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        擠壓機(jī)減速箱低速軸定位螺栓斷裂原因分析與改造

        2018-06-28 09:14:20張成瑞葛柯柯李軍李科錄盛海濤謝佳
        中國設(shè)備工程 2018年12期
        關(guān)鍵詞:擠壓機(jī)游隙剪切力

        張成瑞,葛柯柯,李軍,李科錄,盛海濤,謝佳

        (新疆天利石化控股有限公司,新疆 獨(dú)山子 833699)

        某異戊橡膠廠2臺(tái)進(jìn)口擠壓機(jī)減速機(jī)低速軸尾部定位螺栓(材料牌號(hào)35CrMO,性能等級(jí)8.8,螺栓型式3/4"×10×2-1/2"孔用螺栓)在運(yùn)行過程中曾頻繁(使用不到15天)發(fā)生斷裂,導(dǎo)致擠壓機(jī)竄軸,螺套及剪切板磨損,設(shè)備停機(jī),險(xiǎn)些發(fā)生事故。以下對(duì)定位螺栓斷裂原因進(jìn)行分析,通過制定改進(jìn)措施,改造效果顯著。

        1 設(shè)備結(jié)構(gòu)及工作工況

        圖1 設(shè)備裝配示意圖

        擠壓機(jī)用于脫除橡膠中的游離水,低速軸與擠壓機(jī)螺桿相連,低速軸依靠兩列背靠背的單列圓錐滾子軸承安裝在減速箱上,運(yùn)行中低速軸承受拉應(yīng)力,該螺栓通過定位壓板將低速軸固定于推力軸承上,安裝結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        2 改進(jìn)方案及分析

        2.1 第一次改進(jìn)

        原設(shè)備采用性能等級(jí)為8.8的高強(qiáng)螺栓,在使用過程中6個(gè)螺栓全部斷裂,根據(jù)螺栓斷裂原因分析結(jié)果,認(rèn)為螺栓的強(qiáng)度不夠,于是重新購買強(qiáng)度為10.9的高強(qiáng)螺栓。螺栓安裝后,運(yùn)行不到1周,停機(jī)檢查仍發(fā)現(xiàn)3個(gè)螺栓斷裂。

        對(duì)斷裂螺栓從斷口形貌、材質(zhì)、強(qiáng)度等方面進(jìn)行分析試驗(yàn):螺栓材質(zhì)確認(rèn)為35CrMO,經(jīng)試驗(yàn)強(qiáng)度大于10.9,并查閱同批次螺栓廠家合格證,符合螺栓標(biāo)準(zhǔn)要求,螺栓質(zhì)量沒有問題。同時(shí),從螺栓斷口上看,斷面無明顯縮頸、拉伸現(xiàn)象以及顏色變化,判斷強(qiáng)度不足不是螺栓斷裂的根本原因。斷口照片如圖2所示。

        圖2 螺栓斷口照片

        2.2 第二次改進(jìn)及分析

        通過第一次改進(jìn)失敗及螺栓檢測,證明螺栓斷裂絕非螺栓質(zhì)量和選型問題,需要從降低螺栓受力方面進(jìn)行分析和改進(jìn)。通過對(duì)定位壓板及螺栓的結(jié)構(gòu)和尺寸、螺栓斷面分析,螺栓斷裂原因?yàn)槎ㄎ粔喊鍖?duì)螺栓產(chǎn)生剪切力,導(dǎo)致螺栓被剪切沖擊斷裂。

        因橡膠特性及工藝原因,擠壓機(jī)負(fù)荷不穩(wěn)定,導(dǎo)致定位壓板受到周期性軸向沖擊力,定位壓板與軸端面間的墊片被磨損擠壓變形、減薄,定位壓板和螺栓松動(dòng);同時(shí)通過對(duì)比測量定位板與螺栓尺寸,發(fā)現(xiàn)定位板上螺栓孔直徑(22mm)比螺栓外徑(19.05mm)大3mm,因間隙比較大,松動(dòng)的壓板隨軸轉(zhuǎn)動(dòng)中對(duì)螺栓產(chǎn)生了徑向剪切力,從而致使螺栓斷裂。因此,避免定位板松動(dòng)、消減定位板對(duì)螺栓的剪切力是防止螺栓斷裂的根本。

        通過對(duì)比干燥機(jī)減速箱主軸的定位結(jié)構(gòu),我們提出了在低速軸上加工大螺紋孔使用大螺栓(方案一如圖3所示)、大螺母(方案二如圖4所示)的結(jié)構(gòu)型式,考慮到會(huì)改變軸的結(jié)構(gòu)型式、受力及加工難度未曾實(shí)施。

        圖3 大螺栓的固定方式(方案一)

        圖4 大螺母的固定方式(方案二)

        為不改變低速軸結(jié)構(gòu),避免出現(xiàn)新的缺陷,在定位壓板上設(shè)計(jì)直徑φ36mm凸臺(tái),同時(shí)在軸頭上加工凹孔,使定位壓板凸臺(tái)與凹孔配合安裝,克服定位壓板的徑向移動(dòng);同時(shí)減小壓板上的螺栓孔直徑至φ20.8mm,定做定位螺栓為非全螺紋型式,與壓板配合的螺栓光桿部位直徑為φ20mm,減小螺栓與壓板上螺栓孔之間的間隙至0.8mm,克服了壓板的圓周運(yùn)動(dòng),從而解決了定位壓板因徑向或周向運(yùn)動(dòng)時(shí)對(duì)定位螺栓產(chǎn)生的剪切力(方案三見圖5)。

        圖5 改進(jìn)后的定位壓板及螺栓裝配圖 (方案三)

        為解決定位壓板及螺栓的松動(dòng)問題,查詢?cè)O(shè)備隨機(jī)資料及單列圓錐滾子軸承的游隙調(diào)整規(guī)范,通過游隙調(diào)整墊片厚度的選用,將低速軸的軸向間隙調(diào)整至0.025~0.1mm,既保證了軸承游隙,又確保了定位壓板與軸頭的緊固合一,解決了定位壓板的松動(dòng)問題。

        同時(shí)對(duì)螺栓頭進(jìn)行了改進(jìn),在單頭螺栓六角頭上鉆φ2.2mm的孔,當(dāng)6個(gè)固定螺栓緊固后用φ1mm鐵絲將6個(gè)螺栓連為一體,加上彈簧墊片的作用進(jìn)一步解決了螺栓的松動(dòng)問題。

        2.3 效果驗(yàn)證

        更換完新的定位壓板、定位螺栓、調(diào)整間隙墊片,重新安裝低速軸軸承,將螺栓緊固后穿鐵絲防松,運(yùn)行一周后檢查螺栓無松動(dòng),通過滲透探傷未發(fā)現(xiàn)缺陷,繼續(xù)使用;運(yùn)行15天后停機(jī)檢查無異常;后每運(yùn)行30天后定期停機(jī)檢查定位螺栓和定位壓板無異常,每運(yùn)行90天后更換調(diào)整墊片和螺栓。目前已將更換周期延長至5個(gè)月。近1年的運(yùn)行中該螺栓未再發(fā)生過斷裂問題,徹底解決了擠壓機(jī)運(yùn)行的瓶頸問題,為橡膠裝置的整體連續(xù)運(yùn)行提供了保證。

        3 結(jié)語

        因設(shè)備實(shí)際工況與設(shè)計(jì)工況存在偏差,尤其是進(jìn)口設(shè)備,技術(shù)精準(zhǔn),設(shè)備操作彈性較小,一旦出現(xiàn)偏差大的情況,將導(dǎo)致設(shè)備故障頻發(fā),甚至無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。因此在設(shè)備購置技術(shù)協(xié)議簽訂過程中,向廠家提設(shè)備參數(shù)和運(yùn)行工況時(shí),一定要準(zhǔn)確全面。有條件的單位,最好實(shí)地考察廠家現(xiàn)役設(shè)備,摸清運(yùn)行情況后,再做購買決定。在設(shè)備運(yùn)行過程中,針對(duì)出現(xiàn)的故障,從功能、結(jié)構(gòu)上進(jìn)行分析,參照相關(guān)設(shè)備結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,能有效降低改造風(fēng)險(xiǎn)、縮短改造時(shí)間。

        [1] 縣鵬宇,劉鋒.配對(duì)圓錐滾子軸承軸向游隙的設(shè)計(jì)與測量[J].ISSN1000-3762 軸承,2010,(9).

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