李忠才,范能全,王雪晨
(1.中海石油寧波大榭石化有限公司 ,浙江 寧波 315812;2.寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司,浙江 寧波 315207)
隨著國家節(jié)能減排指標(biāo)的落實分解,各企業(yè)面臨的減排壓力越來越高。在使用燃料油做為燃料的煉油廠中,克勞斯、locat等煉廠常用的燃料氣脫硫技術(shù)不再適用。采用以海水脫硫、氧化鎂法、苛性鈉法等煙氣脫硫法,使二氧化硫排放達(dá)到要求指標(biāo)。
中海油下屬某公司是中海石油煉化有限公司控股的一家煉化企業(yè),2009年公司新建一套225萬t/a重交通道路瀝青裝置,加熱爐燃料主體為250#燃料油。為實現(xiàn)節(jié)能減排,公司在新建裝置煙氣系統(tǒng)上增設(shè)了煙氣脫硫系統(tǒng),采用氧化鎂煙氣脫硫法,是該脫硫法在燃油加熱爐上的首次應(yīng)用。該系統(tǒng)投用后,煙氣中二氧化硫脫除率達(dá)到95%以上,脫后二氧化硫含量<30mg/Nm3,排煙溫度在55~59℃之間,滿足環(huán)保要求。從近幾年的運(yùn)行情況來看,該系統(tǒng)也面臨著脫后煙氣酸性水汽對煙囪內(nèi)壁產(chǎn)生腐蝕、吸收塔噴淋對塔壁產(chǎn)生沖刷腐蝕,除霧段沖洗水造成吸收塔pH值波動、污水回用后系統(tǒng)COD排放不達(dá)標(biāo)等問題,就存在問題進(jìn)行分析,并探討解決問題的方法。
圖1煙氣脫硫系統(tǒng)原則流程圖
煙囪原設(shè)計為排放干煙氣,整個煙囪高80m,40m以下按照煙氣溫度170℃,40~80m按照煙氣溫度300℃進(jìn)行設(shè)計。煙囪壁從內(nèi)到外分三層,最里層為耐酸耐火磚內(nèi)襯,中間夾層為礦渣棉隔熱層,最外層為鋼筋混凝土筒壁。增設(shè)氧化鎂法煙氣脫硫系統(tǒng)后,煙囪內(nèi)煙氣變?yōu)?75℃的酸性濕煙氣,為防止酸性濕煙氣對干煙囪的腐蝕,在冷煙道、煙囪內(nèi)壁等與濕煙氣接觸的部位,采用國外進(jìn)口、專門針對干式煙囪改造為濕式煙囪防腐的涂料進(jìn)行防腐處理,以防止酸性濕煙氣對煙囪的腐蝕。
在生產(chǎn)過程中,由于濕式煙氣在煙囪內(nèi)部冷凝,部分水蒸氣變成液態(tài)水從煙囪底部排出[1],形成酸液,根據(jù)防腐涂料工作環(huán)境要求,對吸收塔的氫氧化鎂循環(huán)量、循環(huán)液濃度、排污頻次、水沖洗量進(jìn)行調(diào)整控制。確保煙囪內(nèi)部酸液pH值控制在2~3,保證防腐層的防腐效果和長周期運(yùn)行。
吸收塔是脫出二氧化硫的反應(yīng)區(qū),是煙氣脫硫腐蝕的重災(zāi)區(qū)。在氫氧化鎂溶液與二氧化硫反應(yīng)至生成硫酸鎂的過程大致可分為三步,第一步是在強(qiáng)氧化環(huán)境中二氧化硫與水反應(yīng)生成硫酸及亞硫酸;第二步是硫酸及亞硫酸與氫氧化鎂溶液反應(yīng)生成硫酸鎂或亞硫酸鎂,第三步是亞硫酸鎂被氧氣氧化成硫酸鎂。在50~59℃溫度下,反應(yīng)第一步生成的硫酸處于活性較高狀態(tài),腐蝕及滲透能力前,在氫氧化鎂溶液未噴淋到的區(qū)域,容易對設(shè)備形成腐蝕,影響設(shè)備使用壽命。另一方面,噴淋液的沖刷也會對設(shè)備產(chǎn)生磨損,受氫氧化鎂溶解度影響,苛化的氫氧化鎂溶液為10%的懸濁液,含氫氧化鎂固體顆粒,如噴淋頭安裝位置不合適,會造成噴淋液沖刷吸收塔內(nèi)壁,造成沖刷腐蝕。
為了抵抗酸性介質(zhì)對吸收塔塔壁的腐蝕,在選材時,選擇抗腐蝕能力強(qiáng)的不銹鋼材料,或者選用普通碳鋼加防腐技術(shù)相結(jié)合。大榭石化煙氣脫硫系統(tǒng)建設(shè)時,為減少投資,采用普通碳鋼加上玻璃鱗片樹脂,玻璃鱗片樹脂具有良好的抗?jié)B透性、較高的機(jī)械強(qiáng)度和耐蝕性,能夠有效的抵抗反應(yīng)過程中的酸腐蝕[2]。同時在噴淋液容易沖刷的部位,采用內(nèi)貼不銹鋼板和加厚玻璃鱗片樹脂的方法,確保防腐效果。
為了減少煙氣的水霧夾帶,在吸收塔上部設(shè)置了除霧段,并設(shè)置了水沖洗系統(tǒng)。水沖洗分上中下三層,采用分段分程控制,定期對除霧段破沫網(wǎng)進(jìn)行沖洗。在運(yùn)行初期,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常由于沖洗量過大,造成吸收塔液面上升、循環(huán)液pH降低、系統(tǒng)排液量增大、新鮮氫氧化鎂吸收液補(bǔ)充量增加,造成系統(tǒng)不平衡。對此,采取了控制水沖洗時間,將水沖洗頻次與循環(huán)液循環(huán)量和pH值相關(guān)聯(lián)的操作方案。在系統(tǒng)pH值較高時,對二氧化硫吸收效果好、循環(huán)液循環(huán)量適當(dāng)降低,霧沫夾帶相對較少,可減少水沖洗量,當(dāng)系統(tǒng)pH值降低時,加大循環(huán)液循環(huán)量的同時,適當(dāng)增加沖洗量,控制霧沫夾帶。
為了減少新鮮水用量,在操作過程中,采用了部分污水作為沖洗水和氫氧化鎂溶液配制用水,利用煙氣的蒸發(fā)和廢水的氧化沉淀過程,對COD進(jìn)行去除,不但可以增加污水回用量,還可以降到COD排放量。在生產(chǎn)過程中,對煙氣脫硫系統(tǒng)各個處理工段的COD含量進(jìn)行分析,我們發(fā)現(xiàn)吸收塔、氧化池、沉淀池均對COD有一定的去除功能,其系統(tǒng)水量和COD平衡如下圖2所示。
圖2煙氣脫硫系統(tǒng)水和COD平衡圖
根據(jù)化驗分析數(shù)據(jù),逐步調(diào)整污水回用量,經(jīng)過長期摸索得出,只要控制系統(tǒng)污水補(bǔ)充量不大于外排污水量的75%時,外排污水COD就可保持合格。
作為氧化鎂法煙氣脫硫技術(shù)在燃油加熱爐上的首次應(yīng)用,在項目建設(shè)過程中采取有針對性的預(yù)防措施,有效的降低了設(shè)備和干式煙囪的腐蝕。在生產(chǎn)過程中,針對操作中出現(xiàn)的問題,及時調(diào)整操作方案,確保了煙氣處理達(dá)標(biāo),滿足了環(huán)保要求。