磨鞋邊部的硬質(zhì)合金應(yīng)小于其本體,見圖1。
2.2.1 鉆壓工作參數(shù)的確定
磨鞋工作時有許用鉆壓,主要保證鉆磨時切削合金的受力控制在一定強度內(nèi)。許用鉆壓的確定與合金性能和磨鞋的結(jié)構(gòu)形式有關(guān)。由于磨銑復(fù)雜,許用鉆壓并非有一個固定的值,通常由實踐數(shù)據(jù)中獲得。一般采用高效磨鞋推薦的許用鉆壓推薦為25~30 KN,使用過高的鉆壓除了可能造成合金研磨損壞外,還會產(chǎn)生較大的連續(xù)鐵屑,引發(fā)循環(huán)攜帶問題。同時在大鉆壓下,被磨銑的油管一部分不是被磨掉,而是大塊地撕掉,由此產(chǎn)生大量大塊鐵屑。這些鐵屑由于無法正常循環(huán)出井聚集在磨鞋中心,加劇磨鞋中心的磨損,直至形成深坑或是將磨鞋中心掏空,大量鐵屑參與重復(fù)磨銑,還使磨銑工況變得不穩(wěn)定,出現(xiàn)鱉跳鉆現(xiàn)象,合金沖擊變大,合金被擊碎脫落,使磨鞋表面形成鏡面。
由圖2可以看出,隨著鉆壓的增加,磨銑速度也隨之增加,鉆壓的增加,會使磨鞋磨損老化加快。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)磨銑鉆壓為3T時,磨銑速度最快。研究認(rèn)為:選取鉆壓為3T,考慮到造斜段井身軌跡特點,磨鞋易磨損,開鉆前半小時鉆壓應(yīng)控制在2T以內(nèi),然后平緩增加到3T,無進(jìn)尺也無扭矩時,可適當(dāng)增加至4T。
2.2.2 循環(huán)排量工作參數(shù)的確定[7,8]
鉆磨作業(yè)時,為了保證循環(huán)效果,應(yīng)合理選擇循環(huán)修井液密度和粘度等,滿足循環(huán)條件,使鉆磨作業(yè)以便造成鐵屑的充分?jǐn)y帶。因為太2層位非有效儲層,后期不再開發(fā),為降低成本,采用清水作為修井液,為防止大塊落物不能返排出來,影響鉆進(jìn),在優(yōu)化鉆具組合時鉆鋌下部增加沉淀杯,采用沉淀杯輔助打撈在一定程度可彌補這個缺陷。
由圖3可以看出,排量增加,磨銑速度也增加,是因為在磨銑施工中由于低排量造成磨銑產(chǎn)生的碎屑不能及時返離井底,導(dǎo)致重復(fù)磨銑,降低了磨銑進(jìn)度,嚴(yán)重的可導(dǎo)致金屬碎塊卡鉆事故發(fā)生,排量達(dá)到500 L/min時,增加排量對磨銑速度貢獻(xiàn)不大。由于施工過程中采用清水作為修井液,在磨銑時,在設(shè)備額定工況許可下盡可能提高排量,所以循環(huán)排量為600~900 L/min比較合理。
2.2.3 鉆速工作參數(shù)的確定
磨鞋工作時存在一個推薦轉(zhuǎn)速,試驗數(shù)據(jù)表明,轉(zhuǎn)速增加,磨銑速度將同步增加。磨銑轉(zhuǎn)速不影響合金性能,不影響循環(huán)的效果,使用較高轉(zhuǎn)速有利于提高磨銑速度。在同樣磨銑速度下,提高轉(zhuǎn)速可以相應(yīng)降低鉆壓,以保持良好的磨銑工況。
由圖4可以看出,鉆速增加,磨銑速度也隨之增加,當(dāng)鉆速達(dá)70~80 r/min時,鉆速增加,磨銑速度增加變緩,考慮到設(shè)備承受能力以及防止造斜段鉆具磨損套管等因素。研究認(rèn)為:轉(zhuǎn)速在有蹩跳的情況下,應(yīng)控制在50 r/min以內(nèi);在無蹩跳的情況下,可適當(dāng)提高至60~70 r/min,尤其是高效磨鞋,盡量低鉆壓高鉆速,以提高鉆磨效率。
綜上所述,柳楊堡氣田鉆磨懸掛器過程中,因井下工具的可鉆性差,而造成磨銑速度低,且效果差。采用優(yōu)質(zhì)高效領(lǐng)眼磨鞋,該磨鞋壽命是普通磨鞋的3倍,磨銑鉆壓為3T,循環(huán)排量為600~900 L/min,鉆速控制在50 r/min以內(nèi)效果較佳。
LP1T井是柳楊堡氣田一口評價水平井,該井完鉆深度5 126 m(垂深3 920.43 m),評價層位石炭系太原組太2段,采用預(yù)制管裸眼完井,經(jīng)儲層改造后測試2 339.33 m3/d,日產(chǎn)液83.8m3/d,累排液5217.42 m3,返排率147.71%。因產(chǎn)液較大,無法達(dá)到經(jīng)濟開發(fā)。該井疊合發(fā)育的盒1段,埋深382~3 835 m和3 866~3 874 m,經(jīng)預(yù)測為Ⅱ類儲層,預(yù)計日產(chǎn)氣約0.4×104m3/d,滿足評價要求。
表1 LP1T盒1段儲層地質(zhì)及預(yù)測情況
預(yù)置管裸眼完井壓裂與尾管固井作業(yè)不同,在分段壓裂作業(yè)中,壓裂管柱入井后,不僅需要懸掛器將其懸掛在井內(nèi)某一預(yù)定位置,還需在壓裂過程中防止井底高壓推動整個管柱上行發(fā)生軸向穿動。懸掛器要求具備對壓裂管柱的雙向錨定能力,使得懸掛器在坐封后,整個管柱不再發(fā)生任何軸向移動。因此,懸掛器設(shè)計上下不同朝向的上、下卡瓦,實現(xiàn)雙向錨定;同時在上、下卡瓦之間增加不同硬度膠筒,實現(xiàn)密封作用。因此,鉆磨懸掛器時,需處理掉上卡瓦和膠筒密封裝置,一旦上部錨定失效后,打撈時下卡瓦錨定功能自動失效,可實現(xiàn)倒扣打撈作業(yè)。為防止套磨進(jìn)尺過長,導(dǎo)致懸掛器下部組件解體,增加打撈作業(yè)難度。為此,鉆磨懸掛器進(jìn)尺在膠筒下部和懸掛器下卡瓦下,鉆磨進(jìn)尺約0.64 m~1 m。由于懸掛器坐封過程中,部分下卡瓦一般都呈破碎狀態(tài),為防止落魚,鉆磨需鉆至下卡瓦下總進(jìn)尺約1 m(鉆至點2);若落魚不影響后期的作業(yè),為節(jié)省時間降低套管磨損風(fēng)險,建議鉆磨進(jìn)尺為0.65 m(鉆至點1),見圖5。LP1T井下部太2儲層壓裂后不能有效評價產(chǎn)能,落魚不影響后期施工,因此本方案建議鉆磨進(jìn)尺為0.65 m。
LP1T井懸掛器頂深3 781.16 m,所處井斜角40°左右,懸掛器長1.4 m,最大外徑149.5 mm,內(nèi)徑為98 mm。根據(jù)懸掛器規(guī)格優(yōu)化高效領(lǐng)眼磨鞋為MX-L94×152。由于進(jìn)尺不足1 m,且相對井斜角不大,采用常規(guī)轉(zhuǎn)盤提供動力。優(yōu)化鉆具組合為管柱結(jié)構(gòu)(自下而上):高效領(lǐng)眼磨鞋MX-L92 mm×152 mm×640 mm+撈杯1.7 m+120 mm鉆鋌10根+89 mm正扣鉆桿379根+方鉆桿。其中,高效磨鞋尺寸:外徑152 mm,引錐90 mm×92 mm;撈杯:筒體外徑140 mm,內(nèi)徑112 mm。
LP1T井懸掛器材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)合金鋼,施工鉆壓3~7T,轉(zhuǎn)速50~70 r/min,排量900~1 050 L/min,泵壓8~12 MPa,鉆磨井段3 810.13~3 810.78 m,進(jìn)尺0.65 m,總鉆磨時間1.5小時,返出物為鐵屑約有4L和部分膠皮,說明上卡瓦已完全磨掉。施工作業(yè)結(jié)束后,打水泥塞試壓25 MPa,穩(wěn)壓30 min,試壓合格,證明采用高效領(lǐng)眼磨鞋在鉆磨過程中起到保護(hù)套管的作用,證明該井鉆磨工具選用合理,技術(shù)措施得當(dāng),為今后類似預(yù)置管完井儲層上返處理懸掛器作業(yè)積累了經(jīng)驗。
1)明確了水平井鉆磨懸掛器作業(yè)施工管柱設(shè)計組合以及相關(guān)工具選擇優(yōu)化,基本滿足水平井處理懸掛器修井作業(yè)的需要。2)形成了大井斜(40°)鉆磨懸掛器技術(shù),采用優(yōu)化后高效領(lǐng)眼磨鞋,在保護(hù)套管磨損方面起到較大優(yōu)勢,適宜在疊合發(fā)育預(yù)置管完井中有較大推廣應(yīng)用價值,能有效的降低老井利用成本。