(五凌電力有限公司發(fā)電集控中心,湖南 長沙 410000)
白市水電站位于沅水干流上游河段清水江的下游,壩址位于貴州省黔東南苗族侗族自治州天柱縣境內(nèi),以發(fā)電為主,兼有航運等綜合利用效益。電站安裝了3臺140MW的立軸混流式水輪發(fā)電機組,保證出力90MW,多年平均發(fā)電量12.36億kW·h,電能通過500 kV白艷線送出至湖南懷化艷山紅開關站,為華中電網(wǎng)湘西南水電群的骨干電源,承擔電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻、事故備用等任務。
SMA2000系統(tǒng)是北京中水科水電科技開發(fā)有限公司以H9000計算機監(jiān)控系統(tǒng)為基礎,開發(fā)的水電站機組及其附屬設備狀態(tài)在線監(jiān)測與趨勢分析系統(tǒng)。
白市水電站自2013年4月3臺機組投產(chǎn)以來,一直存在以下兩個問題:一是機組頂蓋垂直振動在各個水頭下、較大負荷范圍內(nèi)的超標現(xiàn)象,最大達到171μm(國標為不超過110μm),造成機組運行區(qū)間過窄;二是機組在較大負荷下運行時出現(xiàn)了機組、廠房樓板的間歇性劇烈振動現(xiàn)象。
為探討頂蓋異常振動的原因,緩解其造成的不利影響,電站于2017年9月22—27日,利用機組停電檢修機會,組織進行了2號機組頂蓋真空破壞閥處強迫補氣、頂蓋無葉區(qū)強迫補氣對機組、廠房振動影響驗證試驗。通過試驗方式,確定通過頂蓋真空破壞閥處強迫補氣、頂蓋無葉區(qū)鉆孔強迫補氣改善機組運行狀態(tài)下水輪機頂蓋、廠房振動的可行性。
a.頂蓋真空破壞閥處強迫補氣對機組、廠房減振效果驗證試驗。在頂蓋真空破壞閥正常運行、對真空破壞閥強迫補氣兩種條件下,測試機組、廠房振動情況,確認通過頂蓋真空破壞閥強迫補氣對降低機組、廠房振動位移幅值的可行性。
b.頂蓋無葉區(qū)強迫補氣對機組、廠房減振效果驗證試驗。在機組正常狀態(tài)運行、在頂蓋無葉區(qū)鉆孔強迫補氣兩種條件下,測試機組、廠房振動情況,確認通過頂蓋無葉區(qū)鉆孔強迫補氣降低機組、廠房振動位移幅值的可行性。
該試驗內(nèi)容共3項:一是頂蓋真空破壞閥處強迫補氣時機組與廠房振動試驗;二是頂蓋無葉區(qū)強迫補氣時機組與廠房振動試驗;三是頂蓋真空破壞閥自然補氣時機組與廠房振動試驗。
a.頂蓋無葉區(qū)鉆孔、強迫補氣管路安裝。根據(jù)現(xiàn)場頂蓋空間位置,在與大軸等距離位置均勻鉆出12個φ22孔,6段補氣環(huán)管通過法蘭連接合成整體(見圖1)。強迫補氣管路引氣自低壓氣系統(tǒng)儲氣罐,并裝有補氣總閥。
b.真空破壞閥拆除、強迫補氣管路安裝。頂蓋上兩個真空破壞閥安裝位置已安裝帶管路悶板,悶板管路與強迫補氣環(huán)管連接可靠,并裝有可控制補氣量的閥門(見圖1)。
圖1 強迫補氣管路安裝示意圖
c.測點布置情況見下表。
試驗測點統(tǒng)計表
d.上游水位在297.00~300.00m之間,水頭控制在(48±1)m范圍內(nèi)。
4.1.1 試驗條件
a.頂蓋無葉區(qū)補氣回路閥門可靠關閉(12個)。
b.真空破壞閥處強迫補氣閥門(2個)保持全開。
c.低壓氣系統(tǒng)工作正常,補氣總閥可靠關閉。
4.1.2 試驗流程及調(diào)整原則
a.試驗條件滿足要求后,機組自動開機并網(wǎng)。
b.對2號機組進行單向負荷調(diào)整,調(diào)整原則如下:
第一步:由小到大調(diào)整,即將機組負荷穩(wěn)定在20MW、30MW、40MW、50MW、60MW、70MW、80MW、90MW、100MW、110MW、120MW、130MW、140MW各2~3min。
第二步:由大到小調(diào)整,即將機組負荷穩(wěn)定在135MW、125MW、115MW、105MW、95MW、85MW、75MW、65MW、55MW、45MW、35MW、25MW、15MW各2~3min。
c.打開補氣總閥至全開進行真空破壞閥處強迫補氣,當氣罐壓力不再變化時,記錄各測點數(shù)據(jù)。
d.關閉補氣總閥,恢復儲氣罐壓力,機組調(diào)整負荷至下一個試驗工況。
e.重復b、c、d步驟完成該試驗。
4.2.1 試驗條件
a.頂蓋無葉區(qū)補氣回路閥門保持全開(12個)。
b.真空破壞閥處強迫補氣閥門(2個)可靠關閉。
c.低壓氣系統(tǒng)工作正常,補氣總閥可靠關閉。
4.2.2 試驗流程及調(diào)整原則
a.試驗條件滿足要求后,機組自動開機并網(wǎng)。
b.對2號機組進行單向負荷調(diào)整,調(diào)整原則如下:
第一步:由小到大調(diào)整,即將機組負荷穩(wěn)定在20MW、30MW、40MW、50MW、60MW、70MW、80MW、90MW、100MW、110MW、120MW、130MW、140MW各2~3min。
第二步:由大到小調(diào)整,即將機組負荷穩(wěn)定在135MW、125MW、115MW、105MW、95MW、85MW、75MW、65MW、55MW、45MW、35MW、25MW、15MW各2~3min。
c.打開補氣總閥至全開進行頂蓋無葉區(qū)強迫補氣,當氣罐壓力不再變化時,記錄各測點數(shù)據(jù)。
d.關閉補氣總閥,恢復儲氣罐壓力,機組調(diào)整負荷至下一個試驗工況。
e.重復b、c、d步驟完成該試驗。
4.3.1 試驗條件
a.真空破壞閥已回裝到位,能正常工作。
b.頂蓋無葉區(qū)補氣回路閥門(12個)可靠關閉。
4.3.2 試驗流程及調(diào)整原則
a.試驗條件滿足要求后,機組自動開機并網(wǎng)。
b.對2號機組進行單向負荷調(diào)整,調(diào)整原則如下:
第一步:由小到大調(diào)整,即將機組負荷穩(wěn)定在20MW、30MW、40MW、50MW、60MW、70MW、80MW、90MW、100MW、110MW、120MW、130MW、140MW各2~3min。
第二步:由大到小調(diào)整,即將機組負荷穩(wěn)定在135MW、125MW、115MW、105MW、95MW、85MW、75MW、65MW、55MW、45MW、35MW、25MW、15MW各2~3min。
c.記錄各測點數(shù)據(jù)。
d.機組調(diào)整負荷至下一個試驗工況。
e.重復b、c、d步驟完成該試驗。
通過SMA2000系統(tǒng)對白市水電站2號機組強迫補氣試驗振擺數(shù)據(jù)進行采集、對比。
a.真空破壞閥處強迫補氣時振擺數(shù)據(jù)對比情況見圖2~圖6。
圖2 真空破壞閥處強迫補氣時下導振擺數(shù)據(jù)對比
圖3 真空破壞閥處強迫補氣時水導振擺數(shù)據(jù)對比
圖4 真空破壞閥處強迫補氣時下機架振擺數(shù)據(jù)對比
圖5 真空破壞閥處強迫補氣時頂蓋振擺數(shù)據(jù)對比
圖6 真空破壞閥處強迫補氣時蝸殼進口水壓脈動數(shù)據(jù)對比
b.頂蓋無葉區(qū)強迫補氣時振擺數(shù)據(jù)對比情況見圖7~圖11。
圖7 頂蓋無葉區(qū)強迫補氣時下導振擺數(shù)據(jù)對比
圖8 頂蓋無葉區(qū)強迫補氣時水導振擺數(shù)據(jù)對比
圖9 頂蓋無葉區(qū)強迫補氣時下機架振擺數(shù)據(jù)對比
圖10 頂蓋無葉區(qū)強迫補氣時頂蓋振擺數(shù)據(jù)對比
圖11 頂蓋無葉區(qū)強迫補氣時蝸殼進口壓力數(shù)據(jù)對比
初步結果表明,在48m水頭左右試驗工況下,頂蓋真空破壞閥處強迫補氣對機組0~40MW負荷段運
行穩(wěn)定性有改善作用,對機組80~100MW負荷段運行穩(wěn)定性有劣化作用,對其他負荷段影響不明顯;頂蓋無葉區(qū)強迫補氣對機組全負荷段運行穩(wěn)定性和廠房振動有改善作用,其中機組80~100MW負荷段運行穩(wěn)定性改善較為明顯。
建議電站在上述試驗初步結論的基礎上,進一步對頂蓋無葉區(qū)強迫補氣方案進行優(yōu)化、論證,包括用氣量要求、空壓機匹配換型以及是否增加頂蓋無葉區(qū)強迫補氣孔數(shù)量等;研究論證改變轉輪泄壓通道對機組振動改善的可行性等。以期大幅改善甚至徹底解決機組、廠房的間歇性劇烈振動現(xiàn)象。
[1] GB/T 8564—2003水輪發(fā)電機組安裝技術規(guī)范[S].北京:中國標準出版社,2003.
[2] 賈允,周亞信.中小型水輪機補氣及裝置設計[J].大電機技術,2002(1):37-41.
[3] 萬鵬,王海,陳喜陽,等.三峽左岸電站6號機組強迫補氣試驗研究[J].水電自動化與大壩監(jiān)測,2005(6):28-30.