彭泉霖
(川慶鉆探工程有限公司川西鉆探公司,四川 成都 610051)
隨著國內(nèi)外石油行業(yè)的不斷發(fā)展,為了維持石油行業(yè)繁榮與穩(wěn)定,必然需要不斷勘探與開發(fā)新油、氣田。目前研究認(rèn)為,在大塔場構(gòu)造下部筇竹寺組黑色泥頁巖、燈影組暗色澡云巖具有厚度大、有機質(zhì)豐度高、類型好、成熟度高,烴源巖生氣強度大的特點。研究分析在大塔場構(gòu)造的鉆井技術(shù)難點,對中石油在川南地區(qū)的石油發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義。而大塔場構(gòu)造下部地層探明度低,上部地層地質(zhì)條件復(fù)雜,所以首先加大大塔場構(gòu)造上部地層的鉆井技術(shù)研究力度,才能為下部地層的勘探開發(fā)打下堅實基礎(chǔ),從而大大促進川南地區(qū)石油勘探與開發(fā)進程。
燈影組烴源巖包括筇竹寺組黑色泥頁巖、燈三段底部黑色泥巖、燈影組碳酸鹽巖、陡山沱組黑色泥巖,烴源條件充足;燈影組燈四、燈二段風(fēng)化及溶蝕作用形成的空洞縫是良好的儲層,而燈影組內(nèi)部致密的含有泥機質(zhì)層段對油氣具有良好的封堵作用,燈三段底部的致密泥巖、致密硅質(zhì)巖在區(qū)內(nèi)連續(xù)分布,亦可作為燈二段儲層的直接蓋層,寒武系筇竹寺組大套頁巖作為燈四段的直接蓋層,在區(qū)域上具有廣泛分布,生儲蓋組合良好。
大塔場構(gòu)造的鉆井工作始于1976年12月的塔5井鉆探,發(fā)現(xiàn)了大塔場沙一段氣藏。1995年大塔場地區(qū)部署了第一口開發(fā)井,塔淺6-1井,并于1996年完鉆試氣獲工業(yè)氣流。2003年以后,該氣藏開始實施滾動勘探開發(fā),截止2014年12月31日,該氣藏完鉆井105口,已試氣99口,完鉆井成功率為78.1%。而對于更深部具有良好生、儲、蓋組合的震旦系—下古生界鉆探程度低,目前的正鉆井塔探1井,是大塔場構(gòu)造第一口以燈影組為目的層的預(yù)探井。
在勘探大塔場構(gòu)造下部震旦系—下古生界過程中,上部地層沙溪廟—須家河組的復(fù)雜地質(zhì)條件與勘探開發(fā)要求帶來了諸多技術(shù)難題。
(1)為了勘探下部地層的需要與保障井架基礎(chǔ)安全,要求?914.4 mm鉆頭開眼,下?720 mm套管。如此大尺寸鉆頭開眼,帶來了開眼不正,起步井斜,鉆具憋跳嚴(yán)重,套管下放困難與固井難度大等技術(shù)難題。
(2)遂寧組—沙二段裂縫發(fā)育,易發(fā)生惡性井漏。根據(jù)塔1、4、5、18等井實鉆資料顯示,在該井段均發(fā)生連通深遠的裂縫性漏失,平均漏失量達11000 m3以上。
(3)自流井組—須家河組巖石可鉆性差。該層位細(xì)砂巖為主,巖性致密、硬度大、研磨性強、可鉆性差、機械鉆速低。以塔探1井為例,在該層位平均機械鉆速僅1.7 m/h。
大塔場構(gòu)造地質(zhì)情況復(fù)雜,為了安全勘探開發(fā)下部燈影組需要,利用?914.4 mm鉆頭開眼,下?720 mm套管封堵表層易竄漏井段。大尺寸井眼的鉆具剛性大,加之上部地層膠結(jié)疏松又含燧石層,鉆進中出現(xiàn)攜砂困難、扭矩大、憋跳鉆等異常現(xiàn)象,易造成開眼不正、起步井斜、導(dǎo)管下不到位或不正、固井難度大等問題。針對這些問題,主要采取的技術(shù)措施有:
(1)每鉆進0.5 m校正方鉆桿垂直度,防止起步井斜;
(2)控制低鉆壓鉆進,保證循環(huán)排量足夠,可加入減震器,防止憋跳嚴(yán)重;
(3)注意觀察方井、圓井、底座以及井場周邊,遇地表竄漏則用高粘坂土漿鉆進,竄漏嚴(yán)重時先進行人工井底搭橋后再車注水泥堵漏;
(4)下?720 mm套管時,需將多根?720 mm卷管焊接使用,應(yīng)保證焊接后的卷管筆直無彎曲。下套管過程中,應(yīng)使用鉛垂線或水平尺保證套管下正;
(5)由于?720 mm套管下到位后,缺少對應(yīng)工具,無法建立循環(huán),因此固井過程中常通過正灌水泥漿,利用U形管原理使其自動漲平以達到固井目的,這要求在?720 mm套管下端開孔,防止沉砂堵塞通道,方便水泥漿流入環(huán)空。
由于大塔場構(gòu)造遂寧組—沙二段裂縫發(fā)育,極易發(fā)生惡性井漏且迅速失返,通過塔1、4、5等井實鉆資料顯示,在該層位漏失量如表1所示。
表1 大塔場構(gòu)造部分井井漏數(shù)據(jù)
該層位的井漏問題,已經(jīng)明顯成為了制約探勘下部地層與大塔場構(gòu)造鉆井提速的關(guān)鍵難點之一,針對該問題,目前主要采取的技術(shù)措施及面臨的技術(shù)難點如下。
3.2.1氮氣鉆井技術(shù)及難點
氮氣鉆井具有鉆井液鉆井所不具備的諸多優(yōu)點。以氮氣為介質(zhì),一方面能大幅度提高鉆井機械鉆速,另一方面作為循環(huán)介質(zhì)的氮氣密度低,對井眼形成的壓力較低,能有效解決長段復(fù)雜地層的井漏問題,大幅度降低井漏復(fù)雜損失,加快鉆井工程進度,提高油氣勘探效益。
塔探1井作為大塔場構(gòu)造第一口應(yīng)用氮氣鉆技術(shù)的井,在實鉆過程中仍會面臨諸多問題及難點。
(1)地層出水。在氮氣鉆進至井深522 m,層位沙二段時,發(fā)現(xiàn)地層出水,初始出水速度約為35 m3/h。由于鉆頭破碎的巖屑中的泥巖水化,出現(xiàn)抱團現(xiàn)象,粘附在井壁及鉆具上,再加上氣體較液體而言,攜砂能力較弱,且管道軸線上的速度是最大的,向管壁逐漸減小,直到為零,因此地層出水后,出現(xiàn)攜砂困難現(xiàn)象。大量的巖屑滯留井內(nèi),逐漸形成泥餅環(huán),嚴(yán)重時甚至堵塞環(huán)空通道。
(2)井壁垮塌。塔探1井氮氣鉆實鉆資料顯示,地層出水后,沙溪廟雖為陸相沉積,但經(jīng)過長時間地層水浸泡后仍然較為穩(wěn)定,反觀是淺湖相和河湖相沉積的涼高山與自流井組巖石水敏性強,在遇到地層出水后,泥頁巖發(fā)生水化膨脹,井壁失穩(wěn),發(fā)生井壁坍塌,導(dǎo)致鉆具憋跳嚴(yán)重,最后造成垮塌卡鉆,被迫放棄氮氣鉆進。
3.2.2清水強鉆技術(shù)及難點
在大塔場構(gòu)造遂寧組—沙二段發(fā)生井漏,多為無法建立循環(huán)的惡性井漏,清水強鉆技術(shù)是處理該類井漏既有效又經(jīng)濟的方法之一。但必須具備前提條件:一是井眼穩(wěn)定,能經(jīng)受住鉆井液或清水長時間浸泡而不垮塌;二是已鉆或需鉆井段無油氣進入井筒;三是鉆頭破碎的巖屑能全部進入漏層。
塔1、4、5、18、1H-1、1H-2等井,在發(fā)生惡性井漏后,采取清水強鉆技術(shù),成功鉆達目的井深,對以后該區(qū)塊鉆完井技術(shù)具有一定的指導(dǎo)意義,但在實鉆及以后鉆井過程中,仍然會存在一些困難。
(1)涼高山—自流井組巖性水敏性強,清水強鉆易失穩(wěn)。目前清水強鉆成功井中,均鉆進至沙溪廟底完鉆,而為了勘探更深地層油氣,要求鉆進至雷口坡頂,必然會鉆遇涼高山—自流井組強水敏性的泥、頁巖,垮塌卡鉆風(fēng)險高。
(2)沙溪廟組空隙發(fā)育,井控風(fēng)險高。沙溪廟組作為前期大塔場構(gòu)造油氣開采主產(chǎn)層,在清水強鉆過程中,經(jīng)常發(fā)生氣侵、溢流甚至井噴,大大增加了采取清水強鉆技術(shù)的井控風(fēng)險。
(3)部分井存在漏水不漏砂現(xiàn)象。塔探1井在充氮氣鉆進過程中,發(fā)現(xiàn)漏層漏砂效果不理想,無法進行充氮氣強鉆,被迫對漏層堵漏,轉(zhuǎn)為鉆井液鉆進。
3.2.3聚合物凝膠水泥堵漏技術(shù)及難點
凝膠堵漏技術(shù)原理是聚合物凝膠在水溶液中,大分子主鏈或側(cè)鏈與高價金屬離子通過化學(xué)鍵相互聯(lián)接,形成類似網(wǎng)狀的結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)具有很高的粘彈性。當(dāng)凝膠流體流動時,流體結(jié)構(gòu)層面間,特別是與流通通道壁間會產(chǎn)生很高的粘性阻力,使得流動阻力迅速增加,壓差及漏速迅速減小,即便是在流通通道尺寸大,壁粗糙度小的情況下,也容易發(fā)生滯留從而充滿漏失空間。然而純粹的聚合物凝膠力學(xué)強度相對較低,往往需要配合水泥漿或橋漿實施復(fù)合堵漏,即通過凝膠排走地層流體占據(jù)漏層附近空間,阻隔橋漿或水泥漿與地層流體接觸,從而防止了橋漿或水泥漿被地層流體稀釋,為其在漏層停留、及時堆積、凝結(jié)固化或形成“架橋”創(chuàng)造條件。
由于大塔場構(gòu)造遂寧組—沙二段裂縫通道過大,凝膠進入地層后被嚴(yán)重稀釋,后置水泥漿與地層水接觸,漏層附近水泥漿被嚴(yán)重污染,未能完全凝固,塔探1井先后通過4次凝膠水泥堵漏,逐步成功封堵住漏層,基本解決了井漏失返問題,后通過橋漿堵漏,順利封堵住了漏層。實踐表明,凝膠水泥堵漏技術(shù)能有效封堵大塔場構(gòu)造遂寧組—沙二段裂縫,為下步鉆井施工提供了可靠保障,但由于裂縫發(fā)育,一次堵漏成功較為困難。
3.2.4大塔場構(gòu)造沙溪廟組堵漏技術(shù)
針對大塔場構(gòu)造沙溪廟組惡性井漏問題,通過分析該區(qū)塊實鉆井基礎(chǔ)數(shù)據(jù),認(rèn)為單一的氮氣鉆或清水強鉆并不能滿足鉆井需求,必須有效封堵漏層才能安全順利進行下步作業(yè),并提出了以下幾點技術(shù)措施來解決井漏問題。
(1)沙溪廟組井壁較為穩(wěn)定,而涼高山及自流井組巖性水敏性強,易失穩(wěn)垮塌,可采取氮氣鉆或清水強鉆鉆進至沙溪廟底,充分暴露地層裂縫后,進行凝膠水泥堵漏施工,再轉(zhuǎn)鉆井液體系鉆進。
(2)凝膠水泥堵漏施工過程中,可嘗試加大凝膠量或在凝膠中加入纖維狀材料或剛性顆粒,以提高凝膠的封堵性能,增加一次性封堵成功率。
大塔場構(gòu)造自流井組—須家河組地層巖性以粉砂巖、頁巖為主,巖性致密、硬度高、可鉆性差,該層位鉆進存在單只鉆頭進尺少、機械鉆速低等難題。大塔1井、塔探1井在該層位鉆進鉆頭使用情況如表2所示。
針對大塔場構(gòu)造巖性特點,根據(jù)不同類型鉆頭的使用情況、測錄井等基礎(chǔ)資料,利用最優(yōu)化理論推薦在大塔場構(gòu)造自流井組—須家河組采用復(fù)合鉆頭。其較三牙輪鉆頭、PDC鉆頭單只鉆頭進尺分別提高了404%、269%,平均機械鉆速分別提高了106%、53.8%。大大提高了機械鉆速,減少了起下鉆趟數(shù),實現(xiàn)了在該區(qū)塊自流井—須家河組的優(yōu)快鉆進。
表2 大塔1井、塔探1井鉆頭使用情況
(1)通過分析大塔場構(gòu)造鉆完井資料,明確了遂寧組—須家河組鉆井技術(shù)難點,同時提出了相應(yīng)技術(shù)措施。
(2)沙溪廟組井漏問題嚴(yán)重,建議采取氮氣鉆或清水強鉆鉆進至沙溪廟底,充分暴露地層裂縫后,利用凝膠水泥堵漏措施,同時加大凝膠量或在凝膠中加入纖維狀材料或剛性顆粒,以提高凝膠的封堵性能,增加一次性封堵成功率。
(3)在自流井組—須家河組鉆進過程中,復(fù)合鉆頭在單只鉆頭使用壽命及機械鉆速方面均取得較好效果,建議進一步推廣。
(4)在解決大塔場構(gòu)造鉆井技術(shù)難題時,要綜合考慮多種因素,并結(jié)合本區(qū)塊的特點,制定合理有效的技術(shù)措施。