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        汽輪機單閥切順序閥運行出現(xiàn)振動問題的處理

        2018-07-13 02:36:54呼志廣
        山西電力 2018年3期
        關鍵詞:軸系蒸汽軸承

        呼志廣

        (神華國能(神東電力)集團技術研究院,陜西 西安 710065)

        0 引言

        某電廠1號機組為國產超高壓、一次中間再熱、單軸、雙缸、雙分流、直接空冷凝汽式汽輪機,機組型號為NZK200-12.75/535/535,本機組轉子分為高中壓轉子與低壓轉子兩部分,且均為無中心孔整鍛結構,高中壓轉子與低壓轉子采用剛性靠背輪連接,整個汽輪機為4支點支承,即高中壓轉子和低壓轉子分別由兩個軸承支撐。軸承均為橢圓瓦落地支持軸承。主蒸汽通過2個高壓主汽閥門、4個高壓調節(jié)門、4組噴嘴進入汽輪機做功,該機組順閥運行時1號、2號軸振會出現(xiàn)劇烈波動,機組長期處于單閥狀態(tài)運行,嚴重影響機組的經(jīng)濟性。

        1 機組由單閥切順序閥出現(xiàn)的振動情況

        1號機組單閥運行時軸系振動數(shù)據(jù)如表1所示。

        2號瓦軸振較大,其余軸瓦軸振均在合格范圍。

        表1 負荷200 MW單閥運行1號機組軸系振動數(shù)據(jù)(通頻)

        單閥切順閥1號機組軸系振動數(shù)據(jù)如表2所示。

        切至順序閥后1號、2號瓦軸振有較大幅度上升。

        通過單閥切順序閥試驗發(fā)現(xiàn),機組在切順序閥后1號、2號瓦軸振發(fā)生了劇烈的波動,嚴重影響機組安全,機組無法實現(xiàn)順序閥運行。

        表2 單閥切順閥1號機組軸系振動數(shù)據(jù)(通頻)

        2 機組由單閥切順序閥出現(xiàn)的振動原因

        該機組高壓調節(jié)門對應的噴嘴組位置如圖1所示。

        圖1 高調門布置圖

        當機組單閥運行時,4組噴嘴的進汽量相同,蒸汽作用在轉子上的力互相平衡。

        當機組切為順序閥運行時,I、II噴嘴進汽,III、IV噴嘴不進汽,蒸汽作用在轉子的力不平衡,它會產生一附加的蒸汽激振力Fb[1]。

        順閥運行時,轉子受到一個向左的力F,如圖2、3、4所示。

        圖2 蒸汽作用在轉子上的力示意圖

        圖3 轉子受力示意圖

        圖4 合成力偶圖

        F和Fa構成力偶,驅動轉子旋轉,F(xiàn)b就是一個附加的蒸汽激振力[2]。

        轉軸在Fb作用下偏離原始位置,右側油楔增大,進油量增大,油膜厚度增加,軸瓦溫度下降,2013年7月13日切順序閥過程中,1號、2號軸承溫度分別下降了12℃、9℃,說明了這一點。轉子在Fb作用下失穩(wěn),1號、2號瓦軸振增大,當振動增大到一定程度,高中壓轉子和汽封發(fā)生了碰磨,振動進一步加劇。從一、二瓦軸振頻譜分析也能證實這一點,當軸振增大時,一、二瓦軸振1/2頻率占有較大的份額[3]。

        3 機組由單閥切順序閥出現(xiàn)的振動處理

        針對機組由單閥切順序閥出現(xiàn)的振動,主要采取了三方面措施,第一,轉子高速動平衡,降低轉子基礎振動值;第二、閥門配汽優(yōu)化試驗;第三、轉子中心調整。

        3.1 轉子高速動平衡

        為了降低2號瓦軸振,采用在中、低聯(lián)軸器配重方案。根據(jù)2X、2Y軸振基頻振動的幅值和相位,結合2號瓦的瓦振的數(shù)據(jù)采用如下平衡方案[4]。

        平衡后1號機組單閥運行時軸系振動數(shù)據(jù)如表3所示。

        圖5 X、Y向軸振和鍵相探頭安裝位置及中、低聯(lián)軸器加重示意圖

        表3 平衡后200 MW單閥運行1號機組軸系振動數(shù)據(jù)(通頻)

        平衡取得了較好的效果。

        3.2 閥門配汽試驗

        調門開度試驗振動數(shù)據(jù)如表4所示。

        通過試驗,改變配汽方式由I+II、III、IV改為III+IV、II、I,蒸汽附加力是向右的,有利于轉子的穩(wěn)定,機組振動明顯好轉。

        3.3 軸承標高調整

        通過轉子高速動平衡和調節(jié)門配汽優(yōu)化,取得了很好的效果,但在工況變化時仍會偶然出現(xiàn)振動波動跳機現(xiàn)象,為此,對轉子相對于汽缸中心進行了調整,1號瓦、2號瓦標高下調0.15 mm,調整后機組再未發(fā)生過振動波動現(xiàn)象。

        表4 調門開度試驗振動數(shù)據(jù)(通頻)

        4 經(jīng)濟效益

        在176 MW時,由單閥運行變?yōu)轫樞蜷y運行,主蒸汽流量下降了約20 t/h,取得了很好的經(jīng)濟效益。

        5 結束語

        這臺機組高壓調節(jié)門配汽方式對機組振動影響較大,通過機組的平衡降低振動基礎值,再通過閥門配汽試驗,轉子中心調整,機組由單閥切為順閥運行,取得了較好的經(jīng)濟效益,對同類現(xiàn)象的機組具有一定的參考作用。

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