楊 杰
(汾西礦業(yè)兩渡煤業(yè), 山西 靈石 031302)
某礦主井提升機(jī)為雙鉤88 t箕斗纏繞式提升機(jī),采用交流雙極驅(qū)動繞線電機(jī)串電阻調(diào)速系統(tǒng)(6 kV、630 kW),投切方式為接觸器控制電阻,加時間平均在20s左右,從減速爬行開始到停車時間總計約為29s。電機(jī)在加速狀態(tài)下的內(nèi)部電流接近100A,系統(tǒng)能耗問題比較突出。除此之外,啟動狀態(tài)下沖擊電流數(shù)值較高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出額定電流,影響系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。該礦基于以上問題,計劃實施提升機(jī)變頻改造方案。
1)轉(zhuǎn)子回路串接電阻電能耗費(fèi)情況更為嚴(yán)重,能源浪費(fèi)問題比較突出。
2)電阻切換操作為有級調(diào)速模式,操作人員只能分級進(jìn)行相應(yīng)操作,設(shè)備運(yùn)行不佳、性能不穩(wěn)可導(dǎo)致機(jī)械沖擊以及電氣沖擊問題,嚴(yán)重影響電機(jī)軸承、鋼絲繩、減速器齒輪性能和壽命,并且從整體上擾亂系統(tǒng)安全運(yùn)行。
3)低速轉(zhuǎn)矩數(shù)值較小,轉(zhuǎn)差功率較高,導(dǎo)致啟動電流和換擋電流產(chǎn)生較嚴(yán)重的沖擊。
4)高速運(yùn)行狀態(tài)下電機(jī)振動明顯,缺乏安全可靠的制動措施。
5)操作人員工作責(zé)任心以及操作熟練程度可能會直接干擾提升時間或者電機(jī)電流,特別是夜間值班時容易疲倦,安全隱患較大。
6)如果長時間處于工作溫度過高的狀態(tài),線繞電機(jī)轉(zhuǎn)子出現(xiàn)滑環(huán)接觸不良幾率較大,且容易導(dǎo)致焊接部位開焊,進(jìn)而引起運(yùn)行故障。
7)三相轉(zhuǎn)子電阻和雙電機(jī)串接,占用空間較大,難以解決發(fā)熱嚴(yán)重的問題,夏季作業(yè)溫度通常在60℃以上,環(huán)境比較惡劣。
8)功率因數(shù)偏低,此種情況下無功損耗偏高,不利于節(jié)能經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
1)舊系統(tǒng)不予拆除,留待備用。通過高壓變頻設(shè)備以及PLC電控設(shè)施對舊系統(tǒng)進(jìn)行改造升級,該系統(tǒng)為高壓變頻調(diào)速裝置,采用四象限H橋串聯(lián)多電平技術(shù),專供煤礦提升機(jī)使用??紤]到現(xiàn)階段舊系統(tǒng)尚可運(yùn)行,故不予拆除處理,暫作為備用系統(tǒng)[1]。
2)手動工頻旁路切換。主井提升機(jī)變頻系統(tǒng)加裝手動工頻旁路,一旦變頻系統(tǒng)出現(xiàn)故障或需要進(jìn)行檢修維護(hù),通過切換柜即可調(diào)整為工頻旁路,切換至旁路后舊有轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速系統(tǒng)被啟用[2]。在該系統(tǒng)中,電控工藝系統(tǒng)也升級為PLC電控系統(tǒng),可靠性進(jìn)一步提升,操作人員可通過PLC電控系統(tǒng)來控制或者切換舊有系統(tǒng)。
該礦選用RHVC系列高壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng),該系統(tǒng)分為主控柜與功率柜兩大模塊,是一種節(jié)能性突出的高新技術(shù)產(chǎn)品,引入IGBT功率單元串聯(lián)多電平技術(shù)、SPWM脈寬調(diào)制技術(shù)以及數(shù)字控制技術(shù)等,功率因數(shù)高,安全性能高,兼有高效節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)[3]。功率柜采用三相Y接輸出模式,逆變器輸出則是每相5個功率單元輸出的SPWM波相疊加,產(chǎn)生質(zhì)量較高的正弦波輸出。系統(tǒng)主控柜與功率柜相對獨(dú)立,通過光纖隔離技術(shù)隔離,保護(hù)系統(tǒng)免受抗電磁干擾,高低壓部分完全隔離,有效保障了系統(tǒng)運(yùn)行安全性[4],如下頁圖1所示。
1)節(jié)能效果顯著。第一,變頻改造前主井平均噸煤電耗約為440萬kWh,煤炭產(chǎn)量為220萬t,因此噸煤電耗平均為2 kWh;第二,變頻改造后該礦主井噸煤電耗降至1.6 kWh/t,節(jié)能率提高20%。
2)煤炭產(chǎn)量提升。該礦主井提升高度為374.4m,提升機(jī)作業(yè)速度限值為7.5m/s,箕斗載重負(fù)荷為8.8t。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)要求,該礦提升機(jī)經(jīng)過高壓變頻改造處理后應(yīng)滿足設(shè)計性能的加減速度運(yùn)行要求。
變頻改造后提升機(jī)提升操作耗時共計69.6 s,裝卸載用時不超過6~10 s,因此一個完整的提升循環(huán)耗時最多為79.6 s,綜合其他因素估算為83 s。按照每天22 h的作業(yè)時長計算,煤礦提升機(jī)每年運(yùn)行時間為11個月,箕斗裝載按8 t計算,產(chǎn)量可提升至252 萬 t/年[6]。
圖1 高壓變頻系統(tǒng)原理拓?fù)鋱D
采用高壓變頻技術(shù)改造后,該礦主井提升機(jī)工況良好,噸煤提升能耗平均降低20%,礦井提升能力明顯增強(qiáng),電網(wǎng)功率因數(shù)也進(jìn)一步提高。實踐表明,高壓變頻器產(chǎn)品性能優(yōu)良,技術(shù)領(lǐng)先,是其他產(chǎn)品無法比擬也無法超越的,將其應(yīng)用于煤炭生產(chǎn)行業(yè)的節(jié)能改造中,可有效降低生產(chǎn)能耗,提高生產(chǎn)效率,為煤礦企業(yè)創(chuàng)造出可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,這也符合現(xiàn)代社會綠色、節(jié)能、環(huán)保的發(fā)展理念,值得進(jìn)一步推廣應(yīng)用。
[1]聶建華,劉自學(xué).車集煤礦主井提升機(jī)電控系統(tǒng)國產(chǎn)化改造應(yīng)用[J].煤礦機(jī)械,2014,35(7):175-176.
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[3]張豪,黨鐵果,張長友,等.煤礦主井提升機(jī)電控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究[J].山東煤炭科技,2016(4):110-111;117.
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