陳華豪,莫才頌,陳奕均
(廣東石油化工學(xué)院 機(jī)電工程學(xué)院,廣東 茂名 525000)
某石化企業(yè)的高壓蒸汽爐出口主蒸汽管突然發(fā)生了爆裂,現(xiàn)場(chǎng)看到該管段在流量計(jì)前后約6m的一段管斷裂。
從裂口及飛行方向判斷,管線是從下部焊縫首先斷開(kāi),因鍋爐內(nèi)仍有2.5MPa壓力,高壓蒸汽從下部斷口噴出,蒸汽產(chǎn)生巨大的反沖力使管線扭轉(zhuǎn),在極大的扭力作用下管線被快速扭斷。
查閱該鍋爐各項(xiàng)參數(shù)和歷史趨勢(shì)圖,停爐后的鍋爐蒸汽溫度、壓力下降速度較平穩(wěn),鍋爐出口二次閥前疏水閥打開(kāi)且暢通,疏水正常進(jìn)行,汽包水位正常,未發(fā)現(xiàn)汽包滿水而造成有水進(jìn)入過(guò)熱器管的跡象。
斷裂管段的下部裂口離焊口約3mm,斷口平齊與管軸垂直,斷面金屬表面被一層黑色垢物覆蓋。磨開(kāi)后金屬光亮,圓周外表有人字形張開(kāi)裂口,屬典型的脆性斷裂現(xiàn)象。上部裂口離焊口約3mm,斷面金屬為原金屬色,斷口波浪狀,是扭斷所致。斷口外觀如圖1、圖2所示。
圖1 蒸汽管斷管1#斷口外觀圖
圖2 蒸汽管斷管2#斷口外觀圖
主蒸汽管和鍋爐已投用10年。鍋爐出口主蒸汽管為20g鍋爐鋼管,規(guī)格為φ219×9.5mm,主要技術(shù)參數(shù)如表1。
表1 主蒸汽管技術(shù)參數(shù)
a) 壁厚檢測(cè)
對(duì)斷口邊沿進(jìn)行厚度檢測(cè),數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 斷管斷口測(cè)厚數(shù)據(jù)表 (單位:mm)
b) 硬度檢測(cè)
對(duì)斷管不同部位進(jìn)行硬度檢測(cè),數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 斷管硬度檢測(cè)數(shù)據(jù)表 (單位:HB)
c) 金相組織分析
對(duì)斷管兩端取樣進(jìn)行材料組織分析,見(jiàn)圖3-圖7。從金相圖上可以看出,母材組織為鐵素體+珠光體,其中斷口面珠光體有雙晶界現(xiàn)象,碳化物呈絮團(tuán)狀,珠光體嚴(yán)重球化,并沿鐵素體晶界和晶內(nèi)析出,熱影響區(qū)的母材也出現(xiàn)比較明顯的珠光體球化現(xiàn)象,焊縫組織基本正常[1]。
圖3 鍋爐蒸汽出口管斷管1#斷口平面金相圖 400×
圖4 鍋爐蒸汽出口管斷管1#斷口焊縫100×
圖5 鍋爐蒸汽出口管斷管1#斷口熱影響區(qū)400×
圖6 鍋爐蒸汽出口管斷管1#斷口近縫母材400×
圖7 鍋爐蒸汽出口管斷管2#斷口遠(yuǎn)縫母材400×
d) 射線探傷檢測(cè)
事故前曾經(jīng)對(duì)斷口旁邊的焊縫進(jìn)行一次射線探傷,無(wú)發(fā)現(xiàn)大的缺陷,安全評(píng)級(jí)為I級(jí)。
e) 材質(zhì)成分分析
對(duì)斷管進(jìn)行取樣材質(zhì)分析,見(jiàn)表4。對(duì)照材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),碳含量偏高。
表4 斷管材質(zhì)成分分析表
核算主蒸汽管測(cè)厚平均厚度為8.95mm,最小值為7.70mm,停工時(shí)實(shí)際壓力為2.5MPa,管壁承受的拉應(yīng)力為σ=38.89MPa,查450℃操作條件下,20g碳鋼的許用應(yīng)力為61MPa,顯然σ<[σ],理論上不會(huì)發(fā)生彈性斷裂。
碳鋼在350℃~400℃以上就會(huì)產(chǎn)生蠕變,溫度越高,蠕變就越加劇。實(shí)際操作溫度450℃,蒸汽管將會(huì)產(chǎn)生蠕變現(xiàn)象。從材料的金相組織分析看,焊縫熱影響區(qū)和斷口部位(靠近焊縫)組織老化比較嚴(yán)重,珠光體球化明顯,強(qiáng)度相應(yīng)降低。從鋼材成分分析,鋼材碳含量超標(biāo)也會(huì)加重珠光體球化趨勢(shì)[2-3]。
根據(jù)應(yīng)力計(jì)算結(jié)果,管壁厚度減少,材料承受的應(yīng)力相應(yīng)增大。由于管線使用時(shí)間比較長(zhǎng),管內(nèi)壁受高速氣流的沖刷和高溫蠕變產(chǎn)生塑性變形,管壁減薄量較多。尤其斷管焊縫部位有一個(gè)焊接墊圈,墊圈后部形成一個(gè)臺(tái)階,蒸汽在運(yùn)行中容易在臺(tái)階后部形成渦流,加速?zèng)_刷減薄,該部位也由原來(lái)設(shè)計(jì)的10mm,減薄至最小7.7mm,管壁的抗拉應(yīng)力也較其他部位大幅增大,同時(shí)從硬度分布看,焊縫硬度比母材高1/2,斷口處硬度比母材高1/3,熱影響區(qū)局部應(yīng)力大,造成該部位首先斷裂。
1) 材質(zhì)升級(jí)
20#碳鋼管使用溫度為-20℃~425℃,20g碳鋼管使用溫度為-20℃~450℃。而操作最高溫度為450℃,選用20#或20g碳鋼明顯不合適,更換為12CrMo1V等材料[5]。
2) 對(duì)鍋爐主蒸汽管進(jìn)行全面的檢測(cè)檢驗(yàn),對(duì)強(qiáng)度進(jìn)行核算,對(duì)設(shè)備老化進(jìn)行評(píng)定。
3) 操作應(yīng)平穩(wěn),避免操作壓力大幅波動(dòng)。
減少頻繁開(kāi)停機(jī),可以減少操作的波動(dòng)和交變應(yīng)力,延長(zhǎng)使用壽命和避免事故。
1) 該蒸汽管線長(zhǎng)期在高溫運(yùn)行,且高溫運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),材料產(chǎn)生高溫蠕變現(xiàn)象,尤其焊縫熱影響區(qū)組織老化嚴(yán)重,持久強(qiáng)度明顯降低,當(dāng)管件持久強(qiáng)度極限低于所受拉應(yīng)力時(shí),即造成突然脆性斷裂。所以,碳鋼蒸汽管受承超長(zhǎng)時(shí)間的高溫蠕變是造成斷裂的主要原因。
2) 管線使用時(shí)間比較長(zhǎng),管內(nèi)壁受高速氣流的沖刷減薄,焊縫熱影響區(qū)應(yīng)力較大是造成該部位首先斷裂的重要原因。
3) 超溫運(yùn)行將對(duì)管道安全產(chǎn)生隱患,實(shí)際生產(chǎn)操作中要采取有效措施控制溫度,保證給水流量、水質(zhì),加強(qiáng)運(yùn)行管理,嚴(yán)防超溫現(xiàn)象。
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