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        甲醇精餾裝置節(jié)能改造總結(jié)

        2018-06-27 07:10:40吳珍漢
        氮肥與合成氣 2018年5期
        關(guān)鍵詞:入料精餾塔常壓

        吳珍漢

        (安徽昊源化工集團(tuán)有限公司,安徽阜陽(yáng) 236000)

        精甲醇在工業(yè)上的用途十分廣泛,是重要的基本有機(jī)化工原料之一,在化工、醫(yī)藥、輕工、紡織及運(yùn)輸業(yè)等方面具有廣泛的用途,主要用于制造甲醛、乙酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多種有機(jī)產(chǎn)品,也是農(nóng)藥、醫(yī)藥的重要原料之一。精甲醇亦可代替汽油作燃料使用,精甲醇和汽油(柴油)或其他物質(zhì)可混合成適于各種用途的工業(yè)用或民用新型燃料,精甲醇和汽油混合可作為燃料用于運(yùn)輸業(yè)[1-2]。

        精甲醇新能源主要表現(xiàn)在甲醇汽油用于汽車燃料。因?yàn)橐话闫蛠?lái)源于原油,而甲醇可以來(lái)源于煤、天然氣、焦?fàn)t氣、煤層氣、氮化工企業(yè)及高硫高灰的劣質(zhì)煤資源,所以對(duì)于缺少原油和油氣、富有煤炭的國(guó)家,可以說(shuō)是一種新的汽車燃料源。

        1 項(xiàng)目背景

        安徽昊源化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱安徽昊源)二期航天爐項(xiàng)目,采用航天粉煤加壓氣化技術(shù)。甲醇合成采用南京國(guó)昌化工科技有限公司全軸向水冷板低壓甲醇合成工藝,配套200 kt/a甲醇精餾裝置于2014年7月開車,出現(xiàn)了蒸汽消耗高、精甲醇產(chǎn)品乙醇含量高及原料粗醇消耗高等問(wèn)題,不利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。為此,安徽昊源于2015年4月和2016年1月合計(jì)投資120萬(wàn)元對(duì)裝置進(jìn)行節(jié)能改造,改造完成后裝置運(yùn)行穩(wěn)定,噸甲醇產(chǎn)品蒸汽消耗下降明顯,甲醇產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到GB/T 338—2011優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)。

        2 甲醇精餾工藝流程

        航天爐低壓甲醇合成系統(tǒng)生產(chǎn)的粗甲醇(質(zhì)量分?jǐn)?shù)80%~90%)加熱至68 ℃后進(jìn)入預(yù)精餾塔,在預(yù)精餾塔回流罐中加一定量的軟水,控制預(yù)后密度在0.84~0.86 g/cm3;同時(shí),加入稀堿液中和,利用萃取和精餾原理,脫除粗醇中醚、醛、酮、有機(jī)酸、有機(jī)胺、硫醇等輕組分。脫除輕組分的物料通過(guò)加壓精餾塔入料泵加壓后再進(jìn)入加壓精餾塔(部分可進(jìn)入常壓精餾塔)進(jìn)行加壓精餾,從加壓精餾塔回流泵出口采出部分精甲醇成品,另一部分作為回流液回流至加壓精餾塔[3-4]。

        加壓精餾塔釜物料利用自身壓差進(jìn)入常壓精餾塔進(jìn)行常壓精餾,進(jìn)一步脫水,去除異丁酸等組分,從常壓精餾塔回流泵出口采出部分精甲醇成品,另一部分作為回流液回流至常壓精餾塔。常壓精餾塔釜的物料(水、高沸點(diǎn)物質(zhì))經(jīng)管道排放至污水處理站。

        3 主要設(shè)備

        甲醇精餾設(shè)備的優(yōu)劣是裝置運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn),精餾塔的填料、塔盤運(yùn)行效果、再沸器和冷凝器的熱傳導(dǎo)效果以及設(shè)備腐蝕、內(nèi)漏問(wèn)題的解決,都是直接影響甲醇精餾裝置的生產(chǎn)運(yùn)行周期、消耗、質(zhì)量的主要因素。其主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 甲醇精餾裝置主要設(shè)備參數(shù)

        4 生產(chǎn)運(yùn)行情況

        4.1 甲醇精餾裝置運(yùn)行情況

        經(jīng)過(guò)3年多的運(yùn)行,安徽昊源航天爐二期運(yùn)行日趨穩(wěn)定成熟,配套的甲醇精餾裝置實(shí)現(xiàn)了安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。裝置自開車以來(lái)的運(yùn)行及負(fù)荷情況(2014年7月至12月生產(chǎn),2015—2017年因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和甲醇產(chǎn)品市場(chǎng)影響沒(méi)有連續(xù)運(yùn)行)見(jiàn)表2。

        表2 生產(chǎn)運(yùn)行及負(fù)荷情況

        4.2 主要工藝指標(biāo)

        生產(chǎn)正常時(shí)的工藝調(diào)節(jié)主要是調(diào)節(jié)系統(tǒng)的物料平衡、熱量平衡和汽液平衡,三者相互影響。甲醇精餾工藝調(diào)節(jié)重點(diǎn)在一個(gè)“穩(wěn)”,在一切工藝調(diào)節(jié)中都必須緩慢進(jìn)行,需要強(qiáng)調(diào)緩慢,就是對(duì)系統(tǒng)中的進(jìn)料量、壓力、溫度、回流比、蒸汽加熱量等關(guān)鍵指標(biāo)要緩慢調(diào)節(jié),必須在上一步調(diào)節(jié)穩(wěn)定后才能進(jìn)行下一步調(diào)節(jié),否則可能造成平衡失調(diào),生產(chǎn)難以進(jìn)行。

        表3 主要工藝參數(shù)

        5 工藝調(diào)整和技術(shù)改造

        5.1 工藝調(diào)整

        通過(guò)對(duì)加壓精餾塔、常壓精餾塔回流比的調(diào)整控制精甲醇乙醇含量;控制常壓精餾塔靈敏點(diǎn)溫度、塔釜溫度在指標(biāo)范圍內(nèi),減少?gòu)U水中的甲醇含量;應(yīng)嚴(yán)格控制預(yù)塔不凝氣放空溫度,脫除輕組分的同時(shí)減少甲醇放空消耗。

        5.2 技術(shù)改造

        將進(jìn)預(yù)精餾塔回流罐的常溫脫鹽水改為冷凝液,節(jié)約用水的同時(shí)提高了熱量的回收利用。改造前,預(yù)精餾塔回流溫度為49 ℃;改造后,預(yù)精餾塔回流溫度為55 ℃。將殘液水冷改為粗醇入料降溫,節(jié)約循環(huán)水的同時(shí)提高熱量回收,并進(jìn)一步提高預(yù)精餾塔入料溫度。在預(yù)精餾塔開車正常后,將預(yù)塔再沸器蒸汽改為常壓精餾塔殘液換熱,改造后預(yù)精餾塔不消耗蒸汽。

        增設(shè)4#尿素CO2壓縮機(jī)段間換熱器和二甲醚殘液加熱器,以提高加壓精餾塔入料溫度,減小蒸汽消耗。取消原常壓精餾塔入料換熱器,改為加壓塔回流加熱器,常壓精餾塔入料直接進(jìn),以提高加壓精餾塔回流溫度,減小蒸汽消耗。

        2014年9月9日至16日,噸甲醇蒸汽消耗為0.94~0.96 t;工藝調(diào)整后,2015年5月4日至10日,噸甲醇蒸汽消耗為0.87~0.89 t;技術(shù)設(shè)備改造后,2018年3月3日至9日,噸甲醇蒸汽消耗為0.72~0.75 t,改造效果明顯。

        6 生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題及處理措施

        6.1 常壓精餾塔放空溫度高

        隨著設(shè)備運(yùn)行至后期,降溫冷卻設(shè)備換熱效果下降,甲醇冷凝效果差,精餾塔壓力升高,甲醇消耗增加。為此,在常壓精餾塔放空至水封之間加水冷卻器,控制放空溫度在30~40 ℃冷凝常壓塔放空氣中的甲醇,從而減小甲醇消耗。

        6.2 加壓精餾塔、常壓精餾塔精醇采出乙醇高

        生產(chǎn)初期,甲醇合成催化劑活性較好,副產(chǎn)物乙醇低;反應(yīng)后期,隨著催化劑活性下降,熱點(diǎn)溫度升高,副產(chǎn)物乙醇含量增加,造成甲醇精餾中對(duì)乙醇處理困難。

        為降低乙醇含量,根據(jù)粗甲醇組分做出如下調(diào)整:①增加加壓精餾塔、常壓精餾塔回流;②控制常壓精餾塔靈敏度溫度在75~83 ℃;③增加雜醇的采出量,同時(shí)注意預(yù)精餾塔放空溫度的控制,防止輕組分帶入精醇中。

        6.3 精甲醇?jí)A度高

        根據(jù)本裝置生產(chǎn)狀況,分析造成精甲醇產(chǎn)品堿度高的原因及給出處理方法:①粗醇含胺類物質(zhì)多,預(yù)精餾塔脫醚、氨類物質(zhì)效果差,應(yīng)控制粗醇質(zhì)量,調(diào)整粗醇入料的同時(shí)穩(wěn)定預(yù)精餾塔操作,提高預(yù)精餾塔放空溫度;②加堿量過(guò)大,控制預(yù)后pH在7.5~9.0;③精餾塔填料或分布器損壞造成液泛,應(yīng)穩(wěn)定生產(chǎn)負(fù)荷,穩(wěn)定回流,檢修分布器和填料后,避免液泛的產(chǎn)生。甲醇產(chǎn)品質(zhì)量情況見(jiàn)表4(2018年3月)。

        表4 甲醇產(chǎn)品質(zhì)量情況

        7 效益分析

        該甲醇精餾裝置經(jīng)工藝調(diào)整及技術(shù)改造后,蒸汽消耗下降,噸甲醇平均蒸汽消耗由2014年的0.95 t降至2017年的0.73 t,按1.27 MPa飽和蒸汽150元/t計(jì),則生產(chǎn)成本大幅下降,年節(jié)約蒸汽成本744.48萬(wàn)元。改造后,裝置運(yùn)行穩(wěn)定,產(chǎn)品中乙醇含量低于100×10-6,按低乙醇含量的精甲醇比高乙醇含量的精甲醇產(chǎn)品銷售金額提高30元/t、年產(chǎn)量225.6 kt計(jì),則產(chǎn)品質(zhì)量效益達(dá)676.80萬(wàn)元。2014年6月26日運(yùn)行至今,安徽昊源二期航天爐配套項(xiàng)目甲醇精餾裝置運(yùn)行穩(wěn)定,未出現(xiàn)因甲醇精餾裝置故障停車。兩項(xiàng)合計(jì)年增加經(jīng)濟(jì)效益約達(dá)1 421.28萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        [1] 閆長(zhǎng)江,唐忠鈺.甲醇精餾系統(tǒng)節(jié)能降耗技改總結(jié)[J].氮肥技術(shù),2015(3):20.

        [2] 陳倩,李士雨,李金來(lái).甲醇合成及精餾單元的能效優(yōu)化[J].化學(xué)工程,2012,40(10):1- 5.

        [3] 付邦琨.甲醇精餾裝置運(yùn)行總結(jié)[J].中氮肥,2014(2):11- 14.

        [4] 師少杰,張曉軍,聶小明.300 kt/a甲醇精餾工序設(shè)計(jì)及運(yùn)行總結(jié)[J].化肥工業(yè),2009,36(5):43- 46.

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