吳桂波
(海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600)
海洋石油富島一期合成氨裝置原設計采用富天然氣作為原料氣,由于天然氣合同到期及氣源產(chǎn)量的衰減,原料氣由富氣改為高含CO2(20%)的貧氣。為了滿足后系統(tǒng)對天然氣組分的要求,設計采用MDEA脫碳工藝,脫除原料氣中多余的CO2。MDEA工藝具有低能耗、低污染、低腐蝕的特點。天然氣脫碳系統(tǒng)設計處理標態(tài)天然氣能力為70000m3/h,脫碳后φ(CO2)小于5%。目前系統(tǒng)負荷45000m3/h,胺液循環(huán)流量600t/h,脫碳MDEA溶液(胺液)總量約 200t,胺液 w(MDEA)為 38%~40%。
如圖1所示,脫碳系統(tǒng)運行至今,胺液中鐵離子含量不斷升高,自2017年8月28日起,鐵離子質量濃度已超出廠控指標(<50mg/L)。這說明系統(tǒng)存在著腐蝕問題,且在不斷的加劇,嚴重威脅著設備的運行安全。當鐵離子含量升高到一定程度,還會影響到溶液的化學特性,且溶液中雜質會越來越多,從而引起塔內(nèi)填料堵塞,造成塔內(nèi)阻力增大,影響生產(chǎn)負荷,給系統(tǒng)的平穩(wěn)運行帶來不利因素。
MDEA純?nèi)芤罕旧聿淮嬖诟g性,所以裝置部分傳輸貧胺液的設備管線設計采用的是碳鋼材質,包括貧液泵出口管線、旁濾系統(tǒng)管線等(表1)。2017年7月裝置停車檢修時發(fā)現(xiàn)碳鋼材質管線、閥門存在嚴重的腐蝕情況,如圖2、3所示。
圖1 胺液系統(tǒng)中鐵離子質量濃度變化曲線
表1 采用碳鋼材質的脫碳系統(tǒng)胺液相關管線及設備
圖2 15P003/15P001出口管道腐蝕情況
圖3 機械過濾器(15F004A)及其管道腐蝕情況
運行一段時間后,系統(tǒng)胺液顏色由原始開車時的無色透明變成了藍紫色、深紫色,溶液的透明度較原始開車時顯渾濁,如圖4所示。系統(tǒng)胺液顏色發(fā)生變化的原因,可能與胺液中存在的雜質離子有關系,主要可能存在兩個方面:
(1)原料天然氣中帶入的有機類雜質(可能包括天然氣在開采過程中需要加入的某些有機助劑類物質),帶入系統(tǒng)污染胺液。
(2)系統(tǒng)發(fā)生腐蝕產(chǎn)生金屬類離子雜質進入胺液。
圖4 MDEA溶液顏色照片
正常情況下,MDEA與吸收的酸性氣體結合生成的鹽經(jīng)高溫處理可以分解,MDEA得到再生,而溶液中的一些無機和有機陰離子,以及氨基酸離子等,它們與MDEA結合形成醇胺鹽,這些鹽在胺液高溫再生過程中除不掉,而被稱為熱穩(wěn)定性鹽(HSS)[1,2],其生成過程如下式所示:
其中MDEAH+X-為熱穩(wěn)定鹽,MDEAH+為束縛胺,X-為熱穩(wěn)定性鹽陰離子。HSS陰離子的一般來源如表1所示[3,4]。對于不同的氣體凈化裝置,其HSS的組成和含量有所不同。而HSS陽離子除了大量的MDEAH+外, 還存在少量的 Na+、K+、Fe2+、Fe3+、Ni2+等離子[5]。
表2 HSS陰離子的一般來源
隨著HSS的不斷生成和累積,胺液脫除酸氣效率下降,不僅會改變?nèi)芤旱膒H值、黏度、表面張力等[6],而且會引起胺液發(fā)泡[7]、填料堵塞及設備腐蝕問題[8]。Dow化學公司曾對MDEA溶液中HSS的腐蝕性做過測定,結果表明其具有很強的腐蝕性,并推薦各種HSS陰離子在MDEA溶液中含量的上限如表3所示 (碳鋼的年腐蝕率在0.254mm以下)[1]。目前胺液中熱穩(wěn)定鹽的質量分數(shù)行業(yè)控制值在0.5%~1.0%之間,在此范圍內(nèi),熱穩(wěn)定鹽不會對系統(tǒng)造成很大的影響,當超出此范圍時就要尋找形成HSS的原因。
表3 熱穩(wěn)定鹽陰離子在MDEA溶液中的含量要求(上限) 單位:μg/g
首先對胺液中的熱穩(wěn)定鹽含量進行分析,結果如表4所示。
經(jīng)試驗分析,發(fā)現(xiàn)胺液中的熱穩(wěn)定鹽質量分數(shù)在2%~4%之間波動。波動的原因是原胺液中含有大量殘留的碳酸氫根和碳酸根離子,造成在分析過程中計算數(shù)據(jù)偏大。
同時,采用離子交換樹脂的方法進行了熱穩(wěn)定鹽的脫除試驗,其工作原理如下:當含有熱穩(wěn)定鹽陰離子的貧液通過陰離子交換樹脂,以OH-交換陰離子,除去胺液中的熱穩(wěn)定鹽陰離子,還原溶劑胺,達到胺液凈化的目的。當樹脂完全被轉換時可將其再生,用堿性NaOH溶液通過樹脂床,樹脂上的陰離子又被OH-取代,熱穩(wěn)定鹽陰離子從樹脂上脫附,樹脂得到再生并循環(huán)使用。經(jīng)試驗分析,陰離子樹脂對熱穩(wěn)定鹽的脫除率為53.37%,脫除后熱穩(wěn)定鹽含量達到了行業(yè)控制值。
表4 胺液中熱穩(wěn)定鹽含量分析結果
目前,胺液的顏色由無色透明變成了深紫色,并有加深的趨勢。實驗發(fā)現(xiàn),經(jīng)陽離子交換樹脂過濾后,胺液的顏色發(fā)生了變化,由深紫色變成了無色(圖5),而經(jīng)陰離子交換樹脂過濾,則顏色無明顯變化,故可認為溶液中的顏色是由金屬陽離子引起的。而結合金屬陽離子的顯色特性,可能是有鉻離子、亞鐵離子或者鈷離子等之類的有色金屬離子。鈷、鉻會顯示紫色,二價銅為藍色、二價鐵為淺綠色,三價鐵為褐色,溶液的顏色可能是某種單一金屬離子顯色,亦或是多種金屬離子顏色相互疊加作用的結果。
圖5 胺液經(jīng)離子交換樹脂脫色效果
目前,胺液中熱穩(wěn)定鹽含量已超出行業(yè)控制值,且伴隨著胺液系統(tǒng)鐵離子含量的不斷上升,預示著系統(tǒng)的腐蝕現(xiàn)象在不斷的加劇。以裝置目前的控制手段,無法對這種日益加重的趨勢進行控制,這嚴重威脅著裝置設備的安全運行。天然氣脫碳系統(tǒng)作為合成系統(tǒng)的原料氣來源,其工況的穩(wěn)定性嚴重影響著后合成系統(tǒng)的運行。
經(jīng)對胺液進行一系列的分析、凈化試驗,結果顯示:采用合理的工藝流程和技術手段,分別脫除胺液中的陽離子和陰離子雜質,完全能夠達到除去胺液的顏色,降低胺液中熱穩(wěn)定鹽的含量。因此建議:建立一套離子交換設備(陽離子和陰離子),對胺液進行過濾凈化,以脫除胺液中的有害雜質,恢復胺液原有的化學特性,減少設備腐蝕,實現(xiàn)裝置的長期穩(wěn)定運行。