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        淺析濕法脫硫中熱管式換熱器運行的問題

        2018-07-12 12:10:46于曉蕾
        中國資源綜合利用 2018年5期
        關(guān)鍵詞:積灰管式翅片

        于曉蕾

        (同方環(huán)境股份有限公司,北京 100083)

        1 情況概述

        1.1 現(xiàn)場情況描述

        某熱電廠有三臺240 t/h循環(huán)流化床鍋爐,配置三套脫硫裝置,同時安裝三套熱管式換熱器,用原煙氣加熱凈煙氣,熱管式換熱器布置在吸收塔出口至煙囪入口水平煙道之間。熱管材質(zhì)采用ND鋼圓管和ND鋼螺旋翅片與ND鋼圓管和ND鋼螺旋翅片鍍?nèi)嵝越饘偬麓山M合,從凈煙氣入口側(cè)起1至6排為ND鋼圓管和ND鋼螺旋翅片鍍?nèi)嵝越饘偬麓桑?至30排為ND鋼基管和ND鋼螺旋翅片,并設(shè)置在線水沖洗系統(tǒng)[1-2]。#1爐脫硫系統(tǒng)于2015年5月開始投運,投運后有6個月時間處于凈煙道封閉,凈煙氣走臨時煙囪;在通煙運行12個月后,于2016年11月初停爐檢修。檢查發(fā)現(xiàn),原煙氣側(cè)底部在線沖洗后仍有較多灰垢與銹蝕,存在少量腐蝕。凈煙氣側(cè)換熱管存在大量翅片脫落及腐蝕情況,#2、#3爐情況類似。

        1.2 主要運行參數(shù)

        熱管式換熱器原煙氣入口煙氣設(shè)計參數(shù):270 000 Nm3/h,(標態(tài),干基,6%O2),原煙氣入口設(shè)計溫度為125℃,出口設(shè)計溫度為90℃,換熱器凈煙氣入口設(shè)計溫度為50℃,出口設(shè)計溫度為80℃。

        1.3 運行參數(shù)分析

        1.3.1換熱器壓差分析

        現(xiàn)場DCS數(shù)據(jù)顯示,2015年11月至2016年6月原煙氣側(cè)保持在400~1 000 Pa,凈煙氣側(cè)保持在400~600 Pa;2016年6月至2016年11月原煙氣側(cè)保持在800~1 000 Pa,凈煙氣側(cè)保持在600~1 000 Pa。上述數(shù)據(jù)顯示,熱管式換熱器原、凈煙氣側(cè)的壓差隨著運行時間增加不斷升高。

        1.3.2換熱器煙溫分析

        現(xiàn)場DDCS數(shù)據(jù)顯示,2015年9月到2015年10月,原煙氣側(cè)入口溫度在60~120℃,凈煙氣側(cè)出口溫度在50~80℃。2015年11月至2016年6月,原煙氣側(cè)入口溫度保持在120~140℃,凈煙氣側(cè)出口溫度保持在80℃左右;2016年6月運行至2016年11月,原煙氣側(cè)入口溫度保持在120~140℃,凈煙氣側(cè)出口溫度保持在60~80℃。上述數(shù)據(jù)顯示,熱管式換熱器凈煙氣側(cè)的出口溫度不斷下降。

        1.3.3主要運行參數(shù)與設(shè)計參數(shù)對比

        現(xiàn)場實際運行參數(shù)與設(shè)計參數(shù)有較大偏差,如表1所示。

        表1 現(xiàn)場實際運行參數(shù)與設(shè)計參數(shù)對比

        1.4 現(xiàn)有運行問題

        據(jù)現(xiàn)場勘查情況、DCS運行數(shù)據(jù)及參數(shù)分析,熱管式換熱器出現(xiàn)的主要問題有積灰、換熱器腐蝕以及換熱效果下降。

        1.4.1積灰問題

        原煙氣側(cè)的熱管翅片、熱管外表面及換熱器底部和內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)有不同程度的積灰,熱管根部尤為嚴重。凈煙氣側(cè)也有積灰,熱管外表面、翅片及換熱器底部和內(nèi)部支撐結(jié)構(gòu)均有不同程度的掛灰,同樣熱管根部積灰最為嚴重。

        1.4.2腐蝕問題

        原煙氣側(cè)有少量腐蝕。凈煙氣側(cè)腐蝕較為嚴重,凈煙氣側(cè)第16和17排熱管外壁有減薄現(xiàn)象且有部分熱管翅片脫落,翅片脫落區(qū)域較為集中。

        2 運行問題原因分析

        針對上述問題,結(jié)合運行工況及現(xiàn)場實際情況綜合考慮,筆者開展具體原因分析。

        2.1 積灰問題分析

        積灰主要是原煙氣中攜帶的煙塵造成的,在設(shè)計條件下,入口煙塵含量應(yīng)小于25 mg/Nm3,現(xiàn)場檢測報告顯示,換熱器入口煙塵含量達到65 mg/Nm3,超出設(shè)計值1.5倍[3]。入口煙塵量遠超設(shè)計值,導致積灰現(xiàn)象發(fā)生。同時,入口煙氣量較設(shè)計值低10%,導致煙氣流速降低,進而導致煙氣攜帶塵的能力降低,加劇積灰程度。

        另外,在運行過程中,曾經(jīng)發(fā)生為保證SNCR脫硝效果,超量噴氨導致氨逃逸嚴重超標現(xiàn)象。過量氨會導致鍋爐尾部煙氣中產(chǎn)生硫酸氫銨,硫酸氫銨具有黏性,易附著在換熱管壁而形成堅固的積灰,這種積灰難以被普通的水沖洗并清除。

        2.2 腐蝕問題分析

        熱管式換熱器尤其是凈煙氣側(cè)的腐蝕情況,是由多種因素疊加導致的。煙氣參數(shù)的變化、積灰、積水、換熱器排水結(jié)構(gòu)設(shè)計、換熱器沖洗水設(shè)計以及換熱器的日常維護等都是導致熱管腐蝕的原因[4]。

        本項目換熱器凈煙氣側(cè)出口溫度目前為60~90℃。熱管壁溫下降到酸露點附近,會發(fā)生嚴重腐蝕。隨著溫度降低,原低于酸露點的溫度區(qū)間會由凈煙氣入口側(cè)向出口側(cè)偏移擴大,如果偏移出ND鋼襯柔性搪瓷熱管區(qū)域到達ND鋼區(qū)域,就會造成腐蝕。

        3 改造方案

        3.1 增加定期離線沖洗

        目前,設(shè)計的在線清洗裝置不能滿足沖洗需求,為控制原煙氣側(cè)熱管積灰,考慮增加定期離線沖洗系統(tǒng)。該廠三臺機組為兩用一備配置,每臺機組間隔三四個月會停機一次,因此增加定期離線沖洗是可以實現(xiàn)的。

        3.2 更換熱管

        根據(jù)現(xiàn)有腐蝕情況,將現(xiàn)腐蝕部分熱管更換,更換范圍為沿凈煙氣流向7~16排(共10排)的熱管元件,新更換的熱管元件采用ND鋼圓管和ND鋼螺旋翅片,凈煙氣側(cè)做柔性金屬搪瓷防護。

        4 設(shè)計過程的優(yōu)化建議

        4.1 應(yīng)對積灰問題的措施

        對熱管式換熱器進行設(shè)計時,應(yīng)該根據(jù)使用場合和具體條件,采用最優(yōu)化設(shè)計方法,合理選擇熱管直徑、長度、翅片的結(jié)構(gòu)參數(shù)和翅化比,根據(jù)煙氣的含塵情況采用合適的翅片間距和管間距等。熱管式換熱器大多選用穿片或螺旋型纏繞片,對于高灰分的情況可以采用軸對稱單列縱向直肋翅片和釘頭管。

        4.2 應(yīng)對低溫腐蝕問題的措施

        控制排煙溫度,使排煙溫度高于露點溫度在20~30℃,保證熱管長期安全運行。增設(shè)前置預熱器,提高進入熱管換熱器的溫度,可有效防止露點腐蝕[5]。通過調(diào)節(jié)冷熱端的結(jié)構(gòu)參數(shù),提高熱管換熱器的最低壁溫,防止低溫腐蝕。改變熱管管材,采用耐腐蝕鋼如2205制造等。

        5 結(jié)論

        通過對某熱電廠在運熱管換熱器現(xiàn)有問題的現(xiàn)場勘察、分析、改造,人們可以得出,目前,熱管換熱器在運行中還存在積灰及低溫腐蝕的問題,它是實際運行工況偏離設(shè)計工況較大引起的。經(jīng)過改造,熱管式換熱器可滿足設(shè)計工況。在后續(xù)的設(shè)計中,筆者建議考慮一定的設(shè)計余量來提高熱管式換熱器對變工況的適應(yīng)性。總之,熱管式換熱器應(yīng)用于濕法煙氣脫硫系統(tǒng)是可行的。

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