李崇智,翟光耀
(1.廣東粵海珠三角供水有限公司,廣東 廣州 511458;2.廣東粵港供水有限公司,廣東 深圳 518021)
對(duì)港二期電站位于深圳水庫下游,利用由深圳水庫向香港供水的流量和落差發(fā)電。電站為壩后式,安裝兩臺(tái)型號(hào)相同的混流立式水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)額定容量為1 600 kW,1984年投入運(yùn)行,年均發(fā)電量1 400 萬KWh,年均利用小時(shí)數(shù)5 312 h。
對(duì)港二期電站通過“一管雙機(jī)”的方式從深圳水庫引水發(fā)電。深圳水庫設(shè)計(jì)正常蓄水位為27.6 m,最低運(yùn)行水位22 m,死水位19 m。對(duì)港二期電站尾水經(jīng)尾水渠流入向香港供水的供水總管,不受洪水影響,二期電站設(shè)計(jì)供水量為 18.4 m3/s 時(shí)相應(yīng)尾水位7.2 m。對(duì)港二期電站機(jī)組主要參數(shù)如表1所示。
表1 對(duì)港二期電站機(jī)組主要參數(shù)
基于以下原因,對(duì)對(duì)港二期電站機(jī)電設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造是十分必要的。
(1)機(jī)電設(shè)備老化。對(duì)港二期電站投運(yùn)近30年,水輪機(jī)導(dǎo)葉、頂蓋、底環(huán)、導(dǎo)葉部件均出現(xiàn)銹蝕磨損,導(dǎo)葉各配合間隙超標(biāo),造成導(dǎo)水機(jī)構(gòu)漏水嚴(yán)重,甚至有時(shí)出現(xiàn)停機(jī)剎車投入后仍無法關(guān)停機(jī)組的狀況。
(2)HL260型水輪機(jī)效率水平太低。HL260型水輪機(jī)是美國30年代的技術(shù),其水輪機(jī)模型主要水力參數(shù)如表2所示。與現(xiàn)代水平相比,HL260型水輪機(jī)模型效率約低8%以上,水輪機(jī)過流能力約低20%,早已屬于淘汰技術(shù)。
表2 HL260-25型水輪機(jī)主要水力參數(shù)表(普通彎肘型尾水管)
(3)電站實(shí)際運(yùn)行水頭偏高,水輪機(jī)運(yùn)行工況長期偏離最優(yōu)區(qū)。深圳水庫水位實(shí)際常在25.28~27.38 m間變化,對(duì)港二期電站實(shí)際運(yùn)行的尾水位低于原設(shè)計(jì)值,在4.0~5.8 m間變化。電站實(shí)際運(yùn)行毛水頭范圍為20.5~23.0 m,運(yùn)行的平均凈水頭在為21.5 m,對(duì)應(yīng)的水輪機(jī)單位轉(zhuǎn)速為67 r/min,顯著偏離水輪機(jī)最優(yōu)單位轉(zhuǎn)速,使得水輪機(jī)長期低效率運(yùn)行[1]。在21.5 m凈水頭下,HL260-LJ-145型水輪機(jī)(n=214.3 r/min)的效率與出力隨流量的變化曲線如圖1和圖2所示。
圖1 水輪機(jī)效率隨流量的變化曲線(H=21.5 m)
圖2 機(jī)組出力隨流量的變化曲線(H=21.5 m)
(4)供水流量經(jīng)常大于兩臺(tái)水輪機(jī)過流量,水力資源未被充分利用。對(duì)港二期電站為利用供水發(fā)電,當(dāng)對(duì)港二期出現(xiàn)的供水流量為20~30 m3/s情況時(shí),受發(fā)電機(jī)容量的限制,在20 m凈水頭下,兩臺(tái)水輪機(jī)的最大過流量為20 m3/s,致使部分供水流量不得不通過旁通管下泄至尾水渠。水力資源未被充分利用。
經(jīng)過對(duì)對(duì)港二期電站實(shí)際情況的綜合分析與比較,確定水輪機(jī)的技術(shù)改造方案[2-5]如下:
(1)改造內(nèi)容:除保留蝸殼、座環(huán)及尾水管等埋入部件外,更換其他所有部件。
(2)水輪機(jī)額定水頭提高至20 m。由于蝸殼進(jìn)口與尾水管的位置、尺寸不宜改變,因此新的水輪機(jī)選型受到限制。電站現(xiàn)實(shí)際經(jīng)常運(yùn)行毛水頭范圍20~23 m,與原設(shè)計(jì)水頭范圍存在較大偏差,最常出現(xiàn)的供水流量實(shí)際在20~30 m3/s之間;按照現(xiàn)階段水輪機(jī)制造水平,理論上轉(zhuǎn)輪直徑1 450 mm,本水頭段的單機(jī)容量可達(dá)到近2 500 kW;但由于受限于對(duì)港供水管道的過流量,同時(shí)考慮到改造后機(jī)組的發(fā)電機(jī)基礎(chǔ)及廠房土建部分的承載力等因素,本次改造將流量維持在原額定流量12 m3/s左右,額定水頭提高到20 m。
(3)機(jī)組額定轉(zhuǎn)速提高至250 r/min。若采用原額定轉(zhuǎn)速214.3 r/min不變,水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)軸不用更換,發(fā)電機(jī)僅更換定子線圈、轉(zhuǎn)子磁極、空冷器(含測(cè)溫儀表)、碳刷及集電環(huán)、轉(zhuǎn)子引線、自動(dòng)化元件,推力軸承采用金屬塑料瓦,定子需運(yùn)回廠進(jìn)行處理,其他部件可直接在電站進(jìn)行更換和安裝,改造后水輪機(jī)額定點(diǎn)效率可提高到89%,發(fā)電機(jī)絕緣等級(jí)提高至F級(jí);同樣的水輪機(jī),若額定轉(zhuǎn)速提高到250 r/min,水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)軸均將更換,發(fā)電機(jī)除機(jī)座外全換,水輪機(jī)額定效率可提高至93%以上,同時(shí)由于轉(zhuǎn)速提高,發(fā)電機(jī)尺寸減小,對(duì)發(fā)電機(jī)基礎(chǔ)及廠房土建部分的承載有利。比較兩個(gè)方案,250 r/min方案(發(fā)電機(jī)及主軸等全換)在設(shè)備價(jià)格上比214.3 r/min方案(發(fā)電機(jī)部件部分更換)高出近100萬元,但若考慮拆卸、運(yùn)輸、部件重新試驗(yàn)檢驗(yàn)鑒定等費(fèi)用,214.3 r/min方案優(yōu)勢(shì)不明顯,且250 r/min方案水輪機(jī)效率可相對(duì)提高約4%,因此,推薦額定轉(zhuǎn)速250 r/min方案。
(4)機(jī)組額定出力提高至2 000 kW。經(jīng)研究,對(duì)港二期電站改造可選用的水輪機(jī)型號(hào)有HLD260B-LJ-145和HLTF50-LJ-145,這兩種機(jī)型導(dǎo)葉高度與原有機(jī)型一樣,機(jī)組容量可增至2 000 kW,水輪機(jī)僅更換轉(zhuǎn)輪即可。
(5)根據(jù)以上約束條件優(yōu)化設(shè)計(jì)水輪機(jī)技改轉(zhuǎn)輪。
(1)計(jì)算分析結(jié)果。分析計(jì)算結(jié)果表明,在平均水頭21.5 m下,技改前、后水輪機(jī)的效率隨流量的變化曲線如圖1所示,可以看出,不同過流量下水輪機(jī)的運(yùn)行效率可以提高5%~8%;技改前、后機(jī)組的出力隨流量的變化曲線如圖2所示,可以看出,不同過流量下機(jī)組的出力可以提高50~150 kW;機(jī)組最大出力可以提高至2 000 kW。
(2)實(shí)際運(yùn)行結(jié)果。技改后的對(duì)港二期電站兩臺(tái)機(jī)組相繼于2016年4月投產(chǎn)發(fā)電,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。為比較水輪機(jī)技改前后的效率變化情況[6],我們選取了上游水位相近的二期電站技改前、后的相關(guān)參數(shù)如表3和表4所示。
表3 技改前二期電站運(yùn)行參數(shù)表
表4 技改后二期電站運(yùn)行參數(shù)表
從表3和表4可以看出,通過技改,單位毛水頭下每一千方水的平均發(fā)電量從1.99提高至2.20,相對(duì)提高約10.5%,效果十分明顯。
(1)通過本次對(duì)港二期電站機(jī)組及其輔助設(shè)備、電氣設(shè)備、保護(hù)監(jiān)控系統(tǒng)的改造,不僅能解決設(shè)備老化問題,使電站穩(wěn)定運(yùn)行,提高運(yùn)行的安全性、可靠性以及自動(dòng)化水平,達(dá)到供水系統(tǒng)整體運(yùn)行水平的一致性,而且能減少日常維護(hù)和檢修工作量,提高生產(chǎn)效率,并可實(shí)現(xiàn)“無人值班、少人值守”的運(yùn)行管理模式。
(2)技改后機(jī)組額定出力提高至2 000 kW,相對(duì)提高25%;水輪機(jī)的運(yùn)行效率可以提高5%~8%,相同流量下機(jī)組出力可以提高50~150 kW。單位毛水頭下每一千方水的平均發(fā)電量從1.99提高至2.20,相對(duì)提高約10.5%。通過技改,顯著提高了水力資源的利用率。按原來平均每年總發(fā)電量1 650 萬kWh計(jì)算,改造后一年能新增電量約173 萬kWh,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
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